鄭 華 王天將 潘 剛 張 濤 王曉巖 曾 誠
(1.河南中原綠能高科有限責(zé)任公司,河南 濮陽 457001;2.中國石化中原油建工程有限公司,河南 濮陽 457001;3.中國石化中原油田鉆井二公司,河南 濮陽 457001;4.襄垣縣國新液化天然氣有限公司,山西 長治 046299;5.中國石油西南油氣田公司蜀南氣礦,四川 瀘州 646001)
苯是無色且具有芳香味的透明液體,熔點(diǎn)為5.5℃,與水不混溶,也難溶于LNG;異戊烷是無色透明的易揮發(fā)液體,熔點(diǎn)為-159.4℃,不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚等有機(jī)溶劑?,F(xiàn)有的異戊烷脫苯工藝使得異戊烷消耗量大,生產(chǎn)成本偏高。針對這個(gè)問題,對現(xiàn)有工藝進(jìn)行深入的研究和探討,本著為公司節(jié)約成本、創(chuàng)造更大經(jīng)濟(jì)效益的理念出發(fā),對其進(jìn)行工藝改造。筆者就對LNG脫苯回收再利用異戊烷的工藝進(jìn)行探討分析。
通過分析異戊烷和苯的物理性質(zhì),發(fā)現(xiàn)異戊烷熔點(diǎn)遠(yuǎn)低于苯的熔點(diǎn),利用苯和異戊烷熔點(diǎn)的不同且苯在低溫狀態(tài)下易結(jié)晶的特性,用LNG的冷能對含飽和苯的異戊烷降溫,將苯分離。通過將LNG與含苯異戊烷同時(shí)引入管殼式換熱器的管程及殼程,將吸附過苯的異戊烷溫度降至-120℃左右,使異戊烷中含有的苯結(jié)晶析出,附著在殼程管壁上,從而使脫苯裝置出口異戊烷中苯含量由12%左右降至1.5%以下,將脫過苯的異戊烷重新注入到新鮮異戊烷罐中,再進(jìn)入脫苯塔進(jìn)一步處理,以降低異戊烷的消耗量。同時(shí),隨著苯結(jié)晶的析出,換熱器內(nèi)會有大量苯結(jié)晶附著在換熱器管壁,并部分隨異戊烷返回至異戊烷儲罐,當(dāng)脫苯裝置出口異戊烷中苯含量升高至5%以上時(shí)便停止裝置的運(yùn)行,切入到備用換熱器,開始對停用脫苯裝置換熱器進(jìn)行升溫,將溫度升至40℃左右,將其中的苯徹底熔化,隨異戊烷一起排入到輕烴儲罐中[1-3]。
通過訂做兩臺低溫?fù)Q熱器,換熱器結(jié)構(gòu)為管殼式,選用304不銹鋼,換熱器管束折流板數(shù)量較多,且在換熱器的管束上增加管翅,含飽和苯的異戊烷從脫苯塔處引出,通過自力式調(diào)節(jié)閥進(jìn)入換熱器的殼程[4],從一端底部進(jìn)入另一端頂部流出,返回到新鮮異戊烷儲罐中,出口設(shè)置取樣口,方便隨時(shí)監(jiān)控裝置的苯含量。LNG從液化天然氣分離罐排凝引出,從換熱器管程底部進(jìn)入,經(jīng)過換熱后從管程頂部進(jìn)入低壓天然氣換熱器殼程,后進(jìn)入低壓閃蒸氣系統(tǒng);再生加熱所需的熱能從就近的熱氣吹掃線引出,進(jìn)入換熱器殼程底部,從另一端頂部排出并引入輕烴儲罐中,熱氣管線和氣相回輕烴儲罐管線上均設(shè)有排凝閥。投用時(shí)通過觀察低壓閃蒸氣增加量來控制LNG的引入量,對裝置預(yù)冷,一般低壓閃蒸氣增加(30~40)m3/h即可,當(dāng)溫度達(dá)到-120℃時(shí)將異戊烷引出裝置,返回異戊烷儲罐,大量苯則結(jié)晶在換熱器折流板或管翅上,在出口安裝溫度控制傳感器并加裝多層不銹鋼濾網(wǎng),降阻晶體苯隨異戊烷返回至儲罐中,但容易造成苯附著在濾網(wǎng)上引起苯堵,同時(shí)在進(jìn)異戊烷儲罐前加裝氣化器對異戊烷升至常溫,避免其進(jìn)入儲罐的溫度過低。為了防止換熱器與外界空氣進(jìn)行熱交換,造成冷量散失,采用聚氨酯發(fā)泡材料進(jìn)行保冷處理。脫苯改造工藝流程見圖1(以脫苯換熱器A為例說明)。
圖1 脫苯改造工藝流程圖
工廠技術(shù)人員通過不斷的實(shí)驗(yàn),綜合對比各項(xiàng)因素最后確定了利于低溫狀態(tài)下使異戊烷中苯結(jié)晶析出這一簡單而有效的方式,達(dá)到了部分回收異戊烷的效果。考慮到低溫結(jié)晶方法回收的異戊烷達(dá)不到將苯與異戊烷徹底分離的效果,其中少量的苯會隨異戊烷進(jìn)入到新鮮異戊烷儲罐,進(jìn)而造成一定的苯積累,進(jìn)入脫苯塔后可能會在后續(xù)單元發(fā)生苯堵。首先制作臨時(shí)的異戊烷回收裝置進(jìn)行試驗(yàn),經(jīng)過一段時(shí)間的觀察,發(fā)現(xiàn)隨著回收裝置的投運(yùn)及異戊烷液位的降低,異戊烷儲罐中苯含量在緩慢地上漲,從初期的0最高上漲到1.5%,但重新補(bǔ)入新鮮異戊烷后,苯含量又下降到0.2%以下,且新鮮異戊烷中苯含量的變化對脫苯塔中苯含量的影響并不明顯,從之前的10%上漲到12%;在調(diào)大異戊烷泵排量后,脫苯塔中苯含量又降低到之前的9%,同時(shí)通過控制實(shí)驗(yàn)裝置的溫度、壓力及含飽和苯的異戊烷進(jìn)入量,使出裝置的異戊烷苯含量可以控制在1.5%以下,完全可以達(dá)到生產(chǎn)要求。通過收集數(shù)據(jù),對比投用前后各項(xiàng)參數(shù)的變化,認(rèn)為可以通過調(diào)節(jié)異戊烷泵排量、及時(shí)補(bǔ)充新鮮異戊烷以及控制脫苯裝置的溫度、壓力等方式來解決苯超標(biāo)的問題,說明此回收方案在技術(shù)層面是完全可行的。自試運(yùn)行以來,通過不斷對裝置流程及運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行改進(jìn),異戊烷消耗量明顯降低。試運(yùn)行期全年異戊烷消耗量為353.36 t,截至第二年年底,異戊烷消耗量為234.6 t,綜合節(jié)約率在30%以上,并且未發(fā)生一起因苯超標(biāo)造成裝置苯堵的情況。裝置投產(chǎn)前后異戊烷消耗對比見表1。
表1 裝置投產(chǎn)前與投產(chǎn)后3年上半年異戊烷消耗對比表 t
通過對比這4年上半年的異戊烷消耗量,可得出裝置投產(chǎn)后比投產(chǎn)前異戊烷的消耗量大大降低,證明此異戊烷回收方案在實(shí)際應(yīng)用中是可行的。
技術(shù)改造前每月異戊烷消耗量平均為36.36 t(異戊烷市場價(jià)為8 000元/t),總費(fèi)用為29.088萬元;技術(shù)改造后第一年每月異戊烷消耗量平均為22.63 t,總費(fèi)用為18.106萬元。技術(shù)改造后每月節(jié)約10.981萬元,每年則節(jié)省約131.776萬元。
可以看出,增加LNG脫苯回收異戊烷裝置每年節(jié)約了131萬元左右,降本效果十分顯著,而工藝管道技術(shù)改造的費(fèi)用僅為20萬元左右,技術(shù)改造后每年可節(jié)約資金上百萬元。
異戊烷脫苯工藝流程簡單、設(shè)備移動少、管理難度低,在工廠應(yīng)用已取得了成果,但又帶來了異戊烷消耗量大、成本偏高的現(xiàn)實(shí)。對現(xiàn)有異戊烷脫苯工藝的改造進(jìn)行了深入研究和探討,通過化驗(yàn)數(shù)據(jù)并結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)情況,本著為企業(yè)節(jié)約成本、創(chuàng)造更大經(jīng)濟(jì)效益的觀念出發(fā),對其工藝進(jìn)行改造,經(jīng)實(shí)踐運(yùn)用后較大地節(jié)約了經(jīng)營成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
[1]顧安忠.液化天然氣技術(shù)手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010:346-357.
[2]肖暉,劉貴東.壓力容器安全技術(shù)[M].鄭州:黃河水利出版社,2012.
[3]童景山.流體的熱物理性質(zhì)[M].北京:中國石化出版社,1996.
[4]李蓮明,洪鴻.天然氣開發(fā)常用閥門手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,2011:89-116.