唐辛亮
(唐山首鋼京唐西山焦化有限責(zé)任公司河北省煤焦化技術(shù)創(chuàng)新中心,河北 唐山 063200)
硫銨干燥是硫銨結(jié)晶物最終形成硫銨產(chǎn)品所必須的工藝環(huán)節(jié),當(dāng)飽和器內(nèi)循環(huán)母液噴灑在吸收煤氣中的氨汽時(shí),會(huì)有硫酸銨(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“硫銨”)的形成,隨著硫酸不斷加入保持好循環(huán)母液的酸度,煤氣中的氨汽會(huì)不停地被吸收,當(dāng)母液中硫銨溶解度達(dá)到飽和后就會(huì)有硫銨的晶體析出。因?yàn)榱蜾@晶體密度大會(huì)逐漸堆積在飽和器下室的底部區(qū)域,為了防止晶體沉積堵塞,保持結(jié)晶泵常開(kāi),將夾帶著晶體的母液抽到硫銨廠(chǎng)房?jī)?nèi)的結(jié)晶槽。從結(jié)晶槽取樣當(dāng)晶比達(dá)到25%~40%(體積分?jǐn)?shù))時(shí),開(kāi)啟離心機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制分離,將硫銨顆粒甩出從離心機(jī)下料口進(jìn)入螺旋輸送機(jī),通過(guò)螺旋輸送機(jī)將濕的硫銨顆粒持續(xù)送入振動(dòng)流化床(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“干燥床”),在干燥床篩網(wǎng)上通過(guò)時(shí)先用熱風(fēng)對(duì)硫銨顆粒進(jìn)行干燥,再用冷風(fēng)對(duì)其進(jìn)行降溫并進(jìn)一步干燥,干燥后的硫銨從干燥床的出口掉入硫銨貯斗內(nèi),經(jīng)包裝機(jī)稱(chēng)量、封口后碼放至托盤(pán)上,最后送入成品庫(kù)存放。
硫銨干燥床吹入的熱風(fēng)和冷風(fēng)稱(chēng)為尾氣,在干燥床的上方設(shè)有引風(fēng)管道,通過(guò)引風(fēng)機(jī)提供吸力,首先將尾氣吸入旋風(fēng)除塵器,在此將大部分硫銨細(xì)小粉塵收集排出至硫銨貯斗,尾氣再被吸入排氣洗凈塔,在此用濃度較稀的硫銨母液對(duì)尾氣進(jìn)行噴灑進(jìn)一步脫除硫銨粉塵,最后尾氣再進(jìn)入引風(fēng)機(jī)被輸送至霧沫分離器以除去尾氣中夾帶的液滴后排入大氣[1]。
在干燥系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,干燥床的人孔一邊有固定翻轉(zhuǎn)軸,整個(gè)面有三根快速固定螺栓。由于頻繁開(kāi)關(guān)人孔操作,造成人孔固定螺栓的老化和脫扣,導(dǎo)致人孔密封不嚴(yán)從而造成干燥過(guò)程中風(fēng)量的流失浪費(fèi)和室內(nèi)空氣溫度的上升,硫銨粉塵從人孔密封不嚴(yán)的地方逸散而出,導(dǎo)致室內(nèi)各處飄散粉塵,造成環(huán)境污染,也不利于職工的身心健康。
干燥床的引風(fēng)管道使用帆布連接,在長(zhǎng)時(shí)間的高溫作業(yè)環(huán)境下帆布會(huì)逐漸變硬,最終導(dǎo)致連接處會(huì)產(chǎn)生縫隙密封不嚴(yán),在干燥系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)微小的硫銨粉塵會(huì)被風(fēng)從連接處帶出,粉塵外溢,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備造成腐蝕,影響環(huán)境衛(wèi)生[2]。
干燥后的尾氣通過(guò)干燥床上的六根引風(fēng)管匯總到兩個(gè)總管上,再分別進(jìn)入到兩個(gè)旋風(fēng)除塵器,在尾氣通過(guò)引風(fēng)管的過(guò)程中會(huì)帶走硫銨粉塵。由于長(zhǎng)時(shí)間的開(kāi)機(jī)積累會(huì)有大量的硫銨粉塵沉積在風(fēng)管中,而清理風(fēng)管中的硫銨粉塵又屬于高空作業(yè),需要現(xiàn)場(chǎng)搭建腳手架,沒(méi)有清理平臺(tái),清理難度大,由于風(fēng)管的長(zhǎng)度太長(zhǎng),里面沉積下來(lái)的硫銨不易清理,與總管連接的六根橫向風(fēng)管人員無(wú)法進(jìn)入內(nèi)部更是清理的難題,沉積硫銨粉塵過(guò)多會(huì)減少通道的風(fēng)量,如圖1 所示。
圖1 干燥床原風(fēng)管示意圖
經(jīng)過(guò)兩次除塵的尾氣從排氣洗凈塔內(nèi)出來(lái),在經(jīng)過(guò)排氣洗凈塔泵噴灑時(shí),尾氣會(huì)帶走少量的硫銨水溶液。再經(jīng)過(guò)風(fēng)管彎頭處,長(zhǎng)時(shí)間的開(kāi)機(jī)運(yùn)行,硫銨水溶液會(huì)在彎頭處和豎管管壁上沉積,粉塵會(huì)粘附在彎頭管道處越積越多,濕潤(rùn)的硫銨粉塵會(huì)對(duì)彎頭和豎管造成持續(xù)的腐蝕,最終導(dǎo)致風(fēng)管出現(xiàn)腐蝕、滲漏。
通過(guò)霧沫分離器后的尾氣排向大氣,在霧沫分離器后的尾氣管有一個(gè)大彎頭。當(dāng)霧沫分離器進(jìn)行沖洗尾氣的過(guò)程中,霧沫分離器沖洗水會(huì)自流到排氣洗凈塔內(nèi),尾氣會(huì)帶走沖洗水,造成彎頭內(nèi)積水,時(shí)間長(zhǎng)了造成彎頭腐蝕,彎頭在四樓室外,檢修更換作業(yè)難度大。而腐蝕后的彎頭,在進(jìn)行沖洗霧沫分離器時(shí),在腐蝕滲漏處會(huì)有積液掉落在地面,造成地面的環(huán)境污染。
對(duì)硫銨干燥床人孔進(jìn)行改造,改成旋柄快開(kāi)式人孔,人孔蓋的一端固定,安裝旋轉(zhuǎn)軸可以自由開(kāi)關(guān),另一端可以打開(kāi)用卡扣固定,人孔蓋的受力點(diǎn)在中心,通過(guò)中心的螺母將固定桿與旋柄連接,這樣受力能更均勻,更有利于人孔的密封,減少風(fēng)量的浪費(fèi)和檢修周期。在旋轉(zhuǎn)旋柄時(shí)人孔能快速實(shí)現(xiàn)密封與松開(kāi),操作也非??旖?,有利于崗位人員的快速操作,同時(shí)也提高了工作效率。
在風(fēng)管連接處基礎(chǔ)上增加新型的耐高溫、耐腐蝕的除塵專(zhuān)用布,能夠更好地吸附溢處的硫銨粉塵,改善現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境;從熱風(fēng)機(jī)吹出來(lái)的熱風(fēng)風(fēng)溫是130 ℃,而新型的除塵專(zhuān)用布可以達(dá)到耐高溫190 ℃,這樣就保證了新型除塵袋能用得住,不容易損壞。除塵專(zhuān)用布還可以二次再利用,拆下來(lái)的除塵專(zhuān)用布可以通過(guò)壓縮風(fēng)吹掃清理粉塵,再用清水清洗晾干后再循環(huán)利用,減少了除塵布的消耗,也減輕了維檢工作,改善了現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境。
干燥床的六根風(fēng)管原設(shè)計(jì)是90°彎頭,橫向連接到總管的側(cè)面,改進(jìn)后的風(fēng)管把90°的彎頭去掉,換成反向的135°的大彎頭連接到總管的底部,如圖2所示,沉積下來(lái)的硫銨粉塵會(huì)通過(guò)這個(gè)135°大彎頭進(jìn)入到干燥床里面,減少了硫銨粉塵的沉積。風(fēng)管總管增加20°傾斜角度,在風(fēng)管的末端處增加卸料,卸料管和料倉(cāng)直接相連,開(kāi)機(jī)后定時(shí)排空卸料管沉積下來(lái)的硫銨粉塵,最后減少了總管沉積硫銨粉塵,減少了清理風(fēng)管的工作量。
圖2 改造后的干燥床風(fēng)管示意圖
在排氣洗凈塔豎管處增加沖洗管壁的分支,同時(shí)增加彎頭橫管的角度使橫管的積液能夠自流到排氣洗凈塔內(nèi),減少?gòu)濐^積液,減少了腐蝕性介質(zhì)在管道內(nèi)的堆積,增強(qiáng)設(shè)備的使用壽命,同時(shí)能減少風(fēng)管的更換周期,節(jié)約了生產(chǎn)成本,減少了檢修工作,更有利于生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。
更換霧沫分離器泄液管,增大其直徑,由DN50 增加至DN100,使霧沫分離器沖洗時(shí)的沖洗水能快速流進(jìn)排氣洗凈塔內(nèi),在彎頭橫管處增加20°角度和回液管,如圖3 所示,回液管和霧沫分離器泄液管連接到一起,被尾氣帶走的沖洗水通過(guò)泄液管會(huì)回流到排氣洗凈塔內(nèi),這樣就最大程度的減少?gòu)濐^處的積液,對(duì)彎頭的腐蝕物質(zhì)就大大減少,從而延長(zhǎng)了分管彎頭的使用周期,減少地面的污染,減少檢修工作量。
圖3 改造后的霧沫分離器尾氣管示意圖
干燥床在進(jìn)行清理篩板上的硫銨硬塊時(shí),由于空間狹小,環(huán)境差,只有一個(gè)進(jìn)出口,進(jìn)出口狹小不利于快速地進(jìn)出。在干燥床的上部增加清理硬塊硫銨進(jìn)出口,如圖4 所示,當(dāng)在清理干燥床過(guò)程中,人員在內(nèi)部感覺(jué)身體不舒適時(shí)能夠快速?gòu)母稍锎渤鰜?lái),提高人員操作環(huán)境的安全性。同時(shí)在干燥床上增加了觀察口(清理硬塊時(shí)相當(dāng)于通風(fēng)口),不管是在蒸汽吹掃干燥床篩板或是清理硬塊硫銨時(shí)都得到了很好的利用。螺旋給料機(jī)的蓋板改造(在吊瓦軸承處增加加油方口),在現(xiàn)有蓋板的基礎(chǔ)上增加四氟板,再加上壓蓋器,蓋板和蓋板的連接縫隙處用長(zhǎng)條的壓蓋器進(jìn)行密封,在需要的時(shí)候不用打開(kāi)整個(gè)蓋板就能對(duì)吊瓦軸承進(jìn)行加油,既解決了蓋板密封的情況又解決了加油需要打開(kāi)整個(gè)蓋板的操作過(guò)程。
圖4 改造后的干燥床設(shè)備
通過(guò)對(duì)硫銨整個(gè)干燥系統(tǒng)的改造,減少了風(fēng)管中沉積下來(lái)的硫銨粉塵,大大降低了清理風(fēng)管的工作量,通過(guò)優(yōu)化改造減少了風(fēng)管積液,延長(zhǎng)了風(fēng)管的使用壽命。整體更利于硫銨生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行,解決了硫銨生產(chǎn)干燥過(guò)程中出現(xiàn)的硫銨粉塵外溢問(wèn)題,改善了工作環(huán)境。