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塔拉壕礦井優(yōu)化設計與擴能改造

2023-11-21 13:06:58宋國忠付小敏王正超王中亮
煤炭工程 2023年11期
關鍵詞:大巷井田斜井

宋國忠,付小敏,王正超,王中亮

(通用技術集團工程設計有限公司,山東 濟南 250031)

根據中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,截至2022年底年產千萬噸級的生產煤礦79座,千萬噸礦井總體經濟技術指標達到國際領先水平[1-6],但三軟地層建設特大型礦井經驗較少。塔拉壕礦井是典型的三軟地層[1],設計生產能力6.00 Mt/a,2013年8月開工建設,2020年2月通過竣工驗收。經過改造,2023年核定生產能力達到12.00 Mt/a。本次擴能改造從工業(yè)場地選擇、開拓方式、斜井井筒設計、輔助運輸、軟巖支護、巷道施工、工作面產量、改造環(huán)節(jié)等方面綜合考慮方案,進行設計創(chuàng)新,為三軟地層建設特大型礦井提供了寶貴經驗。

1 礦井概況

塔拉壕礦井位于內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)塔拉壕鎮(zhèn)南部,為三軟地層礦井,井田面積42.62 km2。主要可采煤層6層,前期開采2、3煤層,平均厚度2.49 m和3.22 m。頂底板自然狀態(tài)抗壓強度2.60~43.40 MPa,平均15.07 MPa。斜井穿過圍巖力學參數見表1[7],煤層及頂底板巖石力學參數見表2[8]。煤層頂底板以軟弱巖石為主,個別為半堅硬巖石,遇水軟化變形,甚至有崩解破壞現象。巖石的軟化系數全部小于0.75,軟化性強。井田巖石的質量指標(RQD)平均值為53%,巖體質量指標(M)平均值為0.027,巖體完整性差,穩(wěn)固性也較差。地層傾角小于5°,埋深120~350 m。采用斜井開拓方式,布置主、副斜井工業(yè)場地,回風立井單獨布置工業(yè)場地。在井田中北部布置一組大巷開拓全井田。分煤組設置水平,共4個水平,一水平標高+1385 m。投產時布置2個綜采工作面,6個掘進工作面。

表1 斜井穿過圍巖力學參數

表2 煤層及頂底板巖石力學參數

2 礦井設計優(yōu)化

2.1 優(yōu)選工業(yè)場地

井田屬高原侵蝕性丘陵地貌,大部分地區(qū)為低矮山丘,最大地形標高差133.4 m。除井田北部地形較平坦外,其它地段溝谷將井田分割的支離破碎。這些溝谷在枯水季節(jié)無水,在豐雨季節(jié)可形成短暫的溪流或洪流。對工業(yè)場地選擇影響較大。經過多次現場踏勘,提出3個工業(yè)場地位置方案,優(yōu)選北部方案。井口位置方案如圖1所示。

圖1 井口位置方案

優(yōu)選北部方案主要有以下原因:①靠近西北部的鄂爾多斯市區(qū)和塔拉壕鎮(zhèn),交通方便,有利于遏制市區(qū)外擴對本項目的影響;②地勢相對較高,有利于雨季防洪;③距離109國道0.5 km運輸距離短,適量留有汽車排隊長度;④煤層埋藏較淺,井巷工程量少,投資少,建設工期短;⑤鐵路專用線布置在井田北部,對整個礦井的開拓布局影響最小;⑥斜井落平后,沿東西向布置大巷,大巷位于井田東北側2、3號拐點連線的南側,大巷南側全部垮落法管理頂板,大巷北側充填法管理頂板,分區(qū)明確。

井筒建成后,有呼準鄂城際鐵路自井田內穿過,結合地形,線路選擇從工業(yè)場地內主、副斜井井口附近的井筒下部穿過,壓煤量最小、對該礦井影響最小。西翼大巷沿呼準鄂城際鐵路南側布置,對兩側開采影響最小。體現出設計的前瞻性。塔拉壕鎮(zhèn)向南部擴張受到抑制,地面建筑壓煤量沒有明顯增加。

2.2 多臺階利用地形布置工業(yè)場地

主副井工業(yè)場地西部相對較平坦,東部高差較大,自然標高+1490.00~+1554.00 m之間。設計根據地形自下而上共分五個平臺[9-13],如圖2所示。

圖2 工業(yè)場地布置

1)副斜井位于最低平臺,標高+1511 m,副斜井工程量最小。維修車間、設備庫、材料庫棚都布置在這個平臺,將物料、設備相關庫房布置在最低平臺,既方便下井,又利用地勢形成遮擋,使整個場區(qū)整潔美觀。

2)主斜井布置在次低平臺,標高+1531 m,主斜井工程量相對較小,充分利用地形減少運煤棧橋工程量。

3)辦公樓、職工食堂、單身宿舍等生活福利設施布置在最高平臺,標高+1548 m,比臨近109國道略高。

自109國道向北望去,建筑平面與空間錯落有致、格外顯眼,充分展現了現代化特大型礦井的新形象。采用多平臺布置可充分利用地形,巧妙滿足工藝要求,減少基礎和棧橋工程量,挖填方量基本平衡。

2.3 優(yōu)化開拓布局

1)主斜井斜穿3個水平,各水平通過運輸大巷、溜煤眼與主斜井搭接,如圖3所示。有利于后期延伸和主斜井帶式輸送機運行。各水平運輸大巷相互獨立,影響小。

圖3 主斜井與各分層大巷通過煤倉搭接關系

2)副斜井螺旋連接各煤層。副斜井6°下坡平推進入最上部2煤層,向下螺旋斜坡連接各煤層。滿足無軌膠輪車運輸要求。主、副斜井布置在一個工業(yè)場地方便管理、減少副斜井壓煤。

3)單獨布置風井工業(yè)場地。回風立井較斜井通風能力大,井巷工程量小,提前進入采區(qū)施工工期短,投資少。風井工業(yè)場地布置在主副井工業(yè)場地南側約950 m,有利于防治噪音、粉塵污染?;仫L立井靠近西翼回風大巷,通風線路短,阻力小?;仫L立井到達設計深度后改絞施工西翼大巷,與主、副斜井貫通,縮短建設工期。

4)沿城鎮(zhèn)建筑保護煤柱,大巷煤柱與建筑煤柱結合壓煤量少。大巷南側采用垮落法管理頂板,工作面巷道最大長度5000 m;大巷北側采用充填開采,分區(qū)劃分更合理。

5)分煤層組布置大巷。根據煤層厚度和間距,將6層煤分為3組,每組劃分為1個水平。布置分組水平大巷,上下水平大巷平面位置相同,減少大巷煤柱。

2.4 優(yōu)化井筒支護

主副斜井穿過的地層有第四系、新近系、白堊系、侏羅系、三疊系等多個地層,根據井筒檢查鉆資料分析,存在一層軟弱層。設計在正常段采用錨網索噴支護,軟弱層增加29U型鋼棚支護。29U型鋼棚排距800 mm,保護層厚50 mm。不穩(wěn)定基巖段增加鋼筋混凝土砌碹支護,砌碹厚度500 mm,強度C30[7]。

施工期間根據明槽開挖處觀測,砌碹與上部巖層有離層現象,設計采取增大鋪底厚度和墻腳基礎的措施保證了井筒支護安全。鋪底厚度由300 mm增大至600 mm,29U型鋼棚底腳增加混凝土墊塊,防止底腳下沉。副斜井加強支護如圖4所示。

圖4 副斜井加強支護(mm)

2.5 軟巖巷道使用無軌膠輪車

無軌膠輪車運輸具有換裝次數少、運輸方便等優(yōu)點,但對底板要求較高。井底車場和大巷一般采用混凝土鋪底的方式,鋪底厚300~500 mm,但工作面巷道使用時間短,鋪底停工,影響巷道施工速度,而且鋪底成本較高。設計采用工作面巷道鋪鋼板的方式,隨著巷道施工增加鋪設,工作面回采回收,可循環(huán)使用。既提高了掘進速度,又降低了巷道施工成本。

2.6 無軌運輸優(yōu)化巷道布置

針對無軌車運輸轉彎不宜控制的特點,經過多次專題研究,舍棄了軌道運輸車速大轉彎半徑大的設計原則,改為垂直轉彎。即統(tǒng)一要求轉彎前降低車速至10 m/h及以下,巷道垂直施工,轉彎內側抹角3 m×3 m。既方便車輛行駛,又方便施工過程中的帶式輸送機搭接,還降低了施工難度和支護難度。硐室垂直連接。水倉轉彎處、中部車場取消45°、60°等彎角,統(tǒng)一為90°實踐證明聯(lián)絡巷道少,無軌車運行方便。

2.7 全部帶式輸送機永磁電機直驅方式。

原設計井下帶式輸送機采用變頻驅動,隨著驅動技術的進步,改為永磁電機直驅的方式。永磁電機直驅具有結構簡單、可靠性高、傳動效率高、體積小、重量輕、比功率大等優(yōu)點。在立井絞車提升等環(huán)節(jié),但井下帶式輸送機工作環(huán)境較差,隨著技術進步,本礦井首次全部使用。生產證明效果很好。

2.8 優(yōu)化布置兩個綜采工作面達產。

最上部的2煤層局部可采,平均厚度2.49 m,受三軟地層條件限制兩個綜采工作面達產有一定難度。設計合理利用2煤東部不可采范圍,布置一個3煤層工作面,形成2、3煤層同時開采,保證投產即可達產,達產可以穩(wěn)產。

3 關鍵技術設計

3.1 鉆孔下料

副斜井無軌膠輪車運輸無需換裝,可從地面直接運輸至采掘工作面。但無軌膠輪車運輸成本高,總體運輸能力偏小。該礦井主要輔助運輸任務是水泥、沙子、石子的運輸。采用鉆孔下料,運輸距離短,成本低,避免了沿途撒漏,實踐證明優(yōu)勢非常明顯。

無軌膠輪車運輸的成本較高,運輸線路較長時,一次循環(huán)時間較長,可能限制礦井輔助運輸能力。經過調研其他行業(yè)經驗,反復論證,該礦井采用鉆孔下料,解決了輔助運輸問題,即:在風井工業(yè)場地內施工一個D450 mm的鉆孔,內下直徑377 mm的套管,至2煤層,通過轉接設備至3煤層,下部煤層布置大巷后,可繼續(xù)延伸鉆孔,向深部巷道供料。實現一個鉆孔向多層煤分別設下料硐室,下料硐室兩側設防火柵欄兩用門,下料時關閉防火柵欄兩用門。井下用的水泥、沙子、石子在地面攪拌均勻后,通過鉆孔下至下料硐室。僅此一項,減少混凝土運輸距離1836 m,據礦井試運行測算,每年節(jié)省運行成本2875萬元。礦井輔助運輸能力大幅提高至1652萬t/a。

3.2 掘錨一體機應用

掘錨一體機施工巷道,具有全斷面一次成型速度快、安全性高等優(yōu)點。在神東大柳塔礦穩(wěn)定圍巖巷道掘進中單巷最高月進尺3088 m,在神木涼水井礦中等穩(wěn)定圍巖巷道掘進中單巷月進尺1506 m,在穩(wěn)定性較差圍巖巷道掘進中最高月進尺680 m、平均月進尺500 m以上的好成績[14]。但對頂板要求較高,軟巖巷道使用難度較大。該礦井施工階段試驗掘錨一體機施工工作面巷道,施工速度較低,前三個月平均395 m/月[15]。采取優(yōu)化支護參數、增加風動潛水泵、留底煤等多種改進措施,施工速度有所提高,但掘進機陷入底板問題無法解決,主要原因是掘進機總重量過大和底板巖石遇水泥化。實踐證明底板抗壓強度18 MPa及以下、巖石的軟化系數小于0.75的煤層中使用掘錨一體機不合理。

3.3 三軟煤層長距離工作面巷道支護技術

一盤區(qū)面積較大,工作面巷道較長,最長可達5000 m。工作面巷道長度大有利于減少工作面搬家次數,但也有支護難度大、維護困難等問題。以前的三軟煤層開拓布置中,一般考慮工作面巷道長度不超過3000 m。該礦工作面巷道長度實現了突破,主要采取兩項措施[16,17]。

1)封閉頂板減少風化。向工作面巷道頂板噴射一層混凝土或高分子材料,厚30~50 mm,用來封閉頂煤,減少風化。封閉后頂板完整,避免了風化引起局部冒落的問題,也避免了后部巷道維護影響前部掘進施工的問題。

2)調整支護參數。頂板錨索由15.3 mm直徑鋼絞線更換為17.8 mm直徑鋼絞線,長度6300 mm,間排距2000 mm×3600 mm,采用2-3-2布置方式。錨桿為20 mm直徑左旋螺紋鋼錨桿,間排距900 mm×900 mm[8]。通過增大錨索直徑、錨桿間排距,巷道支護成本沒有明顯增加,支護效果明顯改善。

4 生產能力提升改造設計

4.1 生產能力提升依據

在項目申請報告階段設計有6.00 Mt/a與10.00 Mt/a兩個方案。由于構造未完全查明、三軟煤層工作面單產等因素影響,核準生產能力6.00 Mt/a,2個回采工作面達產,工作面長度260 m,日進9刀,截深0.8 m。但在聯(lián)合試運轉階段,測試最大日進18刀。說明工作面生產能力有一定的富余系數。為了提高生產能力,在地質條件變好的情況下,進行了4方面擴能改造。

4.2 地質條件分析

1)煤層變厚。投產開采的2煤層平均厚度小,局部可采。經過3年的剝采后,下部厚度較厚的3煤層可以同時布置2個回采工作面。其他條件不變條件下,僅采厚增加回采工作面產量可增加29.3%。

2)查明斷層。勘探階段井田內未發(fā)現斷層。在巷道施工和工作回采過程中,發(fā)現多條小斷層,落差均小于10 m,由于頂板抗壓強度大、易破碎,對回采工作面產量影響較大。下部3煤層頂板相對較好,通過上部2煤層開采查明斷層后可提前采取措施,降低斷層對回采工作面影響,提高回采速度和產量。

4.3 擴能改造設計

1)主斜井帶式輸送機改造。運量由2500 t/h提高至3500 t/h,原有輸送機帶寬1600 mm不變,帶速由3.15 m/s提高至4.5 m/s,驅動電機由3臺900 kW更換為3臺1120 kW。只更換電機、電控,不更換膠帶和支架,更換容易,對生產影響小。

2)回采工作面智能化改造。通過改造回采工作面輔助作業(yè)時間大幅降低,平均日進21刀,截深0.8 m。單個回采工作面生產能力可達到6.16 Mt/a,兩個回采工作面可以達到12.00 Mt/a。全礦井智能化改造,使各生產系統(tǒng)更加高效,可以配套12.00 Mt/a的生產規(guī)模。

3)增加掘進工作面數量。由于掘錨一體機使用效果不理想,需要增加綜掘工作面數量和延伸下水平需要,掘進工作面由2個掘錨工作面、4個綜掘工作,增加至9個綜掘工作面。

4)優(yōu)化通風系統(tǒng),新增回風井。隨著掘進工作面增加,通風量增大。為滿足分區(qū)通風需要,增加回風井,形成兩進兩回的通風系統(tǒng)。

通過以上改造,礦井核定生產能力達到12.00 Mt/a。

5 結 語

塔拉壕礦井上部的較薄2煤層開采完畢、查明斷層后,通過主斜井帶式輸送機改造、回采工作面智能化改造、增加掘進工作面數量、優(yōu)化通風系統(tǒng)、增加回風井,礦井生產能力可以達到12.00 Mt/a,為三軟煤層礦井建設和擴能改造提供新思路。

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