董亮
(中鹽安徽紅四方股份有限公司,安徽 合肥 230000)
某公司合成氨裝置采用NHD 脫碳工藝,將變換氣中的CO2脫至含量<0.2%,送到甲烷化工段。NHD富液再生流程分三步:吸收了CO2的富液從吸收塔底流出,通過減壓至高閃槽,高閃的壓力為0.5 MPa 左右,高閃氣中含有CO2、N2、CH4和H2等氣體,送回壓縮機(jī)進(jìn)口。從高閃槽底部出來的富液進(jìn)入低閃槽,在30~90 kPa的壓力下繼續(xù)閃蒸,閃蒸出低閃氣含有CO2≥98.5%,將其送往尿素、純堿裝置作為原料。從低閃槽出來的富液,加壓送往氣提塔,與鼓風(fēng)機(jī)來的空氣充分接觸,氣提出殘存的CO2回系統(tǒng)循環(huán)使用,氣提氣放空。該工藝中的高閃氣含CO2約為64%,直接送回壓縮機(jī),相當(dāng)于這部分CO2氣一直在壓縮機(jī)循環(huán),既降低了壓縮機(jī)的有效氣進(jìn)氣流量,減少了合成氨的產(chǎn)量,又增加了壓縮機(jī)電耗,電價按0.65 元/度,液氨效益按800 元/噸(售價按4 000元/噸,成本按3 200元/噸)計,年損失約251萬元,因而迫切需要尋找一個吸收CO2、降低電耗、增加效益的解決途徑。
該公司的三聚氰胺生產(chǎn)裝置為低壓兩步法工藝,又稱干捕再精制工藝。整個裝置分為粗制、精制兩個工段。原料尿素以顆粒形式風(fēng)送進(jìn)流化床反應(yīng)器,在稍高于常壓和380℃~390℃溫度下,經(jīng)催化劑作用,生成氣態(tài)三聚氰胺,反應(yīng)器以純氨氣作載氣,反應(yīng)所需熱量由熔鹽系統(tǒng)提供。從流化床頂部出來的氣流進(jìn)入熱氣過濾器,濾去催化劑粉末等固體雜質(zhì)。過濾后的氣體進(jìn)入幾臺串聯(lián)的干式捕集器,熱氣體與捕集器壁外的空氣進(jìn)行熱交換而被冷卻,析出三聚氰胺粗品,自然沉集于捕集器底部。經(jīng)捕集三聚氰胺后的氣體從最后一個干捕器進(jìn)入幾個串聯(lián)的氨水吸收塔,用氨水噴淋吸收尾氣中的CO2。脫出CO2后的氣體主要含NH3,經(jīng)水冷器和干燥器脫出其中的水分后,再經(jīng)載氣壓縮機(jī)壓縮后作流化床載氣。三聚氰胺粗品經(jīng)溶解、過濾及離子交換除去雜質(zhì),以及重結(jié)晶、離心分離、氣流干燥后得到三聚氰胺成品。按三聚氰胺年產(chǎn)1 萬噸計,副產(chǎn)洗塔液約為4.5 m3/h,碳酸銨濃度約為650 g/L[1],作為副產(chǎn)品出售200元/m3。由于1 m3洗塔液含氨230 kg左右,而液氨價格為4 000元/噸,外賣極不合算。洗塔液儲罐容積約為500 m3,副產(chǎn)一旦出現(xiàn)賣不掉的情況,系統(tǒng)只能減負(fù)荷甚至被迫停車[2]。
公司碳酸氫銨生產(chǎn)裝置原工藝為變換氣脫碳生產(chǎn)碳酸氫銨,變換氣經(jīng)碳化主塔與預(yù)碳化液逆流接觸,生成碳酸氫銨懸浮物,取出至稠厚器,經(jīng)離心機(jī)分離制得合格的碳酸氫銨產(chǎn)品。主塔尾氣(CO2:4%~8%)進(jìn)入固定副塔,與濃氨水逆流接觸,進(jìn)一步吸收主塔尾氣中的CO2,使CO2含量降至1.0%以下,再由綜合塔軟水洗滌尾氣中的NH3和CO2,出口氣體為合格的原料氣,之后送至壓縮工段,但因碳酸氫銨市場價格低虧損而停車。
綜合考慮高閃氣的成份、壓力,三胺洗塔液的成份,結(jié)合碳酸氫銨的生產(chǎn)工藝條件,同時綜合考慮全系統(tǒng)氨平衡、水平衡,經(jīng)核算用于生產(chǎn)碳酸氫銨較為經(jīng)濟(jì)合理。公司決定利用現(xiàn)有碳化裝置,用三胺洗塔液脫除NHD 脫碳高閃氣中的CO2,從而提高壓縮機(jī)有效氣進(jìn)氣量,增加合成氨產(chǎn)量,同時副產(chǎn)碳銨增加效益,解決碳酸氫銨裝置閑置虧損的問題[3]。
為確定各部分工藝條件,做好系統(tǒng)平衡,對系統(tǒng)進(jìn)行物料平衡計算如下:
計算基準(zhǔn):
(1)1 萬噸/年三胺,副產(chǎn)洗塔液4.5 m3/h,分析(NH4)2CO3濃度為650 g/L。
(2)高閃氣成份及數(shù)量:按半水煤氣量48 000 Nm3/h,高閃氣量1 833.28 Nm3/h(干基),詳見表1。
表1 高閃氣成份及數(shù)量
以1 m3洗塔液按水平衡計算碳銨產(chǎn)量,物料損失不計,需補(bǔ)充高閃氣CO2量為435.56 Nm3,再按高閃氣CO2量1 308.05 Nm3/h,倒算出所用洗塔液量為70.55 m3/天,計算結(jié)果見表2。
表2 高閃氣及洗塔液系統(tǒng)NH3、CO2物料衡算
流程改造主要將原高閃氣出氣管線和碳酸氫銨尾氣送壓縮機(jī)管線相連通,三胺洗塔液作為母液送碳化塔[4],改造后流程見圖1。
圖1 改造后流程示意圖
流程改造說明:
(1)高閃氣送碳酸氫銨新增管線:高閃氣區(qū)域增上一道出氣閥1,一道近路閥2。
(2)合成氨廠送凈化開車管線與高閃氣送壓縮機(jī)管線在高閃氣近路閥后連通,并加一連通閥7,閥前加放空閥8。
(3)高閃氣送碳酸氫銨新配管線:碳酸氫銨區(qū)域加一道連通閥3,閥前加放空閥4。
(4)碳酸氫銨出氣送壓縮機(jī)管線,在原系統(tǒng)送壓縮機(jī)三段進(jìn)口閥前加一連通閥5;與合成氨廠送凈化開車管線加一連通閥6,閥前加倒淋。
因碳酸氫銨停車較久,部分設(shè)備及管道更換,本次改造增加高閃氣出氣管線和碳酸氫銨尾氣送壓縮機(jī)管線相連通,三胺洗塔液與碳化塔連接管線等,投資見表3。
表3 技改投資匯總表
(1)高閃氣脫除CO2后增加產(chǎn)氨效益(CO2氣量為1 308 Nm3/h,合成氨半水煤氣耗按3 300m3/噸,氨價按4 000元/噸,成本按3 200元/噸)計:
1 308/3 300×24=9.5噸氨/天,折3 139噸氨/年
3 139 噸氨/年×(4 000-3 200)元/噸氨=2 511 200元/年
(2)生產(chǎn)碳酸氫銨效益(三胺洗塔液外賣價格200元/m3,碳銨價格600元/噸,碳銨成本測算為450元/噸):
碳銨年產(chǎn)量:146.12噸/天×330天=4.82萬噸/年
效益:4.82萬噸×(600-450)元/噸=723萬元
(3)年使用三胺洗塔液70.55 噸/天×330 天=2.33萬噸
按市場價折合:2.33萬噸×200元/噸=466萬元
綜合經(jīng)濟(jì)效益合計見表4。
表4 經(jīng)濟(jì)效益表
技術(shù)改造投運(yùn)后,三胺洗塔液全部綜合利用,實(shí)際日產(chǎn)碳銨為146 噸,合成氨產(chǎn)量由日產(chǎn)400 噸提高到409.5 噸,與計算一致。實(shí)踐證明,將合成氨NHD 脫碳高閃氣進(jìn)行資源化利用,充分發(fā)揮了合成氨、碳酸氫銨和三胺裝置的聯(lián)產(chǎn)優(yōu)勢,降低了碳酸氫銨的生產(chǎn)成本,保證了三聚氰胺穩(wěn)定生產(chǎn),提高了合成氨產(chǎn)量,確保了三胺環(huán)保達(dá)標(biāo)排放。本次改造有利于企業(yè)降本增效,符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、鼓勵資源綜合利用技術(shù)、建設(shè)節(jié)約型社會的產(chǎn)業(yè)政策。