張淼
不知不覺,來已經(jīng)泰鋼三年,在這三年里,泰鋼改變了我,讓我內(nèi)心更加沉穩(wěn),責任心提高了。我們的課題是從2020年開始的,那時候是我來的第二個年頭,雖然工作一年多,但是無比幸運參與了粗軋QC課題活動中,并在這次活動中受益匪淺。
2020年,是不銹鋼建廠的第13年,我19年來到了這里,現(xiàn)在還記得剛來時的樣子,對設備的不熟悉,對環(huán)境的陌生,和同事有著距離感,但是隨著學習的深入,工作的熟悉,師父的教導,同事的幫助,我漸漸的融入了這個大家庭。
我們的粗軋QC小組成立于2008年的7月份。伴隨著軋鋼廠的成長,致力于解決粗軋軋制出現(xiàn)的各類問題,保證生產(chǎn)順行,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
在日常生產(chǎn)的排查確認過程中我們發(fā)現(xiàn),2020年因中間板坯叩翹頭造成設備故障誤時1260分鐘,更換螺桿24根,夾頭16個,邊板2塊,廢鋼兩支,給設備造成了較大的隱患,因缺陷M形裂紋多切除30.81噸,影響我們的成材率。
廠部給我們下達了相應的指令,盡快成立攻關小組,用最短的時間解決粗軋板坯軋制叩、翹頭問題,叩翹率小于5%,保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)穩(wěn)定性,我們就在2021年正式開始攻關這個課題。
此次活動,我們將目標設定為叩翹率小于5%,并對這個目標進行了可行性的分析,由歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),2020年9月份,發(fā)生叩、翹頭發(fā)生占比為5.2%,與目標值接近,說明經(jīng)過努力,我們設定的目標是可以實現(xiàn)的。我們統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)2020年軋制不穩(wěn)定因素造成板坯叩翹頭的占比為74.93%,是造成板坯叩翹頭的主要癥結(jié)。當時我們在想,如果采取有效措施將問題癥結(jié)板坯軋制不穩(wěn)定可以有效解決60%;小組成員經(jīng)過統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)制約板坯軋制質(zhì)量的主要影響因素是軋制不穩(wěn)定,占所有影響因素的74.93%,如果能保持軋制穩(wěn)定,則板坯叩、翹頭發(fā)生率可以達到= 5.9%-5.9%×74.93%×60%=3.25%≤5.0%(目標值),考慮到因素的不確定性,小組把目標設定為5.0%是可行的。
我們的目標可行后,我們根據(jù)生產(chǎn)六要素—人機料法環(huán)測,對可能影響我生產(chǎn)的末端因素進行了逐條的分析,最終我們確認了六條主要因素:
1、軋制線標高的影響
2、來料板坯上下表面溫度差
3、道次壓下量和壓下率
4、上下輥速度差
5、軋輥水、除鱗水水量
6、兩臺加熱爐加熱溫度存在偏差
針對這些主要因素我們制定了相應的對策,并跟蹤實施情況。
1、軋制線標高的影響
小組成員通過測量現(xiàn)場輥道磨損數(shù)據(jù),提報設備科,利用3月28日檢修時間,對粗軋機機后磨損嚴重的輥道進行了更換,調(diào)整軋制線標高與輥道標高一致。
2、改善來料板坯上下表面溫度差
調(diào)整加熱爐板坯加熱工藝,達到對板坯上下表面溫度的有效控制,加熱爐出爐板坯下表面溫度高于上表面溫度(按工藝要求通常高約 20℃左右),以抵消粗軋區(qū)輸送輥道冷卻水對板坯下表面溫度的影響。
3、優(yōu)化道次壓下量和壓下率
4、通過“雪橇控制”功能優(yōu)化上下輥速度差
“雪橇控制”功能,是由粗軋操作工根據(jù)中間坯軋制實際叩翹頭情況,調(diào)整軋件咬入頭部 80cm 上下工作輥速度,修改咬鋼時上下工作輥速比和軋件頭部變形長度的變量,目的就是解決軋制過程中的“翹叩頭”現(xiàn)象。通過現(xiàn)場驗證,當軋件厚度約大于80mm,壓下率均為 20%~32%時,通過改變上、下軋輥速比,軋件有向低速輥方向彎曲的趨勢,操作工通過調(diào)整雪橇值,叩翹頭改善明顯,但隨著軋件厚度的減薄,該趨勢逐漸減弱。
5、控制軋輥水、除鱗水水量
(1)通過增加壓縮空氣側(cè)噴,降低因機架除鱗水輥道冷卻水等外漏造成的板坯上表面溫降。
(2)優(yōu)化立輥、平輥切水效果,在軋輥的切水板上安裝橡膠皮,減小板坯上表面溫降。
6、減小兩臺加熱爐加熱溫度存在的偏差
通過現(xiàn)場測量兩臺加熱爐溫度存在偏差,2#加熱爐溫度高于1#加熱爐。
(1)1#加熱爐存在叩頭現(xiàn)象,加熱能力較弱,針對這一問題我們將1#爐采用加熱溫度上限控制。
(2)校準兩臺加熱爐溫度偏差,減小兩臺加熱爐加熱溫度差;
(3)需要操作工不斷總結(jié),摸索出不同鋼種、不同規(guī)格上下表面溫度差與軋制叩翹頭之間的規(guī)律。
對策實施后我們對我們的成果進行了檢查,對21年3—5月份的生產(chǎn)進行了統(tǒng)計這三個月的生產(chǎn)中,有644支鋼出現(xiàn)叩翹頭現(xiàn)象,其中4月份、5月份完成5%的目標,M形裂紋還有少量出現(xiàn)。
我們對我們對策實施后效益進行了統(tǒng)計:
1、同比2020年少廢鋼50噸,M型裂紋少切除22噸。
按每噸差價3400元計算,72×3400=244800元
2、同比2020年少誤時1260分鐘
按每分鐘損失經(jīng)濟效益計算,1260×290=365400元
效益總計: 244800元+365400元=610200元
針對此次活動的進行我們還制定了相應的鞏固措施:
1、優(yōu)化加熱爐加熱工藝,控制上下表面溫差≤20℃。1#加熱爐按上限控制,2#加熱爐按下限控制,兩臺加熱爐溫差控制在10℃以內(nèi)。
2、粗軋操作工及時調(diào)整軋件叩、翹頭現(xiàn)象,第一道次責任屬于加熱爐,其余道次責任屬于粗軋操作工,粗軋、加熱做好聯(lián)系溝通。
3、機架不除鱗道次預充水自動關閉;軋制不銹鋼時立輥冷卻水關?。恢虚g輥道增加保溫罩;更換粗軋工作輥時,前后導衛(wèi)加羊毛氈。
4、制定粗軋工作輥道、立輥機架輥、平輥機架輥合理的定修周期,保證磨損輥道成組更換,保證輥道輥面和工作輥軋制線標高一致。
鞏固措施實施后我們對6—8月份的生產(chǎn)進行了統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)叩、翹頭率為2.7%,M形裂紋基本杜絕,活動鞏固措施是持續(xù)有效的。
活動做到這一步,我們的活動就要接近尾聲了,針對此次活動我們做了簡要的總結(jié):通過本次活動的開展,我們完成了軋制過程中叩、翹頭小于5%的目標,提高了經(jīng)濟效益。小組團隊協(xié)作能力增強,QC工具運用更加熟練,解決問題的能力得到了提高,生產(chǎn)也更加順行。
活動結(jié)束后,接下來我們打算集中解決粗軋板柸軋制過程中異物壓入問題,此問題作為制約產(chǎn)品質(zhì)量的主要問題,有待解決。
在這將近一年的時間里,收集數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)規(guī)律,前后協(xié)調(diào),各處合作,協(xié)同作戰(zhàn),一切都是為了更好的生產(chǎn),一切都是為了生產(chǎn)更加順利,結(jié)果是圓滿的,過程是辛苦的。取得成功的我們,更應該注意杜絕同類問題的再出現(xiàn),同樣的“病癥”我們已經(jīng)有了寶貴的經(jīng)驗,我們不會再讓它反復出現(xiàn),為以后的生產(chǎn),打下更堅實的基礎,相信泰鋼不銹只會越來越好。
2021年,我有幸能成為我們的課題發(fā)布人,代表我們小組參加廠部組織的QC課題發(fā)布會,改了無數(shù)遍PPT,只想把我們最好的成果展示給大家,有時更是改到深夜。參加課題發(fā)布的共有12個課題,各個準備充分、匯報精彩,終于輪到我的時候,還是免不了緊張,但是一想到小組成員們?yōu)榱斯リP課題能夠順利開展而累到滿身大汗、癱坐在地上的樣子,我努力保持冷靜,保持嗓音洪亮,帶動氣氛,努力把課題發(fā)布到最好,不辜負成員們對我的期望。最終我們以微弱的分數(shù)優(yōu)勢險勝第一名,沒辜負這段時間的準備,也沒辜負同事們的期望。
2022年6月份,代表公司參加濟南市的課題發(fā)布會,我很榮幸能有這樣的機會出去學習,但是看到其他企業(yè)的課題的時候,忍不住為他們鼓掌,他們做的確實優(yōu)秀,這次經(jīng)歷讓我們有了更大的動力,真正跳出井口的青蛙才知道天空有多大,翱翔于天空的雄鷹,這次學習,讓我受益匪淺,在以后的QC課題攻關道路上,我一定認真扎實前進,為建設新泰鋼貢獻出自己的一份力量。