任同偉
(1.北京匯恒環(huán)保工程股份有限公司 , 北京 100020 ; 2.維爾利環(huán)保科技集團股份有限公司 , 江蘇 常州 213125)
近日,工信部會同有關部門指導和推動企業(yè)推進鋼焦融合、鋼化聯(lián)產(chǎn),促進產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展,有利于我國鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)超低排放,提高能源利用效率。鋼焦聯(lián)產(chǎn)會使得企業(yè)整體產(chǎn)生的廢水水質(zhì)情況變得特別復雜,不僅有鋼鐵工業(yè)的冷軋廢水、脫硫廢水、水洗廢水和煤氣冷凝水等,還有焦化企業(yè)的蒸氨廢水、剩余氨水、煤氣終冷水、粗苯分離水和其他生產(chǎn)廢水。除此以外,還有公共的軟水站廢水、除鹽水站廢水和生活廢水等。
本零排放工藝設計的對象為公共的軟化站反滲透濃水,其處理工藝為格柵→曝氣池→高密池→V型濾池→超濾→反滲透。此類廢水水質(zhì)波動較大,隨進水水質(zhì)變化而變化,對設計造成了一定的困難。但是對于專業(yè)從事工業(yè)廢水零排放的維爾利集團來說,基本毫無難度,專治各種“疑難雜癥”,充分結(jié)合類似項目的工程經(jīng)驗進行設計,兼顧水量波動和水質(zhì)波動,設計出一條科學合理、造價低的工藝流程。
根據(jù)電導率值與工程經(jīng)驗判斷出本項目廢水含鹽量濃度在3 000 mg/L左右,濃度較低,需要進一步濃縮減量??傆捕容^高,超過1 000 mg/L,在進入膜系統(tǒng)前需要進行軟化除硬,以保護膜結(jié)垢污堵。經(jīng)過水質(zhì)監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)COD有一點的波動性,需要在RO2進水之前考慮去除;進水的二氧化硅含量約40 mg/L,在一級膜濃縮前預處理可去除一部分,在RO1濃縮后,進入RO2之前需考慮去除硅。
①進水由鋼焦聯(lián)產(chǎn)企業(yè)負責接至本零排放處理站紅線外1 m處,接口壓力≥0.2 MPa。②處理站內(nèi)產(chǎn)生的合格回用水由本公司負責送至本處理站紅線外1 m處,接口壓力≥0.2 MPa。③處理站內(nèi)產(chǎn)生的精鹽由本公司負責打包并送至指定倉庫,后續(xù)由鋼焦聯(lián)產(chǎn)企業(yè)負責。④本公司負責將處理站內(nèi)產(chǎn)生污泥進行脫水處理,脫至含水率約70%,由鋼焦聯(lián)產(chǎn)企業(yè)負責從脫水機落料口處收集并處置。⑤鋼焦聯(lián)產(chǎn)企業(yè)負責將380 V電源供至處理站低壓柜中,處理站內(nèi)由我方負責。⑥本公司負責處理站內(nèi)自控系統(tǒng),并預留通訊接口。⑦鋼焦聯(lián)產(chǎn)企業(yè)負責將蒸汽管道敷設至處理站紅線外1 m處,接口處壓力≥0.3 MPa,后續(xù)由我方接入各個蒸汽使用點。⑧壓縮空氣由鋼焦聯(lián)產(chǎn)企業(yè)供至處理站紅線外1 m處,后續(xù)由我方接入各個用氣點。
處理站內(nèi)產(chǎn)生的氯化鈉品質(zhì)滿足《煤化工副產(chǎn)工業(yè)氯化鈉》T/CCT 002—2019中工業(yè)干鹽二級標準,主要指標為氯化鈉≥97.5 g/(100 g),水分≤0.8 g/(100 g),鈣鎂離子總量≤0.6 g/(100 g),硫酸根離子≤0.9 g/(100 g),TOC≤40 mg/kg,白度(R457)≥67%。產(chǎn)生的硫酸鈉品質(zhì)滿足《煤化工副產(chǎn)工業(yè)硫酸鈉》T/CCT 001—2019中 A 類一等品標準,主要指標為硫酸鈉≥98.0%,水分≤0.5%,水不溶物≤0.1%,鈣鎂離子總量≤0.30%,氯化物≤0.7%,白度(R457)≥82%,TOC≤50 mg/kg。
根據(jù)公司的工程經(jīng)驗和水質(zhì)特點設計出“預處理+濃縮減量+納濾分鹽+蒸發(fā)結(jié)晶”的工藝流程,如圖1~3所示。
圖1 預處理
圖2 濃縮減量
圖3 納濾分鹽+蒸發(fā)結(jié)晶
前端廢水首先進入“一級高密池”,投加NaOH、Na2CO3、PFS和PAM進行軟化除硬操作,發(fā)生如式(1)~(3)的反應。
(1)
(2)
(3)
一級高密池產(chǎn)水的污泥通過排泥泵打入“污泥儲池”中,再通過泵輸送至“板框壓濾機”中進行脫水。一級高密池出水還含有一定濃度的懸浮物,需要進一步去除這些懸浮物,初步去除懸浮物的工藝主要為多介質(zhì)過濾器和V型濾池,對于大水量來說,V型濾池的性價比高于多介質(zhì)過濾器,所以本項目采用V型濾池去除懸浮物。由于V型濾池過濾精度較低,對反滲透膜保障力度較低,需要進一步去除懸浮物。UF是反滲透系統(tǒng)較為常規(guī)的工藝,本設計也采用UF。
UF1產(chǎn)水進入“RO1裝置”中,設計得率為75%,RO1產(chǎn)水回用,RO1濃液進入“二級高密池”中,投加NaOH、Na2CO3、PFS和PAM繼續(xù)進行軟化除硬操作。二級高密池出水進入“多介質(zhì)過濾器”中,需要進一步去除這些懸浮物和濁度。由于RO1裝置將廢水中所有物質(zhì)進行了濃縮,其中COD也同步濃縮,為了保護后端反滲透膜的運行穩(wěn)定性,需要進行降解COD工藝操作。
RO2濃水進入“NF裝置”,設計得率為75%,NF濃水則進入“硫酸鈉蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)”中進行蒸發(fā),最后得到硫酸鈉精鹽,NF產(chǎn)水進入“RO3裝置”中,設計得率為75%,RO3產(chǎn)水回用,RO3濃水則進入“氯化鈉蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)”中進行蒸發(fā),最后得到氯化鈉精鹽。
一級高密池設計水量為960 m3/h,考慮到高密池運行的日常維護,設計兩座高密池,出水總硬度控制<80 mg/L CaCO3,SS<10 mg/L?;旌蠀^(qū)設計每座2格,設計尺寸為2 m×2 m×3 m;絮凝區(qū)設計每座1格,設計尺寸為4.2 m×4.2 m×5 m;沉淀區(qū)設計尺寸為12 m×12 m×6.5 m;表面負荷設計為3 m3/(m2·h),其配套的主要設備如表1所示。
表1 一級高密池主要設備清單
V型濾池設計尺寸為8 m×4 m×4.8 m,整體結(jié)構(gòu)為鋼砼防腐,其配套的主要設備如表2所示。
表2 V型濾池主要設備清單
超濾是以壓力為推動力的膜分離技術之一,以大分子與小分子分離為目的,膜孔徑在2~100 nm,而中空纖維膜具有單位容器內(nèi)充填密度高、占地面積小等優(yōu)點,故本項目采用此類型的膜組件。
本項目總進水量約900 m3/h,按照工程經(jīng)驗設計5×180 m3/h的處理規(guī)模,設計產(chǎn)水SDI15≤3,產(chǎn)水濁度≤1 NTU,設計運行通量≤45 L/(m2·h),回收率≥90%,其配套的主要設備如表3所示。
表3 UF1裝置主要設備清單
反滲透是一種以壓力差為推動力,從溶液中分離出溶劑的膜分離操作過程。本項目設計RO1裝置為5×162 m3/h的處理規(guī)模,平均通量≤18.5L/(m2·h),其配套的主要設備如表4所示。
表4 RO1裝置主要設備清單
設計水量為240 m3/h,考慮到高密池運行的日常維護,設計兩座高密池。混合區(qū)設計每座2格,設計尺寸為1.6 m×1.6 m×2.4 m;絮凝區(qū)設計每座1格,設計尺寸為2.4 m×2.4 m×4 m;沉淀區(qū)設計尺寸為6.5 m×6.5 m×6.5 m;表面負荷設計為3 m3/(m2·h),其配套的主要設備見表5。
表5 二級高密池主要設備清單
單獨使用臭氧處理廢水,存在臭氧利用率低、氧化能力不足、處理效果差等問題。本項目設計的臭氧催化劑基于活性氧化鋁載體、多種活性組分燒結(jié)制成,呈球狀顆粒,該催化劑具有極強的捕捉富集能力,提高·OH轉(zhuǎn)化能力。本項目設計的臭氧投加比為1∶1~1∶3,其配套的主要設備如表6所示。
表6 臭氧催化氧化裝置主要設備清單
多介質(zhì)過濾器是利用兩種以上介質(zhì),在一定的壓力下把濁度較高的水通過粒狀材料,從而除去懸浮雜質(zhì)的過程,常用的濾料有石英砂和無煙煤,其配套的主要設備如表7所示。
表7 多介質(zhì)過濾器主要設備清單
UF2裝置總進水量為220 m3/h,設計單套處理量為110 m3/h,共計2套,其配套的主要設備見表8。
表8 UF2裝置主要設備清單
RO2裝置配套的主要設備如表9所示。
表9 RO2裝置主要設備清單
納濾是一種介于反滲透和超濾之間的壓力驅(qū)動膜分離過程。納濾膜是荷電膜,能進行電性吸附,對不同電荷和不同價數(shù)的離子又具有不同的Donann電位,可以有效地去除二價和多價離子。其配套的主要設備如表10所示。
表10 NF裝置主要設備清單
RO3裝置配套的主要設備如表11所示。
表11 RO3裝置主要設備清單
由于納濾對二價鹽有很高的截留率,對一價鹽無截留,故納濾產(chǎn)水側(cè)主要以氯化鈉為主,納濾濃水側(cè)以硫酸鈉和氯化鈉為主。納濾濃水側(cè)含鹽量較高,NF濃水側(cè)TDS可達100 000~150 000 mg/L,不需要再次濃縮。NF濃水箱濃水由泵提升進入三效蒸發(fā)結(jié)晶裝置的原水罐,由硫酸鈉進料泵提升經(jīng)過板式預熱器后進入一效蒸發(fā),濃縮后的母液依靠壓力差進入二效蒸發(fā)罐繼續(xù)蒸發(fā),進一步濃縮的母液自流進入三效蒸發(fā)析硝罐繼續(xù)蒸發(fā)、濃縮,大量硫酸鈉晶體在三效蒸發(fā)罐內(nèi)達到飽和析出。三效蒸發(fā)罐產(chǎn)生的硫酸鈉漿液由鹽漿泵送至旋流分離器進行預增稠,進入增稠器提濃,再送至離心機進行離心脫水分離,得到濕硫酸鈉晶體;再送至干燥器進行干燥得到硫酸鈉晶體,經(jīng)過包裝機包裝后進行資源化利用。旋流分離器分離的母液進入三效蒸發(fā)罐循環(huán)處理。排放少許的母液進入雜鹽噴霧干燥裝置處置。
NF產(chǎn)水經(jīng)過RO3裝置濃縮后進入RO3濃水箱,由泵提升進入氯化鈉三效蒸發(fā)系統(tǒng)的原水罐,由氯化鈉進料泵提升經(jīng)過板式預熱器后進入一效蒸發(fā)罐,濃縮后的母液依靠壓力差進入二效蒸發(fā)罐繼續(xù)蒸發(fā),進一步濃縮的母液自流進入三效蒸發(fā)析硝罐繼續(xù)蒸發(fā)、濃縮,氯化鈉晶體在三效蒸發(fā)罐內(nèi)達到飽和析出。三效蒸發(fā)罐產(chǎn)生的氯化鈉漿液由鹽漿泵送至旋流分離器進行預增稠,進入增稠器提濃,再送至雙極推料離心機進行離心脫水分離,得到濕氯化鈉晶體;再送至干燥器進行干燥得到氯化鈉晶體,經(jīng)過包裝機包裝后進行資源化利用。旋流分離器分離的母液三效蒸發(fā)罐循環(huán)處理。排放少許的母液進入噴霧干燥裝置進行處置。其配套的主要設備如表12所示。
表12 蒸發(fā)結(jié)晶裝置主要設備清單
根據(jù)工藝經(jīng)驗及理論計算得到,本項目每噸水的主要運行成本:藥劑費為4~5元,公用工程為2.5~3元,人工成本為0.2~0.5元,消耗品成本為0.5~1.0元,固廢處置成本(污泥和雜鹽)為1.5~2.0元,分析化驗成本為0.1~0.2元,設備維護保養(yǎng)成本0.2~0.3元,合計10~12元。
本項目除土建工程外約14 500萬元,不但解決了鋼焦聯(lián)產(chǎn)企業(yè)廢水無處排放的問題,而且還得到了大量的回用水,回用到生產(chǎn)裝置中的各個地方,節(jié)省了大量的生產(chǎn)水。保護了周邊環(huán)境的同時,還獲得了巨大的社會效益,處理裝置產(chǎn)出的產(chǎn)品鹽具有很高的經(jīng)濟價值,為下游氯堿工業(yè)提供了原材料,真正實現(xiàn)了廢水的資源化利用,實現(xiàn)了將廢水“吃干榨凈”的目標。