李健暢
摘要:本文敘述了柳鋼轉(zhuǎn)爐廠對(duì)大流量氧槍銅頭的設(shè)計(jì)計(jì)算和改造工作,并就改造后效果進(jìn)行了論述,供讀者參考。
關(guān)鍵詞:噴頭馬赫數(shù);噴頭夾角;沖擊深度;轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)指標(biāo)
0 前言
氧槍噴頭作為煉鋼工藝中的一個(gè)設(shè)備,不僅對(duì)冶煉過(guò)程噴濺、冶煉終點(diǎn)鋼水的質(zhì)量有著舉足輕重的作用,還對(duì)生產(chǎn)節(jié)奏的控制以及轉(zhuǎn)爐爐型的維護(hù)都有著非常大的影響。柳鋼轉(zhuǎn)爐廠冶三車間自投產(chǎn)以來(lái)使用的是供氧強(qiáng)度為3.0的五孔噴頭,隨著生產(chǎn)要求的不斷提高,此噴頭冶煉周期長(zhǎng),冶煉過(guò)程易噴濺等缺點(diǎn)越來(lái)越明顯。針對(duì)以上問(wèn)題,通過(guò)對(duì)氧槍噴頭的供氧流量、壓力、噴頭的夾角、喉口的大小等參數(shù)進(jìn)行了改造優(yōu)化,很好的解決了這些問(wèn)題,取得了良好的冶煉操作效果。
1 優(yōu)化與改造
1.1 銅頭各項(xiàng)參數(shù)的確定
1.1.1 馬赫數(shù)的確定
馬赫數(shù)(M)是氧槍噴頭中非常重要的一個(gè)參數(shù),M是氧氣射流在噴頭出口的速度,決定著氧氣流股對(duì)熔池液面的沖擊能力,當(dāng)M越大時(shí)候,熔池內(nèi)反應(yīng)劇烈,容易產(chǎn)生噴濺,而M偏小的時(shí)候,氧氣流股對(duì)熔池起不到良好的攪拌作用。與此同時(shí),氧槍噴頭的另一個(gè)參數(shù)P出,同樣對(duì)熔池有著與M相同的作用,為了使吹煉過(guò)程的穩(wěn)定,對(duì)M和P出做了兩者的關(guān)系研究。
由圖可見(jiàn),當(dāng)P出<2的范圍里,曲線斜率較大,表示當(dāng)壓力有細(xì)微的變化時(shí),M都有明顯的上升趨勢(shì),當(dāng)P出>3的范圍內(nèi)。曲線斜率相對(duì)較小,表示出口壓力的增加對(duì)氧氣的出口速度影響降低。而實(shí)際生產(chǎn)中,過(guò)高的馬赫數(shù)需要特殊材料的管線設(shè)備,投資較大且反應(yīng)激烈,而馬赫數(shù)較小時(shí),氧氣管道的壓力沒(méi)有充分的利用,也不經(jīng)濟(jì),綜合考慮,馬赫數(shù)M=2.05為最佳。
1.1.2 氧流量與銅頭喉口直接的確定
首先確定氧槍正常用氧流量,柳鋼轉(zhuǎn)爐廠三區(qū)改造新銅頭目標(biāo)氧氣流量為Q=33 000 Nm?/h,根據(jù)轉(zhuǎn)爐工況采用5孔拉瓦爾式噴槍,然后再根據(jù)公式2.1計(jì)算喉口直徑d喉。
Q=1.782CD×A喉×P0÷√T0 Nm?/min(公式2.1)
式中:CD–噴孔流量系數(shù),CD=0.9~0.96,一般取0.96
T0–氧氣滯止溫度K,一般按當(dāng)?shù)叵募緶囟冗x取T0=273+(20~30)K,取T0=300
A喉–喉口總面積,At=π×d喉2/4×5
P0–理論設(shè)計(jì)氧壓,考慮氧氣壓力損失5%~8%
計(jì)算出d喉=41.3 mm。
1.1.3 出口直徑以及噴頭結(jié)構(gòu)的確定
查等熵流表:當(dāng)M=2.05時(shí),然后根據(jù)A出/
A喉=1.76計(jì)算出d出=54.8 mm,其中為了便于加工,喉口直段取L喉=15 mm,喉口段長(zhǎng)度L喉為穩(wěn)定氣流。根據(jù)計(jì)算,擴(kuò)張段長(zhǎng)度L擴(kuò)=(d出-d喉)/2tanɑ(擴(kuò)張半錐角選取為4°)計(jì)算得出
L擴(kuò)=96.5 mm。
1.2 新銅頭理論效果計(jì)算
1.2.1 新銅頭沖擊深度
首先確定操作槍位H,根據(jù)公式H=1.15×(35~50)×d喉,計(jì)算得出H=1 660~2 380 mm然后根據(jù)佛林公式2.2.1計(jì)算出銅頭沖擊深度h1。
h1=340×P×d喉÷√H+3.81(公式2.2.1)
式中:H–操作槍位cm;
P–使用壓力MPa;
d喉–喉口直徑cm。
此公式對(duì)單孔噴頭適用,對(duì)于多孔噴頭取修正系數(shù)0.9,根據(jù)計(jì)算得出槍位與沖擊深度的對(duì)應(yīng)關(guān)系如表1。
1.2.2 新銅頭的沖擊面積
在計(jì)算銅頭沖擊面積時(shí),首先需要確定銅頭出口氧氣流速,根據(jù)查等熵流函數(shù)表得出噴氧孔出口流速系數(shù)Ma*=1.6553則根據(jù)公式2.2.2計(jì)算出出口流速Va。
Va= Ma*×v= Ma*×19.07×√T0 m/s(公式2.2.2)
式中:Va–噴氧孔出口流速,m/s,
V–氧射流音速,m/s,
T0–氧氣滯止溫度K,一般按當(dāng)?shù)叵募緶囟冗x取T0=273+(20~30)K,取T0=300 K。
計(jì)算得出銅頭出口氧氣流速Va=546.75 m/s,再由出口流速Va計(jì)計(jì)算出銅頭單孔沖擊的直徑d和對(duì)應(yīng)的面積s。
銅頭單孔沖擊的直徑公式d如下:
d=1.26× (ρ/ρ0*g)1/6×(Va *de)1/3×(H/B)1/2(公式2.2.3)
式中:g–重力加速度,9.81 m/s2,
de–噴氧孔喉口半徑m,
H–氧槍操作槍位m,
B–常數(shù),決定于射流馬赫數(shù),馬赫數(shù)在0.5~3,距出口15 de出以后,B=6~9,取7.86。
根據(jù)公式2.2.3可以的出對(duì)應(yīng)操作槍位下,銅頭單孔沖擊直徑d,然后根據(jù)d得出有效沖擊面積S,其對(duì)應(yīng)關(guān)系如表2所示。
2 新噴頭在生產(chǎn)實(shí)踐中的應(yīng)用效果
2.1 生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比
如表3.1和表3.2所示,使用新噴頭的平均工作壓力保持在0.79 Mpa,供氧強(qiáng)度增至3.7,冶煉過(guò)程槍位控制在1 600 mm~1 800 mm,吹氧時(shí)間降至820 s,終點(diǎn)氧平均做到380 ppm,終點(diǎn)的CT命中率由原來(lái)的75%上升至85%,冶煉周期為35 min,完全符合爐機(jī)匹配節(jié)奏和工藝要求,而且過(guò)程碳氧反應(yīng)十分充分,促進(jìn)熔池的攪拌能力加強(qiáng),終點(diǎn)爐渣的流動(dòng)性較好,從終點(diǎn)爐渣的成分可見(jiàn)TFe%有了下降的趨勢(shì),金屬回收率得到有效提高,爐渣堿度和氧化鎂含量保持比較穩(wěn)定,對(duì)爐況的穩(wěn)定起了重要作用,通過(guò)不斷地工藝優(yōu)化,氧槍壽命更是提升105%,完全滿足現(xiàn)有生產(chǎn)條件的要求。
2.2 冶煉過(guò)程煤氣曲線對(duì)比
從兩種噴頭的煤氣曲線可見(jiàn),新噴頭的CO%曲線斜率變大,說(shuō)明在冶煉過(guò)程中供氧強(qiáng)度增加后,CO%的反應(yīng)速度得到了明顯的提升,有利于控制前期渣冒現(xiàn)象的解決。新噴頭CO%的峰值要比原噴頭的快且高,說(shuō)明碳氧反應(yīng)速度起來(lái)后整個(gè)轉(zhuǎn)爐熔池的反應(yīng)能力加強(qiáng),有利于熔池的攪拌均勻,有利于過(guò)程穩(wěn)定性的控制,并有利于煤氣回收量的提升。
3 總結(jié)
(1)使用優(yōu)化后的氧槍噴頭,增加了冶煉過(guò)程的流量,提高了供氧強(qiáng)度,有效的提高了氧氣射流對(duì)熔池的沖擊能力,使碳氧反應(yīng)能夠更充分穩(wěn)定的進(jìn)行,減少了噴濺的發(fā)生,同時(shí),供氧時(shí)間也縮短了近1.5 min,有效的降低了冶煉周期,滿足連鑄的快節(jié)奏要求。
(2)新噴頭的使用,表現(xiàn)出了理想的化渣效果,提高了爐渣的脫磷率,實(shí)踐生產(chǎn)中的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都有不同程度的進(jìn)步,在滿足操作工藝要求的同時(shí)還合理提高了氧槍的槍齡,達(dá)到了操作穩(wěn)定、噴濺減少、降低消耗、穩(wěn)定爐況的作用,創(chuàng)造了優(yōu)良的工藝效果。
參考文獻(xiàn)
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