■ 趙天永 溫之樂 劉立強(qiáng)/石家莊海山實(shí)業(yè)發(fā)展總公司
某型飛機(jī)機(jī)翼副油箱安裝到位后,操作人員在吊掛彈射機(jī)構(gòu)裝彈筒內(nèi)安裝4 枚助投彈,并進(jìn)行助投彈電阻值測量工作。檢查發(fā)現(xiàn),4 個(gè)測量點(diǎn)中有2 個(gè)電阻值偏大,超出規(guī)定范圍。
該型飛機(jī)機(jī)翼副油箱掛架安裝4 枚助投彈,機(jī)身副油箱掛架安裝2 枚助投彈,為了保證在緊急情況下助投彈能順利工作并投棄副油箱,在安裝前應(yīng)對投放線路以及安保線路進(jìn)行通電檢查,并且在助投彈安裝后進(jìn)行助投彈的電阻值測量。否則,一旦發(fā)生緊急情況,將無法正常投放副油箱,影響飛行安全。
電阻值測量時(shí),通過機(jī)翼副油箱掛架和機(jī)身通用掛架上的檢測插頭外接火工品電阻檢查儀,檢測插頭內(nèi)部線纜連接掛架內(nèi)助投彈安裝筒內(nèi)的電擊針,電擊針與助投彈電底火可靠接觸,經(jīng)助投彈殼體與助投彈安裝筒殼體接觸再接地,形成工作回路。
依據(jù)機(jī)翼副油箱掛架內(nèi)吊掛彈射機(jī)構(gòu)電氣原理圖,分析助投彈電阻值偏大的原因如下:
1)電擊針或裝彈筒表面有污物、油膩和銹蝕,造成接觸電阻大。
2)接觸面不平,電擊針與助投彈之間未充分接觸,造成接觸電阻大。
3)助投彈本身電阻大。
4)檢測線路斷路或電阻值偏大。
根據(jù)原因分析結(jié)果逐條進(jìn)行檢查,具體如下。
1)目視檢查裝彈筒及電擊針無明顯污物、油膩和銹蝕,用手輕觸電擊針固定牢靠,無松動。為確??煽拷佑|,使用酒精對裝彈筒內(nèi)外表面及電擊針進(jìn)行擦拭,重新進(jìn)行測量,故障依舊存在。
2)為檢查接觸面是否平整,重新更換新的助投彈。退出助投彈,檢查助投彈電底火壓坑錐面平整規(guī)則,目視檢查電擊針錐面平整規(guī)則,無明顯變形。分析認(rèn)為,電擊針與助投彈之間已可靠接觸。重新進(jìn)行測量,故障依舊存在。
3)根據(jù)吊掛彈射機(jī)構(gòu)電氣原理圖,分別測量A 孔至1 號電擊針、B 孔至2 號電擊針以及裝彈筒至負(fù)線C 孔之間的導(dǎo)通情況良好;再查線路電阻,正常線路A 孔至1 號電擊針電阻值為0.2 ~0.3Ω,而故障線路B 孔至2 號電擊針電阻值為4.1 ~5.6Ω。線路電阻已超出規(guī)定范圍。
4)打開吊掛彈射機(jī)構(gòu)后蓋,取出密封硅膠,檢查檢測線路接線柄固定牢靠、無松動現(xiàn)象。松脫檢測線路接線柄,檢查發(fā)現(xiàn)電擊針接線柱與檢測線路接線柄均存在不同程度的氧化現(xiàn)象。對接線柱及接線柄進(jìn)行去氧化膜處理,重新安裝到位,再測量線路電阻值為0.2 ~0.3Ω;重新灌裝密封硅膠,恢復(fù)機(jī)構(gòu)后蓋,然后安裝4 枚助投彈進(jìn)行測量,電阻值均符合要求,故障排除。
通過以上的故障分析可知,由于助投彈電阻值控制范圍較小,因此機(jī)上線路電阻的變化對助投彈電阻值的影響很大,往往造成電阻值偏大,超出規(guī)定范圍。為了防止問題重復(fù)發(fā)生,需要在使用、維護(hù)、裝配過程中檢查控制,更需要對掛架產(chǎn)品及電纜在修理階段進(jìn)行預(yù)防控制。
對掛架產(chǎn)品及電纜電阻值的進(jìn)廠狀態(tài)進(jìn)行跟蹤檢查,統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù),針對故障模式開展預(yù)防控制研究。
1)針對機(jī)身通用掛架助投彈電阻值超差問題,機(jī)身通用掛架修理時(shí),在故檢階段使用微電阻測量儀進(jìn)行助投彈檢查線路電阻值檢查。結(jié)果如表1 所示,共檢查6 架飛機(jī),其中5 架助投彈電阻值相對偏大。
表1 機(jī)身通用掛架助投彈電阻值故檢信息
2)對表1 中序號2 ~6 助投彈的機(jī)身通用掛架檢查插頭進(jìn)行分解,發(fā)現(xiàn)存在以下幾種故障模式:
a.插針與導(dǎo)線壓接后裸露線芯部分大于0.8mm,裸露部分銅絲變黑氧化,造成助投彈檢查線路電阻超差(見圖1)。
圖1 導(dǎo)線壓接情況
b.故障插頭插孔內(nèi)接觸簧片變形,形成插孔擴(kuò)孔現(xiàn)象(見圖2)。插孔擴(kuò)孔后插針/插孔接觸不良,導(dǎo)致電纜線路虛接,以致插頭對接后接觸偶的接觸電阻值增大。
圖2 插針檢查情況
針對吊掛彈射機(jī)構(gòu)助投彈電阻值超差問題,在故檢階段使用微電阻測量儀進(jìn)行助投彈檢查線路電阻值檢查(見表2)。共檢查3 架飛機(jī)、12 個(gè)測量點(diǎn),其中8個(gè)測量點(diǎn)電阻值相對偏大。
表2 吊掛彈射機(jī)構(gòu)線路阻值統(tǒng)計(jì)
對表2 中吊掛彈射機(jī)構(gòu)助投彈檢查線路阻值偏大的擊針部分進(jìn)行分解檢查,發(fā)現(xiàn)存在以下幾種故障模式:
a.接線柄氧化(見圖3),造成助投彈線路與擊針接觸電阻增大,導(dǎo)致助投彈電阻測量超差。
圖3 接線柄氧化
b.助投彈線路損傷(見圖4),導(dǎo)線部分銅絲斷股,造成助投彈檢查線路電阻超差。
圖4 助投彈線路損傷
c.吊掛彈射機(jī)構(gòu)擊針的氟塑料絕緣體變形,導(dǎo)致固定螺母和墊片松動(見圖5),接觸電阻變大,造成助投彈電阻值超差。
圖5 擊針固定螺母松動
1)在機(jī)身通用掛架電纜修理時(shí),對檢查插頭中助投彈測量線路A、B 插針進(jìn)行分解檢查。重點(diǎn)檢查導(dǎo)線壓接部分壓坑,應(yīng)對稱均勻,線芯裸露長度應(yīng)不大于0.8mm。檢查裸露的線芯、插頭接觸偶,應(yīng)無變黑氧化現(xiàn)象。若發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)進(jìn)行換新處理。
2)明確助投彈線路插針的插拔力試驗(yàn)檢查,增加退縮力、分離力檢查方法。
針對吊掛彈射機(jī)構(gòu)擊針安裝部分接線柄鍍層脫落問題,將接線柄分解后,進(jìn)行換新處理,降低了接線柄與擊針螺桿的接觸電阻,有效降低了助投彈檢查線路的電阻值。
增加助投彈電阻值測量時(shí)機(jī)要求,為保證飛機(jī)助投彈電阻值測量線路完好,確保掛裝副油箱飛行順利進(jìn)行,明確在外場準(zhǔn)備階段,掛裝副油箱后安裝助投彈應(yīng)進(jìn)行電阻值測量,提前檢查確保線路完好。
1)機(jī)身通用掛架措施驗(yàn)證情況:采取更換故障插針和增加助投彈線路插針分離力和退縮力檢查要求,對故障插針進(jìn)行更換;在產(chǎn)品修理合格后,再次用微歐計(jì)對助投彈檢查線路電阻進(jìn)行檢查,電阻值均在100mΩ 以下。
2)吊掛彈射機(jī)構(gòu)措施驗(yàn)證情況:經(jīng)過改進(jìn)后,對修理合格的吊掛彈射機(jī)構(gòu)進(jìn)行測量檢查,電阻值均在70mΩ以下。