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無氰無磷滾鍍銅工藝應(yīng)用及故障解決

2023-08-05 10:28:00徐金來
電鍍與涂飾 2023年13期
關(guān)鍵詞:鍍銅鍍液鍍層

徐金來

廣州三孚新材料科技股份有限公司,廣東 廣州 510700

近年來,無氰鍍銅的研究及應(yīng)用取得較大進展[1-4],尤其是在鐵件的掛鍍、滾鍍及鋁合金的掛鍍方面,已有不少工業(yè)化應(yīng)用的實例[5-8]。與焦磷酸鹽滾鍍銅相比,無氰無磷滾鍍銅有以下優(yōu)點:鍍液不含磷酸鹽,可以直接在鋼鐵表面滾鍍,鍍層的光亮度更高。此外,無氰滾鍍銅在鍍層均勻性和深鍍能力方面與氰化物滾鍍銅相當(dāng),有望替代氰化物滾鍍銅工藝。本文介紹了無氰滾鍍銅工藝應(yīng)用過程的維護事項,并針對遇到的故障提出了解決措施,為廠家在實際應(yīng)用中類似故障的預(yù)防與解決提供參考,以便降低不良品率,提高生產(chǎn)效率。

1 無氰無磷滾鍍銅工藝

1.1 工藝流程

機械拋光→化學(xué)除油→水洗3 道→酸洗活化(采用體積分數(shù)為2% ~ 5%的硫酸,后同)→水洗3 道→無氰無磷滾鍍銅→水洗→酸洗活化→滾鍍鎳。

1.2 鍍液配制

無氰無磷滾鍍銅采用筆者所在公司的SF-585 無氰堿性鍍銅體系,配方和工藝條件列于表1,鍍液的配制步驟如下:

表1 SF-585 無氰鍍銅配方及工藝條件Table 1 Bath composition and process conditions of SF-585 cyanide-free barrel copper plating

1) 在干凈的鍍槽中加入3/5 體積的純水,加熱至50 °C 后添加所需量的開缸粉,攪拌至完全溶解后冷卻至室溫。

2) 另取容器用1/3 體積的純水溶解所需的氫氧化鉀,冷卻至室溫后邊攪邊將其加入鍍槽,并立刻加入走位粉,持續(xù)攪拌至溶解。

3) 加入添加劑,加厚鍍銅時無需添加主光劑。

4) 用精密試紙檢測溶液的pH,用鹽酸和45%氫氧化鉀溶液調(diào)節(jié)pH。

5) 加入純水至所需體積,攪拌均勻,加熱至工作溫度范圍,即可試鍍。

1.3 鍍液維護與補充

1) 工件在進入無氰堿性鍍銅槽前,應(yīng)確保已除油干凈及表面無銹跡。

2) 每天分析Cu2+含量,滾鍍建議Cu2+含量保持在10 ~ 15 g/L,掛鍍在12 ~ 18 g/L。

3) 每班檢測槽液pH 一次,令pH 保持在9.2 ~ 9.7 范圍內(nèi);當(dāng)pH 高于10.0 時用1∶1 鹽酸調(diào)整,每2 mL/L的1∶1 鹽酸可降低pH 約0.08;當(dāng)pH 低于9.0 時用500 g/L 氫氧化鉀溶液調(diào)整,每2 mL/L 的500 g/L 氫氧化鉀溶液可提高pH 約0.1。

4) 每天清洗過濾機,用體積分數(shù)為5% ~ 10%的鹽酸浸泡濾芯1 h。

5) 每周加銅陽極1 ~ 2 次,添加時先用體積分數(shù)為5%的鹽酸對其進行活化。

6) 掛鍍每30 ~ 60 d 清洗陽極及陽極袋一次,并用體積分數(shù)為5%的稀硫酸浸泡陽極與陽極袋10 ~ 20 min,每次清洗陽極后補加0.1 g/L 補加粉;滾鍍無需使用陽極袋,每月清理鍍槽一次即可。

7) 補加粉、走位粉、輔助劑和主光劑的補加量見表2。

表2 各添加劑的補加量Table 2 Amounts of different additives for replenishment

8) 每班生產(chǎn)完后用磁鐵吸起掉槽工件,每月抽底一次,撿出掉槽工件和其他雜物。

9) 為避免波美度上升過快,不建議直接回收使用鍍液,但可回收清洗水的銅化合物沉淀并補充至鍍槽。應(yīng)注意的是,以上都只是日常維護工作,添加劑的使用和維護可能會因工件不同而有所不同,具體應(yīng)按照實際情況處理。

1.4 鍍液總銅含量分析

試劑:過二硫酸銨;1∶1(體積比)氨水;PAN 指示劑,即含有1 g/L 1-(2-吡啶基偶氮)-2 萘酚的乙醇溶液;0.05 mol/L 的EDTA(乙二胺四乙酸)標準溶液。

操作步驟:移取1.0 mL 電鍍液至250 mL 錐形瓶中,加入約100 mL 去離子水和1 g 左右的過二硫酸銨,溶解后加熱煮沸1 ~ 2 min,加入1∶1 氨水至溶液轉(zhuǎn)變成深藍色,再加入數(shù)滴PAN 指示劑,此時溶液呈紫紅色(注意不得加入太多,以免顏色變化不明顯),最后用0.05 mol/L 的EDTA 標準溶液滴定至溶液變?yōu)辄S綠色,按式(1)計算鍍液中銅的質(zhì)量濃度。

式中:ρ 為鍍液中銅的質(zhì)量濃度,單位為g/L;c 為EDTA 標準溶液的濃度,單位為mol/L;V 為消耗EDTA 標準溶液的體積,單位為mL;V1為所測電鍍液的體積,單位為mL。

2 常見故障的解決

該工藝已在廣東某五金電鍍公司使用5 年多,主要產(chǎn)品為螺絲、鉸鏈等。其間曾出現(xiàn)幾次故障,采取措施后均得到解決并恢復(fù)至開缸水平,現(xiàn)將相關(guān)情況介紹如下。

2.1 高區(qū)鍍層粗糙和燒焦

2.1.1 故障現(xiàn)象

如圖1 所示,霍爾槽試片高區(qū)出現(xiàn)約3 cm 的燒焦區(qū)域,滾鍍工件則相應(yīng)地在高區(qū)出現(xiàn)燒焦的滾筒印。

圖1 高區(qū)鍍層粗糙和燒焦Figure 1 Rough copper coating and burning phenomenon at high current density area

2.1.2 原因分析和解決措施

分析發(fā)現(xiàn)鍍液的Cu2+質(zhì)量濃度為8.9 g/L,明顯低于工藝要求的10 ~ 15 g/L。故推測本次故障主要由鍍液銅離子濃度偏低引起。建議廠家增大陽極面積,并使用陽極鈦籃裝載電解銅陽極,使鍍液的銅離子質(zhì)量濃度提高到14.3 g/L。重新施鍍后高區(qū)燒焦現(xiàn)象消失,如圖2 所示。

圖2 調(diào)整鍍液Cu2+質(zhì)量濃度后的霍爾槽試片外觀Figure 2 Appearance of Hull cell test coupon after replenishment of Cu2+

2.2 鍍層色澤偏暗

2.2.1 故障現(xiàn)象

如圖3 所示,工件表面鍍層分布均勻,但色澤偏暗,光亮度不足。

圖3 鍍層偏暗Figure 3 Copper coatings with insufficient brightness

2.2.2 原因分析和解決措施

分析鍍液組分發(fā)現(xiàn)Cu2+與配位劑的質(zhì)量濃度比(下文簡稱為“銅絡(luò)比”)為0.91,因此推測鍍層偏暗的可能原因是配位劑不足。于是向鍍液中補加補加粉,調(diào)整銅絡(luò)比至0.68。重新施鍍后產(chǎn)品恢復(fù)光亮的外觀,如圖4 所示。

圖4 調(diào)整鍍液銅絡(luò)比后產(chǎn)品的外觀Figure 4 Appearance of barrel copper plated products after adjusting the mass concentration ratio of Cu2+ to complexing agent

2.3 工件低區(qū)鍍層發(fā)暗、粗糙

2.3.1 故障現(xiàn)象

工件低區(qū)鍍層粗糙、發(fā)暗,如圖5 所示。

圖5 低區(qū)鍍層粗糙Figure 5 Rough copper coating at low current density area

2.3.2 原因分析和解決措施

主要原因為:主光劑過量;輔助劑不足;pH 偏低;銅絡(luò)比偏高;走位粉不足。

針對上述原因,采取如下措施:1)停止添加主光劑,消耗或者稀釋鍍液,再調(diào)整各組分濃度至規(guī)定范圍內(nèi);2)補充輔助劑和走位粉;3)添加補加粉;4)用氫氧化鉀溶液調(diào)整鍍液pH 至正常范圍。

采取上述措施后故障消失,鍍后工件如圖6 所示。

圖6 采取解決低區(qū)鍍層粗糙的幾項措施后產(chǎn)品的外觀Figure 6 Appearance of barrel copper plated products after taking several countermeasures against rough coating defect at low current density area

2.4 工件低區(qū)鍍層厚度低

2.4.1 故障現(xiàn)象

低區(qū)鍍層厚度偏低,甚至不上鍍,如圖7 所示。

圖7 低區(qū)不上鍍Figure 7 Skip plating at low current density area

2.4.2 原因分析和解決措施

分析是鍍液中走位粉不足所致。于是向鍍液中補加4 g/L 走位粉,結(jié)果顯示低區(qū)成功上鍍,并且鍍層厚度滿足要求,如圖8 所示。

圖8 鍍液補充走位粉后霍爾槽試片的外觀Figure 8 Appearance of Hull cell test coupon after replenishment of covering power enhancer

3 結(jié)語

無氰鍍銅工藝在國內(nèi)的研究和應(yīng)用已有幾十年,最初用于掛鍍,但隨著研究的深入及應(yīng)用的增多,該工藝的缺點也日漸暴露。然而只要認清其中的不足,在不斷積累生產(chǎn)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,進行有針對性的實驗研究,無氰鍍銅工藝完全替代含氰鍍銅工藝指日可待。

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