江偉安
(寧波市河道管理中心,浙江?寧波?315000)
閘門水封是閘門重要的部件之一,其作用是在閘門關(guān)閉后,實(shí)現(xiàn)閘門的水密封,以阻止上下游之間的漏水;但水封不嚴(yán)會(huì)使水閘有滲漏損失,不僅造成水資源的浪費(fèi),還會(huì)引起縫隙氣穴,導(dǎo)致埋設(shè)件的氣蝕破壞。
姚江大閘處于姚江干流上,擔(dān)負(fù)著阻咸蓄淡功能,多年運(yùn)行后,閘門兩側(cè)止水出現(xiàn)漏水現(xiàn)象;隨著運(yùn)行時(shí)間越長,側(cè)止水效果逐漸變差,無法滿足規(guī)范要求,無法滿足感潮水閘雙向止水的要求。因此,本文以姚江大閘為例,對(duì)止水結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,以實(shí)現(xiàn)雙向止水作用,保證其止水嚴(yán)密性。
姚江大閘位于浙江省寧波市江北區(qū)、甬江支流姚江的下游,距寧波市三江口3.5 km,是姚江流域最主要的阻咸蓄淡、抗旱排澇大型骨干水利工程。水閘共36孔,單孔凈寬3.3 m,凈高4.4 m,總凈寬118.8 m;工作閘門為3.3 m×4.5 m平面鋼閘門,采用36臺(tái)200 kN螺桿式啟閉機(jī)啟閉。
現(xiàn)狀姚江大閘的止水裝置分側(cè)止水、底止水、頂止水,其結(jié)構(gòu)主要由不銹鋼材質(zhì)的底坎、門槽、門楣和P型止水橡皮組成。其中,底止水由底檻外包1.6 cm厚不銹鋼板和平板橡皮水封組成,頂止水由楔形門楣和P型橡皮水封組成,側(cè)止水由不銹鋼門槽和上游P型橡皮水封組成,形成連續(xù)的封閉止水裝置[1]。為能實(shí)現(xiàn)雙向擋水效果,原設(shè)計(jì)將水封布置在上游面,并按前向、側(cè)向兩面預(yù)壓4 mm設(shè)計(jì)??⒐ね度脒\(yùn)行前期中,止水效果基本能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,止水橡皮圓頭磨損和老化變形,水封壓縮量變小;再加上滑塊磨損,側(cè)止水效果逐漸變差,無法滿足規(guī)范要求,詳見圖1。
圖1 姚江大閘現(xiàn)狀止水結(jié)構(gòu)示意圖
現(xiàn)狀平板鋼閘門底部和頂部止水嚴(yán)密,主要表現(xiàn)為兩側(cè)漏水,當(dāng)上游側(cè)(內(nèi)江)水位高于下游側(cè)(外江)水位狀況下,即下游側(cè)咸水退潮時(shí),漏水尤為嚴(yán)重。造成漏水的主要原因分析如下:
(1)姚江大閘2011年投入運(yùn)行至今已近12 a,P型止水橡皮圓頭已經(jīng)磨損和變形,水封壓縮量變小,止水效果變差。
(2)在上游側(cè)(內(nèi)江)水位高于下游側(cè)(外江)水位狀況下,作用在閘門上游側(cè)水壓明顯大于下游側(cè)水壓。因原設(shè)計(jì)的閘門支撐滑塊同門槽主、反軌之間間隙的存在,會(huì)使閘門向下游側(cè)移動(dòng);移動(dòng)量超過設(shè)計(jì)的間隙要求,安裝在上游面止水系統(tǒng)內(nèi)的P型水封壓縮量消失,并脫離主軌上的止水面板而出現(xiàn)空隙;上游側(cè)的水就通過P型止水橡皮圓頭和主軌止水面之間的空隙,再通過閘門兩側(cè)和門槽之間的間隙流向下游,造成閘門漏水,詳見圖2。
圖2 姚江大閘現(xiàn)狀閘門漏水情況示意圖
以上兩種因素疊加導(dǎo)致當(dāng)上游側(cè)(內(nèi)江)水位高于下游側(cè)(外江)水位時(shí),閘門漏水量明顯增加。
在胸墻頂高程1.63 m(國家85高程)以下的工況下,利用閘門下游支撐滑塊同反軌之間3 cm間隙增設(shè)反軌側(cè)的止水裝置,以阻止上下游之間的漏水,減少水資源的浪費(fèi),起到阻咸蓄淡的作用。
2.2.1 常規(guī)改造方案
工作閘門實(shí)現(xiàn)雙向止水作用,設(shè)計(jì)上一般可以考慮以下3種方案:
(1)在閘門下游側(cè)同上游側(cè)對(duì)稱處設(shè)置1套P型止水封形式的止水系統(tǒng),結(jié)構(gòu)同上游側(cè),可滿足雙向止水的要求。
(2)在閘門上游側(cè)設(shè)置1套雙P頭型橡皮水封系統(tǒng),可同時(shí)滿足上下游側(cè)雙向止水的要求。
(3)采用有外力支持的特殊止水系統(tǒng)取代現(xiàn)有的僅靠水位壓力密封的P型頭橡膠止水系統(tǒng)。
上述3種方案均為常規(guī)方案,但存在以下弊端:一是門槽焊接改造會(huì)使門槽變形,同時(shí)可能導(dǎo)致與門槽接觸的混凝土開裂。二是需要抽干閘室的水,施工難度大,抽水費(fèi)用較高。三是閘門防腐時(shí)需要返廠維修,拆除難度大。
綜上所述,上述3種方案較難實(shí)施。
2.2.2 綜合改進(jìn)措施
(1)增設(shè)下游面止水系統(tǒng)
在工作閘門的下游面兩側(cè)邊梁上的面板上新設(shè)置P型橡膠止水組件,止水橡皮采用適用于耐酸、堿、鹽等無機(jī)溶劑環(huán)境的SF6574(氯丁)[2],使之同預(yù)埋門槽反軌內(nèi)側(cè)面構(gòu)成下游側(cè)的止水系統(tǒng)。當(dāng)上游側(cè)水位高于下游側(cè)水位,閘門在壓差的作用下向下游移動(dòng)后,其上新設(shè)置的止水橡膠會(huì)壓緊在反軌內(nèi)表面上,并可達(dá)到設(shè)定的壓縮量實(shí)現(xiàn)下游側(cè)止水。新增的止水橡皮的壓縮量控制在2 mm左右,由同一平面布置的支撐滑塊控制,支撐滑塊位置調(diào)整到止水橡皮的外側(cè),需在其位置的面板下方增設(shè)加強(qiáng)筋板。
(2)增大上游側(cè)P型水封橡膠座板尺寸
由于姚江大閘工作閘門和螺桿啟閉機(jī)之間是剛性連接,當(dāng)螺桿啟閉機(jī)螺桿利用下壓力關(guān)閉閘門時(shí),水壓力對(duì)正常移動(dòng)閘門有約束作用,對(duì)止水效果會(huì)有影響。為降低這一不利因素的影響,在原上游面P型頭橡膠下方增加1塊寬度為20~30 mm的墊板,高度同原水封座板并焊牢刨平;以減少原P型頭在操作水位時(shí)的變形量,起到減少上游側(cè)淡水漏水量的作用。
(3)門槽位置增設(shè)潤滑水系統(tǒng)
考慮到改造成雙向橡膠止水后將增加啟閉機(jī)在正常啟閉時(shí)的啟閉力,并影響橡膠止水使用壽命;嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致止水橡皮反轉(zhuǎn)、撕裂等現(xiàn)象,造成閘門止水失效。為此,在新增下游側(cè)止水后,在每孔閘門的兩側(cè)門槽位置增設(shè)潤滑水系統(tǒng),以降低閘門啟閉過程中的荷載及減少止水橡皮磨損;并以每孔閘門為單位設(shè)置1套電磁閥,以實(shí)現(xiàn)閘門啟閉的遠(yuǎn)程聯(lián)動(dòng)操作,詳見圖3。
圖3 閘門改進(jìn)雙側(cè)止水結(jié)構(gòu)示意圖
工作閘門啟閉機(jī)采用單吊點(diǎn)螺桿啟閉機(jī),型號(hào)為QPL—20,螺桿直徑為95 mm,設(shè)計(jì)啟門力200 kN,閉門力100 kN,配套電機(jī)功率為7.5 kW。平板鋼閘門重為3.255 t,在水閘上下游水頭差超30 cm情況下無法利用自重關(guān)閉,因此姚江大閘的啟閉方式采用螺桿啟閉機(jī)。
閉門的不利水位組合為預(yù)泄排水時(shí)上游水位為正常低水位0.73 m,下游側(cè)為歷史最低潮位-1.72 m,上下游水位差為2.45 m。
閘門開啟不利水位組合為預(yù)泄排水時(shí)上游水位為正常高水位1.33 m,下游側(cè)為歷史最低潮位-1.72 m,上下游水位差為3.05 m。
閉門力計(jì)算:
FW=nT(Tzd+Tzs)-nGG+Pt
啟門力計(jì)算:
計(jì)算結(jié)果如表1、表2所示。
表1 改造前后的水閘啟門力計(jì)算成果表
表2 改造前后的水閘閉門力計(jì)算成果表
經(jīng)計(jì)算,在最不利水位組合下,雙側(cè)止水的閘門所需最大啟門力為198.56 kN,閉門力為82.69 kN,限于原啟閉設(shè)計(jì)值范圍內(nèi)。但考慮滿足所需啟門力的富裕度偏小,在改造過程中同時(shí)增設(shè)潤滑水系統(tǒng),減少了閘門升降的阻力,提升了富余系數(shù)。
(1)螺桿啟閉機(jī)與閘門是剛性連接,其對(duì)閘門移動(dòng)的約束會(huì)影響止水效果;同時(shí)約束量無法直接量化,需要入水觀察測量后確定。
(2)工作閘門門槽在制造及與閘門配合的安裝過程中誤差無法精確測量,需要觀察改造后的閘門漏水狀態(tài),再進(jìn)行調(diào)整;調(diào)整時(shí)需把閘門再次吊出門槽,移動(dòng)到檢修平臺(tái)進(jìn)行調(diào)整。
(1)原工作閘門上游側(cè)止水橡皮型號(hào)為SF6674—P45,側(cè)止水中心距為3 205±2 mm;改造后上游側(cè)止水橡皮選型SF6574—P45,側(cè)止水中心距調(diào)整為3 200±2 mm。止水橡皮安裝時(shí)保證上游側(cè)支撐滑塊低于止水橡皮2~4 mm,增設(shè)工作閘門下游側(cè)反向水橡皮,型號(hào)為SF6574—P30,橡皮兩側(cè)中心距為3 330±2 mm;止水橡皮安裝時(shí)保證下游側(cè)支撐滑塊低于止水橡皮1~3 mm。改造后上下游無論產(chǎn)生任意方向水頭差,止水裝置上下側(cè)P型橡膠圓頭均能與對(duì)應(yīng)門槽緊密接觸,不會(huì)形成漏水空隙。
(2)同時(shí)增設(shè)的潤滑水系統(tǒng)不但可以減少閘門升降的阻力,而且可以提高止水橡皮的使用壽命。由于經(jīng)過正常工況下對(duì)啟閉電流的觀察,工作閘門止水橡皮更換前的各臺(tái)啟閉機(jī)電機(jī)啟門電流普遍在7.5~8.0 A之間,改造后各臺(tái)啟閉機(jī)電機(jī)的啟門電流普遍在7.0~7.5 A之間,從中也可以判斷出閘門止水結(jié)構(gòu)綜合改造后減小了一定的摩擦力。
(1)改造施工方案切實(shí)可行。本次改造僅針對(duì)工作閘門門葉進(jìn)行調(diào)整實(shí)施,避免了針對(duì)預(yù)埋門槽的改造導(dǎo)致的門槽變形、施工工期長等不利因素,也無增加閘門啟閉力。
(2)改造施工簡單方便、節(jié)省投資。本次改造不需要進(jìn)行設(shè)置圍堰施工,可以結(jié)合閘門防腐一同返廠改造實(shí)施。
(3)止水效果明顯。經(jīng)過一段時(shí)間觀察,目前新安裝的閘門止水漏水現(xiàn)象肉眼觀察不到,一定程度上減少了水閘上游姚江水體的含氯度,也減少了淡水資源的損失,達(dá)到改造預(yù)期效果。