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一種基于CFD模擬的超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組SCR精細(xì)化系統(tǒng)噴氨試驗(yàn)研究

2023-05-17 07:43:14趙軍陽王世云夏仁杰
儀器儀表用戶 2023年6期
關(guān)鍵詞:噴氨標(biāo)準(zhǔn)偏差煙道

趙軍陽,張 磊,林 特,王世云,夏仁杰,陳 松

(浙江浙能樂清發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 樂清 325600)

0 引言

近年來,國內(nèi)燃煤電廠超低排放改造越來越普及,并且各地域機(jī)組環(huán)保要求不斷提高。為了降低NOx的排放,機(jī)組運(yùn)行人員不斷將噴氨量增大,一定程度導(dǎo)致了氨逃逸上升,加快了空預(yù)器堵塞及電除塵的積灰板結(jié)。根據(jù)2022年下半年對32臺600MW及以上超低排放燃煤機(jī)組的調(diào)查結(jié)果,空預(yù)器與電除塵堵塞及板結(jié)問題較為普遍。其中,過量噴氨導(dǎo)致的氨逃逸量上升是主要原因之一。在燃煤機(jī)組中,由于燃燒器的二次風(fēng)配風(fēng)不合理和不合理的導(dǎo)流板設(shè)計(jì),導(dǎo)致大量生成的熱力型NOx發(fā)生湍流流動(dòng)導(dǎo)致流場分布不均[1]。SCR反應(yīng)器出口在線連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)單測點(diǎn)方式代表性差,局部氨逃逸超標(biāo)無法實(shí)施檢測,并且催化器的堵塞、磨損、中毒以及就地噴氨支管的堵塞,造成第三層催化劑背風(fēng)面局部氨逃逸超標(biāo)[2]。

目前,國內(nèi)針對燃燒機(jī)組氨逃逸含量導(dǎo)致機(jī)組設(shè)備堵塞的解決方法,主要有定期清理噴氨管路并更換催化劑,精細(xì)化噴氨調(diào)整和燃燒優(yōu)化調(diào)整等方案[3]。其中,精細(xì)化噴氨調(diào)整因緩解堵塞問題效果顯著,運(yùn)行控制方便,經(jīng)濟(jì)效益明顯等原因成為了主流解決方案。

本文以浙江某電廠1000MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組為研究對象,研究了精細(xì)化噴氨調(diào)整設(shè)計(jì)過程中CFD模擬分析方法、設(shè)備實(shí)施手段、出口NOx測量試驗(yàn)過程,改善了煙道入口流場均勻性,減少出口各處氨逃逸量過高現(xiàn)象,從而能緩解空預(yù)器及下游設(shè)備的堵塞與腐蝕,并提高催化劑的使用壽命[4]與機(jī)組效率,提高機(jī)組安全運(yùn)行的可靠性。

1 CFD模擬研究過程及改造后情況說明

1.1 CFD模擬研究過程

基于計(jì)算流體力學(xué)(Computational Fluid Dynamic, CFD)數(shù)值模擬技術(shù)[5],針對該機(jī)組特有數(shù)量、形狀導(dǎo)流裝置的SCR脫硝系統(tǒng)模型進(jìn)行模擬與優(yōu)化,研究了SCR脫硝系統(tǒng)噴氨方式對首層催化劑入口截面內(nèi)NOx速度/濃度分布特性的影響規(guī)律,對初步設(shè)計(jì)的SCR煙氣脫硝裝置內(nèi)部流場的模擬結(jié)果進(jìn)行分析,并以此為依據(jù)提出合理的導(dǎo)流板布置方案,為下一步的工程改造提供理論依據(jù)和基礎(chǔ)。最終,采用新增煙道導(dǎo)流裝置優(yōu)化方案[6]可顯著改善首層催化劑入口截面內(nèi)的NOx濃度分布均勻性[7],并減小催化器第一層催化劑入口的速度分布相對標(biāo)準(zhǔn)偏差及NH3/NOx摩爾比分布[8,9]相對標(biāo)準(zhǔn)偏差。

1.2 流場優(yōu)化前后效果對比

1.2.1 優(yōu)化前機(jī)組結(jié)構(gòu)說明及流場特性

根據(jù)機(jī)組圖紙資料及設(shè)計(jì)參數(shù)建立脫硝系統(tǒng)模型,在模擬中忽略裝置漏風(fēng)的影響。煙氣中各組分進(jìn)行擴(kuò)散,不發(fā)生化學(xué)反應(yīng),忽略灰分對流場的影響,將煙氣視為不可壓縮流體,定常流動(dòng),選擇標(biāo)準(zhǔn)k- ε方程,設(shè)置其中催化劑層為多孔介質(zhì)模型。并且,導(dǎo)流板的厚度相對煙道尺寸較小,模擬時(shí)假設(shè)其厚度為零。標(biāo)準(zhǔn)k- ε方程,如式(1)、式(2)所示:

其中,k是湍動(dòng)能;ε是湍動(dòng)耗散率;μt是湍動(dòng)粘度;Gk是平均速度梯度引起的湍動(dòng)能;Gb是浮力引起的湍動(dòng)能;YM是可壓縮湍流脈動(dòng)膨脹對總的耗散率的影響;C1ε、C2ε、C3ε是經(jīng)驗(yàn)常數(shù) ;σk、σε是湍動(dòng)能和湍動(dòng)耗散率對應(yīng)的普朗特?cái)?shù);Sk和Sε是自定義源項(xiàng)。

如圖1所示,入口煙道噴氨格柵前布置有3組導(dǎo)流板(1)(2)(3),噴氨格柵后一組混合器(4)、一組導(dǎo)流板(5),反應(yīng)器入口有整流格柵(6),出口煙道布置兩組導(dǎo)流板(7)(8)。導(dǎo)流板分別位于煙道變徑及折彎處。

圖1 原SCR系統(tǒng)煙道模型圖Fig.1 Model diagram of the original SCR system flue

原系統(tǒng)流動(dòng)特性在BMCR工況下,煙道內(nèi)流線在入口由水平至垂直的折彎煙道前段存在局部渦流,垂直煙道受混合器影響,煙氣旋渦向上流動(dòng)。

首層催化劑前端面流速為煙道截面靠近鍋爐一側(cè)的前墻位置流速較低,后墻靠近壁面處存在高速流域,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為22.81%。

首層催化劑前斷面濃度場分布靠近鍋爐中心線一側(cè),明顯低于另一側(cè),相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為10.66%。

1.2.2 優(yōu)化后機(jī)組結(jié)構(gòu)說明及流場特性

根據(jù)原機(jī)組流場結(jié)構(gòu)特性及模擬結(jié)果提出流場優(yōu)化方案,并通過驗(yàn)證滿足一般流場改造性能指標(biāo),其三維模型如圖2所示。除圖2中標(biāo)記導(dǎo)流板外,其余導(dǎo)流板保留不動(dòng)。

圖2 流場優(yōu)化方案示意圖Fig.2 Schematic diagram of flow field optimization scheme

優(yōu)化后煙道內(nèi)首層催化劑前斷面流速相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為12.49%,且煙氣最大入射角為9.07°。氨氮摩爾比相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為4.35%,通過數(shù)據(jù)可以看出:通過CFD模擬后流場優(yōu)化能夠較好地消除了催化劑入口流場的高速區(qū),使回流區(qū)的面積顯著減少,煙氣的整體分布較為理想,大幅度提高了流場指標(biāo)。

1.3 流場對應(yīng)性分析

該發(fā)電廠機(jī)組鍋爐為東方鍋爐股份有限公司制造的1000MW超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐,采用選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,SCR)工藝[14],煙氣SCR系統(tǒng)布置在省煤器出口,催化劑按“2+1”層布置,目前3層催化劑運(yùn)行。SCR系統(tǒng)進(jìn)口NOx的質(zhì)量濃度低于320 mg/m3(干基,6% O2)時(shí),出口NOx質(zhì)量濃度保證值小于35 mg/m3(干基,6% O2)。每臺SCR反應(yīng)器在入口煙道前墻位置沿寬度方向布置8組噴氨管,每組3根支管深入煙道內(nèi)不同深度,每根噴氨支管上安裝了一個(gè)手動(dòng)調(diào)閥。通過CFD模擬,對流場對應(yīng)性進(jìn)行分析,得出各組噴氨管與出口8個(gè)試驗(yàn)測點(diǎn)的對應(yīng)關(guān)聯(lián)性。

根據(jù)上述SCR脫硝系統(tǒng)結(jié)構(gòu),通過CFD模擬技術(shù)將各分區(qū)氨空混合氣在煙道中的走向分析出來,可知各分區(qū)流線基本順流至出口位置對應(yīng)處,且各相鄰分區(qū)之間流線無明顯干擾,說明對應(yīng)性良好。

2 測試驗(yàn)證及調(diào)整策略

根據(jù)CFD模擬并優(yōu)化流場后的結(jié)果,展開下一步SCR精細(xì)化噴氨調(diào)整試驗(yàn),主要分為流場摸底、手動(dòng)閥調(diào)整、精細(xì)化系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整3部分。首先進(jìn)行摸底試驗(yàn),在900MW、550MW負(fù)荷下進(jìn)行SCR反應(yīng)器進(jìn)、出口煙氣NOx濃度分布測試,對不同負(fù)荷下脫硝裝置的NOx分布進(jìn)行評估,進(jìn)而根據(jù)摸底試驗(yàn)結(jié)果在900MW下進(jìn)行深度方向上的手閥優(yōu)化調(diào)整,最大限度地提高反應(yīng)器出口深度方向上濃度分布的均勻性,最后進(jìn)行精細(xì)化系統(tǒng)自動(dòng)投運(yùn),根據(jù)在線測量儀表進(jìn)行效果核驗(yàn)。其中,優(yōu)化調(diào)整指標(biāo)為出口NOx質(zhì)量濃度相對標(biāo)準(zhǔn)偏差≤20%,整體調(diào)試試驗(yàn)流程如圖3所示。

圖3 SCR脫硝系統(tǒng)精細(xì)化噴氨調(diào)整試驗(yàn)流程圖Fig.3 Flow chart of fine ammonia injection adjustment test for SCR denitration system

圖中試驗(yàn)判斷指標(biāo)NOx均勻性為相對標(biāo)準(zhǔn)偏差Cv計(jì)算公式為:

上式中:Cv為煙道截面的NOx質(zhì)量濃度的相對標(biāo)準(zhǔn)偏差;為NOx質(zhì)量濃度的平均值(mg/m3);xi為某一測點(diǎn)對應(yīng)的NOx質(zhì)量濃度的平均值(mg/m3);n為測點(diǎn)數(shù)量。

2.1 摸底試驗(yàn)

在選取機(jī)組高(900MW)、中(550MW)兩個(gè)穩(wěn)定負(fù)荷段,在滿足總排口NOx濃度不超標(biāo)的條件下,進(jìn)行摸底試驗(yàn)。

摸底試驗(yàn)采用網(wǎng)格法測量,出口測點(diǎn)布置在兩個(gè)反應(yīng)器出口的垂直煙道上,沿每個(gè)煙道兩側(cè)東西方向各有8個(gè)測孔,每個(gè)測孔沿深度方向設(shè)3個(gè)測點(diǎn),兩側(cè)共布置48個(gè)測點(diǎn)。

在900MW、550MW負(fù)荷工況下,SCR反應(yīng)器出口NOx濃度調(diào)整前測量濃度分布如圖4、圖5所示。從圖上可以看出,A側(cè)煙道出口:反應(yīng)器外墻的區(qū)域NOx濃度偏低,靠近鍋爐中心線的區(qū)域NOx濃度存在偏高或偏低情況,整體濃度呈U型(中部低兩側(cè)高)分布。B側(cè)煙道出口:反應(yīng)器外墻的區(qū)域NOx濃度偏低,靠近鍋爐中心線的區(qū)域NOx濃度偏高,整體濃度呈正態(tài)分布(中部高、兩側(cè)低或者高)。

圖4 摸底試驗(yàn)SCR反應(yīng)器出口NOx 濃度分布(900MW)Fig.4 NOx Concentration distribution at SCR reactor outlet in bottom test (900MW)

圖5 摸底試驗(yàn)SCR反應(yīng)器出口NOx 濃度分布(550MW)Fig.5 NOx concentration distribution at SCR reactor outlet during bottom test (550MW)

2.2 手動(dòng)閥門調(diào)整試驗(yàn)及效果

根據(jù)摸底試驗(yàn)的反應(yīng)器出口不同深度方向上NOx測量數(shù)據(jù)基礎(chǔ),開展手動(dòng)閥門調(diào)整試驗(yàn),通過反復(fù)實(shí)測并調(diào)整各噴氨支管手動(dòng)調(diào)閥開度,直至反應(yīng)器出口NOx濃度及深度方向上均勻性達(dá)到均衡并且適當(dāng)降低整體截面上的相對標(biāo)準(zhǔn)偏差。調(diào)整后,整體A、B兩側(cè)反應(yīng)器出口NOx濃度在深度方向上快速收攏,各深度方向NOx濃度偏差≤±5mg/Nm3,整體截面上相對標(biāo)準(zhǔn)偏差從摸底試驗(yàn)的A側(cè)37.4%下降至31.4%,B側(cè)42.9%下降至33.9%,證明手動(dòng)閥門調(diào)整試驗(yàn)有效解決了反應(yīng)器出口NOx濃度在深度方向上的偏差,并一定程度上降低了截面上相對標(biāo)準(zhǔn)偏差。

2.3 優(yōu)化調(diào)整策略及投運(yùn)效果

考慮到機(jī)組手動(dòng)調(diào)整噴氨支管調(diào)節(jié)閥效果與原控制系統(tǒng)以單一噴氨調(diào)閥為主的分布式格柵的設(shè)備狀況,無法針對流場特性進(jìn)行精細(xì)化噴氨,故設(shè)計(jì)在SCR出口兩側(cè)煙道,單側(cè)煙道被劃分為8個(gè)網(wǎng)格區(qū)域,兩側(cè)分16個(gè)區(qū),每個(gè)網(wǎng)格區(qū)布置一個(gè)測點(diǎn),16個(gè)網(wǎng)格區(qū)域抽取的煙氣送入測量儀表。

網(wǎng)格區(qū)域劃分時(shí),綜合考慮SCR流場模擬的結(jié)果和現(xiàn)有噴氨裝置的配置情況。煙道兩側(cè)的速度梯度較大,所以分區(qū)較小;煙道中間部位的速度梯度較小,分區(qū)可以相對較大。總體SCR出口測點(diǎn)布置位置與上游現(xiàn)有的噴氨格柵物理位置對應(yīng),各個(gè)分區(qū)與相鄰區(qū)域因噴氨流場擴(kuò)散存在一定的交錯(cuò)重疊區(qū)域。在分區(qū)控制邏輯設(shè)計(jì)時(shí),根據(jù)動(dòng)態(tài)調(diào)試試驗(yàn)的結(jié)果確定各分區(qū)噴氨格柵開度對下游各個(gè)對應(yīng)測點(diǎn)和相鄰測點(diǎn)的影響因子。

各個(gè)測點(diǎn)位于分區(qū)的幾何中心,各測量值能最大限度地反映出煙道內(nèi)的實(shí)際NOx分布情況,如圖6所示。

圖6 分區(qū)精細(xì)化噴氨系統(tǒng)管路模塊Fig.6 Pipeline module of zoned refined ammonia injection system

分區(qū)控制模塊為獨(dú)立運(yùn)行的精細(xì)化噴氨控制系統(tǒng),其作用在于協(xié)調(diào)NOx輪測模塊與分區(qū)噴氨管路模塊,實(shí)現(xiàn)分區(qū)精確噴氨。當(dāng)NOx輪測模塊通過一段時(shí)間的數(shù)據(jù)累計(jì),發(fā)現(xiàn)某分區(qū)NOx濃度與時(shí)均值存在偏差時(shí),精細(xì)化控制系統(tǒng)通過算法提供調(diào)平閥開度值并將其傳送至就地各對應(yīng)調(diào)節(jié)閥,從而調(diào)節(jié)分區(qū)噴氨流量和改變分區(qū)NOx濃度值,降低NOx在空間上的波動(dòng)性。投運(yùn)后,各分區(qū)濃度變化趨勢如圖7所示。

圖7 精細(xì)化系統(tǒng)投運(yùn)前后A、B側(cè)各分區(qū)濃度變化圖Fig.7 Concentration changes in various zones on the AB side before and after the operation of the refinement system

分區(qū)由圖7可以看出,精細(xì)化噴氨控制系統(tǒng)投運(yùn)前A、B兩側(cè)煙道在截面深度方向上仍然存在不均勻的情況,NOx濃度平均為29.1mg/m3、32.3mg/m3,分布相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為38.5%、33.5%,通過精細(xì)化噴氨控制系統(tǒng)的自動(dòng)調(diào)整后,兩側(cè)煙道整體分布相對標(biāo)準(zhǔn)偏差下降至9.8%、10.7%,整體反應(yīng)器出口CEMS表計(jì)測量NOx濃度與分區(qū)截面出口濃度偏差≤±5mg/Nm3,進(jìn)而能夠采用適當(dāng)?shù)膰姲绷浚鸬綔p輕設(shè)備腐蝕的目的,使在相同NOx排放標(biāo)準(zhǔn)下,氨逃逸最小,提高催化劑的使用壽命,減少空預(yù)器檢修成本。

3 結(jié)論及建議

1)通過CFD對SCR系統(tǒng)進(jìn)行模擬計(jì)算并網(wǎng)格劃分,能了解反應(yīng)器中氣體湍流流動(dòng)情況,一定程度上指導(dǎo)該機(jī)組進(jìn)行流場改造,可以看出通過增減導(dǎo)流設(shè)備并且合理劃分區(qū)域后,整體流場能夠較好地消除催化劑入口流場的高速區(qū),使回流區(qū)的面積顯著減少,煙氣的整體分布較為理想,大幅度提高了流場內(nèi)煙氣的均勻性。

2)對于物理結(jié)構(gòu)錯(cuò)綜復(fù)雜的SCR反應(yīng)器,一般情況下難以找到各出口截面區(qū)域與噴氨支管的一一對應(yīng)關(guān)系。本文在流場優(yōu)化改造的基礎(chǔ)上,通過CFD模擬煙氣流向,驗(yàn)證對應(yīng)性試驗(yàn)。

3)通過摸底試驗(yàn)、手動(dòng)閥門調(diào)整、精細(xì)化系統(tǒng)自動(dòng)投入調(diào)整三方面,對現(xiàn)場噴氨進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,可以觀察到SCR出口NOx濃度的均勻性逐步發(fā)生明顯提升。在相同NOx排放標(biāo)準(zhǔn)下,降低局部氨逃逸率和空預(yù)器及后端設(shè)備堵塞結(jié)塊風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),也能夠提高催化劑使用率,經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益明顯。

4)適當(dāng)降低機(jī)組燃煤的硫分含量,減少硫酸氫氨的生成,從源頭上消除或者減少脫硝系統(tǒng)引起空預(yù)器堵塞的可能性。

5)通過現(xiàn)場了解,該廠脫硝SCR反應(yīng)器出口NOx濃度CEMS表計(jì)測量為單點(diǎn)取樣方式。在濃度分布不均的情況下,單點(diǎn)代表性不強(qiáng),建議改為多點(diǎn)或混合取樣方式,同時(shí)加強(qiáng)在線表計(jì)的儀器設(shè)置與日常維護(hù)管理。

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