國能蚌埠發(fā)電有限公司 孟 培
蚌埠公司4號爐為660MW國產(chǎn)超超臨界二次再熱燃煤機(jī)組,同步建設(shè)煙氣脫硫、脫硝裝置。除塵器為電除塵器,五級電場。輸灰系統(tǒng)采用正壓濃相雙套管氣力輸送系統(tǒng)。一電場A、B側(cè)分別設(shè)置4個倉泵用一根DN200輸灰雙套管到灰?guī)?;二電場A、B側(cè)各設(shè)置4個倉泵,A、B側(cè)兩組合并用一根輸灰雙套管到灰?guī)?。省煤器A、B側(cè)分別用DN150輸灰雙套管并入電除塵器一電場A、B側(cè)輸灰管上。
現(xiàn)有正壓濃相雙套管氣力輸灰系統(tǒng)輸送效率較低,存在一些不能克服的缺陷,如輸灰系統(tǒng)管道磨損嚴(yán)重、檢修頻率高,維護(hù)費(fèi)用較高,套管脫落后不易維修,堵管后不易判斷位置,不容易清堵。當(dāng)手套、纖維等軟質(zhì)物料和較大顆粒物等易堵塞雙套管噴口、尖銳部分,造成耗氣量嚴(yán)重超標(biāo),輸送能力急劇下降,極易發(fā)生堵管,堵管后清堵困難等現(xiàn)象。
現(xiàn)有氣力輸灰系統(tǒng)采用紊流雙套管技術(shù),雙套管輸送技術(shù)對物料和輸送流化比例都有一定的要求,省煤器和一電場的大顆粒的灰對雙套管磨損較為嚴(yán)重,雙套管局部灰掉落在高流速管道中運(yùn)動,對管道及后續(xù)設(shè)備沖擊破壞較大,易造成輸灰管堵塞且外部很難判斷堵管位置,一旦堵管,清理難度大,清理工作量也較大;現(xiàn)有雙套管的氣力輸灰系統(tǒng),灰氣比例低,輸灰耗用壓縮空氣大。目前,維持#4爐電除塵器、省煤器氣力輸灰系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行需不小于150m3(折合2.5臺60m3空壓機(jī)供氣量)壓縮空氣供給量,輸送最大灰量小于87T/h,灰氣比已大大小于設(shè)計值(25:1)。
現(xiàn)有輸灰用壓縮空氣管路復(fù)雜,倉泵混料箱處流化裝置和管道沿線閥門布置較多,日常維護(hù)中流化用閥門失效嚴(yán)重,流化系統(tǒng)灰倒入堵塞,造成系統(tǒng)堵管,灰管、彎頭和灰?guī)炻┗业热毕荩瑱z修中對管道堵塞無較好的排堵措施易造成局部環(huán)境污染;目前輸灰管道及彎頭運(yùn)行中受灰氣混合物沖刷,雙套管厚度減薄,除塵器輸灰管受灰氣比較低、流化裝置可靠性的影響,管壁磨損嚴(yán)重、輸灰管堵塞頻繁,設(shè)備維護(hù)費(fèi)用較高;現(xiàn)有輸灰系統(tǒng)維持高壓力運(yùn)行輸送,輸送周期較短且輸送結(jié)束需空吹導(dǎo)致系統(tǒng)耗氣量大,可靠性和經(jīng)濟(jì)性較差。
新型先導(dǎo)式低壓節(jié)能栓塞輸送技術(shù)系統(tǒng)保留一個主進(jìn)氣,倉泵內(nèi)下料至滿料,讓倉泵迅速升壓,以啟動栓塞系統(tǒng),觸發(fā)先導(dǎo)式系統(tǒng)。布置在輸灰管道上先導(dǎo)式栓塞裝置開啟,可實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)進(jìn)氣(將堵管位置附近的栓塞閥開啟進(jìn)氣),實(shí)現(xiàn)無堵管輸送,達(dá)到最佳輸送效果。輸灰管道內(nèi)的灰在成栓前近似滿管,相當(dāng)于近似堵塞狀態(tài),管道內(nèi)壓力增加,當(dāng)輸送管道內(nèi)的壓力達(dá)到先導(dǎo)式栓塞裝置開啟壓力(此壓力可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)節(jié),原始設(shè)定在0.25MPa)時,先導(dǎo)式栓塞裝置開始工作,把管道內(nèi)的灰進(jìn)行成栓,將近乎滿管的灰分成若干個成栓單元,此時每個成栓閥門的作用就是把本單元的灰向灰?guī)旆较蛲七M(jìn)。
隨著先導(dǎo)式栓塞裝置的進(jìn)氣和栓柱在管道中向灰?guī)旆较虻倪\(yùn)動,栓塞會漸漸退化,同時輸灰管道內(nèi)的壓力會慢慢下降,當(dāng)壓力下降到設(shè)定值時(原始設(shè)計值為0.21MPa,可調(diào)整設(shè)定值),先導(dǎo)式栓塞裝置進(jìn)氣閥門會聯(lián)鎖關(guān)閉,管道內(nèi)的灰自由流動,又會恢復(fù)到堵管或近似堵管的狀態(tài),又到了成栓前的條件,系統(tǒng)周而復(fù)始地進(jìn)行“成栓前,栓塞形成,栓塞退化”等過程。
采用先導(dǎo)式輸送方式輸送溫度高、大顆粒的灰,根據(jù)介質(zhì)特性、管徑大小、輸送距離、輸灰管線布置情況等,合理布置間隔加裝先導(dǎo)式栓塞裝置。在倉泵出口處是滿管輸送,當(dāng)介質(zhì)輸送到一定距離時管內(nèi)壓力會升高,當(dāng)檢測到管道內(nèi)的壓力達(dá)到裝置開啟的壓力時,先導(dǎo)式栓塞裝置閥門會聯(lián)鎖打開向管道內(nèi)進(jìn)氣,管道內(nèi)的物料受到進(jìn)氣的擾動,會自動疏松成栓,并向灰?guī)旆较蛲七M(jìn),此點(diǎn)的堵管現(xiàn)象消除,管道內(nèi)的壓力隨之降低,先導(dǎo)式栓塞裝置閥門聯(lián)鎖關(guān)閉(根據(jù)壓力設(shè)定值),管道內(nèi)的介質(zhì)繼續(xù)向前運(yùn)動。
先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)可用來輸送任何粉體、物料,系統(tǒng)通過間隔安裝自動成栓閥后一般不會發(fā)生堵管現(xiàn)象,運(yùn)行可靠性較高。先導(dǎo)式輸送系統(tǒng)只有下料、流化、輸送三個過程,省略了管道吹掃,管道吹掃時流速高、灰氣比小、沖刷管壁較為嚴(yán)重,同時浪費(fèi)大量壓縮空氣。采用先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)低壓輸送,輸送時間短,在節(jié)約用氣方面尤為突出,充分達(dá)到節(jié)能效果。先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)物料滿管輸送,物料流速低,管道及彎頭磨損沖刷小,設(shè)備壽命延長,檢修頻率降低。先導(dǎo)式輸送系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離輸送,先導(dǎo)式栓塞系統(tǒng)可看成一個輸送單元,遠(yuǎn)距離輸送時,就是多個輸送單元的組合疊加,通過合理的間隔布置先導(dǎo)式栓塞裝置,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離輸送。
宿州公司#5、#6(350MW)機(jī)組電袋除塵氣力輸灰系統(tǒng)由一、二電場A列每4臺倉泵串聯(lián)(容積8臺2.0m3)合并通過一根內(nèi)套管式流化正壓主氣輸送管(DN200)輸送飛灰;一二電場B列每4臺倉泵串聯(lián)(容積8臺2.0m3)合并通過一根內(nèi)套管式流化正壓主氣輸送管(DN200)輸送飛灰;一二布袋每8臺倉泵串聯(lián)(容積16臺0.5m3)合并通過一根內(nèi)套管式流化正壓主氣輸送管(DN150)輸送飛灰;省煤器4臺倉泵串聯(lián)(容積4臺0.5m3)通過一根內(nèi)套管式流化正壓主氣輸送管(DN125)輸送飛灰。通過管道切換閥進(jìn)行切換進(jìn)入原灰?guī)旎虼只規(guī)?,輸送距離250m。
輸灰管道采用雙套管,倉泵底部加裝4個流化閥,倉泵出口處又加裝助吹閥二次加壓輸送飛灰。電袋除塵及省煤器氣力輸灰系統(tǒng)自投運(yùn)以來一直處于較高的能耗狀態(tài),存在磨損、堵管、耗氣量大、能耗高等問題。
#5、#6機(jī)組電袋除塵及省煤器輸灰倉泵底部所有流化閥門及氣管拆除或隔離;#5、#6機(jī)組電袋除塵及省煤器倉泵與倉泵之間雙套管內(nèi)的內(nèi)套管抽出;電袋除塵一、二電場及一、二布袋每8臺倉泵串聯(lián)合并用一根DN200無縫鋼管到灰?guī)?。省煤器單?dú)一根輸灰管到灰?guī)欤?5、#6機(jī)組電袋除塵及省煤器倉泵出口的助吹加壓閥拆除并隔離;#5、#6機(jī)組電袋除塵及省煤器第一個倉泵主進(jìn)氣入口加裝對夾式單向閥(DN80,對夾型)、DR單向閥(DN80,DR型)、主阻灰器(ZQ200)、節(jié)流孔板、管道過濾器(GQ200)、調(diào)壓閥(DN80PN16)、氣動進(jìn)氣閥(DN80)、流量計等。
沿#5、#6機(jī)組電袋除塵及省煤器輸灰管道加裝伴氣管道(DN80)至灰?guī)鞆濐^爬高處,并在伴氣管道入口處加裝調(diào)壓閥、管道過濾器,在伴氣管道末端加裝排污閥,低洼處加裝排水閥;先導(dǎo)式自動成栓閥(ZCX-IV-16-20)的安裝:每個倉泵與相鄰倉泵中間根據(jù)倉泵間距不同安裝先導(dǎo)式成栓閥3~8個,約1.0~2.0m/個;除塵器輸灰母管每3.0~4.0m安裝一個,省煤器輸灰母管每2.5~3.5m安裝一個;每個彎頭前安裝一個,每個彎頭后0.5m安裝一個;壓力變送器安裝方式:壓力變送器安裝到每個輸灰單元第一個倉泵主進(jìn)氣管道節(jié)流孔板與倉泵入口之間管道上;運(yùn)行程序與畫面修改,參數(shù)修改,氣動閥門控制點(diǎn)的連接等。
通過試驗數(shù)據(jù)采集,改造前每分鐘平均耗氣量67.14M3,改造后19.39M3/min,改造后比改造前節(jié)能率為71%。通過調(diào)研宿州公司#5、#6機(jī)組檢修中電袋除塵及省煤器氣力輸灰先導(dǎo)式優(yōu)化改造項目實(shí)施后,輸灰系統(tǒng)配置簡單可行,輸送距離遠(yuǎn),減少了管道磨損,提高了輸送效率,減少了輸灰耗氣量,減輕了檢修勞動強(qiáng)度,節(jié)約了日常維護(hù)費(fèi)用,改造達(dá)到了預(yù)期效果。
技術(shù)改造需要解決輸灰堵管問題、降低除塵器及省煤器輸灰系統(tǒng)輸灰耗氣量、減少氣力輸灰易損設(shè)備,降低維護(hù)、檢修工作量、降低管道磨損、提高閥門使用壽命。
本次改造方案采用先導(dǎo)式低壓節(jié)能栓塞輸送技術(shù),系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,不堵管,磨損小,輸送效率高,無故障運(yùn)行,用氣小等特點(diǎn)。#4爐電除塵一、二電場及省煤器新增輸灰管先導(dǎo)式自動成栓閥338套及沿線配氣管道,實(shí)現(xiàn)#4電除塵一、二電場與省煤器輸灰至灰?guī)臁CS程序及畫面升級,以適應(yīng)系統(tǒng)運(yùn)行要求。為達(dá)到先導(dǎo)式栓塞輸送的最佳效果,現(xiàn)有輸灰系統(tǒng)需要做以下改動:
#4爐除塵器一電場:原A列四個倉泵一組,B列四個倉泵一組,每組各一條輸灰管道,改為A、B列兩組串聯(lián),用一根輸灰管道到灰?guī)?。取消所有倉泵的流化閥、補(bǔ)氣閥、防堵閥等,只保存第一個倉泵的主進(jìn)氣閥;#4爐除塵器二電場:原A列四個倉泵一組,B列四個倉泵一組,兩組并聯(lián)用一條輸灰管道,改為A、B列兩組串聯(lián),用一根輸灰管道到灰?guī)?。取消所有倉泵的流化閥、補(bǔ)氣閥、防堵閥等,只保存第一個倉泵的主進(jìn)氣閥。
#4爐省煤器:原A列6個倉泵一組,B列6個倉泵一組,每組各并入一電場A、B列輸灰管道上,改為A、B列兩組串聯(lián),12個倉泵為一組用一根輸灰管接入二電場輸灰管道上到灰?guī)?。取消所有倉泵的流化閥、補(bǔ)氣閥、防堵閥等,只保存第一個倉泵的主進(jìn)氣閥;先導(dǎo)式自動成栓閥專用伴氣管道:原則上有輸灰管道的地方就有先導(dǎo)式自動成栓閥伴氣管道。伴氣管道給先導(dǎo)式自動成栓閥供氣,針對每個不同的輸送單元,都有不同的分支,目的是達(dá)到更好的節(jié)能。每條先導(dǎo)式自動成栓閥伴氣管道都安裝有入口手動隔離閥,入口氣動隔離閥,末端手動排污閥。
先導(dǎo)式自動成栓閥的安裝方式:每個倉泵與相鄰倉泵中間根據(jù)倉泵間距不同安裝先導(dǎo)式自動成栓閥3~8個,約1.0~2.0m/個;除塵器輸灰母管每3.5~4.5m安裝一套,省煤器輸灰母管每2.5~3.5m安裝一套;在管道彎頭前后0.5m各安裝一個。在除塵器一、二電場及省煤器輸灰第一個倉泵進(jìn)氣的管道上加裝節(jié)流孔板,#4爐省煤器倉泵出口處加裝管道清理器,在#4爐除塵器一、二電場及省煤器輸灰氣源管道上加裝穩(wěn)壓閥及流量計等。#4爐除塵器一、二電場及省煤器輸灰管內(nèi)的內(nèi)套管全部抽出。原系統(tǒng)的所有流化閥、補(bǔ)氣閥、防堵閥全部取消。DCS程序升級,以適應(yīng)系統(tǒng)要求,需要時增加模塊。
先導(dǎo)式輸灰改造后,可實(shí)現(xiàn)滿泵、滿管輸送,輸送效率大大提高,輸送頻率大大降低,所以降低輸灰系統(tǒng)的用氣量,同時降低系統(tǒng)的磨損,提高彎頭、閥門、管道的使用壽命,從節(jié)能、檢修等帶來更大的經(jīng)濟(jì)效益。先導(dǎo)式輸灰改造后,輸灰氣源壓力由原來的0.60MPa降低至0.35MPa,新型先導(dǎo)式低壓節(jié)能栓塞式輸送系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)無吹掃停泵,當(dāng)輸送距離遠(yuǎn)時更能節(jié)省壓縮空氣的用量,當(dāng)倉泵內(nèi)的介質(zhì)完全送入管道后,倉泵壓力還會繼續(xù)維持在一定的高壓工況范圍,節(jié)約大量能耗,節(jié)能效率可達(dá)50%~60%或以上。
原#4爐電除塵一二電場及省煤器輸灰系統(tǒng)現(xiàn)存在耗氣量大,管道磨損嚴(yán)重,輸送循環(huán)次數(shù)過多,閥門磨損嚴(yán)重,灰量一大就會堵管等,及時更改后可徹底解決管道磨損及堵管、電除塵器堵灰導(dǎo)致電場短路的安全隱患,從而保證了機(jī)組的長期安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;同時可減少輸灰能耗高的問題,有利于企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;同時減少了因堵管清理時造成的環(huán)境污染問題。
根據(jù)現(xiàn)場輸灰系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù),#4爐MCR工況需要開1臺空壓機(jī),兩臺爐共設(shè)計5用1備,目前輸灰系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行工況#4爐啟用1臺空壓機(jī)運(yùn)行,且省煤器經(jīng)常出現(xiàn)堵管,輸灰可靠性差。改造后通過檢修維護(hù)中定期清理雜物可實(shí)現(xiàn)輸灰系統(tǒng)常年不堵管,提高了輸灰系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性。
按設(shè)計煤種運(yùn)行下,#4爐氣力輸灰系統(tǒng)只需0.5~1.0臺空壓機(jī)就可滿足運(yùn)行。具有較好的節(jié)能效果。先導(dǎo)式輸灰改造后,可實(shí)現(xiàn)滿泵、滿管輸送,輸送效率大提高,輸送頻率大大降低,所以降低輸灰系統(tǒng)的用氣量,同時降低系統(tǒng)的磨損,提高彎頭、閥門、管道的使用壽命,從節(jié)能、檢修等帶來更大的經(jīng)濟(jì)效益。鑒于先導(dǎo)式輸灰要求的氣源壓力比較低,輸灰氣源壓力可從原來的0.55MPa降低至0.3MPa,節(jié)約大量耗氣量,節(jié)能效果可達(dá)50%或以上。通過減少輸灰用氣量,保證機(jī)組壓縮空氣系統(tǒng)安全運(yùn)行,防止機(jī)組其他設(shè)備因用氣量不足、輸灰系統(tǒng)故障而導(dǎo)致負(fù)荷受限或非計劃停運(yùn),影響機(jī)組供電、供熱能力。通過提高輸灰系統(tǒng)可靠性,減少漏灰造成的環(huán)境污染問題。