蘇鳳來(lái),王國(guó)標(biāo),黃兆驅(qū),趙 永
(紫金礦業(yè)集團(tuán)穆索諾伊礦業(yè)簡(jiǎn)易股份有限公司,剛果(金) 盧瓦拉巴)
銅是一種金屬元素,密度為8.92 g/cm3,熔點(diǎn)可達(dá)1 083 ℃,沸點(diǎn)可達(dá)2 567 ℃,以上性質(zhì)使得銅具有較高的熱導(dǎo)率、電導(dǎo)率以及較強(qiáng)的化學(xué)穩(wěn)定性。另外,銅的抗拉強(qiáng)度最高可達(dá)50 kg/mm2,因此它在延展性、可塑性以及耐蝕性方面具有較強(qiáng)的優(yōu)越性。銅可與鉛、鋅、錳、錫、鋁、鎳、鈷、鐵等金屬形成合金,有利于熔接。銅具有優(yōu)越的物理化學(xué)性能,被廣泛應(yīng)用于電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑工業(yè)、國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域,是中國(guó)有色金屬材料中消費(fèi)量?jī)H次于鋁的金屬。
剛果(金)蘊(yùn)藏多種有色金屬、稀有金屬和非金屬礦,重要有色金屬超過(guò)20 種,包括鈷、銅、錳、鈾、鉭、鋅、錫、鉻、鍺、鎘等,其中銅儲(chǔ)量約為7 500 萬(wàn)t,占全球的15%,鈷礦儲(chǔ)量為450 萬(wàn)t,占全球儲(chǔ)量的一半,其在世界上占有重要地位,被稱(chēng)為世界原料倉(cāng)庫(kù)。某礦業(yè)集團(tuán)積極響應(yīng)國(guó)家“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略,于2014年12月收購(gòu)剛果(金)某礦業(yè)公司,成為其控股股東。該礦業(yè)公司擁有的礦山以氧化銅為主,采用浮選-熔煉后得到粗銅和冰銅[1],該工藝浮選后得到的氧化銅品位可達(dá)23%,氧化銅經(jīng)兩臺(tái)風(fēng)口區(qū)斷面面積11.6 m2的密閉鼓風(fēng)爐熔煉得到產(chǎn)品,同時(shí)回收熔煉過(guò)程產(chǎn)生的煙塵。
銅精礦和生產(chǎn)輔料焦炭含有0.6%~1.0%的硫,還原熔煉過(guò)程不可避免地會(huì)生成SO2,故鼓風(fēng)爐煙氣經(jīng)重力和離心力初步收塵后,還需經(jīng)過(guò)動(dòng)力波酸堿中和收塵,經(jīng)過(guò)脫硫后達(dá)到排放要求。投產(chǎn)初期,該套動(dòng)力波系統(tǒng)在長(zhǎng)周期運(yùn)行時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)噴嘴堵塞、填料塔格柵壓差上升等問(wèn)題,嚴(yán)重影響鼓風(fēng)爐的安全平穩(wěn)運(yùn)行。動(dòng)力波系統(tǒng)為冶煉廠濕式收塵除硫系統(tǒng),承擔(dān)著收塵和除硫的雙重任務(wù),即經(jīng)濟(jì)效益+環(huán)境效益,它是收塵的最后一道工序,也是環(huán)境保護(hù)的核心工序,因此該系統(tǒng)的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。
20世紀(jì)70年代,美國(guó)首先研發(fā)出動(dòng)力波煙氣洗滌技術(shù),但該技術(shù)當(dāng)時(shí)僅應(yīng)用于小范圍內(nèi)的工業(yè)煙塵處理,應(yīng)用范圍窄,應(yīng)用量小。后來(lái),美國(guó)認(rèn)識(shí)到該技術(shù)的價(jià)值,對(duì)其進(jìn)行可行性研究,率先建成并成功運(yùn)行世界上第一臺(tái)動(dòng)力波煙氣洗滌工業(yè)裝置[2]。動(dòng)力波煙氣洗滌技術(shù)原理[3]是運(yùn)用流體力學(xué)理論,氣體能量流和液體能量流在動(dòng)力波反應(yīng)器的逆噴管中相遇,在氣液兩相的相互作用下,氣體通道中建立巨大的泡沫層,利用泡沫層氣液接觸面積大、更新速度快的特點(diǎn),進(jìn)行高效的傳熱傳質(zhì),另外,逆噴管內(nèi)形成的泡沫層可以隨氣液動(dòng)量的變化在逆噴管內(nèi)上下運(yùn)動(dòng),以適應(yīng)不同煙氣量的變化[4]。
該冶煉廠采用的動(dòng)力波系統(tǒng)主要由一級(jí)動(dòng)力波和二級(jí)動(dòng)力波組成,整套系統(tǒng)由耐腐蝕的304 不銹鋼制造而成,布置于排煙系統(tǒng)的最末端。一級(jí)動(dòng)力波設(shè)置有逆向噴射洗滌塔,內(nèi)部安裝有向上的噴嘴,堿性循環(huán)液通過(guò)噴淋泵從噴嘴噴出在上方形成氣液傳質(zhì)區(qū)域,堿液與進(jìn)入動(dòng)力波系統(tǒng)的煙氣形成逆流噴射。在一級(jí)動(dòng)力波區(qū)域,煙氣得到降溫并能脫除大部分的SO2與粉塵。堿性循環(huán)液自流至循環(huán)槽內(nèi),通過(guò)循環(huán)泵進(jìn)入二級(jí)動(dòng)力波內(nèi),通過(guò)填料逐層下落與經(jīng)一級(jí)動(dòng)力波凈化后的煙氣再次形成逆流交互傳質(zhì),最終煙氣通過(guò)二級(jí)動(dòng)力波頂部的捕沫器除去水霧,然后經(jīng)引風(fēng)機(jī)達(dá)標(biāo)排放。該套動(dòng)力波系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 動(dòng)力波系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
動(dòng)力波系統(tǒng)是一種氣-液直接接觸傳質(zhì)設(shè)備,同時(shí)能達(dá)到煙氣降溫效果,具有突出優(yōu)點(diǎn)[5-6]。一是煙氣處理量大。利用泡沫洗滌技術(shù)接觸面積大的優(yōu)勢(shì),凈化除塵效率高(大于99%),相對(duì)于高塔等傳統(tǒng)設(shè)備,能以較低能量獲得較高的除塵率。二是氣量波動(dòng)范圍大。洗滌塔面積大,泡沫可隨氣體量上下浮動(dòng),以適應(yīng)不同的氣體流量,處理的氣體量可在50%~100%范圍內(nèi)變化,而不降低除塵率。該氣體除塵設(shè)備具有造價(jià)低、易安裝、占地面積小等優(yōu)勢(shì)。氣體入口為噴嘴設(shè)計(jì),可使得動(dòng)力波反應(yīng)器的逆噴管氣體流速大,氣液暢通,設(shè)備可靠性好,運(yùn)行周期長(zhǎng)??烧{(diào)節(jié)循環(huán)液,以滿(mǎn)足不同條件的尾氣達(dá)標(biāo)排放要求,滿(mǎn)足各種環(huán)保要求。
鼓風(fēng)爐所產(chǎn)生的煙氣在進(jìn)入動(dòng)力波系統(tǒng)凈化之前只進(jìn)行簡(jiǎn)單的重力收塵和旋風(fēng)收塵,進(jìn)入動(dòng)力波系統(tǒng)的含塵量經(jīng)常超過(guò)200 mg/Nm3。動(dòng)力波系統(tǒng)配置1 臺(tái)過(guò)濾面積60 m2的板框壓濾機(jī),循環(huán)液在沉降池沉淀后底流開(kāi)路能力不足,經(jīng)常造成循環(huán)堿液含固量超標(biāo)。這導(dǎo)致動(dòng)力波填料塔噴頭及各支管堵塞,造成堿液循環(huán)總量下降,進(jìn)一步造成填料堵塞、透氣性變差,最終使得填料塔氣液接觸面積和停留時(shí)間不夠,影響填料塔脫硫除塵效果[7]。經(jīng)重力收塵和旋風(fēng)收塵后,未凈化的細(xì)小粉塵隨煙氣進(jìn)入動(dòng)力波系統(tǒng),通過(guò)氣液傳質(zhì)交互后進(jìn)入循環(huán)堿液,粉塵顆粒不斷碰撞并聚集變大,形成細(xì)泥狀物質(zhì)堵塞噴頭。當(dāng)排煙系統(tǒng)的引風(fēng)機(jī)頻率提高較大時(shí),鼓風(fēng)爐內(nèi)負(fù)壓過(guò)大,造成排煙系統(tǒng)煙塵后移,大量粉塵進(jìn)入動(dòng)力波系統(tǒng),循環(huán)堿液含固量迅速提高。
冶煉廠動(dòng)力波系統(tǒng)采用堿中和法進(jìn)行脫硫,通過(guò)添加碳酸鈉控制循環(huán)堿液pH 在7.2~7.4,但隨著礦山原礦性質(zhì)的變化,氧化精礦的含硫量逐年提高,入爐精礦含硫量最高可達(dá)1%,超出鼓風(fēng)爐含硫控制要求。原料含硫量增加勢(shì)必造成煙氣中SO2濃度上升,在酸堿中和過(guò)程中,亞硫酸鈉生成量同步增加,長(zhǎng)周期運(yùn)行會(huì)造成循環(huán)液內(nèi)亞硫酸鈉過(guò)飽和,并在循環(huán)液內(nèi)與懸浮物生成結(jié)晶,亞硫酸鈉結(jié)晶除少部分經(jīng)循環(huán)液壓濾開(kāi)路被去除外,其余均在系統(tǒng)內(nèi),時(shí)間一長(zhǎng)便會(huì)在動(dòng)力波填料和噴頭上析出,造成堵塞。部分外界雜質(zhì)進(jìn)入循環(huán)堿液,也會(huì)造成噴頭堵塞,動(dòng)力波系統(tǒng)的雜質(zhì)來(lái)源主要是人工補(bǔ)堿。動(dòng)力波系統(tǒng)采用碳酸鈉維持循環(huán)液的pH,需要人工添加固體碳酸鈉(袋裝)配制堿液,其間或多或少會(huì)帶入編織袋纖維和固體碳酸鈉中的不溶性雜質(zhì)。進(jìn)入動(dòng)力波系統(tǒng)循環(huán)堿液后,這些外界帶入的不溶性雜質(zhì)極易與循環(huán)液內(nèi)的懸浮物造成噴頭堵塞。
經(jīng)過(guò)多年生產(chǎn)實(shí)踐,針對(duì)影響動(dòng)力波系統(tǒng)長(zhǎng)周期運(yùn)行的因素,冶煉廠管理團(tuán)隊(duì)不斷地進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。
做好精細(xì)爐況控制,減少鼓風(fēng)爐內(nèi)料面捅打次數(shù),僅捅打上火嚴(yán)重和棚料區(qū)域,降低煙氣粉塵濃度,同時(shí)通過(guò)技改將鼓風(fēng)爐出口負(fù)壓和引風(fēng)機(jī)頻率連鎖自動(dòng)控制,及時(shí)調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī)頻率,保持鼓風(fēng)爐內(nèi)微負(fù)壓環(huán)境,避免人工調(diào)整不及時(shí)而出現(xiàn)爐內(nèi)負(fù)壓過(guò)大,導(dǎo)致煙塵后移,減少動(dòng)力波系統(tǒng)的煙塵量。將動(dòng)力波系統(tǒng)的循環(huán)泵吸入口由原來(lái)的罐底上移至距罐底1 m 位置,避免循環(huán)槽底部含固量高的堿液進(jìn)入系統(tǒng)循環(huán),通過(guò)自然沉降將循環(huán)液內(nèi)的懸浮物控制在循環(huán)槽底部,并在其底部增加6 個(gè)大型排泥口,通過(guò)每天定期排放循環(huán)液底流對(duì)含固量高的循環(huán)液進(jìn)行開(kāi)路,開(kāi)路含固量高的底流流入新建的三級(jí)沉降池進(jìn)行固液分離,上清液返回循環(huán)系統(tǒng),高濃度分離液打回壓濾系統(tǒng)回收含銅物料,含高濃度亞硫酸鈉的濾液開(kāi)路至沖渣水池。動(dòng)力波系統(tǒng)格柵壓差存在上漲趨勢(shì)時(shí),加大循環(huán)底流的開(kāi)路量,增加循環(huán)液中懸浮物的開(kāi)路,開(kāi)路大量的循環(huán)液后,要重新補(bǔ)充循環(huán)液,以降低動(dòng)力波系統(tǒng)循環(huán)液內(nèi)亞硫酸鈉濃度,減少過(guò)飽和結(jié)晶析出。
利用鼓風(fēng)爐定期檢修停風(fēng)的契機(jī),定期用高壓水沖洗二級(jí)動(dòng)力波塔內(nèi)的填料,減少填料表面的黏結(jié)物,增加填料透氣性。通過(guò)二級(jí)動(dòng)力波循環(huán)液的噴淋壓力判斷噴頭堵塞情況,在噴淋壓力上漲至0.15 MPa以上時(shí),利用停風(fēng)檢修間隔進(jìn)入二級(jí)動(dòng)力波塔內(nèi)對(duì)堵塞的噴頭進(jìn)行清理或更換,以確保堿液循環(huán)噴淋效果。在碳酸鈉溶堿池固體加堿口和沉降槽溢流堰出口等位置安裝鋼絲網(wǎng),在系統(tǒng)外部對(duì)循環(huán)堿液進(jìn)行有效過(guò)濾,杜絕碳酸鈉包裝袋和其他雜質(zhì)進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)液,減少編織袋纖維堵塞填料塔噴嘴的概率。將循環(huán)液pH 調(diào)節(jié)和補(bǔ)充堿液泵啟停建立自控連鎖,及時(shí)補(bǔ)加堿液,準(zhǔn)確調(diào)節(jié)循環(huán)液pH,確保循環(huán)液pH 的穩(wěn)定性,以免堿液過(guò)量造成系統(tǒng)結(jié)晶堵塞噴頭。
2022年,在冶煉廠鼓風(fēng)爐的全生命周期運(yùn)行中,動(dòng)力波系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),其間沒(méi)有因噴頭堵塞或二級(jí)動(dòng)力波內(nèi)格柵壓差過(guò)大而被迫停風(fēng)對(duì)動(dòng)力波系統(tǒng)進(jìn)行檢修。按冶煉廠歷史生產(chǎn)實(shí)踐,當(dāng)格柵壓差增大時(shí),每三個(gè)月需要停風(fēng)重新更換填料,每次作業(yè)時(shí)間為6 h,對(duì)作業(yè)率的影響不大。通過(guò)優(yōu)化,減少鼓風(fēng)爐停機(jī)檢修時(shí)間,提升單臺(tái)鼓風(fēng)爐氧化精礦處理量和冶煉廠的經(jīng)濟(jì)效益。
經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)實(shí)踐,該冶煉廠動(dòng)力波系統(tǒng)得到持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn),動(dòng)力波噴頭堵塞明顯減少,填料透氣性得到保持,在保證鼓風(fēng)爐作業(yè)環(huán)境安全的前提下,避免生產(chǎn)中被迫停機(jī)更換噴頭和填料。整個(gè)動(dòng)力波系統(tǒng)在鼓風(fēng)爐一個(gè)生產(chǎn)周期內(nèi)無(wú)須停風(fēng)大修,提高設(shè)備年度運(yùn)轉(zhuǎn)率,提高單臺(tái)設(shè)備年度氧化精礦處理量,降低噸銅成本。