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合金工具鋼S2鋼連鑄坯中心偏析的改善試驗(yàn)

2023-08-04 10:16:08張建斌屠興壙
中國(guó)冶金文摘 2023年2期

張建斌 屠興壙

摘要:為降低合金工具鋼S2鋼連鑄坯中心碳偏析指數(shù),以改善采用“220 mm×260 mm連鑄坯-開(kāi)坯160 mm×160 mm-軋制為Φ5.5 mm~Φ25 mm盤(pán)條”工藝生產(chǎn)熱軋盤(pán)條心部馬氏體團(tuán)組織,通過(guò)對(duì)220 mm×260 mm合金工具鋼S2鋼末端電磁攪拌位置中心固相率進(jìn)行模擬,并開(kāi)展增加電磁攪拌參數(shù)和降低拉速試驗(yàn),對(duì)連鑄坯、熱軋坯和盤(pán)條偏析進(jìn)行對(duì)比。試驗(yàn)結(jié)果表明,在拉速0.85 m/min下,M-EMS和F-EMS電流由100 A增加到300 A,連鑄坯中心碳偏析指數(shù)由1.29降至1.16,熱軋坯中心碳偏析指數(shù)由1.16降至1.08,軋制為Φ8.0 mm盤(pán)條黑心變淺,馬氏體團(tuán)改善明顯。

關(guān)鍵詞:合金工具鋼;S2;中心碳偏析;電磁攪拌

0 前言

合金工具鋼S2鋼具有高的扭矩、硬度、耐磨性、沖擊韌性及服役疲勞性能,主要用于加工六角扳手和批頭。S2鋼成分中具備較高的C、Cr、Mo等元素,鋼水凝固過(guò)程中,鑄坯中心往往形成嚴(yán)重的中心偏析。由于鑄坯-軋材的組織和性能遺傳性,鋼材的很多質(zhì)量問(wèn)題都源于鑄坯。鑄坯的缺陷(如偏析)一旦形成,則很難通過(guò)軋鋼、熱處理等后續(xù)加工進(jìn)行彌補(bǔ),會(huì)遺傳給軋材形成異常組織,甚至導(dǎo)致產(chǎn)品力學(xué)性能不合格、使用壽命低等質(zhì)量問(wèn)題[1,2]。

S2鋼盤(pán)條心部由于鑄坯中心偏析的遺傳,經(jīng)過(guò)加熱開(kāi)坯再軋制為盤(pán)條后,心部較重的碳偏析成為中心馬氏體團(tuán)形成的直接原因。馬氏體團(tuán)不僅易造成盤(pán)條脆斷,同時(shí)影響用戶(hù)熱處理時(shí)間。為改善S2鋼盤(pán)條心部質(zhì)量,本文通過(guò)并開(kāi)展增加電磁攪拌參數(shù)和降低拉速試驗(yàn),并得出合適的連鑄工藝參數(shù)。

1 生產(chǎn)工藝和研究方法

1.1 生產(chǎn)工藝

合金工具鋼S2鋼盤(pán)條的生產(chǎn)流程為“220 mm× 260 mm連鑄坯-開(kāi)坯160 mm×160 mm-軋制為Φ5.5 mm~Φ25 mm盤(pán)條”,其試驗(yàn)鋼種的主要化學(xué)成分見(jiàn)表1。

連鑄生產(chǎn)常規(guī)工藝(原工藝)為采用弱冷,M-EMS和F-EMS電流均為100 A,拉速0.85 m/min,針對(duì)末端電攪位置在拉速0.75 m/min和0.85 m/min下采用Factsage軟件進(jìn)行中心固相率模擬,中心固相率分別為0.49和0.17,故采用兩種方案進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),方案1:拉速為0.85 m/min,M-EMS和F-EMS電流均為300 A;方案2:拉速0.75 m/min,M-EMS和F-EMS電流均為300 A。

1.2 研究方法

在S2鋼生產(chǎn)一個(gè)澆次中的同一流分別采用原工藝、方案1、方案2的參數(shù)進(jìn)行試驗(yàn),并各取一個(gè)長(zhǎng)500 cm鑄坯樣,將取樣的該支鑄坯標(biāo)識(shí),開(kāi)坯后分別再取1個(gè)長(zhǎng)300 cm軋坯樣,并取該支軋坯軋制為Φ8.0 mm盤(pán)條,鑄坯樣、軋坯樣切割和碳偏析取點(diǎn)如圖1所示,其中軋坯樣不進(jìn)行縱向低倍分析。評(píng)價(jià)碳偏析采用Φ5 mm的鉆頭取樣,針對(duì)橫截面碳偏析抽取1塊樣品沿中心向?qū)蔷€每隔6 mm連續(xù)取樣至邊緣,并將剩余橫向低倍樣采用5點(diǎn)法取樣,即中心點(diǎn)和1/2R位置。采用碳硫儀分析碳含量,偏析指數(shù)定義為C/C0,其中C為對(duì)角線連續(xù)取樣和橫向中心處碳質(zhì)量分?jǐn)?shù),C0為1/2R位置碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)。Φ8.0 mm盤(pán)條拋光后采用4%的硝酸酒精腐蝕,在光學(xué)顯微鏡下觀察中心顯微組織。

2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

2.1 鑄坯低倍

圖2和圖3為原工藝、方案1、方案2縱向低倍與橫向低倍照片,從圖2和圖3可以看出,原工藝和方案2連鑄坯中心存在明顯的V型偏析,原工藝中心伴隨明顯中心縮孔,縮孔最大級(jí)別達(dá)2.0級(jí),方案2中心縮孔較原工藝有輕微改善,但中心疏松仍較明顯;方案1縱向低倍輕微輕微V型偏析,但心部致密,未發(fā)現(xiàn)中心縮孔缺陷。

2.2 偏析指數(shù)

圖4~圖7為原工藝、方案1、方案2連鑄坯、軋坯橫向低倍對(duì)角線碳偏析指數(shù)和中心碳偏析指數(shù),從圖4~圖7可以看出,原工藝中心碳偏析指數(shù)明顯較方案1和方案2高,原工藝、方案1、方案2中心碳偏析指數(shù)平均值分別為1.22、1.12、1.18;軋坯中心碳偏析指數(shù)與連鑄坯具有明對(duì)應(yīng)關(guān)系,即原工藝較方案1和方案2高,且原工藝沿對(duì)角線取點(diǎn)分析碳偏析時(shí),發(fā)現(xiàn)碳偏析指數(shù)最高點(diǎn)偏離中心位置。原工藝、方案1、方案2中心碳偏析指數(shù)平均值分別為1.16、1.08、1.11。

2.3 金相組織

將原工藝、方案1及方案2軋坯軋制為

Φ8 mm盤(pán)條后制成的金相樣品,在100倍下的顯微組織照片,如圖8所示,原工藝盤(pán)條中心存在明顯的馬氏體團(tuán)組織,而方案2心部馬氏體團(tuán)組織面積相對(duì)較小,方案1中馬氏體團(tuán)組織面積面積明顯最小。

2.4 分析與討論

對(duì)于鑄坯凝固過(guò)程中出現(xiàn)的中心偏析問(wèn)題,根據(jù)溶質(zhì)元素析出與富集理論,鑄坯從表層到中心結(jié)晶過(guò)程中,由于鋼水中的一些溶質(zhì)元素,如碳 、磷、硫等,在固液邊界上溶解并平衡移動(dòng),從柱狀晶析出的溶質(zhì)元素排到尚未凝固的中心部位,從而形成連鑄坯中心偏析[3,4]。而通過(guò)電磁攪拌的外力作用使鑄坯內(nèi)部鋼水產(chǎn)生強(qiáng)制流動(dòng),折斷柱狀晶晶梢、抑制柱狀晶繼續(xù)生長(zhǎng),折斷的晶梢在液芯溶解而降低鋼液的過(guò)熱度,促使液芯溫度均勻,部分晶梢還可成為生長(zhǎng)等軸晶區(qū),從而減輕中心偏析程度[5,6]。合理的末端電磁攪拌的位置,目前應(yīng)用比較多的鑄坯中心固相率fs為0.1~0.2[7]。

在原工藝參數(shù)下,電磁攪拌電流較小,電磁力不足以破壞凝固過(guò)程過(guò)程中柱狀晶的增長(zhǎng),從而導(dǎo)致中心位置出現(xiàn)搭橋,中心形成明顯中心縮孔;方案2增大電磁攪拌電流,但末端電攪位置鑄坯中心固相率達(dá)到0.49,電攪攪拌不能發(fā)揮到作用。而方案1中末端電攪位置中心固相率0.17,同時(shí)增大電磁攪拌電流,很好的發(fā)揮電磁攪拌的作用,從而減輕鑄坯中心偏析,軋制后盤(pán)條心部馬氏體組織明顯減少。

3 結(jié)論

在S2鋼連鑄工藝參數(shù)為拉速0.85 m/min,M-EMS和F-EMS電流由100A增加到300A,連鑄坯中心碳偏析指數(shù)由1.29降至1.16,熱軋坯中心碳偏析指數(shù)由1.16降至1.08,軋制為Φ8.0 mm盤(pán)條心部馬氏體團(tuán)改善明顯。

參考文獻(xiàn)

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[2] 楊武,陶紅標(biāo),趙沛,等.彈簧鋼軋制過(guò)程方坯凝固組織及偏析的遺傳性研究[J].鋼鐵,2010,45(9):32-35.

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