賈培剛
(石橫特鋼集團(tuán)有限公司煉鋼廠,山東 肥城 271612)
雙膛豎窯由于能耗低,已經(jīng)列為國(guó)內(nèi)重點(diǎn)推薦的兩種窯型之一。近幾年在國(guó)內(nèi)推廣較為迅速,主要應(yīng)用于鋼廠生產(chǎn)活性石灰。雙膛豎窯兩個(gè)窯膛對(duì)稱布置,并通過(guò)窯體下部的連接通道相連。煅燒工藝有兩大特點(diǎn),并流和蓄熱。所謂并流就是在石灰石煅燒時(shí),燃燒產(chǎn)物和石灰石一起向下流動(dòng),這樣利于煅燒出高質(zhì)量的活性石灰;所謂蓄熱就是窯膛1 的燃燒后的高溫廢氣通過(guò)兩窯膛下部的連接通道進(jìn)入窯膛2,在窯膛2 隨高溫廢氣向上流動(dòng),將預(yù)熱帶的石灰石預(yù)熱到較高溫度,把熱量積蓄起來(lái),同時(shí)高溫廢氣下降到一個(gè)很低的溫度后排出窯膛。
石橫特鋼選擇雙膛豎窯作為石灰煅燒裝備,同時(shí)利用低熱值煤氣作為燃料進(jìn)行石灰煅燒。兩座低熱值煤氣氣燒雙膛窯分別于2020年11月1日和11月20日正式出灰,經(jīng)過(guò)試生產(chǎn)后,轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)階段。因受煤氣不足及煤氣壓力波動(dòng)等因素影響,造成兩窯頻繁停窯。使用半年時(shí)間后,煅燒帶撥火孔上500 mm位置多點(diǎn)出現(xiàn)窯殼溫度超過(guò)300 ℃的情況,嚴(yán)重影響生產(chǎn)順行以及耐材的長(zhǎng)壽安全使用,造成生產(chǎn)安全隱患。為此,對(duì)雙膛豎窯窯殼溫度升高的原因進(jìn)行了分析,制定出控制措施以及高溫點(diǎn)處理措施。
耐火材料在使用過(guò)程中,經(jīng)常受到使用環(huán)境溫度的交替變化作用,導(dǎo)致耐火材料產(chǎn)生裂紋、剝落、甚至崩裂,耐火材料抵抗溫度的急劇變化而不被破壞的性能稱為熱震穩(wěn)定性。各種材料的熱震穩(wěn)定性相差較大,石橫特鋼借鑒同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn),氣燒雙膛豎窯煅燒帶采用鎂85 磚,鎂磚具有良好的耐高溫性,明顯優(yōu)于高鋁磚。為了防止耐火材料熱膨脹對(duì)爐窯造成破壞,爐窯砌筑時(shí)需預(yù)留膨脹縫,而耐火材料的熱膨脹系數(shù)是設(shè)計(jì)預(yù)留膨脹縫大小的關(guān)鍵參數(shù)。此外,耐火材料的熱膨脹對(duì)其抗熱震性有直接的影響,也是生產(chǎn)、使用耐火材料時(shí)應(yīng)考慮的重要性能之一。任何材料都有優(yōu)缺點(diǎn)的,考慮了材料的綜合性能后進(jìn)行取舍,鎂質(zhì)材料的缺點(diǎn)之一就是熱震穩(wěn)定性差,拱橋部分特種鎂磚的950 ℃風(fēng)冷熱震大于40次,其他部位的熱震還要差一些。
兩座雙膛窯投產(chǎn)后,公司將石灰窯作為煤氣調(diào)節(jié)用戶,煤氣不足隨時(shí)停窯,煤氣富裕隨時(shí)開(kāi)窯,部分時(shí)段存在1 d停兩次的情況。雖然鎂磚的綜合性能優(yōu)于高鋁磚,即使這樣也不能承受環(huán)境溫度頻繁冷熱大幅度交替的變化。頻繁的開(kāi)停窯造成襯磚頻繁收縮與膨脹,保溫層收縮、開(kāi)裂或者缺失,導(dǎo)致?tīng)t殼與保溫層出現(xiàn)大量縫隙、空隙,形成貫穿的熱風(fēng)通道,造成局部出現(xiàn)高溫點(diǎn)。2021年9月份因煤氣不足,需要停窯封窯,窯內(nèi)耐材溫度降至室溫,出現(xiàn)拱橋磚下沉情況。
雙膛豎窯內(nèi)襯耐材可大體概述為由保溫層和工作層組成,根據(jù)停窯觀察工作襯磚情況,除部分磚縫較大外,其余部位工作襯磚基本沒(méi)有損壞,也沒(méi)有明顯變形和移位情況。因此進(jìn)一步推斷,造成窯殼高溫點(diǎn)的原因主要是保溫層出現(xiàn)串風(fēng)形成貫通縫,研究后可采用窯殼外部灌漿的方式填充保溫層以及串風(fēng)的縫隙。
由于雙膛豎窯煅燒帶工作襯溫度較高,灌漿主要消除保溫層出現(xiàn)的空隙以及串風(fēng)的縫隙,因此灌漿所用材料要以隔熱為主,故需隔熱性能好、導(dǎo)熱系數(shù)低,但也要耐高溫風(fēng)沖刷和一定流動(dòng)性,作為填充工作襯與爐殼之間的填充材料??紤]公司雙膛豎窯煅燒帶采用的鎂磚(M85),鎂磚遇水易出現(xiàn)水化,在高溫作用下極易出現(xiàn)鎂磚粉化的情況,因此灌漿料不得采用水作為溶劑或結(jié)合劑。鎂磚為堿性耐材,因此灌漿料必須采用中性材料或者堿性材料,并且不得與鎂磚在高溫下出現(xiàn)降低鎂磚強(qiáng)度的反應(yīng),綜合考慮后選擇了高鋁質(zhì)無(wú)水壓入料作為灌漿料,同時(shí)采用液態(tài)樹(shù)脂作為結(jié)合劑。灌漿料性能指標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 灌漿料性能指標(biāo)
(1)因該窯爐是正壓生產(chǎn),正常生產(chǎn)時(shí)窯壓20~30 kPa,在窯殼開(kāi)孔比較困難,因此在窯停產(chǎn)檢修的情況下進(jìn)行開(kāi)孔作業(yè),局部開(kāi)孔采取錯(cuò)位法,確保灌漿達(dá)到最佳效果。
(2)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,采取控制單孔灌漿量的措施,防止?jié){料進(jìn)入爐膛內(nèi)影響生產(chǎn),適當(dāng)增加開(kāi)孔數(shù)量,每個(gè)膛大約開(kāi)孔15~20個(gè)。
(3)開(kāi)孔部位進(jìn)行灌漿管的焊接工作以及球閥的安裝工作,開(kāi)孔直徑32 mm;采用Φ40、長(zhǎng)80 mm無(wú)縫鋼管,一端帶螺紋便于安裝球閥。
(4)開(kāi)孔、焊接灌漿管以及安裝球閥工作結(jié)束后,需要窯體打壓對(duì)球閥以及焊接的灌漿管進(jìn)行檢漏,出現(xiàn)異常及時(shí)焊補(bǔ)處理。
(5)灌漿需在正常生產(chǎn)情況進(jìn)行,窯壓穩(wěn)定在20 kPa為宜。
(6)灌漿前對(duì)攪拌機(jī)進(jìn)行清洗以及涮洗,確保無(wú)雜質(zhì)、無(wú)其他料混入。
(7)灌漿料攪拌混合以65%高鋁質(zhì)灌漿料和35%樹(shù)脂結(jié)合劑,攪拌時(shí)間不低于30 min。
(8)嚴(yán)格控制灌漿機(jī)的壓力,灌漿壓力控制在2~2.5 MPa(灌漿機(jī)壓力),每處灌漿量依據(jù)壓力表壓差來(lái)確定,在灌漿過(guò)程中發(fā)現(xiàn)突然增壓或是降壓立即停止。
(9)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,灌漿部位可能內(nèi)部存在磚縫較大的情況,施工過(guò)程采用勤換孔、少灌入、間歇性反復(fù)灌入的方式進(jìn)行灌入施工,防止灌漿料通過(guò)縫隙進(jìn)入窯。
(10)在灌漿施工過(guò)程中,遵循由下到上的順序,并將周圍的灌漿孔打開(kāi),以便觀測(cè)灌漿料的流向。在灌漿施工過(guò)程中,要嚴(yán)密注視和檢查灌漿機(jī)的壓力表、灌漿管和各連接處以及耐壓膠管的狀態(tài),發(fā)現(xiàn)相鄰的其他灌漿孔出料立即將其閥門關(guān)閉。
(11)灌漿結(jié)束后,拆除球閥采用安裝絲堵,堵塞灌漿管。灌漿施工部位如圖1所示。
圖1 灌漿部位
石灰窯作為煤氣調(diào)節(jié)用戶,頻繁開(kāi)停窯對(duì)生產(chǎn)順行、耐材壽命等都有影響。為避免問(wèn)題擴(kuò)大化,煤氣供應(yīng)不足情況下,可先考慮降低雙膛窯產(chǎn)量至450 t/d維持連續(xù)生產(chǎn)。
預(yù)判煤氣供應(yīng)情況,并結(jié)合石灰?guī)齑?,在必須停窯時(shí)做到有序停窯、有序開(kāi)窯。開(kāi)停窯提前1 h通知,車間適當(dāng)做好有關(guān)措施,停窯時(shí)車間適當(dāng)提高2~3 個(gè)周期的控制溫度,避免停窯期間通道溫度降溫大,開(kāi)窯時(shí)提前0.5~1 h 通知,車間適當(dāng)做好開(kāi)窯準(zhǔn)備,如進(jìn)行光學(xué)高溫計(jì)的擦拭,避免溫度控制異常。
開(kāi)窯后務(wù)必確保石灰窯連續(xù)生產(chǎn)12 h以上,避免頻繁停窯。
煤氣不足單窯生產(chǎn)時(shí),兩窯交替生產(chǎn),停機(jī)時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)24 h,兩窯執(zhí)行1 d一倒,避免窯體長(zhǎng)時(shí)間停窯溫降大的情況。
兩窯正常運(yùn)行時(shí),降低窯體日產(chǎn)負(fù)荷,煤氣充足情況下,最高日產(chǎn)按580 t控制。
恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)的開(kāi)窯升溫建議控制在50 ℃/h 以內(nèi),因此車間對(duì)開(kāi)窯時(shí)做以下升溫控制要求,見(jiàn)表2。
表2 開(kāi)窯溫度升溫原則
通過(guò)灌漿技術(shù)的研究應(yīng)用以及管理技術(shù)的提升,確保了雙膛豎窯運(yùn)行情況良好。本次灌漿拖磚板50 cm 以上的高溫異常區(qū)均得到很好的改善,以往的高溫點(diǎn)均降低至150 ℃以下。原4-2 膛16 號(hào)撥火孔灌漿后溫度下降明顯,由原來(lái)的350 ℃降至原來(lái)的110 ℃,效果明顯。
雙膛豎窯煅燒系統(tǒng)作為正壓高溫窯體,通常使用壽命5~10 a,煅燒帶耐材壽命決定了雙膛豎窯的使用壽命。石橫特鋼低熱值氣燒雙膛窯通過(guò)對(duì)高溫部位分析,找到了窯殼溫度高的原因,通過(guò)實(shí)施灌漿技術(shù)以及工藝管理措施的改進(jìn),消除了安全隱患,窯殼溫度平均降低70 ℃,減少了窯殼表面的熱量損失,降低燃料能耗約1.5 kgce/t。