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快節(jié)奏高效化生產(chǎn)轉(zhuǎn)爐爐況維護(hù)實(shí)踐

2023-03-10 01:15郭佳寧孟祥宇胡小路范立新相尚博
山西冶金 2023年7期
關(guān)鍵詞:爐襯爐況爐料

郭佳寧,李 勇,孟祥宇,張 雷,胡小路,郝 寧,范立新,相尚博

(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北 唐山 063200)

1 生產(chǎn)背景

隨著首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司(全文簡(jiǎn)稱“首鋼京唐公司”)生產(chǎn)格局發(fā)生變化,煉鋼部轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)壓力負(fù)荷不斷增加,如何在保證轉(zhuǎn)爐持續(xù)高產(chǎn)情況下,還能夠?qū)崿F(xiàn)爐況的穩(wěn)定控制是目前面臨的一大問(wèn)題。為保證爐況的穩(wěn)定控制,本文從轉(zhuǎn)爐濺渣效果的提高、轉(zhuǎn)爐薄弱部位控制、管理方式改進(jìn)等幾個(gè)方面進(jìn)行重點(diǎn)闡述,應(yīng)用濺渣護(hù)爐技術(shù)之后,轉(zhuǎn)爐爐齡大幅攀升。濺渣護(hù)爐效果對(duì)爐況穩(wěn)定的影響占比在80%以上,因此,濺渣效果的好壞是爐況穩(wěn)定的關(guān)鍵。轉(zhuǎn)爐爐襯薄弱部位如轉(zhuǎn)爐爐底、熔池、裝入側(cè)、渣線、耳軸部位的維護(hù)效果也是保證爐況穩(wěn)定的前提,通過(guò)改進(jìn)管理方式也是提高轉(zhuǎn)爐爐況穩(wěn)定性的手段之一。

2 穩(wěn)定爐況實(shí)踐

2.1 濺渣效果的提高

濺渣效果的好壞是爐況穩(wěn)定的關(guān)鍵。圍繞提升爐況問(wèn)題,煉鋼作業(yè)區(qū)重點(diǎn)從以下方面開展工作:控制爐渣MgO 含量,提高濺渣層性能;增加渣量,保證濺渣層厚度;爐渣改質(zhì),提高濺渣層性能;杜絕剩鋼,提高濺渣層性能[1-2]。

2.1.1 控制爐渣MgO 含量,提高濺渣層性能

爐渣w(MgO)控制是保證濺渣護(hù)爐效果和減緩吹煉過(guò)程對(duì)爐襯化學(xué)侵蝕的關(guān)鍵性技術(shù),爐渣w(MgO)對(duì)爐渣黏度、高溫耐火性能等產(chǎn)生重要影響[3-4]。煉鋼作業(yè)區(qū)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,將w(MgO)控制在8%~12%,主要以加輕燒白云石為主。操作思路為:將前期爐渣w(MgO)控制在8%~10%,中期爐渣w(MgO)控制在10%~11%,后期爐渣w(MgO)控制在11%~12%;生產(chǎn)過(guò)程根據(jù)測(cè)厚數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)控制MgO 含量。

2.1.2 增加渣量,保證濺渣層厚度性能

確保合適的留渣量,保證爐襯內(nèi)表面形成足夠厚度的濺渣層,并可在濺渣后對(duì)裝入側(cè)和出鋼側(cè)進(jìn)行搖爐掛渣,將剩余爐渣倒入渣罐。出鋼結(jié)束后,若無(wú)特殊情況,采用全濺渣操作,保證濺渣效果。

2.1.3 實(shí)施爐渣改質(zhì),提高濺渣層性能

當(dāng)爐渣氧化性強(qiáng)時(shí),若不采取改質(zhì)處理,就會(huì)造成濺渣時(shí)間延長(zhǎng),氮?dú)庥昧考哟?,濺渣層耐侵蝕性能變差等,從而影響濺渣護(hù)爐效果[5]。主要改善手段如下:濺渣時(shí)加入一定量焦炭(300~500 kg),降低爐渣TFe 含量;濺渣時(shí)加入一定量輕燒白云石或生白云石(300~1 000 kg),增加渣中MgO 含量,降低爐渣溫度,使?fàn)t渣黏度提高;加入一定量改質(zhì)劑,采用分批加入方式,濺渣前加1 批,濺渣時(shí)視渣況加入1~2 批,保證加入調(diào)渣劑后1 min 左右能夠明顯起渣。

2.1.4 杜絕剩鋼,提高濺渣層性能

爐內(nèi)若有剩鋼,濺渣后渣層因含有鋼水顆粒,流動(dòng)性強(qiáng),與爐襯黏結(jié)效果差,易發(fā)生剝落。另外,渣層熔點(diǎn)低,再次吹煉過(guò)程損毀快。因此,杜絕爐內(nèi)剩鋼現(xiàn)象是保證濺渣護(hù)爐操作穩(wěn)定的重要條件[6]。主要改善手段如下:強(qiáng)化傾動(dòng)工操作水平,避免圓流抬爐;根據(jù)出鋼側(cè)厚度選用合理長(zhǎng)度的出鋼口,避免出鋼口過(guò)長(zhǎng)造成鋼出不盡問(wèn)題;轉(zhuǎn)爐前期和中期,出鋼側(cè)較厚,選用1.57 m 或1.67 m 長(zhǎng)度的出鋼口;轉(zhuǎn)爐后期,出鋼側(cè)較薄,選用1.4 m 長(zhǎng)度的出鋼口,特殊情況下,可以在長(zhǎng)1.4 m 的基礎(chǔ)上適當(dāng)切除一部分,使用1.35~1.40 m長(zhǎng)的出鋼口;出鋼側(cè)出現(xiàn)凹坑造成出不凈鋼時(shí),及時(shí)對(duì)凹坑位置進(jìn)行投補(bǔ)、噴補(bǔ)找平;開發(fā)應(yīng)用新型鉆頭,適當(dāng)提高出鋼口壽命,保證出鋼口狀態(tài)。

2.2 爐襯薄弱部位的控制

2.2.1 爐底控制

新砌轉(zhuǎn)爐爐底高度1 000 mm,熔池磚厚度850 mm,液面高度10.50 m,保證爐底處于一個(gè)合理的高度是穩(wěn)定操作的前提之一,爐底過(guò)高或過(guò)低都會(huì)給操作帶來(lái)不利影響,導(dǎo)致惡性事故的發(fā)生。通過(guò)對(duì)多年積累的數(shù)據(jù)分析來(lái)看,當(dāng)前期爐爐底超過(guò)1 200 mm,中后期爐爐底超過(guò)1 300 mm 時(shí),氧槍黏鋼、吃槍、黏假罩等各類事故發(fā)生率明顯上升。而當(dāng)爐底低于400 mm時(shí),由于爐底低、熔池薄,裝入側(cè)補(bǔ)爐料層在熔池部位1.8 m 距離上始終出現(xiàn)斷橋,使裝入側(cè)補(bǔ)爐料層無(wú)法連接形成整體而易脫落,使轉(zhuǎn)爐壽命降低;裝入側(cè)的大起大落導(dǎo)致渣線部位侵蝕加快而凹進(jìn)明顯;渣線部位的凹進(jìn)又導(dǎo)致耳軸噴補(bǔ)料層斷橋不能連接成片,進(jìn)而易脫落,降低轉(zhuǎn)爐壽命。各部位爐襯維護(hù)效果均不好,與濺渣護(hù)爐不能緊密結(jié)合,導(dǎo)致爐況起伏大。因此,解決爐底和熔池持續(xù)下降問(wèn)題是穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐爐況的關(guān)鍵。

爐底過(guò)低控制措施(爐底低于400 mm):除高碳鋼種及鐵水條件異常波動(dòng)的爐次,入爐輕燒白云石必須保證3~4 t/ 爐,爐渣w(MgO)按照10%~12%控制,堿度R 按照3.6 控制;濺渣提槍的同時(shí)向爐內(nèi)加入300~1 000 kg 生白云石,向后搖爐掛渣后再倒渣,充分利用轉(zhuǎn)爐交錯(cuò)等待時(shí)間黏渣護(hù)爐;將濺渣流量下調(diào)至60 000~63 000 m3/h,槍位控制在1~2 m,將原先濺渣3~5 min 適當(dāng)延長(zhǎng)至5~6 min;降低復(fù)吹供氣強(qiáng)度,選擇最小的復(fù)吹槍供氣流量(由班組崗位動(dòng)態(tài)操作調(diào)整)。

爐底過(guò)高控制措施(爐底超過(guò)1 200 mm):減少輕燒白云石加入量,按照1.0~2.0 t/爐控制,不使用生白云石調(diào)渣;控制濺渣氮?dú)饬髁繒r(shí),在自動(dòng)狀態(tài)下選擇65 000 m3/h 流量,槍位控制在1~2 m,適當(dāng)提高復(fù)吹供氣強(qiáng)度,復(fù)吹槍供氣流量增大(由班組崗位動(dòng)態(tài)操作調(diào)整);適當(dāng)增加低碳措施,走CAS-OB 工藝路線處理鋼種。

當(dāng)爐底超過(guò)1 300 mm,組織洗爐底操作。

2.2.2 裝入側(cè)控制

裝入側(cè)因受鐵水、廢鋼的沖擊,是整個(gè)轉(zhuǎn)爐爐襯最薄弱的環(huán)節(jié)之一,也是事故發(fā)生率最高的位置。合理選用補(bǔ)爐料及補(bǔ)爐方式是保證裝入側(cè)穩(wěn)定的關(guān)鍵。合理選用補(bǔ)爐爐次,盡可能選用中低碳鋼補(bǔ)爐,將終點(diǎn)w(C)控制在0.03%~0.05%,終點(diǎn)溫度可適當(dāng)控制得高一些,在1 660 ℃以上;遇高碳鋼補(bǔ)爐,須將渣子倒凈;補(bǔ)爐爐次嚴(yán)禁爐內(nèi)剩鋼。

合理選用補(bǔ)爐方式及補(bǔ)爐料,當(dāng)裝入側(cè)整體虧料時(shí),可采用留渣加生白云石的補(bǔ)爐方式,在短時(shí)間內(nèi)將爐料整體鋪平,或者使用鐵塊或粒度稍大的40 渣鋼進(jìn)行補(bǔ)裝入側(cè)部位。當(dāng)裝入側(cè)出現(xiàn)局部凹坑時(shí),可采用倒凈爐渣后加料補(bǔ)的方式。

2.2.3 裝入側(cè)控制

渣線及耳軸控制:動(dòng)態(tài)控制爐底和前大面厚度,調(diào)整渣線位置,避免集中侵蝕一個(gè)位置。采用噴補(bǔ)結(jié)合投補(bǔ)的方式對(duì)渣線位置進(jìn)行維護(hù);充分利用生產(chǎn)間隙,組織噴補(bǔ)耳軸;優(yōu)化生產(chǎn)組織,避免1 座轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)時(shí)間冶煉半鋼,同時(shí)充分利用常規(guī)爐次渣量大的特點(diǎn),保證耳軸部位濺渣效果。

2.3 管理方式的改進(jìn)

1)激光測(cè)厚。利用激光測(cè)厚儀實(shí)施轉(zhuǎn)爐重點(diǎn)監(jiān)控和維護(hù),每班每座轉(zhuǎn)爐進(jìn)行1 次激光測(cè)厚,每次測(cè)厚后認(rèn)真研究爐況展開圖,與前幾次爐況及同期爐進(jìn)行比較,分析爐襯發(fā)生變化的原因,關(guān)注爐襯薄弱環(huán)節(jié),對(duì)爐襯侵蝕嚴(yán)重的部位進(jìn)行重點(diǎn)維護(hù),更重要的是使轉(zhuǎn)爐始終處于一個(gè)受控狀態(tài),做到心中有數(shù)。

2)協(xié)調(diào)生產(chǎn)組織。加強(qiáng)與調(diào)度的溝通,協(xié)調(diào)好品種,根據(jù)爐況動(dòng)態(tài)調(diào)整低碳品種和CAS 路線品種的安排。

3)全員參與。制定轉(zhuǎn)爐維護(hù)責(zé)任分工細(xì)則,細(xì)化從上到下每個(gè)崗位的責(zé)任和義務(wù),讓每個(gè)人擔(dān)責(zé)任、盡義務(wù)。

4)加強(qiáng)崗位培訓(xùn)。對(duì)煉鋼作業(yè)區(qū)的崗位人員進(jìn)行定期培訓(xùn),一是介紹影響爐況的不利因素,二是介紹轉(zhuǎn)爐的薄弱環(huán)節(jié),三是介紹目前面臨的爐役周轉(zhuǎn)問(wèn)題,四是介紹補(bǔ)爐料、噴補(bǔ)料的特點(diǎn),五是介紹噴補(bǔ)、補(bǔ)爐操作中需要注意的問(wèn)題。

5)做好副槍日常維護(hù)。做好日常副槍維護(hù)工作,減少因副槍故障引起轉(zhuǎn)爐倒?fàn)t測(cè)溫取樣對(duì)爐況造成的影響。

6)避免等包。加強(qiáng)四班和熱修包、調(diào)度室的溝通聯(lián)系,減少拉碳等包泡爐現(xiàn)象的發(fā)生。

7)提高鉆眼車作業(yè)效率。優(yōu)化鉆眼車鉆頭形式,縮短鉆眼時(shí)間,將鉆眼時(shí)間控制在25 min 內(nèi),減少鉆眼時(shí)間長(zhǎng)引起爐襯溫度波動(dòng)大而對(duì)爐況造成的影響。

3 實(shí)踐成果

通過(guò)摸索、數(shù)據(jù)積累、現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)調(diào)整等手段,取得了以下成果:通過(guò)優(yōu)化濺渣操作,使濺渣效果有所保證;轉(zhuǎn)爐爐底厚度波動(dòng)明顯減少,爐齡和爐底的實(shí)際厚度基本與參考值持平;對(duì)爐渣進(jìn)行改質(zhì),提高了濺渣層性能;裝入側(cè)部位、渣線、耳軸部位得到穩(wěn)定控制。

4 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)長(zhǎng)期研究分析和反復(fù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,煉鋼部5 座轉(zhuǎn)爐爐況持續(xù)穩(wěn)定控制,為生產(chǎn)任務(wù)的順利完成奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。下一步工作著力于將制定的控制措施穩(wěn)定落地執(zhí)行,保證對(duì)轉(zhuǎn)爐各部位爐襯侵蝕的穩(wěn)定控制;繼續(xù)研究發(fā)掘一些新型快速補(bǔ)爐料,保證短時(shí)間內(nèi)能夠針對(duì)薄弱部位加強(qiáng)補(bǔ)護(hù);加強(qiáng)向同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)的學(xué)習(xí)交流,對(duì)標(biāo)縮差,找到目前仍然存在的問(wèn)題和不足,不斷提高自身水平。

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