劉宏亮
(河南能源新疆龜茲礦業(yè)有限公司,新疆 庫(kù)車 842000)
新疆龜茲礦業(yè)礦井位于捷斯德里克向斜北翼,為一單斜構(gòu)造,傾角3°~20°。礦井A3 煤層A303 采煤工作面隨回采推進(jìn),其北部A303 軌道運(yùn)輸順槽進(jìn)入鄰近A305 工作面實(shí)體煤段,進(jìn)而出現(xiàn)了靠近A303 軌道運(yùn)輸順槽的工作面機(jī)尾段頂板垮落步距和懸頂面積增大,其尾巷最大懸頂長(zhǎng)度18 m,垮落周期7~8 d,并由此導(dǎo)致工作面靠機(jī)尾段整體垮落滯后。在無(wú)外力干預(yù)的情況下,頂板懸露寬度達(dá)22 m,懸頂面積逾200 m2,危害極大。
A3 煤層直接頂為灰色中砂巖,平均厚度7 m,頂板完整,呈平行層理,裂隙不發(fā)育,局部有鼓包,成分以石英為主,含斜長(zhǎng)石、鉀長(zhǎng)石及少量黑色礦物,容重為2.82 g/cm3,單向抗壓強(qiáng)度66~78 MPa,屬于堅(jiān)硬巖。井下綜采面布置結(jié)構(gòu)如圖1。
圖1 A303 采煤工作面布置示意圖
為尋求解決A303 采煤工作面端頭頂板大面積懸頂造成的頂板及其次生災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn),礦井進(jìn)行了一系列試驗(yàn)探索,最終選擇了通過(guò)實(shí)施水力致裂改造頂板縫網(wǎng)技術(shù)弱化巖層結(jié)構(gòu)[1-5],以達(dá)到采煤工作面頂板控制的目的。
水力致裂改造頂板縫網(wǎng)是通過(guò)對(duì)鉆孔注入高壓水,利用巖層原生裂隙、層理面等應(yīng)力弱面壓裂巖層,擴(kuò)大、延展縫網(wǎng),實(shí)現(xiàn)堅(jiān)硬頂板的“定向”分層或切斷,破壞堅(jiān)硬頂板巖層結(jié)構(gòu)整體性,同時(shí)注水浸泡弱化頂板固有強(qiáng)度,以達(dá)到減少頂板初次和周期來(lái)壓步距、降低頂板應(yīng)力集中和來(lái)壓強(qiáng)度的目的。水力致裂工藝流程主要為“鉆、封、壓”三步。因此在實(shí)施水力致裂改造頂板縫網(wǎng)時(shí),必須對(duì)注水致裂層位、注水壓力、注水鉆孔間距和時(shí)間等基本參數(shù)進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)計(jì)。
過(guò)高的注水層位將導(dǎo)致水力致裂效果減弱,起不到頂板弱化致冒的效果;過(guò)低的注水層位其致裂范圍有限。合適的注水層位應(yīng)在滿足注水致裂保壓效果的基礎(chǔ)上,可以充分填充采空區(qū)空間為宜,在設(shè)計(jì)中可以考慮利用巖層層理面增大注水致裂效果。
在選擇滿足注水保壓層位時(shí),可以忽略小型的頂板原生裂隙,以避免人為形成的導(dǎo)水通道為主。在有錨索支護(hù)的圍巖中,應(yīng)避免此類孔隙造成的影響,應(yīng)至少留有800 mm 以上的保壓層。新疆龜茲礦業(yè)A3 煤層支護(hù)錨索長(zhǎng)度6.3 m,因此注水層位不應(yīng)低于7.1 m。而對(duì)于采空區(qū)空間填充則根據(jù)巖層漲碎率進(jìn)行計(jì)算,一般采用公式:
式中:Hm為選擇頂板水力致裂層位值,m;M為采煤工作面采高,m;C為采煤工作面綜合采出率,取93%;Km為頂板巖層漲碎系數(shù),取1.38。
結(jié)合上述注水層位選取原則和計(jì)算結(jié)果,本次采煤工作面頂板注水致裂層位值宜選擇14 m。
水力致裂的機(jī)理之一是通過(guò)對(duì)鉆孔注入高壓水壓裂巖層,實(shí)現(xiàn)堅(jiān)硬頂板的定向分層或切斷,其實(shí)質(zhì)是利用大于巖體抗拉強(qiáng)度和巖體應(yīng)力之和的注水壓力,實(shí)現(xiàn)破壞堅(jiān)硬頂板巖層結(jié)構(gòu)整體性的目的。因此在設(shè)計(jì)注水壓力時(shí),需對(duì)頂板巖體的一般物理性質(zhì)參數(shù)和巖體的賦存狀態(tài)有充分的了解并加以應(yīng)用,據(jù)此設(shè)計(jì)注水壓力:
式中:P為設(shè)計(jì)注水壓力值,MPa;k為供液系數(shù),取1.5;Px為巖體應(yīng)力,取5.1 MPa;R為巖石極限抗拉強(qiáng)度,取6.8 MPa。
根據(jù)上式計(jì)算結(jié)果應(yīng)作為注水壓裂的最低值和泵站選型的依據(jù),實(shí)際注水致裂操作中,應(yīng)大于該注水壓裂,根據(jù)實(shí)際驗(yàn)證取18.8 MPa。
由于各類巖體賦存條件差異較大,因此在進(jìn)行注水致裂鉆孔和時(shí)間設(shè)計(jì)時(shí),在同一煤層相似條件下的工程試驗(yàn)是最準(zhǔn)確的方法。首先以4 m、5 m、6 m 為間距進(jìn)行單孔單段間隔注水致裂試驗(yàn),并記錄連續(xù)壓力變化情況和相應(yīng)的時(shí)間。其水力壓裂曲線如圖2。
圖2 注水孔水力致裂曲線
試驗(yàn)結(jié)果表明,壓裂開(kāi)始時(shí),水壓增加較快,鉆孔壁開(kāi)裂時(shí)水壓通常較高約18 MPa,隨后壓裂稍微下降,以15 MPa 穩(wěn)定水壓開(kāi)始?jí)毫?,說(shuō)明頂板整體性好,裂縫不發(fā)育。大約15 min 后,壓裂區(qū)域附近鉆孔及錨索孔開(kāi)始淋水并逐漸增大,待相鄰鉆孔開(kāi)始淋水且壓裂區(qū)域錨索普遍淋水時(shí),說(shuō)明壓裂半徑至少>10 m,相鄰鉆孔已貫通,此時(shí)停止壓裂。
注水鉆孔是外部水壓與巖體縫網(wǎng)聯(lián)系的通道,所有改造裂隙的形成均是以注水鉆孔為軸心向四周逐步發(fā)散,并最終形成根系狀縫網(wǎng)。在選擇注水鉆孔間距時(shí),過(guò)大的間距不利于形成巖體相互導(dǎo)通的縫網(wǎng),過(guò)小的間距不利于注水保壓,同時(shí)將大大增加“鉆、封、壓”等相關(guān)工作量。
使用CMS-4000/55 型礦用深孔鉆車配合Φ85 mm 鉆頭施工水力致裂注水孔。A303 軌道運(yùn)輸順槽頂板水力壓裂鉆孔由最后一排頂板斷裂孔向外5.9 m 開(kāi)始施工,以兩列分別布置在巷道中心線上(Sx孔)和巷道中心線偏回采幫1.1 m 位置(Bx 孔)。其中Sx 孔與巷道夾角0°,終孔朝向工作面采空區(qū)方向,深度16.3 m,孔間距5 m,平面仰角59°;Bx 孔與巷道夾角38°,終孔朝向工作面采空區(qū)偏工作面方向,深度19.9 m,孔間距5 m,平面仰角45°;Sx 孔與Bx 孔沿巷道走向交替錯(cuò)位布置,錯(cuò)距2.5 m。
水力致裂由工作面超前向外開(kāi)始逐孔施工,單孔壓裂按5 段進(jìn)行,單段注水長(zhǎng)度1.5 m,其中S1-x 孔一段注水位置14.8~13.3 m、二段注水位置11.8~10.3 m、三段注水位置8.8~7.3 m、四段注水位置5.8~4.3 m、五段注水位置3~1.5 m;B1-x 孔一段注水位置18.4~16.9 m、二段注水位置13.9~12.4 m、三段注水位置9.4~7.9 m 四段注水位置5.9~4.4 m、五段注水位置3~1.5 m。
注水壓裂過(guò)程中觀察注水壓力變化和相鄰S1孔出水及周邊錨桿錨索孔情況并記錄。按上述方法依次完成注水壓裂,并記錄不同注水壓裂孔水壓、出水、注水時(shí)間等情況。井下水力致裂改造頂板縫網(wǎng)鉆孔及注水設(shè)計(jì)如圖3。
圖3 A303 軌道運(yùn)輸順槽頂板水力致裂改造頂板縫網(wǎng)鉆孔及注水設(shè)計(jì)(m)
注水致裂供水壓力18 MPa,如注水壓力達(dá)到25 MPa 仍未壓裂,則采用間歇性注水方式保持30 min,期間專人觀察注水管路壓力表和附近頂板及淋水等情況;注水壓力小于18 MPa 并保持穩(wěn)定時(shí),則進(jìn)行持續(xù)注水,保持時(shí)間不小于30 min。一段壓裂結(jié)束,通過(guò)拆卸底部連接桿方式將封孔器、連接桿等孔內(nèi)外移,依次進(jìn)行第二段、三段、四段、五段注水壓裂。
實(shí)施設(shè)計(jì)注水致裂改造頂板縫網(wǎng)措施后,9 月11 日9:20,工作面機(jī)尾段頂板出現(xiàn)第一次垮落;9 月14 日10:10,工作面機(jī)尾段頂板第二次垮落,垮落步距6 m;9 月17 日17:45,工作面機(jī)尾段頂板第三次垮落,垮落步距8.4 m;9 月20 日17:20,工作面機(jī)尾段頂板第四次垮落,垮落步距6 m。工作面機(jī)尾段垮落周期趨于持續(xù)穩(wěn)定,且垮落周期間伴隨規(guī)律性頂煤垮落和小型頂板垮落。
綜上所述頂板垮落情況和工作阻力變化分析,采用水力致裂改造頂板縫網(wǎng)方式弱化A303 回采工作面機(jī)尾段頂板可以有效促進(jìn)小步距周期性垮落,頂板垮落步距6~8.4 m 左右,比優(yōu)化前降低了66.4%??迓渲芷?~3.5 d;通過(guò)8 月份和9 月份同期(實(shí)施水力致裂改造頂板縫網(wǎng)前后)監(jiān)測(cè)的工作面機(jī)尾區(qū)域平均工作阻力數(shù)據(jù)對(duì)比,可知頂板水力致裂在減小工作面周期來(lái)壓步距的同時(shí),支架工作阻力峰值平均降低了約12.5%,對(duì)工作面液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定和支架承載能力有積極的作用。井下監(jiān)測(cè)情況如圖4。
圖4 A303 回采工作面機(jī)尾區(qū)域2022 年8、9 月同期日平均工作阻力
A303 軌道運(yùn)輸順槽采用水力致裂改造頂板縫網(wǎng)方式弱化頂板后,極大地縮短了尾巷頂板懸露長(zhǎng)度,減小了工作面機(jī)尾段采空區(qū)頂板的懸頂面積,杜絕了大面積懸頂垮落情況。因此,認(rèn)為該方式弱化頂板不僅有效解決了機(jī)尾懸頂面積過(guò)大造成的頂板大面積垮落形成風(fēng)暴損傷人員的風(fēng)險(xiǎn),而且縮短了頂煤垮落步距,極大地提高了工作面放頂煤效率和刀煤放煤量。
1)根據(jù)本次應(yīng)用實(shí)踐過(guò)程和效果分析,本文中提到采用的水力致裂基本參數(shù)選取方法和思路具有一定的參考價(jià)值,可作為水力致裂頂板形成縫網(wǎng)的普適計(jì)算方法。
2)水力致裂技術(shù)可以通過(guò)鉆孔、注水、憋壓和造縫將堅(jiān)硬巖層切割為破碎巖體,降低巖體完整性,有效改變目標(biāo)巖體的應(yīng)力狀態(tài),同時(shí)可以通過(guò)水的浸泡起到軟化巖層強(qiáng)度和降低粉塵的作用。
3)該技術(shù)將頂板垮落步距降低66.4%,將工作阻力峰值平均降低了約12.5%,杜絕了大面積懸頂垮落情況,顯著提升了井下作業(yè)的安全性。