劉洪全,于中偉,張秋平,孫義蘭,任堅強
(中石化石油化工科學(xué)研究院有限公司,北京 100083)
近年來,隨著環(huán)保要求的提高,我國車用汽油標準升級步伐不斷加快,新汽油標準中烯烴和芳烴的含量進一步下降[1-3]。在2019年1月1日開始執(zhí)行的國ⅥA標準中要求汽油烯烴體積分數(shù)由國Ⅴ標準的不大于24%降低至不大于18%,芳烴體積分數(shù)由國Ⅴ標準的不大于40%降低至不大于35%;2024年1月1日即將執(zhí)行的國ⅥB標準中,要求汽油烯烴體積分數(shù)進一步降低至不大于15%[4-7]。烯烴和芳烴均為高辛烷值組分,含量降低后,要保持調(diào)合汽油的辛烷值,只有增加汽油中異構(gòu)烷烴的含量。C5/C6烷烴異構(gòu)化可將辛烷值較低的C5和C6正構(gòu)烷烴轉(zhuǎn)化為富含異構(gòu)烷烴的高辛烷值組分,是汽油質(zhì)量升級的重要支撐技術(shù)[8-12]。
傳統(tǒng)的C5/C6異構(gòu)化技術(shù)主要有低溫型和中溫型兩類。低溫型C5/C6異構(gòu)化技術(shù)以含Pt的氯化氧化鋁為催化劑,具有反應(yīng)溫度低、一次通過異構(gòu)化產(chǎn)品辛烷值高的優(yōu)點,但其催化劑對原料雜質(zhì)敏感,需要復(fù)雜的原料預(yù)處理單元來脫除硫、水等雜質(zhì),同時在異構(gòu)化反應(yīng)過程中,需要不斷注氯以維持催化劑活性,而由于產(chǎn)物中含氯,需要堿洗脫除,增加了裝置腐蝕風(fēng)險和操作成本;另外,由于催化劑不可再生,進一步限制了此類技術(shù)的應(yīng)用[13]。中溫型異構(gòu)化技術(shù)以負載Pt或Pd的沸石分子篩為催化劑,對原料中雜質(zhì)要求比較寬松,但反應(yīng)溫度較高,通常為250~280 ℃,一次通過異構(gòu)化產(chǎn)物的辛烷值較低[14]。固體超強酸異構(gòu)化是近年來發(fā)展起來的一種新型輕質(zhì)烷烴異構(gòu)化技術(shù),與傳統(tǒng)的低溫型和中溫型C5/C6異構(gòu)化技術(shù)相比,具有原料雜質(zhì)要求寬松、反應(yīng)溫度低、一次通過異構(gòu)化產(chǎn)品辛烷值高、反應(yīng)無需注氯、催化劑可再生等特點,兼具低溫型異構(gòu)化和中溫型異構(gòu)化技術(shù)的優(yōu)勢,代表了輕質(zhì)烷烴異構(gòu)化的發(fā)展方向,在國內(nèi)外受到廣泛重視[15]。
石科院的固體超強酸C5/C6異構(gòu)化成套技術(shù)主要由催化劑以及配套的開工、異構(gòu)化反應(yīng)、原料預(yù)處理、催化劑再生等單元技術(shù)構(gòu)成[21]。
根據(jù)RISO-C催化劑的特點,開發(fā)了安全可靠的催化劑開工工藝,確保催化劑具有較高的初始異構(gòu)化活性和選擇性。系統(tǒng)研究了影響催化劑失活的原因,針對原料中水對RISO-C催化劑的影響規(guī)律,開發(fā)了因水中毒而失活催化劑的活化再生方法。對于因積炭失活的催化劑,進行了催化劑燒焦再生研究,通過再生條件的考察和優(yōu)化,開發(fā)了催化劑再生工藝[21]。
通過系統(tǒng)研究原料中硫、水等雜質(zhì)對RISO-C催化劑的影響,確定了原料雜質(zhì)控制指標,并開發(fā)了原料預(yù)處理工藝。創(chuàng)新開發(fā)了原料脫水工藝,在確保催化劑活性穩(wěn)定性的前提下大幅度延長了原料干燥罐的再生周期,降低了操作成本,同時提高了可靠性,有效減少了因原料波動或操作異常造成的催化劑失活。
通過催化劑和配套工藝的開發(fā),形成了固體超強酸C5/C6異構(gòu)化成套技術(shù)。與國外同類技術(shù)相比,石科院的固體超強酸C5/C6異構(gòu)化技術(shù)具有催化劑持硫能力強、異構(gòu)化活性高、異構(gòu)產(chǎn)物選擇性高、催化劑開工和再生技術(shù)可靠性高、原料水含量控制技術(shù)工藝簡單等特點,使催化劑具有優(yōu)異的穩(wěn)定性和再生性能,總預(yù)期壽命達10 a以上,且裝置投資和操作成本較低,提高了成套技術(shù)的經(jīng)濟性[21,23]。
閑置的半再生重整裝置、加氫裝置或中溫沸石型C5/C6異構(gòu)化裝置均可利舊改造為固體超強酸C5/C6異構(gòu)化裝置。現(xiàn)以中溫沸石型C5/C6異構(gòu)化裝置利舊改造為例,介紹石科院的固體超強酸C5/C6異構(gòu)化技術(shù)在改造裝置上的工業(yè)應(yīng)用情況。
應(yīng)用專用計算軟件對發(fā)電電動機進行靜止變頻器(SFC)起動仿真計算,發(fā)電電動機勵磁電流為1.0(p.u.),勵磁控制方式為恒勵磁電流調(diào)節(jié)方式。起動過程為壓水起動,計算中考慮了各種損耗對電機產(chǎn)生的阻力矩,包括水輪機的水導(dǎo)軸承損耗、推力軸承損耗、主軸密封損耗、轉(zhuǎn)輪在空氣中旋轉(zhuǎn)的損耗、發(fā)電機的上導(dǎo)軸承損耗、下導(dǎo)軸承損耗、推力軸承損耗、通風(fēng)損耗、鐵心損耗、定轉(zhuǎn)子繞組銅耗及雜散損耗等等[6]。另外,靜止變頻器的容量為18 MW。計算結(jié)果,電機的加速時間為210 s左右,即機組從靜止狀態(tài)加速到額定轉(zhuǎn)速的時間(不包括同步并網(wǎng)的時間)見圖4。
Y廠建有一套80 kt/a的中溫沸石型C5/C6異構(gòu)化裝置,因異構(gòu)化產(chǎn)品辛烷值提升不理想、裝置運行不經(jīng)濟而停工閑置。為適應(yīng)國Ⅵ汽油標準升級的要求,增產(chǎn)異構(gòu)化汽油調(diào)合組分,Y廠于2019年對原異構(gòu)化裝置進行技術(shù)改造,建成了固體超強酸C5/C6異構(gòu)化裝置。裝置改造前后的工藝流程分別如圖1和圖2所示。
圖1 Y廠原中溫沸石型C5/C6異構(gòu)化裝置工藝流程
圖2 Y廠改造后的固體超強酸C5/C6異構(gòu)化裝置工藝流程
對比圖1和圖2可知,裝置改造前后采用的均為“脫異戊烷+異構(gòu)化”一次通過工藝流程,改造過程中設(shè)備利舊比例較高,主要增加了異構(gòu)化原料及氫氣的分子篩干燥系統(tǒng),以滿足異構(gòu)化原料水質(zhì)量分數(shù)低于5 μg/g、循環(huán)氫水體積分數(shù)低于5 μL/L的控制指標,保證催化劑的活性穩(wěn)定性。分子篩干燥系統(tǒng)在使用一段時間后,干燥效果下降,干燥后原料和氫氣的水含量逐漸增高,在即將超過控制指標時,可對分子篩干燥劑進行脫水再生,然后重新投入使用。此外,裝置原有兩臺異構(gòu)化反應(yīng)器,由于固體超強酸催化劑與中溫沸石型催化劑相比堆密度更高,且允許的進料空速更大,一臺反應(yīng)器即可滿足要求,因此將一臺反應(yīng)器停用。
裝置改造完成后,于2019年1月初完成了RISO-C的裝劑及開工準備工作,1月13日正式進油,1月14日產(chǎn)出合格產(chǎn)品,裝置一次開車成功。裝置開工初期所用原料為重整拔頭油,所用氫氣為干氣制氫裝置的產(chǎn)品氫,氫氣體積分數(shù)為99.99%。異構(gòu)化反應(yīng)主要操作條件為:反應(yīng)器入口溫度150 ℃,反應(yīng)壓力1.5 MPa,異構(gòu)化進料質(zhì)量空速1.15 h-1,氫油摩爾比1.95。開工初期的異構(gòu)化原料和產(chǎn)品的組成和性質(zhì)見表1[23]。
表1 Y廠改造裝置開工初期異構(gòu)化原料和產(chǎn)品的組成和性質(zhì)
由表1可知,原料經(jīng)過異構(gòu)化加工后,異戊烷和異己烷的含量明顯提高,正戊烷和正己烷的含量大幅度下降,異構(gòu)化產(chǎn)品RON達到85.4,與異構(gòu)化原料相比提升了12.6,滿足了異構(gòu)化產(chǎn)品RON不小于84的技術(shù)指標要求,異構(gòu)化效果顯著,表明RISO-C固體超強酸C5/C6異構(gòu)化催化劑初期活性良好。
裝置運行10個月后,于2020年9月下旬對RISO-C催化劑性能進行了考核標定,標定期間主要操作條件見表2。從表2數(shù)據(jù)可知,此次標定除反應(yīng)壓力低于設(shè)計值外,其余工藝條件均達到了設(shè)計條件。
表2 Y廠改造裝置標定期間的主要工藝條件及與設(shè)計值的比較
標定期間的異構(gòu)化原料及產(chǎn)品的組成和性質(zhì)見表3[23]。由表3可知,裝置標定期間,原料中異戊烷和異己烷的質(zhì)量分數(shù)分別為23.46%和19.07%,產(chǎn)品中異戊烷和異己烷的質(zhì)量分數(shù)分別為39.35%和27.59%,異構(gòu)烷烴含量提升明顯,異構(gòu)化產(chǎn)品RON為84.7,達到了技術(shù)指標要求,并與裝置開工初期的數(shù)值接近,表明RISO-C固體超強酸C5/C6異構(gòu)化催化劑具有良好的活性穩(wěn)定性。截至目前,該裝置運行平穩(wěn),年經(jīng)濟效益超過5 000萬元人民幣[23],創(chuàng)效顯著。
表3 Y廠改造裝置標定期間異構(gòu)化原料及產(chǎn)品的組成和性質(zhì)
L廠采用石科院技術(shù)新建一套300 kt/a固體超強酸C5/C6異構(gòu)化裝置,裝置工藝流程如圖3所示。
圖3 L廠新建固體超強酸C5/C6異構(gòu)化裝置工藝流程
從圖3可以看到,該裝置為“脫異戊烷+異構(gòu)化”一次通過工藝流程。與改造裝置相比,新建裝置的工藝流程和操作條件更加優(yōu)化,有利于RISO-C催化劑異構(gòu)化性能的充分發(fā)揮。例如,改造裝置的反應(yīng)壓力通常為1.5~2.0 MPa,而新建裝置的設(shè)計壓力通常更高,可達3.0 MPa左右。在其他操作條件相同的條件下,提高壓力可進一步提高異構(gòu)化反應(yīng)效率。此外,新建裝置采用前置和后置兩個反應(yīng)器,前置反應(yīng)器反應(yīng)溫度略高,可將C5/C6原料初步異構(gòu)化,同時可將原料中的苯等雜質(zhì)飽和,起到保護后置反應(yīng)器催化劑的作用;后置反應(yīng)器反應(yīng)溫度略低,可使異構(gòu)化反應(yīng)接近平衡,從而使異構(gòu)化產(chǎn)品的辛烷值更高。
L廠裝置于2020年4月建成,2020年5月初完成了RISO-C催化劑的裝填和開工準備工作,5月12日正式進油開工,開工初期異構(gòu)化反應(yīng)單元的操作條件為:異構(gòu)化進料質(zhì)量空速1.25 h-1;氫油摩爾比2.0;一反入口溫度151 ℃,出口溫度163 ℃,壓力2.6 MPa;二反入口溫度150 ℃,出口溫度158 ℃,壓力2.55 MPa。以重整拔頭油為原料,異構(gòu)化原料和產(chǎn)品的組成和性質(zhì)見表4。
表4數(shù)據(jù)表明,經(jīng)過異構(gòu)化加工,異戊烷和異己烷的質(zhì)量分數(shù)分別從原料的21.24%和23.02%提高至產(chǎn)品的38.87%和35.28%,異構(gòu)化產(chǎn)品RON達到85.1,結(jié)果達到了預(yù)定目標,說明裝置開車一次成功。
裝置開工后一直運行平穩(wěn),各項指標均達到了技術(shù)指標要求,運行7個月后的操作條件為:異構(gòu)化進料質(zhì)量空速1.25 h-1;氫油摩爾比2.0;一反入口溫度151 ℃,出口溫度163 ℃,壓力3.0 MPa;二反入口溫度149 ℃,出口溫度156 ℃,壓力2.9 MPa。該操作條件與裝置開工初期基本一致,反應(yīng)壓力略有提高。異構(gòu)化原料和產(chǎn)品的組成和性質(zhì)見表5。
表5 L廠裝置運行7個月后異構(gòu)化原料及產(chǎn)品的組成和性質(zhì)
對比表5和表4可知,裝置運行7個月后,異構(gòu)化產(chǎn)品辛烷值與裝置開工初期的運行數(shù)值接近,進一步說明RISO-C固體超強酸C5/C6異構(gòu)化催化劑具有良好的活性穩(wěn)定性。
C5/C6異構(gòu)化為可逆反應(yīng),反應(yīng)轉(zhuǎn)化率受熱力學(xué)平衡的限制[24],一次通過異構(gòu)化產(chǎn)物中含有正戊烷和正己烷等組分,如果通過精餾分離或吸附分離將異構(gòu)化產(chǎn)物中的正戊烷和正己烷等低辛烷值組分分離出來,并循環(huán)回異構(gòu)化反應(yīng)單元,則可進一步提高異構(gòu)化產(chǎn)品的辛烷值。典型的異構(gòu)化+分離循環(huán)組合工藝有“脫異戊烷+異構(gòu)化+脫戊烷+脫異己烷”、“異構(gòu)化+脫異己烷”、“異構(gòu)化+吸附分離”等,通過反應(yīng)和分離循環(huán)組合,異構(gòu)化產(chǎn)品RON可接近90。
Z公司采用石科院技術(shù),將其沸石分子篩C5/C6異構(gòu)化裝置改造成固體超強酸C5/C6異構(gòu)化裝置,并新建了正異構(gòu)烷烴分離裝置,形成了“脫異戊烷+異構(gòu)化+正異構(gòu)烷烴分離”組合裝置,組合裝置的工藝流程如圖4所示。
圖4 Z公司“脫異戊烷+異構(gòu)化+正異構(gòu)烷烴分離”組合裝置工藝流程
組合裝置于2020年6月投產(chǎn),8月27日至8月30日對裝置進行了為期3 d、共計72 h的考核標定,標定期間的主要操作條件為:異構(gòu)化進料質(zhì)量空速1.38 h-1,氫油摩爾比1.5~2.0,反應(yīng)器入口溫度155 ℃(反應(yīng)器溫升31 ℃),氣液分離罐壓力1.5 MPa,反應(yīng)進料負荷率110.3%,異構(gòu)化原料及產(chǎn)品的組成和辛烷值見表6。
表6 異構(gòu)化原料及產(chǎn)品的組成和RON
由表6可知,異構(gòu)化產(chǎn)品的RON達到89.5,較反應(yīng)進料提高20.7,表明通過異構(gòu)化和分離循環(huán)相結(jié)合,異構(gòu)化產(chǎn)品辛烷值得到顯著提升。
綜上可知,石科院的固體超強酸C5/C6異構(gòu)化成套技術(shù)適應(yīng)性強,既可應(yīng)用于改造裝置,也可應(yīng)用于新建裝置,并可與分離技術(shù)結(jié)合,進一步提高異構(gòu)化產(chǎn)品的辛烷值。該技術(shù)可以生產(chǎn)RON為80~90的異構(gòu)化汽油,滿足不同用戶的需求,是汽油標準升級的重要支撐技術(shù)。
(1)固體超強酸C5/C6異構(gòu)化成套技術(shù)具有較強的適應(yīng)性,可應(yīng)用于由閑置加氫裝置、半再生重整裝置或中溫沸石異構(gòu)化裝置改造而成的固體超強酸C5/C6異構(gòu)化裝置上,異構(gòu)化產(chǎn)品RON不小于84,具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
(2)固體超強酸C5/C6異構(gòu)化成套技術(shù)應(yīng)用于新建裝置上,可充分發(fā)揮固體超強酸C5/C6異構(gòu)化催化劑RISO-C的性能,一次通過產(chǎn)物異構(gòu)化產(chǎn)品辛烷值較高,RON大于85。
(3)固體超強酸C5/C6異構(gòu)化成套技術(shù)可以和各種分離循環(huán)工藝結(jié)合,生產(chǎn)RON接近90的清潔汽油調(diào)合組分,滿足不同用戶的需求。