武志峰,張鴻儒,劉保平
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 商丘 476600)
河南龍宇煤化工有限公司一期裝置為年產(chǎn)50萬t甲醇和年產(chǎn)20萬t二甲醚項目,其配套煤氣化裝置采用單系列配置的殼牌煤氣化技術(shù),氣化爐煤處理量約2 100 t/d。磨煤系統(tǒng)有兩臺磨煤機(jī),正常工況為一開一備,煤粉輸送系統(tǒng)利用粉煤加壓輸送。裝置自開車以來,磨煤系統(tǒng)和煤粉加壓輸送系統(tǒng)存在一些影響裝置穩(wěn)定運行的因素,通過不斷的技術(shù)改造,保障了裝置長周期安全穩(wěn)定運行。
原料煤從煤廠通過膠帶輸送機(jī)分別送入碎煤倉。碎煤倉中的原煤通過稱重給煤機(jī)送入磨煤機(jī),石灰石按一定比例加入磨煤機(jī)。在磨煤機(jī)中,原煤與石灰石由磨輥在磨盤上碾磨,然后經(jīng)熱風(fēng)爐加熱后的熱惰性氣體干燥。碾磨后的煤粉由熱惰性氣體輸送經(jīng)過旋轉(zhuǎn)分離器,粗顆粒被分離,重新返回磨煤機(jī)碾磨。合格的煤粉則通過旋轉(zhuǎn)分離器由熱惰性氣體送入粉煤袋式過濾器進(jìn)行氣、粉分離,分離出的煤粉經(jīng)旋轉(zhuǎn)給料器、螺旋輸送機(jī)送入煤粉貯倉儲存。分離后的尾氣經(jīng)循環(huán)風(fēng)機(jī)加壓后,大部分循環(huán)至熱風(fēng)爐循環(huán)使用,部分排入大氣。
在煤粉貯倉中的煤粉,通過重力作用進(jìn)入煤粉鎖斗,煤粉鎖斗充滿后,將上部兩道開關(guān)閥關(guān)閉,壓力平衡閥門關(guān)閉。其與所有的低壓設(shè)備隔離,高壓氮氣將其壓力升至與煤進(jìn)料罐平衡,再打開煤鎖斗與煤進(jìn)料罐之間平衡管線的連通閥;一旦煤進(jìn)料罐達(dá)到低料位,打開粉煤鎖斗排料閥卸料。卸料完畢后將粉煤鎖斗與粉煤給料罐隔離,將壓力分3次泄至接近常壓;然后打開鎖斗上部的進(jìn)料閥,接受粉倉的煤粉;鎖斗充裝完畢后,再次充壓,等待下一次的卸料信號,如此循環(huán)程序來實現(xiàn)煤粉的輸送。
磨煤系統(tǒng)在正常運行過程中,由于弛放氣燃燒,煤粉中水分存在,使磨煤系統(tǒng)及煤粉輸送系統(tǒng)中露點較高,影響磨煤及煤粉輸送系統(tǒng)的正常運行,導(dǎo)致煤粉掛壁、粉煤貯罐壓力上漲、煤粉下料困難等問題。對低壓氮氣系統(tǒng)增加換熱器改造,在框架78 m增加低壓氮氣換熱器。對各低壓氮氣用戶,粉煤貯罐過濾器反吹氣、粉煤袋式過濾器反吹氣、旋轉(zhuǎn)卸料閥吹掃氣、旋轉(zhuǎn)給料機(jī)密封氣、粉煤貯罐流化氣進(jìn)行加熱。改造后,低壓氮氣溫度控制在80 ℃,較改造前提高約40 ℃。
通過此次改造,可降低磨煤系統(tǒng)及煤粉輸送系統(tǒng)中的漏點,減少S-1103、S-1201龍骨腐蝕,確保V-1201、S-1103及S-1201防爆板正常,同時也能保證磨煤系統(tǒng)及煤粉加壓輸送系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
V-1101B碎煤倉在運行過程中經(jīng)常出現(xiàn)堵煤現(xiàn)象,每次疏通時間長,勞動強(qiáng)度大,大大增加了員工的工作量,并且影響磨煤機(jī)的長周期穩(wěn)定運行。一旦出現(xiàn)備用磨煤系統(tǒng)啟動不及時情況,氣化爐將面臨被迫降負(fù)荷的風(fēng)險。
碎煤倉原設(shè)計并無振動料斗,目前新項目多采用振動料斗進(jìn)行下料。結(jié)合公司實際情況:正常運行時未曾出現(xiàn)堵煤,在啟動時經(jīng)常出現(xiàn)堵煤問題,考慮運行成本及相關(guān)改造周期,決定增加一套煤倉疏松機(jī)。煤倉疏松機(jī)不論堵煤與否,可以每間隔一定時間動作一次,定時的間隔周期可任意設(shè)定,防止機(jī)械器件銹腐及煤倉積煤,有積極的預(yù)防作用。當(dāng)煤倉長期不堵煤時,刮板和倉壁之間的板結(jié)而成為一體,當(dāng)有斷煤情況發(fā)生時,疏松機(jī)不能正常動作,所以需提前設(shè)定動作周期解決此問題。
碎煤倉底錐插板閥原始設(shè)計為電動單向插板閥,正常生產(chǎn)期間,給煤機(jī)若出現(xiàn)問題需要檢修,該插板閥無法正常關(guān)閉,只能利用千斤頂與導(dǎo)鏈進(jìn)行開關(guān),費時費力,對裝置設(shè)備日常維修帶來不利影響。
在現(xiàn)有的碎煤倉底錐的基礎(chǔ)之上,將目前采用的電動單向插板閥更換為液壓雙插板閥。改造后碎煤倉底錐液壓插板閥能夠很好地將碎煤倉與給煤機(jī)隔離,給煤機(jī)檢修可以安全有效隔離,提高檢修安全質(zhì)量效率。
磨煤系統(tǒng)V-1101碎煤倉目前采用的是四氟內(nèi)襯,經(jīng)過長時間運行煤塊磨損,四氟襯板與固定螺絲都出現(xiàn)不同損傷,最終導(dǎo)致四氟襯板頻繁出現(xiàn)脫落,經(jīng)常性出現(xiàn)脫落的襯板卡澀落煤口,影響給煤機(jī)皮帶的正常運行。為了解決該難題,將碎煤倉V-1101目前采用四氟內(nèi)襯更換為304鋼內(nèi)襯,改造后304鋼內(nèi)襯板可以提高設(shè)備本身的抗磨強(qiáng)度,減少內(nèi)襯磨損脫落對給煤機(jī)帶來的影響,提高磨煤系統(tǒng)運行周期率,目前可延遲磨煤系統(tǒng)的機(jī)率為每月一次。
磨煤機(jī)的出口方管處最容易受到出口風(fēng)量和煤粉的磨損,在運行過程中經(jīng)常因磨穿而漏粉,嚴(yán)重時造成環(huán)保事故的發(fā)生。為此,不得不停下磨煤機(jī)檢修,影響磨煤機(jī)的長周期運行。
為了克服這種情況,結(jié)合運行經(jīng)驗,在磨煤機(jī)的出口方管外部焊接金屬骨架,骨架外焊接金屬外層,大幅度地延長磨煤機(jī)出口方管磨穿的周期。每個運行周期結(jié)束后,對磨煤機(jī)出口方管進(jìn)行測量壁厚,建立壁厚數(shù)據(jù)存檔,便于及時發(fā)現(xiàn)管壁磨薄情況,第一時間完成貼補(bǔ),降低磨煤機(jī)檢修頻次。
氣化廠磨煤機(jī)的密封空氣在運行過程中發(fā)現(xiàn),密封空氣風(fēng)機(jī)老是出現(xiàn)振動和噪音,無法實現(xiàn)長周期運行,進(jìn)而制約磨煤機(jī)的運行,間接制約了氣化爐的穩(wěn)定運行。
通過公司內(nèi)部討論,結(jié)合現(xiàn)場實際布局,在氣化框架一樓的工廠空氣備用口處,接一條DN100的管子,經(jīng)過壓力調(diào)節(jié)閥減壓到12.5 kPa后,分別進(jìn)入兩套磨煤機(jī)密封空氣系統(tǒng),作為備用。在密封風(fēng)機(jī)的出口加一道手閥,可以在密封風(fēng)機(jī)出問題時,不影響磨煤機(jī)運行的情況下切換為工廠空氣,檢修密封空氣風(fēng)機(jī)。
S-1201A/B粉煤貯罐過濾器在運行期間一直存在內(nèi)部煤粉結(jié)塊,以致下料不暢,需要進(jìn)行人工清堵,造成氣化框架86 m環(huán)境衛(wèi)生差,并且因煤粉具有自然性,給氣化裝置形成極大的安全隱患。為此,若清堵時處理不善,將造成極大的安全環(huán)保事故。
對粉煤貯罐過濾器S-1201內(nèi)部不銹鋼襯里修復(fù),將原錐底下料口變徑,由原直徑DN200改為DN300,并加裝插板閥,閥下制作短接,加吹掃氮氣及清理手孔。拆除X-1206A/B,更換下料管,直徑DN300,并增加低壓蒸汽伴熱管線。
目前X-1205A/B出口沒有閥門,在設(shè)備檢修時,無法與V-1201A/B隔離,易造成煤粉泄漏、人員窒息等問題。在其出口新增DN250插板閥,X-1205A/B進(jìn)行檢修時關(guān)閉插板閥,與V-1201AB進(jìn)行徹底隔離,便于及時檢修。
正常生產(chǎn)期間,氣化U-1200系統(tǒng)鎖斗泄壓期間挾帶的煤粉對泄壓管線沖刷比較嚴(yán)重,特別是96 m泄壓閥后管線已經(jīng)出現(xiàn)不同程度的磨損點,造成泄壓期間漏煤粉。
利用裝置大修的時間,將煤鎖斗96 m一次/二次泄壓管線閥門后管線更換為耐磨管線。改造完成后提高了U-1200系統(tǒng)煤鎖斗泄壓管線96 m一次/二次泄壓管線閥門后管段的抗磨強(qiáng)度,降低管線泄漏的概率,提高裝置安全環(huán)保運行穩(wěn)定性。
粉煤鎖斗V-1204充氣錐、管道充氣器和充氣笛管為燒結(jié)金屬設(shè)備,對油和水的要求非常嚴(yán)格,但粉煤加壓輸送系統(tǒng)中CO2/N2氣體中的油含量偏高,有時會超過50×10-6,導(dǎo)致V-1204的燒結(jié)金屬設(shè)備多次發(fā)生損壞,影響U1200單元正常下料,間接影響氣化爐負(fù)荷的提升,并且給檢修帶來了很大的困難,嚴(yán)重時,被迫緊急停爐檢修。
在V-1204A/B的充氣總管上各加一個25 000 Nm3/h的過濾器S-1204A/B,過濾器前后各加一道手閥和旁路閥。V-1204A/B的充氣總管根據(jù)現(xiàn)場實際施工區(qū)域做出相應(yīng)的改變。項目完成后,經(jīng)過過濾器過濾后氣體中的油含量大大降低到0.05×10-6以下,杜絕因油的含量高對設(shè)備的損壞。
為了確保螺旋輸送機(jī)的正常運行,需要每3天加一次二硫化鉬,加油頻繁,耗費人力和物力。為改變這種情況,結(jié)合各專業(yè)與加油器的廠家聯(lián)合,改用自動加油器,每隔1個月向加油器內(nèi)加油1次,加油器每天根據(jù)時間設(shè)定,自動向設(shè)備加油,該加油機(jī)運行至今,效果較好。
煤氣化技術(shù)是煤炭潔凈、高效和綜合利用的基礎(chǔ)和關(guān)鍵技術(shù),其應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛。Shell煤氣化裝置的長周期運行,有助于降低產(chǎn)品單耗,提高產(chǎn)品市場競爭力。磨煤干燥及粉煤輸送系統(tǒng)的長周期對Shell煤氣化裝置的長周期運行至關(guān)重要,其長周期運行受諸多因素影響,根據(jù)影響裝置穩(wěn)定運行的問題作出相應(yīng)處理,是裝置長周期運行的關(guān)鍵。