劉文憑,李少帥,劉忠建
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司煉鋼廠,山東 萊蕪 271104)
鐵水和廢鋼是轉(zhuǎn)爐冶煉的主要原料,廢鋼裝入量受原料條件和市場條件的影響,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際隨時(shí)調(diào)整。增加轉(zhuǎn)爐廢鋼配比、減少鐵水消耗是大勢所趨。萊鋼銀山型鋼公司煉鋼廠通過對提高廢鋼比對轉(zhuǎn)爐冶煉的影響分析,對現(xiàn)有的工藝進(jìn)行優(yōu)化完善、創(chuàng)新,在保證生產(chǎn)穩(wěn)定的前提下有效降低生產(chǎn)成本。通過研究轉(zhuǎn)爐物料平衡和熱平衡,評估最優(yōu)的廢鋼配比,在生產(chǎn)實(shí)踐指導(dǎo)下,優(yōu)化轉(zhuǎn)爐操作模型,通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐出鋼口降低出鋼溫度,確?,F(xiàn)有物料冶煉終點(diǎn)能滿足生產(chǎn)需要。
萊鋼銀山型鋼公司煉鋼廠于2004年7月建成投產(chǎn),目前主要工藝設(shè)備有:KR脫硫站;設(shè)有6個(gè)脫硫、扒渣工位,具備“三脫”處理能力;120 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐3座;150 t脫磷爐1座;120 t精煉爐4座;130 t精煉爐2座;3臺板坯連鑄機(jī)和1臺異型坯連鑄機(jī)。
目前,全國年產(chǎn)鋼超10億t,每年大量鋼材投放市場,國內(nèi)廢鋼回收利用率卻一直不高。廢鋼是可限循環(huán)利用的鐵資源,提高廢鋼比,可大幅降低環(huán)境污染和綜合能耗,具有較高的經(jīng)濟(jì)、環(huán)保和社會(huì)效益。萊鋼鐵水產(chǎn)能略大于鋼水產(chǎn)能,廢鋼比例持續(xù)偏低,但隨著國家環(huán)保要求的提高和碳排放指標(biāo)要求的壓力,鐵水及燒結(jié)礦產(chǎn)量面臨逐年遞減趨勢,產(chǎn)能如何提升,環(huán)保要求如何達(dá)標(biāo),如何實(shí)現(xiàn)節(jié)鐵增鋼是不得不面對的現(xiàn)實(shí)問題。
萊鋼銀山型鋼煉鋼廠通過研究轉(zhuǎn)爐物料平衡和熱平衡情況特點(diǎn),發(fā)現(xiàn)目前轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)是負(fù)能煉鋼,轉(zhuǎn)爐熱量富余,通過開發(fā)轉(zhuǎn)爐高廢鋼比冶煉技術(shù),降低轉(zhuǎn)爐鐵耗,提高轉(zhuǎn)爐熱量利用效率;廢鋼斗等設(shè)備優(yōu)化升級,滿足高廢鋼比生產(chǎn)需求;研究開發(fā)轉(zhuǎn)爐長壽命出鋼口技術(shù),提高出鋼口使用壽命,降低平均出鋼時(shí)間,減少因更換出鋼口帶來的停爐停機(jī)時(shí)間;通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐操作模型,配套使用高廢鋼比模式,在冷料攝入量低的生產(chǎn)條件下,提高轉(zhuǎn)爐脫磷率,提高轉(zhuǎn)爐重點(diǎn)命中率。
查詢廢鋼的冷卻效果,以原始裝入制度為基礎(chǔ),依托物料平衡和熱平衡,計(jì)算出可提高廢鋼量和降低鐵水量,從而提高廢鋼比。統(tǒng)計(jì)鐵水廢鋼配比為122 t+19 t各爐次熱平衡情況,見表1。
表1 轉(zhuǎn)爐熱平衡統(tǒng)計(jì)
通過生產(chǎn)實(shí)踐,鐵水溫度1 280 ℃、鐵水硅0.35%,鐵水廢鋼配比(120+20)t,即廢鋼比14.3%時(shí),轉(zhuǎn)爐廢鋼配比達(dá)到臨界配比,冷料加入量基本為零,此時(shí)轉(zhuǎn)爐噸鋼鐵耗為910 kg。根據(jù)資料及生產(chǎn)情況了解原料條件對熱平衡的影響,匯總結(jié)果見表2。
表2 溫度控制理論計(jì)算表
查看相關(guān)資料,鐵水液態(tài)平均熱容為0.837 kJ(/kg·K),廢鋼的冷卻效應(yīng)為1 449 kJ/kg,鐵塊的冷卻效應(yīng)為781 kJ/kg,燒結(jié)礦的冷卻效應(yīng)為4 956 kJ/kg,則120 t 鐵水溫度增加10 ℃后熱量增加值為1 004 400 kJ。若全部采用廢鋼抵消熱量,相當(dāng)于693.2 kg;若全部采用鐵塊抵消熱量,相當(dāng)于1 286 kg;若全部采用鐵礦石抵消熱量,相當(dāng)于202.7 kg。
2019 年底萊鋼銀山型鋼煉鋼廠實(shí)現(xiàn)廢鋼分類定點(diǎn)存放,智能數(shù)據(jù)采集,提高了廢鋼裝入效率。為進(jìn)一步提高廢鋼斗空間利用率,有效搭配各類廢鋼,提高加入廢鋼密度,將廢鋼分為社會(huì)廢鋼、內(nèi)調(diào)廢鋼、自產(chǎn)廢鋼和鐵塊4類。各類廢鋼的冷卻效應(yīng)見表3。目前9 t/13 t/19 t 廢鋼配比情況,分鐵塊供應(yīng)充足和鐵塊供應(yīng)不足兩種,見表4。
表3 各類廢鋼冷卻效應(yīng)
表4 廢鋼配比情況 t
根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀,各類廢鋼的所占空間密度大小依次為內(nèi)調(diào)廢鋼<社會(huì)廢鋼<自產(chǎn)廢鋼<鐵塊。社會(huì)廢鋼屬于壓塊類,廢鋼斗最多可裝入8~9 t,所以提高廢鋼比時(shí)不能再增加社會(huì)廢鋼配比;內(nèi)調(diào)廢鋼屬于切頭切尾類,塊度較大所占空間也大,當(dāng)切割成塊度較小時(shí)可適當(dāng)增加其加入量;自產(chǎn)廢鋼屬于渣鋼類,體積密度合適,但加入量過多會(huì)影響轉(zhuǎn)爐開吹打火,安全隱患較大,廢鋼配比中不得大于5 t;鐵塊體積密度大,裝入方便占空間小,且冷卻效果弱,提高廢鋼中鐵塊配比可有效提高轉(zhuǎn)爐廢鋼配比,但鐵塊受產(chǎn)量限制,需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行配比。
轉(zhuǎn)爐高廢鋼比冶煉,由于前期廢鋼加入量偏多,轉(zhuǎn)爐溫度低,爐渣化渣情況與正常冶煉爐次差別較大,因此,不能按照常規(guī)冶煉模式控制槍位和加料,需要建立新的大廢鋼量冶煉模型適應(yīng)生產(chǎn)條件的變化。
(1)轉(zhuǎn)爐槍位和氧壓模型的優(yōu)化調(diào)整。氧槍喉口直徑35.2 mm,工作氧壓0.85~0.95 MPa。在低廢鋼比冶煉過程中,為保證充分化渣和抑制噴濺,采用較低氧壓低槍位操作模式,工作氧壓控制在0.85~0.90 MPa,隨著轉(zhuǎn)爐廢鋼配比增加,低槍位不利于轉(zhuǎn)爐化渣,低氧壓不利于轉(zhuǎn)爐熔池提溫。提高轉(zhuǎn)爐供氧壓力至0.90 MPa以上,通過高供氧強(qiáng)度冶煉提高轉(zhuǎn)爐熔池溫度,盡快將爐內(nèi)廢鋼熔化。延長前期高槍位至5 min 左右,通過高槍位冶煉增加渣中氧化亞鐵含量,保證爐渣化透。大廢鋼量導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐開渣時(shí)間由吹煉4 min 延長到6~7 min,轉(zhuǎn)爐開渣后氧槍逐漸至正常槍位。廢鋼冷卻效果穩(wěn)定,高廢鋼比冶煉過程穩(wěn)定,不易產(chǎn)生爆發(fā)性噴濺,適合轉(zhuǎn)爐智能動(dòng)態(tài)控制。
(2)轉(zhuǎn)爐加料模型的優(yōu)化調(diào)整。高廢鋼比轉(zhuǎn)爐冶煉前期爐溫低,造渣料加入過多容易造成爐渣不化等問題,在現(xiàn)有加料模型中將頭批石灰加入量調(diào)整為總量的1/2,白云石調(diào)整為總量的2/3,燒結(jié)礦加入時(shí)機(jī)延后4~5 min,并分批均勻加入。高廢鋼比冶煉前期去磷效果好,廢鋼量由9 t 增加到19 t,燒結(jié)礦加入量由噸鋼30 kg降低到10 kg,石灰消耗由噸鋼38 kg 降低到35 kg,渣料消耗、冷料消耗明顯降低,供氧時(shí)間也由16 min縮短到15 min左右。
通過理論分析和工業(yè)試驗(yàn),形成了大廢鋼量轉(zhuǎn)爐冶煉技術(shù),制定并優(yōu)化了轉(zhuǎn)爐操作模型。通過提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比例有效降低了鐵水消耗,實(shí)施大廢鋼量模型使轉(zhuǎn)爐冶煉過程化渣效果良好,終點(diǎn)碳、溫度控制正常,去磷效果完全滿足冶煉鋼種終點(diǎn)要求,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益十分明顯。部分生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表5,為保證數(shù)據(jù)對比可靠性,全部生產(chǎn)數(shù)據(jù)均選自型鋼線Q355B1鋼種。
提高廢鋼比,必然面臨轉(zhuǎn)爐熱量不足化渣困難情況,因此,要適當(dāng)降低出鋼溫度。萊鋼銀山型鋼煉鋼廠通過試驗(yàn)帶碗磚轉(zhuǎn)爐出鋼口確保在工藝生產(chǎn)不受影響的情況下,保證轉(zhuǎn)爐出鋼溫度下調(diào)10 ℃。
帶碗磚出鋼口在使用前期由于內(nèi)徑較小,放鋼時(shí)間相對較長,一般在6 min 以上,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐放鋼溫降大,生產(chǎn)周期長。隨著高溫鋼水及爐渣的侵蝕,出鋼口內(nèi)徑逐漸增大,出鋼時(shí)間逐漸縮短,到出鋼口后期,出鋼時(shí)間將縮短到接近3 min,此時(shí)轉(zhuǎn)爐放鋼溫降小,生產(chǎn)周期變短,但轉(zhuǎn)爐下渣量大,對鋼水質(zhì)量影響較大。為保證鋼水質(zhì)量,需更換新出鋼口。
出鋼口在使用過程中內(nèi)水口與接口磚都會(huì)侵蝕嚴(yán)重,帶碗磚出鋼口將接口磚前段可以在使用過程進(jìn)行更換,以提高接口磚的使用壽命,從而提高轉(zhuǎn)爐出鋼口的使用壽命。原出鋼口壽命為200 爐左右,帶碗磚出鋼口壽命300~350 爐,從而減少了出鋼口的更換頻次,且降低了出鋼口整體的出鋼時(shí)間,原來出鋼口平均出鋼時(shí)間為5 min左右,碗磚出鋼口平均出鋼時(shí)間為4.5 min。出鋼口壽命提升,以及平均出鋼時(shí)間的縮短可有效降低轉(zhuǎn)爐出鋼過程溫降,提高生產(chǎn)效率。
表5 低廢鋼配比與高廢鋼配比冶煉數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
萊鋼銀山型鋼煉鋼廠研究轉(zhuǎn)爐廢鋼配比的特點(diǎn),開發(fā)出高廢鋼比轉(zhuǎn)爐冶煉技術(shù),以有效利用廢鋼資源,降低鐵水消耗,節(jié)鐵增鋼;通過確定轉(zhuǎn)爐的物料平衡和熱平衡計(jì)算,得出轉(zhuǎn)爐廢鋼最佳的配比;研究轉(zhuǎn)爐大廢鋼量操作模型,開發(fā)出高廢鋼比轉(zhuǎn)爐冶煉新工藝,有效降低了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)成本。