崔曉遠(yuǎn),徐立建,陳 勇
(江蘇省駱運(yùn)水利工程管理處,江蘇?宿遷?223800)
劉老澗水電站位于江蘇省宿遷市宿豫區(qū)仰化鎮(zhèn)境內(nèi)的中運(yùn)河上,是淮水北調(diào)的第二梯級(jí)站,南水北調(diào)東線第五梯級(jí)站之一,具有調(diào)水、擋洪、發(fā)電等多種功能;自1996年建成以來(lái),累計(jì)抽水約117.62億m3,發(fā)電約4 300萬(wàn)kW·h,保證了蘇北地區(qū)農(nóng)田灌溉、工業(yè)及通航用水。該泵站經(jīng)過(guò)20多年的運(yùn)行,于2015年經(jīng)安全鑒定為三類泵站。
2019年1月,江蘇省水利廳批復(fù)8 937萬(wàn)元省級(jí)資金對(duì)該泵站進(jìn)行加固改造,工程于2019年8月開工建設(shè);改造后設(shè)計(jì)流量為150 m3/s,總裝機(jī)容量為8 800 kW。
通過(guò)本次加固改造,解決了水泵氣蝕嚴(yán)重,主電機(jī)定子鐵心、矽鋼片銹蝕變形,混凝土構(gòu)件碳化等問題,提高了泵站運(yùn)行效率,消除了工程安全隱患。
2021年5月,劉老澗水電站機(jī)組運(yùn)行期間,突然發(fā)現(xiàn)動(dòng)擺度增大、振動(dòng)劇烈的情況,調(diào)取如圖1所示的振擺監(jiān)測(cè)系統(tǒng)波形圖發(fā)現(xiàn),2號(hào)機(jī)組的動(dòng)擺度值發(fā)生跳躍性突變,增幅值達(dá)到5倍左右,并持續(xù)1 h左右。1 h后,擺度恢復(fù),穩(wěn)定在原來(lái)的2倍左右。
圖1 振擺監(jiān)測(cè)系統(tǒng)波形圖
振動(dòng)擺度傳感器發(fā)生故障的可能性一般比較小,如發(fā)生故障一般需要進(jìn)行更換;特別是振動(dòng)傳感器,損壞后只能進(jìn)行更換,擺度傳感器可進(jìn)行調(diào)整,必要時(shí)需更換。大部分振擺傳感器故障為通訊線路的故障,如信號(hào)端子隨著長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行發(fā)生松動(dòng),通訊電纜接頭松動(dòng)等,從而引起傳感器輸出數(shù)據(jù)的跳變。
考慮到劉老澗水電站剛經(jīng)過(guò)除險(xiǎn)加固改造,振擺傳感器均進(jìn)行了更換,運(yùn)行時(shí)間短,發(fā)生故障可能性小,但也需進(jìn)一步排查。
水導(dǎo)軸承的作用主要是承載機(jī)組旋轉(zhuǎn)帶來(lái)的徑向力和振擺值,約束機(jī)組軸線位置,保證軸心穩(wěn)定。水導(dǎo)軸承損壞會(huì)導(dǎo)致水導(dǎo)軸承間隙增大,從而引起機(jī)組在運(yùn)行狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生較大的擺動(dòng)。
據(jù)了解,劉老澗水電站的水導(dǎo)軸承采用的是巖龍材質(zhì),且機(jī)組安裝完成至機(jī)組運(yùn)行時(shí)間較短,水導(dǎo)軸承自身磨損損壞幾率較小。
進(jìn)水流態(tài)差對(duì)水泵的安全運(yùn)行及效率的影響很大,如下游水位過(guò)低、下游攔污柵上有過(guò)多水草等,都可能影響進(jìn)水流態(tài),從而可能導(dǎo)致機(jī)組發(fā)生氣蝕振動(dòng),造成水力不平衡;機(jī)組在水力不平衡條件下運(yùn)行時(shí),擺度將明顯增大。通過(guò)調(diào)取近幾日水文資料發(fā)現(xiàn),并沒有發(fā)現(xiàn)低水位、大量來(lái)草堆積攔污柵的情況,基本可以排除進(jìn)水流態(tài)差對(duì)機(jī)組擺度異常增大影響的原因。
機(jī)組運(yùn)行中,部分異物可能順著水流進(jìn)入進(jìn)水流道,通過(guò)攔污柵間隙進(jìn)入機(jī)組內(nèi)部,在水泵內(nèi)部撞擊葉輪外殼、葉片等部位,引起機(jī)組振動(dòng)、擺度的增大。對(duì)于可能的情況,需要通過(guò)水泵水下檢查進(jìn)行處理。
劉老澗水電站機(jī)組屬于全調(diào)節(jié)立式軸流泵機(jī)組,總軸線由電機(jī)軸和水泵軸組成,機(jī)組的垂直同心、軸線擺度的參數(shù)是否合格,直接影響機(jī)組運(yùn)行中擺度、振動(dòng)等情況,需要機(jī)組解體檢查。
3.5.1 電機(jī)軸與鏡板不垂直
在1臺(tái)機(jī)組的同心和水平調(diào)整好之后,如果電機(jī)軸與鏡板不垂直,這時(shí)回轉(zhuǎn)軸線必將偏離理論旋轉(zhuǎn)中心,造成電機(jī)軸與泵軸擺度增大;而且隨著泵軸長(zhǎng)度的增加,葉輪的擺度成比例增大。究其原因主要受多種因素影響:如推力頭與主軸配合不緊,推力頭底面與主軸不垂直,卡環(huán)厚薄不均,鏡板加工精度不夠,主軸本身存在彎曲,推力頭與鏡板間的絕緣墊不平整等。根據(jù)以往多次檢修經(jīng)驗(yàn)分析,主要還是推力頭與鏡板間的絕緣墊不平整所致,處理的方法是削磨絕緣墊。
3.5.2 泵軸與電機(jī)軸彎曲
泵軸與電機(jī)軸曲折是產(chǎn)生泵軸擺度的直接原因,而造成曲折的原因是聯(lián)軸器端面不平。組合面與軸線不垂直,使泵軸成一定角度折向某個(gè)方位,這時(shí)軸線在回轉(zhuǎn)時(shí),軸線從曲折處開始,出現(xiàn)偏離中心的錐形擺度圓,產(chǎn)生了擺度;而且隨泵軸的增長(zhǎng)葉輪擺度隨之增大,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使葉輪碰殼;處理方法是在聯(lián)軸器端面間墊楔形銅墊片或刮削法蘭面。
10月22日劉老澗水電站管理所組織對(duì)2號(hào)機(jī)組開展檢修,對(duì)電機(jī)上導(dǎo)、下導(dǎo)到水導(dǎo)都進(jìn)行了拆卸,發(fā)現(xiàn)無(wú)部件損壞及明顯磨損現(xiàn)象。
經(jīng)過(guò)測(cè)量發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)組軸線中心為11絲,電機(jī)下導(dǎo)擺度16絲,上水導(dǎo)43絲,下水導(dǎo)13絲。在聯(lián)軸器電機(jī)法蘭和水泵軸法蘭架設(shè)百分表,上法蘭最大10絲,下法蘭最大19絲,為同一方位,分析得出電機(jī)軸和水泵軸軸線不在中心,詳見圖2。
圖2 軸不同心示意圖
另外,上水導(dǎo)軸瓦因?yàn)楣┧蛔?、水質(zhì)差,技術(shù)供水水源直接取自河道,存在泥沙和各種浮游雜物,在供水管內(nèi)淤積形成水垢和淤泥;造成冷卻器冷卻效果降低,導(dǎo)致軸瓦因溫度過(guò)高損壞,一定程度上加劇擺度變大,詳見圖3、圖4。
圖3 上水導(dǎo)損壞
圖4 技術(shù)供水管道泥垢淤積
綜上所述,基本可判斷劉老澗泵站機(jī)組運(yùn)行期間擺度突然增大的原因?yàn)椋弘姍C(jī)軸和水泵軸軸線與其旋轉(zhuǎn)中心不重合,偏差較大,使機(jī)組在旋轉(zhuǎn)時(shí)不再那么平穩(wěn),各部位振動(dòng)和噪音加??;同時(shí)因?yàn)榧夹g(shù)供水水質(zhì)差原因加速了水導(dǎo)軸瓦的磨損、燒壞,導(dǎo)致振擺監(jiān)測(cè)系統(tǒng)動(dòng)擺度值發(fā)生跳躍性突變。
明確擺度異常增大的原因后,經(jīng)過(guò)與廠家協(xié)調(diào)確定了維修方案:上水導(dǎo)軸瓦重新澆筑,定制專用工具推動(dòng)下法蘭,使達(dá)到同一中心;再對(duì)大軸螺栓鉸制孔重新鉸制,對(duì)大軸螺栓重新加工。采用分開上下法蘭用方挫磨削水泵法蘭上止口,經(jīng)過(guò)2次磨削止口,2個(gè)法蘭面擺度分別為8絲和12絲;后又通過(guò)進(jìn)一步調(diào)試安裝確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)優(yōu)秀,使聯(lián)軸器擺度在10絲以內(nèi),詳見圖5、圖6。
圖5 泵軸擺度測(cè)量
圖6 現(xiàn)場(chǎng)施工照片
目前,經(jīng)過(guò)調(diào)整,擺度已在規(guī)范范圍內(nèi)。為防止類似問題發(fā)生,待其他機(jī)組檢修時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注聯(lián)軸器部分是否有類似問題需處理。由于對(duì)機(jī)組運(yùn)行擺度突然增大的原因分析準(zhǔn)確,并采取相應(yīng)措施及時(shí)處理,保證了機(jī)組的正常運(yùn)行。