熊寵亞
(湖南百舸水利建設(shè)股份有限公司,湖南 長沙410007)
洞庭湖北部地區(qū)分片補(bǔ)水應(yīng)急實(shí)施工程——岳陽市長江補(bǔ)水工程(一期工程)是自岳陽市君山區(qū)建設(shè)垸洪水港長江取水,沿華洪運(yùn)河河道兩岸涵閘、泵站向垸內(nèi)供水。設(shè)計(jì)運(yùn)河沿線穿堤建筑物包括新建、重建、維修或拆除涵閘共24 處;維修、重建泵站共10 處。實(shí)施涵閘泵站眾多,但單個(gè)建筑物規(guī)模很小,多數(shù)涵閘箱涵側(cè)墻厚度僅30 cm,部分立柱結(jié)構(gòu)尺寸為24 cm×24 cm(長×寬),人字形屋面混凝土厚度僅12 cm,模板拼裝復(fù)雜,鋼筋結(jié)構(gòu)密集,對(duì)混凝土澆筑施工要求高,屬于典型的小體積混凝土。運(yùn)河沿線長30 km,沿線各涵閘、泵站施工工作面多,分布散,箱涵、人行橋、排架柱、踏步、進(jìn)出口側(cè)擋墻、底板等方量小、鋼筋間距小的混凝土都屬于小體積混凝土,澆筑調(diào)配難度較高。
在項(xiàng)目開始實(shí)施過程中,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),已完成結(jié)構(gòu)物外觀質(zhì)量合格率不高,為74%,離優(yōu)良工程的質(zhì)量目標(biāo)90%有一定差距。不合格部分需修補(bǔ)及返工,因沿線線路長,涵閘泵站數(shù)量多,位置分散,質(zhì)量達(dá)不到要求需返工,既影響了工期又增加了成本。
根據(jù)《水利水電工程單元工程施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(SL 632-2012)等,主控項(xiàng)目中表面平整度、形體尺寸、重要部位缺損混凝土的評(píng)定要求100%合格;麻面、蜂窩累計(jì)面積不超過0.5%。經(jīng)處理符合設(shè)計(jì)要求,孔洞單個(gè)面積不超過0.01 m2,且深度不超過骨料最大粒徑,錯(cuò)臺(tái)、跑模、掉角滿足設(shè)計(jì)要求,表面裂縫深度不大于鋼筋保護(hù)層厚度且經(jīng)處理符合設(shè)計(jì)要求,外觀質(zhì)量合格率應(yīng)不低于90%。
小體積混凝土外觀質(zhì)量通病主要表現(xiàn)為:
1)由于模板及其支架材質(zhì)不滿足要求,澆筑過程中容易出現(xiàn)支架倒塌、模板破裂、跑漿或發(fā)生嚴(yán)重位移等。
2)由于工程量較小、不同尺寸多,模板一般采購木制模板材料,模板板面不平整光潔,拼縫不密合,在模板拆除后,混凝土外觀質(zhì)量較差,混凝土表面有蜂窩、孔洞、露筋等現(xiàn)象,混凝土外形尺寸或表面平整度不滿足設(shè)計(jì)要求,混凝土結(jié)構(gòu)全部或局部垮塌,混凝土構(gòu)件出現(xiàn)裂縫或產(chǎn)生局部破壞。
通過檢查施工現(xiàn)場(chǎng)澆筑設(shè)備及澆筑時(shí)倉面條件,確定現(xiàn)場(chǎng)澆筑設(shè)備使用天泵入倉,混凝土澆筑時(shí)導(dǎo)管下料高度距離倉面有時(shí)大于2 m,造成混凝土在自落過程中發(fā)生離析現(xiàn)象,并對(duì)模板形成了一定的沖擊力,造成模板尺寸出現(xiàn)變形。
針對(duì)前期對(duì)帶斜面、曲面已澆筑混凝土的檢查以及對(duì)作業(yè)人員的問詢,少許模板及其支架材質(zhì)不滿足要求。雖然澆筑此類倉面時(shí),作業(yè)人員針對(duì)此因素進(jìn)行了相應(yīng)的措施處理,但還是有部分出現(xiàn)此現(xiàn)象。
通過對(duì)7 倉混凝土澆筑施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)混凝土澆筑時(shí),存在一定的振搗不規(guī)范操作現(xiàn)象,振搗時(shí)間不足20 s,振搗不充分,共有3 倉,7 倉混凝土澆筑成型后其中1 倉出現(xiàn)了蜂窩麻面問題,1 倉出現(xiàn)了錯(cuò)臺(tái)、跑模、掉角問題。
通過對(duì)6 倉倉面普遍較小、鋼筋密集、最小斷面尺寸為24 cm×24 cm(長×寬)、雙層鋼筋間距最小10 cm 的倉面澆筑時(shí),發(fā)現(xiàn)下料和振搗難度大,造成混凝土澆筑成形后出現(xiàn)麻面、蜂窩缺陷的概率增加。調(diào)查中方量小、鋼筋密集倉面共6 倉,澆筑成形后,其中2 倉出現(xiàn)問題癥結(jié)現(xiàn)象。
通過對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查,混凝土澆筑施工過程中,作業(yè)人員采取了分層澆筑、限時(shí)接茬、前面澆筑后面振搗的方法,但存在振搗過遲現(xiàn)象。
通過對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查,混凝土澆筑施工前,由于澆筑倉面小,混凝土澆筑施工時(shí),作業(yè)人員振搗時(shí)還是存在碰撞模板的情況。
通過對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查,普遍存在模板周轉(zhuǎn)次數(shù)超標(biāo)準(zhǔn),檢查的兩批次68 塊模板,其中25 塊表面平整度超過5 mm,且模板變形后無檢修措施。調(diào)查中檢查的兩批次模板所澆筑8 倉混凝土,其中3 倉出現(xiàn)了問題癥結(jié)現(xiàn)象。
對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查及查閱質(zhì)檢相應(yīng)資料,現(xiàn)場(chǎng)檢查50 處接縫,其中17 處模板間接縫寬度大于2 mm,影響整體平整度。
針對(duì)振搗時(shí)間不足、深度不夠、漏振的問題,為了確?,F(xiàn)場(chǎng)混凝土澆筑施工質(zhì)量,進(jìn)行組織培訓(xùn),并設(shè)專人現(xiàn)場(chǎng)旁站,及時(shí)整改旁站監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的各類質(zhì)量問題,確保混凝土澆筑施工過程規(guī)范。
針對(duì)小體積混凝土方量小,鋼筋密集,下料、振搗困難的問題,在混凝土施工中,作業(yè)人員對(duì)操作流程并不陌生,但是質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng),因此提高作業(yè)人員質(zhì)量意識(shí)至關(guān)重要。每倉混凝土澆筑前,確認(rèn)澆筑人員名單,做到責(zé)任明晰、現(xiàn)場(chǎng)可控。并在澆筑完成后,通過例會(huì)向作業(yè)隊(duì)伍負(fù)責(zé)人通報(bào)檢查結(jié)果,限期整改,以提高作業(yè)隊(duì)伍的質(zhì)量意識(shí)。針對(duì)不方便下料、振搗的擋墻部位,指導(dǎo)并實(shí)施設(shè)置尺寸為30 cm×30 cm(長×寬)下料孔、振搗孔。在鋼筋密集倉面,大振動(dòng)棒無法深入混凝土、鋼筋內(nèi)部振搗密實(shí),必須使用小振動(dòng)棒。嚴(yán)格要求作業(yè)隊(duì)伍配備各型號(hào)大小振動(dòng)棒,對(duì)于鋼筋過密倉面較小部位澆筑時(shí)采用30 mm 振動(dòng)棒,以滿足各種施工現(xiàn)場(chǎng)情況。通過此項(xiàng)措施的實(shí)施,在現(xiàn)場(chǎng)澆筑過程中,對(duì)于擋墻的斜面、鋼筋密集的倉面能夠做到各層混凝土澆筑密實(shí),外觀質(zhì)量明顯改善。
針對(duì)模板周轉(zhuǎn)次數(shù)過多,未合理檢修的問題,降低模板周轉(zhuǎn)次數(shù)、定期檢修模板,安排技術(shù)員采用授課培訓(xùn)與現(xiàn)場(chǎng)示范相結(jié)合的方式,使每位作業(yè)人員掌握操作要領(lǐng),保證正確操作。班前做好技術(shù)交底工作,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指導(dǎo)澆筑,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。對(duì)入場(chǎng)的每批次模板進(jìn)行登記,并控制現(xiàn)場(chǎng)模板周轉(zhuǎn)次數(shù),拆模后分類堆放、周轉(zhuǎn)。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)模板使用次數(shù)進(jìn)行標(biāo)記,每次使用后及時(shí)歸整模板,淘汰已經(jīng)不滿足使用要求的模板,再將使用次數(shù)不同的模板分類堆放,理論上控制模板使用次數(shù)不超過4 次。對(duì)于重復(fù)利用的模板,在安裝和拆除時(shí)應(yīng)采取必要的保護(hù)措施,不得強(qiáng)裝、強(qiáng)拆、隨意扔放和堆放。設(shè)置專人對(duì)各批次模板進(jìn)行檢修,定期檢查維修模板,并詳細(xì)記錄入臺(tái)賬。對(duì)每次拆模后的模板,初步判斷可繼續(xù)使用,但是需要進(jìn)行維修的,由專人負(fù)責(zé)修復(fù)到位。主要以鐵皮包裹對(duì)邊角、孔洞進(jìn)行封邊加固。模板材質(zhì)應(yīng)滿足工程建設(shè)需要,其木、竹材質(zhì)不宜低于三等材,且不得使用腐朽、嚴(yán)重扭曲、有蛀孔等缺陷的材料。使用層板膠合模板時(shí)應(yīng)提前備料,待干燥處理后方可使用,為控制開裂和干縮的影響,其含水率宜控制在15%以下。
針對(duì)模板接縫拼裝問題,保證模板自身的加工精度,以滿足規(guī)范平整度要求。模板拼裝時(shí)應(yīng)保證與其相鄰面板間縫隙最小,必要時(shí)可采用塑料膠帶等進(jìn)行封閉。木、竹面板在拼裝后至混凝土澆筑前時(shí)間段,應(yīng)采取扣膜和灑水等方式控制含水率和干縮縫隙?;炷翝仓?,應(yīng)在面板表面均勻涂抹脫模劑。拆模后,應(yīng)及時(shí)清理面板表面附著的遺留物。
通過對(duì)施工過程中的問題及時(shí)進(jìn)行總結(jié)處理,小體積混凝土外觀質(zhì)量得到了顯著提升,蜂窩麻面、錯(cuò)臺(tái)、跑模、掉角等問題明顯得到了控制,減少了后期缺陷處理工作量,縮短工期22 天,以每天工期人工及設(shè)備成本1 000 元計(jì)算,節(jié)約費(fèi)用2.2 萬元。解決了小體積混凝土外觀質(zhì)量控制的難題,順利完成了預(yù)定目標(biāo),為后續(xù)涵閘泵站小體積混凝土施工積累了經(jīng)驗(yàn),樹立了目標(biāo),同時(shí)培養(yǎng)了一批技術(shù)人才和有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工人;提高了小體積混凝土外觀質(zhì)量合格率,對(duì)混凝土澆筑等過程有了更深刻的認(rèn)識(shí),對(duì)出現(xiàn)外觀質(zhì)量的原因認(rèn)識(shí)更清晰。
在施工過程中運(yùn)用了大量統(tǒng)計(jì)分析方法,嚴(yán)格按照PDCA 循環(huán)程序,提升了對(duì)質(zhì)量控制的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力和自信心,為今后解決其他類似問題奠定了基礎(chǔ)。同時(shí),分析問題、解決問題的能力有了較大的提高,激發(fā)了項(xiàng)目人員的質(zhì)量管理熱情。