耿衛(wèi)眾
(古交西山發(fā)電有限公司, 山西 古交 030206)
古交西山發(fā)電公司2×660 MW直接空冷燃煤機組輸灰系統(tǒng)采用雙套管正壓氣力輸灰工藝,運行過程中經(jīng)常出現(xiàn)內(nèi)套管磨損脫落,起不到雙套管的作用而造成灰管堵塞;整體輸灰管道法蘭連接焊縫處及彎頭、閥門等設(shè)備磨損嚴重,漏灰補漏頻繁,嚴重影響系統(tǒng)出力。輸灰系統(tǒng)用氣量大,增加了空壓機運行耗能,導致空壓機耗電量居高不下。為解決這一問題,該廠對2號機組輸灰系統(tǒng)進行了改造,將雙套管輸灰系統(tǒng)改造為流速較低的先導栓塞式輸灰系統(tǒng),改造后分析耗氣量及輸送能力,驗證改造效果。
古交西山發(fā)電公司2號鍋爐尾部煙氣采用電袋復合除塵器除塵,即一級靜電除塵器加二級布袋除塵器。其中靜電除塵器共8個灰斗,布袋除塵器2排8縱,共16個灰斗。其輸灰系統(tǒng)采用雙套管正壓濃相氣力輸灰工藝,電袋除塵器灰斗至灰?guī)燧敾夜艿拦苍O(shè)置3條,其中靜電除塵器灰斗分A、B列共設(shè)2條(每4個灰斗設(shè)1條)DN200/DN250灰管將飛灰送至灰?guī)欤?、二排布袋除塵器設(shè)1條DN150/DN175灰管將飛灰送至灰?guī)?。省煤器輸灰管道與電除塵 B 列輸灰管合并,脫硝輸灰管道與電除塵A列輸灰管合并。
輸灰系統(tǒng)投運以來,機組燃煤煤質(zhì)較差、灰量大,為提高系統(tǒng)出力,物料流速較高,末端設(shè)計流速12~14 m/s,輸灰管道磨損嚴重,電除塵輸灰管道磨損尤其突出。為跨越鐵路,輸灰管道布置在距地面35 m的高空管架上,管道泄露后,補漏比較困難,維護工作量大,耗時長,影響輸灰系統(tǒng)出力,同時,漏灰極易造成廠區(qū)環(huán)境污染。
為了防止氣灰分層造成堵管,輸灰系統(tǒng)用氣量較大。原設(shè)計5臺空壓機可滿足兩臺機組額定負荷工況下輸灰系統(tǒng)的要求,實際額定負荷工況需啟動7臺空壓機(其中1臺處于調(diào)峰狀態(tài),運行時有一半時間“加載”出力)才能滿足兩臺機組輸灰系統(tǒng)的要求,空壓機運行能耗高。
本次輸灰系統(tǒng)改造的主要目的是減少輸灰管道磨損泄露的頻次,延長設(shè)備運行壽命,提高系統(tǒng)出力;節(jié)約壓縮空氣耗量,減少空壓機運行能耗。
氣力輸送系統(tǒng)的輸送管道及其閥門磨損與輸送速度有關(guān),然而輸送速度又與輸送管道壓力損失有關(guān),輸送管道及其閥門磨損取決于輸送管道壓力損失和輸送速度,降低輸送管道初速度是減少磨損的有效措施[1]. 雙套管輸灰系統(tǒng)在倉泵連續(xù)輸灰工程中,其工作過程分為進料、充壓、輸送、吹掃4個階段,由于管道吹掃階段流速高、灰氣比小、浪費大量壓縮空氣[2]. 因此,在輸灰過程中省略管道吹掃階段,將有助于節(jié)約壓縮空氣,減少空壓機的運行臺數(shù)。
先導栓塞式輸灰系統(tǒng)采用切割式低壓滿管輸送方式,徹底解決了系統(tǒng)堵管問題,輸送壓力、管道流速下降,可以減緩管道及閥門的磨損,提高系統(tǒng)的輸送能力,減少輸灰系統(tǒng)耗氣量。
先導栓塞式輸灰系統(tǒng)輸送狀態(tài)為滿倉泵滿管恒壓恒流輸送,先導式自動成栓閥是輸送系統(tǒng)的主要設(shè)備,閥體自帶壓力表,每個閥門都有進出氣源口,閥與閥之間通過先導管連接,前一個自動成栓閥將輸送介質(zhì)傳遞給后一個自動成栓閥,自動成栓閥自動感應(yīng)輸灰管道壓力,自主開關(guān),從而實現(xiàn)先導功能。栓塞系統(tǒng)是主動力,先導式是預(yù)動力。主動力與預(yù)動力的共同作用相當于一個人推車加一人在前面拉車,一推一拉,更有利于飛灰輸送,且輸送要求氣源壓力更低[3]. 在主進氣與伴氣管總氣源管道上加裝一臺調(diào)壓閥,使壓力調(diào)整到0.3 MPa左右,讓先導式栓塞閥保持在一個低壓、恒壓狀態(tài)下輸送,在先導功能主動力與預(yù)動力的作用下,整個輸灰管道都在一個較低壓力下工作,所以輸送流速低,平均不超過5 m/s,灰?guī)於瞬怀^8 m/s[4].
將2號爐脫硝、省煤器輸灰管道并入布袋除塵器輸灰管道,仍然采用雙套管正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)。電除塵A、B列輸灰系統(tǒng)分別進行改造,采用先導栓塞式輸灰工藝。
電除塵輸灰管道布置方式不做改變,在輸灰管道上加裝先導式栓塞閥,每個彎頭前后各1個,水平或垂直管道每隔5 m 1個,倉泵與倉泵之間水平管道平均2 m 1個,先導式栓塞閥安裝與輸灰管角度成35°~45°,便于檢修。先導式栓塞閥與伴氣管的連接件對應(yīng),用專用的PU管快速連接。在每條輸灰管道旁邊加裝專用的伴氣管道,至廠外灰?guī)於喂?條伴氣管道,給栓塞閥供氣,并在伴氣管的合理位置安裝相應(yīng)的疏水閥門[5].
取消原電除塵輸灰系統(tǒng)的流化閥、補氣閥、助吹閥等輔助進氣氣源,在空壓機房儲氣罐的總?cè)霘庠垂苌祥_口安裝倉泵主進氣管道及先導式栓塞閥的伴氣管道。在每個輸送單元的壓縮空氣母管安裝空氣過濾器、阻灰氣、調(diào)壓閥、氣動控制閥,并在氣動調(diào)節(jié)閥后的壓縮空氣母管接引輸灰主進氣及伴氣管道,在新接引的主進氣管道上安裝壓力變送器及流量表對輸灰系統(tǒng)消耗壓縮空氣量進行計量。
因改造前未對2號爐輸灰管道安裝壓縮空氣計量表,耗氣量無法統(tǒng)計,但改造前1號爐與2號爐輸灰系統(tǒng)均采用雙套管正壓氣力輸灰,工藝相同,為便于對2號爐輸灰系統(tǒng)技術(shù)改造前后的壓縮空氣耗量進行比對,因此在1號爐電除塵輸灰管路A、B側(cè)各安裝2臺流量計對輸灰耗氣量進行統(tǒng)計,安裝位置分別為電除塵輸灰管路A、B側(cè)主進氣、補氣管道。流量計于2021年10月1日全部安裝完成,累計流量于2021年10月1日24:00開始統(tǒng)計。
2號爐電除塵輸灰系統(tǒng)改造后,取消了原輸灰系統(tǒng)的流化閥、補氣閥、助吹閥等輔助進氣氣源,在空壓機房儲氣罐的總?cè)霘庠垂苌祥_口安裝倉泵主進氣管道及先導式栓塞閥的伴氣管道,并在新接引的主進氣管道上安裝流量表對輸灰系統(tǒng)耗氣量進行計量。流量計在輸灰管路改造期間安裝,累計流量于2021年10月1日24:00開始統(tǒng)計。
2號爐電除塵輸灰系統(tǒng)改造完成后對輸灰系統(tǒng)進行調(diào)試,于2021年10月08日調(diào)試基本完成,輸灰系統(tǒng)運行正常,因此,將10月08日作為2號爐輸灰系統(tǒng)改造前后采集數(shù)據(jù)的分界點,即:因1號爐輸灰系統(tǒng)未進行改造,將10月08日之前的數(shù)據(jù)作為2號爐輸灰系統(tǒng)改造前的數(shù)據(jù);2號爐10月08日后的數(shù)據(jù)作為2號爐輸灰系統(tǒng)改造后的數(shù)據(jù)。
1) 1號爐輸送噸灰耗氣量。
1號爐電除塵輸灰耗氣量記錄時間為2022年10月02日—2022年10月08日(各氣力輸送設(shè)備正常運行),平均噸耗氣量為116.146 m3/t,各參數(shù)見表1.
表1 1號爐電除塵輸灰管路輸灰量及壓縮空氣耗量表
10月02日—07日1號爐共燃煤35 718 t,平均灰分29.03%,產(chǎn)生飛灰8 596.04 t,其中電除塵輸灰管路輸送的飛灰量為6 876.83 t;消耗氣量798 713 m3. 輸送1噸灰平均耗氣量為116.146 m3/t.
2) 2號爐輸送噸灰耗氣量。
2號爐輸送噸灰耗氣量記錄時間為2021年10月09日—2021年10月16日,平均噸耗氣量為70.341 m3/t,各參數(shù)見表2.
表2 2號爐電除塵輸灰管路輸灰量及壓縮空氣耗量表
10月09日—16日2號爐共燃煤33 672 t,平均灰分31.86%,產(chǎn)生飛灰4 897.54 t,其中電除塵輸灰管路輸送的飛灰量為9 119.97 t,耗氣量513 205 m3,輸送1噸灰平均耗氣量為70.341 m3/t.
改造后節(jié)氣率:
(1-70.341÷116.146)×100=39.44%
2號爐電除塵輸灰系統(tǒng)改造后,對系統(tǒng)的輸灰能力進行了試驗。
3.2.1 試驗參數(shù)
倉泵的堆積密度取0.8 t/m3;充滿系數(shù)根據(jù)各倉泵實際裝灰情況取值。
3.2.2 計算方法
Gm=Vp×n1×ψ×Yh×n2
式中,Gm為單位時間輸灰量,t;Vp為單個倉泵幾何容積,m3;n1為倉泵數(shù)量;Yh為堆積密度,t/m3;ψ為倉泵充滿系數(shù);n2為單位時間輸送次數(shù)。
3.2.3 試驗過程
2號機電除塵輸灰系統(tǒng)改造后輸灰能力試驗于2021年10月12日進行。根據(jù)機組負荷運行情況及產(chǎn)灰量將2號爐電除塵輸灰系統(tǒng)停運進行攢灰,保證灰斗存灰量,以滿足試驗要求,并計算出力結(jié)果。
2021年10月12日 10:00開始停運2號爐A側(cè)輸灰系統(tǒng),灰斗進行攢灰。11:00啟動2號爐A側(cè)輸灰系統(tǒng)進行輸灰,減壓閥壓力不做調(diào)整,減壓閥后壓力0.26 MPa,1 h可輸灰7次。14:00開始停運2號爐B側(cè)輸灰系統(tǒng),灰斗進行攢灰。15:00啟動2號爐B側(cè)輸灰系統(tǒng)進行輸灰,減壓閥壓力不做調(diào)整,減壓閥后壓力0.28 MPa,1 h可輸灰8次。
1) 2號爐電除塵輸灰管路A側(cè)輸灰能力試驗期間輸灰曲線見圖1.
2號爐電除塵輸灰管路A側(cè)1 h可輸送飛灰7次,其中第4、5次輸灰各倉泵裝灰全觸發(fā)高料位,第1、2次輸灰,各倉泵裝灰充滿度在75%以上,第3、6、7次輸灰,各倉泵裝灰充滿度應(yīng)在85%以上,因此倉泵整體充滿度取85%. 根據(jù)計算方法可知電除塵輸灰管路A側(cè)出力為57.12 t/h.
圖1 2號爐電除塵輸灰管路A側(cè)輸灰曲線圖
2) 2號爐電除塵輸灰管路B側(cè)輸灰能力試驗期間輸灰曲線見圖2.
圖2 2號爐電除塵輸灰管路B側(cè)輸灰曲線圖
2號爐電除塵輸灰管路B側(cè)每小時可輸送飛灰8次,其中第1—3次,各倉泵裝灰充滿度應(yīng)在70%以上,第4—8次,各個倉泵均能觸發(fā)高料位,因此倉泵整體充滿度取85%. 根據(jù)計算方法可知電除塵輸灰管路B側(cè)出力為65.28 t/h.
因此,試驗期間電除塵輸灰總出力為:57.12+65.28=122.4 t/h.
系統(tǒng)出力試驗在輸灰系統(tǒng)正常輸送情況下進行,若提高減壓閥后輸送壓力,系統(tǒng)出力將進一步提高,能夠滿足機組正常運行要求。
先導栓塞式輸灰系統(tǒng)可以實現(xiàn)低壓、恒速、恒流、恒壓輸送,真正實現(xiàn)了節(jié)能降耗、降低磨損的功能。經(jīng)過改造后,2號爐電除塵輸灰管路節(jié)氣效果明顯,不同工況運行時,比改造前節(jié)約1.5臺空壓機,用氣量減少了100.5 m3/min,輸送1噸灰的耗氣量較改造前減少39.44%;實際輸灰能力可達122.4 t/h,滿足機組正常運行時的輸灰要求。經(jīng)驗證,使用先導式輸灰系統(tǒng)從根本上解決了原輸灰系統(tǒng)存在的耗氣量大、飛灰流速高導致輸灰管路頻繁泄露的問題,輸灰系統(tǒng)運行可靠性、經(jīng)濟性得到提高,具有顯著的應(yīng)用推廣前景。