黃文歡
(新余鋼鐵股份有限公司,江西 新余 338001)
某硬線鋼生產(chǎn)期間,存在鐵水量不足的情況,廢鋼比達到20.5%,由于成分含量波動大,熱量低,導致轉(zhuǎn)爐冶煉過程中石灰加入偏少,磷無法被有效去除,鑄坯質(zhì)量難以保障。廠家為解決硬線鋼生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,對生產(chǎn)工藝加以優(yōu)化,采用底槍布置方式、造渣工藝,完成脫磷、脫氮過程,實現(xiàn)渣-鋼反應優(yōu)化。因此,研究此項課題,具有十分重要的意義。
硬線鋼工藝生產(chǎn)流程分為六個部分,按照工藝流程完善工藝標準流程,實現(xiàn)對100t 復吹轉(zhuǎn)爐冶煉優(yōu)化過程。硬線鋼生產(chǎn)工藝流程如圖1 所示。
圖1 硬線鋼生產(chǎn)工藝流程
原料準備階段,生產(chǎn)人員將高品質(zhì)生鐵與廢鋼混合在一起,確保廢鋼的種類和比例符合生產(chǎn)要求。隨后將廢鋼、鐵水倒入轉(zhuǎn)爐之中,啟動風機設備和噴槍設備,利用氧氣燃燒鐵水內(nèi)的硅、碳,同時加入溶劑造渣脫磷,控制冶煉過程中的溫度。在此過程中,嚴格控制氧氣和燃料的流量以及壓力,并調(diào)節(jié)爐內(nèi)化學反應速度,按照升溫情況可加入一定量的燒結(jié)礦等冷料,需要嚴格控制添加時間和添加量。在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中頂吹攪拌和底吹氬攪拌,確保冶煉反應過程良好。轉(zhuǎn)爐冶煉完成之后倒爐,確定溫度和成分合格后出鋼。再進行脫氧合金化,在鋼包內(nèi)添加一定量的碳粉、硅錳,控制鋼水氧性和合金元素含量。完成之后將鋼水吊至LF 爐升溫,加入石灰造白渣,確保脫硫順利。同時軟吹氬使夾雜物更快聚集上浮。確定溫度、成分、夾雜物均合格后吊至連鑄機澆筑。鑄坯經(jīng)過冷卻處理和切割處理之后,得到優(yōu)質(zhì)的硬線鋼方坯[1]。
底吹工藝是在爐底位置吹入氬氣,促進鋼液攪拌,提高反應速率,減少氧氣消耗,降低終點氧性,達到最佳的冶煉效果。由于生產(chǎn)過程中復吹轉(zhuǎn)爐底攪拌強度比較大,底吹6 孔均勻分布在爐底,總流量參數(shù)應控制在900L/min。受冷料比和原材料中高磷、高硅的影響,為提高冶煉過程中的脫磷效率,則進一步增加底吹的強度,以確保混合時間最佳。正常煉鋼頂吹氧流量應恒定控制在23000Nm3/h。在工藝優(yōu)化過程中,應嚴格控制底吹氣體的流量、壓力以及時間,并利用氣體流量計等裝置實時監(jiān)測底吹氣體的相關(guān)參數(shù),結(jié)合實際情況調(diào)整參數(shù),以達到最佳的底吹效果。為了調(diào)節(jié)爐渣的成分以及黏度,確保脫磷成功,所使用的造渣料為石灰和白云石,并嚴格控制具體的加入量和加入時間,實現(xiàn)冶煉過程中的鋼渣分離。轉(zhuǎn)爐煉鋼現(xiàn)場如圖2 所示。
圖2 轉(zhuǎn)爐煉鋼現(xiàn)場
脫磷的目的是降低鋼液中的磷含量,以滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求??紤]到實際冶煉生產(chǎn)過程中冷料的成分波動比較大,且鐵水之中的磷含量比較高,達到0.13%,為了實現(xiàn)脫磷工藝的優(yōu)化,相關(guān)技術(shù)人員確保前期材料盡快化渣,并在中期控制爐渣反干過程,在冶煉過程中增加攪拌以實現(xiàn)脫磷的目的。在調(diào)整槍位的同時,底吹的流量也進一步調(diào)整,提高熔池內(nèi)材料的攪拌效率,實現(xiàn)快速升溫和快速冷料熔化的目的。基于上述基本工藝理念,在脫磷過程中,使用倒雙渣工藝。該工藝是指在吹煉200s 硅反應結(jié)束后倒一次渣,減少渣中硅含量,提高后續(xù)渣的堿度,以確保脫磷效果最佳。前期倒渣操作能夠減少鋼液中的溶解磷含量,減少已經(jīng)脫除的磷重新溶解到鋼液之中。在完成前期倒渣操作之后,選擇石灰作為工藝生產(chǎn)過程中的主要脫磷材料,通過頂吹投入轉(zhuǎn)爐中[2]。在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,石灰與鋼液中的磷發(fā)生化學反應,生成易于分離的含磷化合物,實現(xiàn)磷物質(zhì)的脫除。在此過程中,技術(shù)人員應嚴格調(diào)整爐渣的成分以及溫度,控制爐渣的黏度,確保磷化物與爐渣之間能夠?qū)崿F(xiàn)有效分離,隨后實施渣液脫水、渣液精煉的操作方法,以確保鋼液的質(zhì)量符合標準要求。在脫磷工藝之中,脫磷劑的投加量、投加時間和投加位置的控制,是實現(xiàn)脫磷工藝的質(zhì)量的關(guān)鍵。模型參數(shù)輸入如表1所示,物料投入預測結(jié)果如表2 所示。
表1 硬線鋼轉(zhuǎn)爐物料-熱平衡靜態(tài)模型參數(shù)輸入
表2 硬線鋼靜態(tài)模型計算預測結(jié)果輸出 單位:m3/t
在工藝優(yōu)化的基礎上,開展生產(chǎn)試驗,以確保工藝生產(chǎn)效果良好。原材料鐵水中的Si 含量為0.45%,Mn含量為0.32%,P 含量為0.139%,S 含量為0.0179,鐵水溫度為1320℃。生鐵塊中的Si 含量為0.98%,P 含量為0.175%。生產(chǎn)過程中,波動比較大,但磷相對而言比較穩(wěn)定,生鐵之中的磷含量比較多,對整個生產(chǎn)工藝提出了更高的要求。技術(shù)人員設置的具體硬線鋼冶煉工藝參數(shù)如表3 所示。
表3 冶煉工藝操作控制
硬線鋼生產(chǎn)過程中,控制總裝入量為121t,出鋼量則為113t/爐,控制生產(chǎn)過程中的鐵水比例,平均值為860kg/t。在前期一次倒爐之后,吹煉終點C 含量為0.1%,P 含量為0.011%,Mn 含量為0.13%,T.Fe 含量為12.55%。復吹轉(zhuǎn)爐工藝優(yōu)化之后,使得終點控制水平得到了進一步的提升,脫磷效果大幅改善。
在生產(chǎn)過程中,雙渣倒爐磷含量的控制是核心關(guān)鍵,由于生產(chǎn)過程中所使用的原材料中冷料比較高,且磷含量較大,在終點控制上需要重點解決的問題就是脫磷問題。雙渣倒爐磷波動范圍在0.08%~0.12%,控制一倒時間能有效將磷控制在0.08%以下,為后續(xù)脫磷創(chuàng)造良好條件,才能確保達到終點命中率的基本要求。技術(shù)人員在冶煉生產(chǎn)過程中,需要考慮一倒磷含量波動較大問題的原因,原料成分波動,是導致磷含量波動較大的原因,如果原料中的磷含量波動較大,會直接影響到鋼液中的磷含量。石灰投加不均勻也是導致磷含量出現(xiàn)波動的因素之一,脫磷劑投加量、投加時間和投加位置的不準確或不一致,會導致脫磷劑與鋼液中的磷反應不均勻。同時倒渣時間也是一重要原因,倒渣過早硅未反應完全,磷與石灰未得到反應,脫磷效果差。因此,針對生產(chǎn)過程中的一倒磷含量波動較大的問題,應重點把握工藝要點,明確工藝具體參數(shù)。在原料選擇上,對原料做化驗分析,及時調(diào)整原料配比,以減少原料中的磷含量波動,脫磷劑施加過程中,使用自動控制系統(tǒng)監(jiān)測和調(diào)節(jié)脫磷劑的投加參數(shù),保證脫磷劑均勻分布在鋼液中。在放鋼階段,渣液中的磷化物和爐渣的分離不徹底,或者渣液的脫水處理不完善,渣放入鋼水中均會導致磷化物重新溶解到鋼液中,增加鋼液中的磷含量。應采用合適的渣液脫水和擋渣工藝,提高渣液的質(zhì)量[3]。
轉(zhuǎn)爐過程中,脫碳屬于升溫過程,但由于受脫磷的影響,轉(zhuǎn)爐終點通常會采用拉低碳的方案。該過程中,終點碳越少,則氧含量越高,用于脫氧過程中所需要添加的合金含量越大,同時氧化夾雜物增加。在吹煉階段,提高鋼水純凈度尤為重要。終點氧控制是指在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,通過控制氧槍的供氧量,使熔池中的氧化性氣氛達到一定的水平,以實現(xiàn)對鋼水成分和溫度的控制。在此過程中,應預先確定好目標的成分以及溫度,設置氧槍的參數(shù),并實時監(jiān)控熔池的狀態(tài),控制冶煉過程中氧化性氣氛。在優(yōu)質(zhì)硬線鋼生產(chǎn)過程中,需要控制鋼水中碳、硅、錳等元素的含量有一定的范圍,同時要求鋼水的溫度在一定的范圍內(nèi)。在氧槍參數(shù)控制方面,則需要嚴格控制氧槍的參數(shù),氧槍參數(shù)的設定需要考慮轉(zhuǎn)爐內(nèi)的氣氛、鋼水溫度、氧化性氣氛的擴散速度等因素。當鋼水成分和溫度達到目標值,且氧化性氣氛達到預期水平時,結(jié)束吹氧控制。此時,轉(zhuǎn)爐內(nèi)的鋼水可以進行下一步的處理,如合金化、脫氧等[4]。
由上文可知,影響硬線鋼生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)質(zhì)量的核心因素為原材料。優(yōu)質(zhì)鋼生產(chǎn)過程中所需要投入的材料包括鐵水、廢鋼、造渣劑、石灰等。原材料中的鐵水應為優(yōu)質(zhì)鐵水,含有較低的雜質(zhì)和含氧物質(zhì),其Si 含量應控制在0.30%~0.60%,Mn 含量應控制在0.30%~0.50%,P 含量應控制在0.13%以下,S 含量應控制在0.03%以內(nèi),C 含量應控制在3.50%~4.50%,鐵水溫度應控制在1250~1350℃。廢鋼應為優(yōu)質(zhì)廢鋼,預先經(jīng)過分類和清潔處理,去除大部分雜質(zhì)。其參數(shù)應滿足Si 含量小于0.30%,Mn 含量小于0.30%,P 含量小于0.04%,S含量小于0.03%,C 含量在0.10%~0.30%的基本要求。選擇使用的造渣劑應具有良好的脫硫和吸收雜質(zhì)的能力。造渣劑中的CaO 含量應超過50%,SiO2含量應在5%以內(nèi),Al2O3含量控制在5%以下,MgO 含量在5%以內(nèi),F(xiàn)eO 含量在5%以內(nèi)[5]。
為了確保硬線鋼生產(chǎn)過程中的各項參數(shù)良好,應做好生產(chǎn)過程中各項指標的檢測,以確保產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率。在該過程中可引入自動化技術(shù),實現(xiàn)對溫度的科學監(jiān)測。例如,技術(shù)人員使用煙氣分析儀器實時測定煙氣CO 含量,確定反應狀態(tài)好速度。使用紅外線測溫儀實時監(jiān)測轉(zhuǎn)爐內(nèi)部和鋼液的溫度變化,并利用自動化控制系統(tǒng),將溫度數(shù)據(jù)反饋給操作人員,實時了解溫度變化。同時在接近吹煉終點時進行投彈副槍操作,準確測定鋼水溫度和碳含量,越來越更精確控制終點時機。生產(chǎn)人員也要注重對氧含量、渣液處理過程、倒爐過程中相關(guān)參數(shù)的監(jiān)測,安裝倒爐過程監(jiān)測系統(tǒng),通過傳感器實時監(jiān)測倒爐過程中的溫度、氧含量、氣體流量等參數(shù)。例如,在生產(chǎn)過程中,技術(shù)人員通過取樣分析,實時檢測爐渣的堿度、氧化性等相關(guān)參數(shù),并對其進行檢驗,根據(jù)爐渣檢測結(jié)果,及時調(diào)整造渣劑的加入量和時機,優(yōu)化爐渣的性能。在冶煉過程中,技術(shù)人員定期從轉(zhuǎn)爐中取樣,對鋼水成分、溫度、氣體含量等參數(shù)進行分析,結(jié)合分析結(jié)果調(diào)整工藝。同時在放鋼過程使用下渣檢測系統(tǒng),避免鋼渣進入鋼水中回磷。
在復吹轉(zhuǎn)爐冶煉操作過程中,轉(zhuǎn)爐操作對硬線鋼的質(zhì)量影響較大。相關(guān)技術(shù)人員應明確轉(zhuǎn)爐操作過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),以確保整個工藝質(zhì)量符合標準要求,滿足優(yōu)質(zhì)硬線鋼生產(chǎn)的需要。例如,在吹煉控制過程中,技術(shù)人員需要嚴格控制吹煉槍位、流量、時間,控制吹煉反應速度和反應終點。吹煉速度過快,可能導致鋼水溫度降低,影響鋼水質(zhì)量;吹煉時間過長可能導致氣體含量增加,影響鋼水成分。在造渣過程中,適時加入造渣劑,如石灰、白云石等。同時,在轉(zhuǎn)爐操作過程中,技術(shù)人員需要嚴格控制鋼水溫度。溫度過高可能導致鋼水氧化性氣氛增加,影響脫磷效果,影響鋼水質(zhì)量;溫度過低可能導致鋼水中的雜質(zhì)難以去除,同時鋼渣分離效果變差。因此,相關(guān)技術(shù)人員應嚴格控制轉(zhuǎn)爐操作過程,以確保生產(chǎn)質(zhì)量符合要求。
綜上所述,本文闡述復吹轉(zhuǎn)爐硬線鋼生產(chǎn)的基本工藝流程,結(jié)合實際案例分析了冶煉過程中應注意的問題。冶煉過程中雙渣倒磷和終點氧控制問題應高度重視,為了達到優(yōu)質(zhì)硬線鋼的生產(chǎn)要求,也應做好原材料控制、轉(zhuǎn)爐過程控制,并引進自動化技術(shù),實現(xiàn)對硬線鋼冶煉過程中,質(zhì)量最佳。