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大斷面硬巖巷道炮掘快速施工技術(shù)研究

2023-07-26 08:28:36周慶宏肖殿才
煤炭工程 2023年7期
關(guān)鍵詞:排矸礦車炮眼

周慶宏,肖殿才

(1.安徽理工大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,安徽 淮南 232000;2.淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 深部煤炭開(kāi)采與環(huán)境保護(hù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,安徽 淮南 232001)

隨著煤炭開(kāi)采機(jī)械化裝備水平的提高,開(kāi)采強(qiáng)度和效率成倍增加[1,2],掘進(jìn)巷道工程量也大幅增長(zhǎng)[3]。同時(shí)隨著礦井服務(wù)年限的增加以及淺部資源的減少,采場(chǎng)布局逐漸向深部轉(zhuǎn)移[4],系統(tǒng)巷道工程量隨之增多,因此巖巷掘進(jìn)效率成為影響礦井采掘接替的關(guān)鍵因素之一。目前我國(guó)巖巷掘進(jìn)主要采用鉆爆法與機(jī)掘法施工[5,6],對(duì)于硬巖巷道掘進(jìn),鉆爆法是普遍采用的方法[7,8],進(jìn)尺基本保持在60m/月[9],無(wú)法滿足礦井持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的需求,大斷面硬巖開(kāi)拓巷道掘進(jìn)效率成為制約礦井高效集約化發(fā)展的瓶頸。馬力等[6]建立中深孔爆破機(jī)械化作業(yè)線,形成了鉆、裝、運(yùn)一體化快速掘進(jìn)作業(yè)模式,改善了施工環(huán)境,施工效率大幅提升;張召冉[10]等通過(guò)掘進(jìn)影響因子指標(biāo)體系分析,指出了影響掘進(jìn)速度的關(guān)鍵因素,并針對(duì)淮南礦區(qū)巖巷掘進(jìn)提出了改良措施;魏垂勝[11]采用線性聚能光面爆破技術(shù)降低了炮眼數(shù)、裝藥量,提高了光面爆破效果;楊仁樹(shù)等[12]認(rèn)為采用切縫藥包可以改善爆破效果,提升巷道周邊成型質(zhì)量,減少超欠挖;李海洋,袁文華等[13,14]通過(guò)對(duì)排矸系統(tǒng)的改造實(shí)現(xiàn)了巖巷的快速掘進(jìn);秦衛(wèi)生、闞磊等[5,15]分析了巖巷快速掘進(jìn)的多方面影響因素,從施工層位、支護(hù)設(shè)計(jì)、作業(yè)方式及掘進(jìn)裝備方面采取了優(yōu)化措施;肖同強(qiáng)等[16]分析了制約巖巷掘進(jìn)速度的主要因素,提出了“時(shí)空立體交叉施工作業(yè)”方法和五位一體綜掘快速成巷技術(shù)體系。以上研究雖均大幅改善了巖巷炮掘的施工效率,但未結(jié)合炮掘各施工工序環(huán)節(jié)作全面分析,同時(shí)由于巖巷掘進(jìn)系統(tǒng)的復(fù)雜性,很難從單一某方面大幅改善掘進(jìn)效率[17],而且不同施工條件下的掘進(jìn)效率影響因素差異明顯,因此應(yīng)對(duì)具體條件進(jìn)行分析,確定關(guān)鍵影響因素,提出針對(duì)性的解決方案。本文以淮南礦業(yè)集團(tuán)煤業(yè)公司潘三礦西三下部采區(qū)軌道大巷為工程背景,現(xiàn)場(chǎng)跟班寫(xiě)實(shí)記錄各施工工序環(huán)節(jié)用時(shí),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況對(duì)各施工工序環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行分析,確定了大斷面硬巖巷道炮掘快速施工的關(guān)鍵影響因素,從支護(hù)方案優(yōu)化、施工設(shè)備配備、線性聚能爆破、出矸系統(tǒng)改造和施工組織保障5個(gè)方面提出改進(jìn)措施,形成了硬巖炮掘快速施工體系,實(shí)現(xiàn)了交叉平行作業(yè),優(yōu)化了施工組織,提升了施工效率,加快了采區(qū)接替進(jìn)度。

1 工程概況

潘三礦西三下部采區(qū)軌道大巷為采區(qū)系統(tǒng)巷道,設(shè)計(jì)標(biāo)高為-791.5~-795.6 m,長(zhǎng)度1020 m,設(shè)計(jì)坡度為5‰,主要服務(wù)于西三下部采區(qū)的材料、設(shè)備運(yùn)輸、進(jìn)風(fēng)及行人,服務(wù)年限在30 a以上。該巷地質(zhì)構(gòu)造條件簡(jiǎn)單,巖層產(chǎn)狀:150°~200°∠0°~6°,掘進(jìn)區(qū)段揭露的主要巖性為:石英砂巖、砂質(zhì)泥巖、炭質(zhì)泥巖、粉細(xì)砂巖,綜合柱狀如圖1所示。該巷無(wú)突水危險(xiǎn)性,主要充水性因素為以靜貯量為主的頂板砂巖裂隙水。

圖1 綜合柱狀及支護(hù)方式(mm)

巷道采用鉆爆法施工,設(shè)計(jì)斷面為直墻半圓拱形,掘進(jìn)斷面尺寸為:寬×高=5400 mm×4300 mm,采用錨網(wǎng)噴支護(hù)。錨桿規(guī)格為?22 mm×2400 mm,間排距800 mm×800 mm,在兩排錨桿間布置錨索,錨索規(guī)格為?21.8 mm×7400 mm,間排距1600 mm×1600 mm,每排按照5根布置,噴漿厚度100 mm,混凝土標(biāo)號(hào)為C20。錨桿錨固力120 kN,扭矩力不低于150 N·m;錨索的預(yù)緊力為150 kN,錨固力為200 kN。

巷道撥門(mén)處位于石英砂巖和砂質(zhì)泥巖層位,斷面上部1/3為砂質(zhì)泥巖,其余為石英砂巖?,F(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)作業(yè)方式為“三八”制,采用YT-28型氣腿式風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)施工炮眼,P-90B型耙斗裝巖機(jī)配合礦車進(jìn)行排矸。施工隊(duì)總共42人,前3個(gè)月平均進(jìn)尺38 m/月,人均進(jìn)尺0.9 m/月,施工效率低,影響了巷道的整體進(jìn)度。為了提高巷道單進(jìn)水平,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了3個(gè)圓班的跟班寫(xiě)實(shí),記錄每個(gè)工序的施工時(shí)間以及現(xiàn)場(chǎng)情況,為進(jìn)尺影響因素分析提供基礎(chǔ)。3個(gè)圓班共完成4個(gè)循環(huán),平均每18h完成一個(gè)正規(guī)循環(huán),根據(jù)實(shí)際施工時(shí)間繪制的作業(yè)循環(huán)如圖2所示。

圖2 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)循環(huán)

掘進(jìn)過(guò)程中水溝、管路及軌道鋪設(shè)在月度成巷時(shí)集中完成。迎頭進(jìn)尺時(shí),炮眼施工用時(shí)最長(zhǎng),約207 min;其次為倒矸、二次驗(yàn)炮工序,用時(shí)約121 min;然后為裝藥環(huán)節(jié),用時(shí)約118 min;再者為錨索施工環(huán)節(jié),用時(shí)約103 min;耙矸機(jī)排矸貫穿于整個(gè)施工環(huán)節(jié),在具備平行作業(yè)條件且有礦車時(shí)均進(jìn)行排矸作業(yè),但由于現(xiàn)場(chǎng)條件限制,并不能連續(xù)作業(yè),整個(gè)工序合計(jì)用時(shí)約300 min,占循環(huán)進(jìn)尺時(shí)間的27.8%。

現(xiàn)場(chǎng)光面爆破效果差,眼痕率約50%,設(shè)計(jì)掏槽眼深2.4 m,其余眼深2.2 m,炮眼利用率約60%,炮后實(shí)測(cè)進(jìn)尺1.4~1.6 m,局部未達(dá)到進(jìn)尺長(zhǎng)度,支護(hù)前采取人工刷擴(kuò);同時(shí)炮后巷道成型差,矸石塊度不均勻,大塊矸石多,影響后期排矸,需二次進(jìn)行破碎,斷面內(nèi)多處欠挖,局部超挖,均需要采用人工刷擴(kuò)。

2 掘進(jìn)效率影響因素分析

巖巷炮掘是一個(gè)復(fù)雜的生產(chǎn)系統(tǒng),包括鑿巖、爆破、支護(hù)、排矸、運(yùn)輸?shù)裙ば?,如圖3所示,各工序間環(huán)環(huán)相扣,彼此間相互影響和制約,同時(shí)還受外部環(huán)境影響,如地質(zhì)因素等自然條件、施工管理和工序安排等組織因素、設(shè)備配套以及輔助系統(tǒng)等?,F(xiàn)場(chǎng)施工狀況分析表明,制約該巷道掘進(jìn)速度提高的關(guān)鍵因素有以下6個(gè)方面:

圖3 巖巷炮掘工序及影響因素

1)支護(hù)強(qiáng)度大。支護(hù)設(shè)計(jì)針對(duì)巖性較差的巷道施工層位提出了安全系數(shù)最高的支護(hù)方案,未考慮巷道穿層情況,在硬巖段巷道支護(hù)方案強(qiáng)度過(guò)剩,既提高了支護(hù)成本,又影響了施工效率。尤其是錨索鉆孔進(jìn)入中粗砂巖層位施工時(shí),效率極低,每米鉆孔平均施工20 min。

2)爆破參數(shù)不合理。合理的掏槽技術(shù)可以提高循環(huán)進(jìn)尺率,周邊眼的布置方式?jīng)Q定巷道的成型效果,試驗(yàn)巷道每循環(huán)需施工炮眼102個(gè),密度大,施工207 min,時(shí)間長(zhǎng),爆破后循環(huán)進(jìn)尺效率低,周邊成型差,超欠挖嚴(yán)重。

3)機(jī)械化程度低。硬巖大斷面巷道掘進(jìn)采用YT-28型氣腿式風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)配備6人施工炮眼,打眼速度慢,施工效率低,且占用了大量人力資源。

4)排矸效率低。采用耙斗裝巖機(jī)配合礦車的方式排矸,排矸作業(yè)時(shí)間受限,繼而影響后續(xù)工序;同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)采用P-90B型耙斗裝巖機(jī)排矸,現(xiàn)場(chǎng)矸石塊度不均勻,耙斗裝滿率低,排矸效果差。

5)炮眼施工質(zhì)量差?,F(xiàn)場(chǎng)采用YT-28型氣腿式風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)施工炮眼,由于人工操作的誤差,爆破后炮眼眼底間距與設(shè)計(jì)偏差較大,周邊眼沿炮眼軸向不平行。

6)組織管理有待于改善。由于巖性問(wèn)題,錨索施工時(shí)間較長(zhǎng),影響了后續(xù)各工序的實(shí)施;同時(shí)排矸雖實(shí)現(xiàn)了平行作業(yè),但受礦車數(shù)量的限制,實(shí)際作業(yè)時(shí)間不連續(xù)。

根據(jù)上述影響因素分析,要實(shí)現(xiàn)該條件下的巖巷炮掘快速施工,支護(hù)參數(shù)差異化調(diào)整是基礎(chǔ),鑿巖機(jī)械化和排矸連續(xù)化是本質(zhì),爆破參數(shù)優(yōu)化及爆破方案選擇是關(guān)鍵,炮眼施工質(zhì)量是保障,科學(xué)合理的施工組織是重點(diǎn)?;诖?,在大斷面硬巖炮掘生產(chǎn)技術(shù)條件下,提出“差異化支護(hù)設(shè)計(jì)—設(shè)備配備與改進(jìn)—線性聚能爆破—柔性連續(xù)排矸系統(tǒng)—施工及勞動(dòng)組織保障”的巖巷炮掘快速施工技術(shù)。

3 巖巷炮掘快速施工技術(shù)

3.1 差異化支護(hù)設(shè)計(jì)

厚硬砂巖頂板能夠承受巷道開(kāi)挖引起的二次應(yīng)力集中,具有更強(qiáng)的水平應(yīng)力傳遞能力[18];同時(shí)直墻半圓拱形斷面具備一定的承載能力,因此支護(hù)的重點(diǎn)應(yīng)該是幫部。采取合理的措施提高幫部承載能力,彌補(bǔ)巷道開(kāi)挖引起的幫部水平應(yīng)力釋放,間接增強(qiáng)頂板承載性能,進(jìn)而提高巷道圍巖整體穩(wěn)定性。

此外,錨桿索施工過(guò)程,巖石硬度與鉆孔難度成倍數(shù)關(guān)系增加[18],嚴(yán)重降低了支護(hù)施工效率。因此不同頂板條件選取不同的支護(hù)參數(shù),有效地提高支護(hù)設(shè)計(jì)針對(duì)性,不僅能提高支護(hù)施工效率,還能降低礦井生產(chǎn)成本?,F(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),將支護(hù)工序分為了頂板和幫部?jī)蓚€(gè)步驟,因巷道穿層施工特點(diǎn),在上述基礎(chǔ)上提出差異化支護(hù)方案。

1)頂板支護(hù)。頂板采用3級(jí)支護(hù)。第一級(jí)支護(hù)為錨網(wǎng),錨桿規(guī)格為?22 mm×2000 mm,間排距1000 mm×800 mm;考慮巷道服務(wù)周期長(zhǎng),增加二級(jí)錨索支護(hù),錨索位于2排錨桿之間,錨索規(guī)格為?21.8 mm×4300 mm,間排距1600 mm×1600 mm,每排按照5根布置,三級(jí)支護(hù)為噴漿,形成表面隔離層,封閉圍巖,防止其風(fēng)化,如圖4所示,其它支護(hù)參數(shù)同原設(shè)計(jì)。同時(shí)要求施工錨索鉆孔時(shí),對(duì)鉆孔內(nèi)巖性進(jìn)行隨鉆記錄,當(dāng)錨索頂端錨固在砂巖內(nèi)小于1200 mm時(shí),增加錨索長(zhǎng)度,增加錨索長(zhǎng)度為1200 mm。

圖4 優(yōu)化后巷道圍巖控制技術(shù)方案

2)幫部支護(hù)。幫部采用錨網(wǎng)噴2級(jí)支護(hù)。錨桿規(guī)格為?22 mm×2800 mm,間排距600 mm×800 mm,同時(shí)為了改善巷道底鼓情況,最下一排錨桿與水平面夾角20°向下施工,其它支護(hù)參數(shù)不變。當(dāng)巷道底板向上2500 mm范圍內(nèi)砂質(zhì)泥巖(含炭質(zhì)泥巖)總厚度超過(guò)2 m時(shí),兩幫在其厚度分布范圍中間位置各布置一排“錨索+T3鋼帶”,組成幫部錨索桁架,以增強(qiáng)幫部支護(hù)強(qiáng)度。錨索規(guī)格為?21.8 mm×4300 mm,間距1200 mm,T3鋼帶長(zhǎng)度2800 mm,相鄰鋼帶間壓茬搭接,如圖4所示。

3.2 設(shè)備配備與改進(jìn)

1)建立液壓鉆車作業(yè)線,配備1臺(tái)CMJ2-17型煤礦全液壓掘進(jìn)鉆車,專門(mén)用于施工炮眼。該設(shè)備具有2個(gè)鉆臂,鑿巖效率高、速度快,鑿巖成本低,改善了工作環(huán)境,而且操作簡(jiǎn)單,人員處于頂板有效支護(hù)范圍內(nèi)工作,防止了空頂作業(yè)。最大鉆孔深度可達(dá)到2600 mm,施工過(guò)程中避免了人工打眼造成的炮眼質(zhì)量問(wèn)題,鑿巖施工質(zhì)量可靠。

2)調(diào)整耙斗裝巖機(jī)型號(hào),將現(xiàn)場(chǎng)使用的P-90B型耙斗裝巖機(jī)更換為P-120B型耙斗裝巖機(jī)。P-120B型耙斗裝巖機(jī)技術(shù)生產(chǎn)率在120 m3/h以上,在裝巖條件較好時(shí)裝滿系數(shù)可達(dá)0.7~0.8,平均技術(shù)生產(chǎn)率在100 m3/h左右,考慮礦車調(diào)度時(shí)間,實(shí)際生產(chǎn)率為30~40 m3/h[19]。

3)為了進(jìn)一步提升礦車?yán)眯?,減少迎頭進(jìn)料時(shí)間,將可伸縮帶式輸送機(jī)下部直托輥改為雙托輥,采用底膠帶進(jìn)行運(yùn)輸,用于迎頭進(jìn)料,如圖5所示。當(dāng)物料到達(dá)施工巷道時(shí),人員卸料后直接采用帶式輸送機(jī)運(yùn)至巷道料場(chǎng),運(yùn)送物料的礦車用于出矸,礦車不需進(jìn)至料場(chǎng)卸料后再返回,而且?guī)捷斔蜋C(jī)運(yùn)輸速度比礦車要快。通過(guò)帶式輸送機(jī)一機(jī)雙用,既減少了礦車循環(huán)時(shí)間,又提升了運(yùn)料效率。

圖5 帶式輸送機(jī)底膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)

3.3 線性聚能爆破

基于切縫藥包的線性聚能定向預(yù)裂爆破技術(shù)可有效改善巷道周邊成型,改善光面爆破效果[10-12]。其原理是利用聚能材料,控制爆轟產(chǎn)物作用方向和作用效果,使其對(duì)巖體進(jìn)行定向切割,在切縫方向中心線被拉斷,炮孔間形成貫通裂隙[20]。因此線性聚能爆破可增加炮眼眼痕率,減少對(duì)巷道周邊圍巖的損傷,其次還能減少周邊眼個(gè)數(shù),節(jié)約循環(huán)時(shí)間。

針對(duì)線性聚能爆破,對(duì)原光面爆破參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,將原設(shè)計(jì)炮眼數(shù)減少到72個(gè),掏槽眼由8個(gè)增加為12個(gè),眼間距為400 mm,周邊眼由27個(gè)減少為16個(gè),眼間距由400 mm變?yōu)?00 mm。線性聚能爆破炮眼參數(shù)見(jiàn)表1。

表1 線性聚能爆破炮眼參數(shù)

聚能材料采用一種抗靜電阻燃的PVC材料管,稱為聚能管,其截面成“D”型,長(zhǎng)軸為28 mm,短軸為24 mm,聚能管槽內(nèi)角距離18 mm,聚能管外角度60°,最大線裝藥密度450 g/m。根據(jù)巖性的變化,可用半卷或整卷炸藥作為加強(qiáng)藥,同時(shí)可以調(diào)整聚能管長(zhǎng)度或采取間隔裝藥來(lái)控制周邊眼的裝藥量,線性聚能爆破裝藥結(jié)構(gòu)如圖6所示。

圖6 線性聚能爆破裝藥結(jié)構(gòu)

3.4 柔性連續(xù)排矸系統(tǒng)

為了保證排矸系統(tǒng)的連續(xù)性,增加臨時(shí)儲(chǔ)矸倉(cāng),緩解因礦車供應(yīng)以及迎頭工序環(huán)節(jié)導(dǎo)致的出矸間斷、效率低的問(wèn)題。利用配套的DSJ80-40-2×75伸縮帶式輸送機(jī)構(gòu)建“P-120B耙斗裝巖機(jī)—伸縮帶式輸送機(jī)—臨時(shí)儲(chǔ)矸倉(cāng)—耙斗裝巖機(jī)—礦車”柔性排矸系統(tǒng)[13,21],如圖7所示。

圖7 柔性排矸系統(tǒng)

1)對(duì)P-120B耙斗裝巖機(jī)出矸口進(jìn)行改造,增加緩沖漏斗,降低堅(jiān)硬矸石對(duì)帶式輸送機(jī)的沖擊破壞程度,減少設(shè)備故障率,同時(shí)該設(shè)施還起到導(dǎo)流和降塵作用。

2)臨時(shí)儲(chǔ)矸倉(cāng)應(yīng)不影響輔助運(yùn)輸系統(tǒng)。因此選擇巷道撥門(mén)口處寬闊地點(diǎn),在輔助運(yùn)輸系統(tǒng)另一側(cè)進(jìn)行改造。臨時(shí)儲(chǔ)矸倉(cāng)前端與帶式輸送機(jī)機(jī)頭相連,尾端再安裝一部P-120B耙斗裝巖機(jī)用于出矸。

3)臨時(shí)儲(chǔ)矸倉(cāng)應(yīng)具備足夠的空間以滿足迎頭進(jìn)尺排矸需求,為充分利用空間,將儲(chǔ)矸倉(cāng)側(cè)巷道封閉,專門(mén)用于儲(chǔ)存矸石;同時(shí)為了便于出矸,對(duì)儲(chǔ)矸倉(cāng)進(jìn)行挖底,在其尾部形成10°~20°的緩坡。儲(chǔ)矸倉(cāng)儲(chǔ)矸量可由V=μnsl計(jì)算[13],式中,V為臨時(shí)儲(chǔ)矸倉(cāng)容量,m3;μ為矸石碎脹系數(shù),取1.8;n為掘進(jìn)循環(huán)次數(shù);s為巷道掘進(jìn)斷面,m2;l為掘進(jìn)循環(huán)進(jìn)尺,m。巷道掘進(jìn)斷面為20 m2,儲(chǔ)矸倉(cāng)按照2個(gè)循環(huán)的需求量計(jì)算,每個(gè)循環(huán)進(jìn)尺2 m,故儲(chǔ)矸倉(cāng)臨時(shí)儲(chǔ)矸量為144 m3。

4)帶式輸送機(jī)機(jī)頭處進(jìn)行抬高,落矸高度按照2.5 m計(jì)算,考慮輔助運(yùn)輸需要,臨時(shí)儲(chǔ)矸倉(cāng)寬度取2 m,內(nèi)部挖底深度1 m,按照儲(chǔ)矸倉(cāng)臨時(shí)儲(chǔ)矸量,設(shè)計(jì)儲(chǔ)矸倉(cāng)長(zhǎng)度為25 m。

5)儲(chǔ)矸倉(cāng)擋矸墻采用4 m長(zhǎng)工字鋼立柱和70 mm厚木板建造,木板長(zhǎng)4500 mm,寬300 mm;工字鋼立柱間距1 m,木板通過(guò)8#鐵絲固定在立柱上;立柱頂端焊接托盤(pán),通過(guò)錨桿固定于頂板;托盤(pán)為正方形,由16 mm厚的A3鋼板加工制成,寬200 mm,四邊開(kāi)孔,孔徑30 mm;底端通過(guò)挖腿窩和澆灌混凝土的方式固定,腿窩深度500 mm。

3.5 施工及勞動(dòng)組織保障

1)加強(qiáng)人員培訓(xùn)交流,提升施工人員技能水平。安排地面實(shí)操培訓(xùn),建立井下實(shí)操硐室,排定培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)各工序施工人員進(jìn)行從理論到實(shí)際操作的全面培訓(xùn),提升施工人員整體技能水平,保障施工質(zhì)量。

2)調(diào)整施工工序,采用平行作業(yè)方式,實(shí)現(xiàn)時(shí)間空間人員的最大化利用。硬巖段將錨索和噴漿工序滯后施工,待成巷階段時(shí)一次性完成,迎頭錨網(wǎng)支護(hù)完成后即進(jìn)行下一工序。采用液壓鉆車打眼后,僅需2人即可,將打眼減少的人員安排于后方進(jìn)行聚能管裝藥,與迎頭打眼平行作業(yè),完成裝藥的聚能管可直接在迎頭進(jìn)行安裝,簡(jiǎn)化了周邊眼裝藥工序和時(shí)間。

4 工程應(yīng)用效果

在西三下部采區(qū)軌道大巷進(jìn)行了工程試驗(yàn),形成了“液壓鉆車打眼—線性聚能爆破—安全高效支護(hù)—柔性連續(xù)排矸”的巖巷炮掘快速施工作業(yè)線,實(shí)現(xiàn)了“快速打眼、高效進(jìn)尺、連續(xù)排矸、有效支護(hù)”,巷道成型好,施工效率高。炮掘進(jìn)尺由38 m/月提高至86 m/月,進(jìn)尺效率提高了126%,人工工效提高至2.04 m/(人·月)。

1)在現(xiàn)場(chǎng)布置圍巖表面位移觀測(cè)測(cè)站,驗(yàn)證巷道圍巖控制效果。經(jīng)觀測(cè)后發(fā)現(xiàn),巷道圍巖變形距巷道掘進(jìn)迎頭約100 m后趨于穩(wěn)定,頂板下沉量20 mm,底鼓量60 mm,左幫移近量35 mm,右?guī)鸵平?2 mm,差異化支護(hù)方案有效控制了巷道圍巖變形。

2)液壓鉆車打眼后,用工由6人降低至2人,而且打眼時(shí)間由207 min減少到90 min,效率大大提高。

3)線性聚能爆破技術(shù),炮眼利用率98%,周邊眼眼痕率90%,循環(huán)進(jìn)尺2.1 m;而且從炮眼、人工、炸藥等綜合費(fèi)用測(cè)算,每米巷道節(jié)約爆破費(fèi)用889.4元。

5 結(jié) 論

1)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)工程地質(zhì)條件和生產(chǎn)寫(xiě)實(shí)記錄,從支護(hù)設(shè)計(jì)、爆破參數(shù)、設(shè)備配備、排矸效率、施工質(zhì)量以及組織管理6個(gè)方面分析了影響掘進(jìn)效率的原因,提出了“差異化支護(hù)設(shè)計(jì)—設(shè)備配備與改進(jìn)—線性聚能爆破—柔性連續(xù)排矸系統(tǒng)—施工及勞動(dòng)組織保障”的巖巷炮掘快速施工技術(shù)。

2)研究確定了巖巷炮掘快速施工技術(shù)參數(shù),設(shè)計(jì)了差異化圍巖控制技術(shù)方案;采用線性聚能爆破,優(yōu)化了炮眼布置參數(shù);建立了具有臨時(shí)儲(chǔ)矸倉(cāng)的柔性連續(xù)排矸系統(tǒng);通過(guò)設(shè)備配備與改進(jìn),最終形成“液壓鉆車打眼—線性聚能爆破—安全高效支護(hù)—柔性連續(xù)排矸”的巖巷炮掘快速施工作業(yè)線。

3)在西三下部采區(qū)軌道大巷開(kāi)展了巖巷炮掘快速施工技術(shù),進(jìn)尺效率提高了126%,月進(jìn)尺提高至86 m,人工工效提高至2.04 m/(人·月),實(shí)現(xiàn)了“快速打眼、高效進(jìn)尺、連續(xù)排矸、有效支護(hù)”的安全高效掘進(jìn),顯著提高了巖巷炮掘的進(jìn)尺效率。

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