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φ3 880 mm多噴嘴水煤漿氣化爐燒嘴壓差優(yōu)化總結(jié)

2023-03-09 01:49:47陳佳俊馬庭強(qiáng)張富國楊傳琦鄭俊魁呂鵬宇郭祥輝
中氮肥 2023年6期
關(guān)鍵詞:環(huán)隙耐火磚煤漿

張 超,陳佳俊,馬庭強(qiáng),張富國,楊傳琦,張 垚,鄭俊魁,呂鵬宇,郭祥輝

(河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司,河南 新鄉(xiāng) 453000)

0 引 言

河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(簡稱河南心連心)氣化裝置采用華東理工大學(xué)與兗礦集團(tuán)有限公司共同研發(fā)的、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多噴嘴對置式水煤漿氣化工藝。其中,一期氣化裝置3臺(tái)φ3 200 mm氣化爐兩開一備(簡稱A爐、B爐、C爐),單臺(tái)氣化爐日處理原料煤1 200 t,設(shè)計(jì)操作壓力為6.5 MPa;二期氣化裝置3臺(tái)φ3 880 mm氣化爐兩開一備(簡稱D爐、E爐、F爐),單臺(tái)氣化爐日處理原料煤3 000 t,設(shè)計(jì)操作壓力為6.5 MPa。實(shí)際生產(chǎn)中,多噴嘴水煤漿氣化爐存在諸多問題,比如高壓煤漿泵故障率高、氣化爐燒嘴壓差波動(dòng)大、氣化爐渣口壓差升高等[1],業(yè)內(nèi)經(jīng)過多年的摸索與優(yōu)化調(diào)整,這些問題在很大程度上得到了解決或緩解。近年來,河南心連心φ3 880 mm多噴嘴水煤漿氣化爐燒嘴壓差波動(dòng)成為制約氣化爐長周期運(yùn)行的主要因素,后經(jīng)分析與探討,對燒嘴室尺寸、耐火磚結(jié)構(gòu)以及燒嘴環(huán)隙尺寸進(jìn)行了優(yōu)化,燒嘴壓差波動(dòng)情況得到緩解,延長了氣化爐的運(yùn)行周期。以下對有關(guān)情況作一簡介。

1 改造背景

河南心連心φ3 880 mm多噴嘴水煤漿氣化爐運(yùn)行過程中,經(jīng)常出現(xiàn)燒嘴壓差波動(dòng),導(dǎo)致燒嘴室壁溫及燒嘴冷卻水回水溫度升高,偶爾也出現(xiàn)拱頂壁溫升高,燒嘴端面燒蝕嚴(yán)重,氣化爐運(yùn)行周期短(平均僅43 d),燒嘴壓差波動(dòng)成為制約氣化爐長周期運(yùn)行的主要因素。停爐檢查發(fā)現(xiàn),燒嘴室積渣嚴(yán)重,通過與業(yè)內(nèi)企業(yè)及設(shè)備專利商的交流,初步判定燒嘴室積渣是導(dǎo)致燒嘴壓差波動(dòng)的直接原因。

為從根本上解決燒嘴壓差波動(dòng)問題,還需從消除燒嘴頭部回流區(qū)后移問題入手,可對燒嘴室尺寸及耐火磚結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),消除或減弱燒嘴頭部結(jié)渣問題[2];另外,可對工藝燒嘴結(jié)構(gòu)尺寸進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,提高入氣化爐氧氣、煤漿的動(dòng)量,促使回流區(qū)遠(yuǎn)離燒嘴。為此,河南心連心計(jì)劃對燒嘴室耐火磚及燒嘴環(huán)隙進(jìn)行優(yōu)化改造。與同行業(yè)φ3 880 mm多噴嘴水煤漿氣化爐廠家進(jìn)行對標(biāo)得知,相較于φ3 200 mm多噴嘴水煤漿氣化爐,φ3 880 mm多噴嘴水煤漿氣化爐因燒嘴直徑變大,導(dǎo)致燒嘴室直徑被迫放大,而燒嘴室直徑越大,燒嘴室積渣越嚴(yán)重。

2 優(yōu)化改造方案

(1)改造原則:① 所制定的改造方案,需理論結(jié)合實(shí)際進(jìn)行多方論證;② 要充分考慮改造可能造成的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),做好后備應(yīng)對措施,減少試驗(yàn)不成功造成的損失;③ 若改造試驗(yàn)不成功,設(shè)備應(yīng)能恢復(fù)至原來的狀態(tài)。

(2)優(yōu)化改造方案:① 燒嘴室尺寸及耐火磚結(jié)構(gòu)優(yōu)化——適度縮小燒嘴室直徑(由當(dāng)前的360 mm縮小至325 mm,再由325 mm縮小至300 mm),并將燒嘴室出口上部耐火磚由原來的帶11°切角改為無切角,以減少燒嘴室積渣;② 適度提高出燒嘴氧氣流速——據(jù)燒嘴環(huán)隙設(shè)計(jì)參數(shù),核算氧氣流速,優(yōu)化燒嘴環(huán)隙尺寸。

3 改造試驗(yàn)及試運(yùn)行情況

3.1 第一階段

第一階段改造試驗(yàn)——將燒嘴室直徑由當(dāng)前的360 mm縮小至325 mm,并將燒嘴室出口上部耐火磚由原來的帶11°切角改為無切角。

本項(xiàng)技改已在D爐、E爐、F爐上實(shí)施,改造后氣化爐燒嘴壓差波動(dòng)問題明顯好轉(zhuǎn),氣化爐運(yùn)行周期較改造前最長44 d有了明顯提升,試運(yùn)行階段實(shí)際運(yùn)行時(shí)長分別為:2022年5月25日—8月6日D爐運(yùn)行73 d,2022年7月7日—9月13日F爐運(yùn)行68 d,2022年8月6日—10月28日E爐運(yùn)行84 d。從3臺(tái)氣化爐第一階段改造后的運(yùn)行情況來看,燒嘴壓差波動(dòng)問題明顯好轉(zhuǎn),但仍存在不同程度的短時(shí)波動(dòng),需進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)化。以D爐為例,技改后其試運(yùn)行情況如下。

3.1.1 D爐運(yùn)行情況

燒嘴室尺寸及耐火磚結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造的第一臺(tái)氣化爐為D爐。D爐燒嘴室耐火磚改造后于2022年5月25日投運(yùn),8月6日停車檢修,本周期累計(jì)運(yùn)行73 d。D爐所用主流原料煤煤種為神華煤、崔家溝煤、爾林兔煤,摻配煤種為檸條塔煤、紅巖煤,煤漿負(fù)荷在134~137 m3/h,氧煤比控制在503~505 m3/m3。

2022年5月27—31日,相同煤種[爾林兔煤∶神華煤∶檸條塔煤=3∶1∶1(質(zhì)量比,下同)]下運(yùn)行,D爐燒嘴壓差未波動(dòng),E爐(當(dāng)時(shí)E爐尚未實(shí)施縮小燒嘴室直徑技改,其燒嘴室直徑仍為360 mm)燒嘴壓差波動(dòng)8 h。

2022年6月8—10日,本批次原料煤灰分為崔家溝煤8.37%、神華煤8.51%、檸條塔煤11.26%,灰熔點(diǎn)為崔家溝煤1 178 ℃、神華煤1 191 ℃、檸條塔煤1 177 ℃,D爐原料煤煤質(zhì)較差(D磨機(jī)崔家溝煤∶神華煤∶檸條塔煤=3∶1∶1,G磨機(jī)崔家溝煤∶神華煤∶檸條塔煤=3∶1∶1),E爐原料煤煤質(zhì)相對較好(E磨機(jī)崔家溝煤∶神華煤=3∶1,G磨機(jī)崔家溝煤∶神華煤∶檸條塔煤=3∶1∶1),不同煤種下運(yùn)行,D爐燒嘴壓差無波動(dòng),E爐燒嘴壓差波動(dòng)38 h。

2022年6月16—18日,本批次原料煤灰分為爾林兔煤7.29%、紅巖煤6.96%、檸條塔煤11.84%,灰熔點(diǎn)為爾林兔煤1 141 ℃、紅巖煤1 214 ℃、檸條塔煤1 220 ℃,D爐原料煤煤質(zhì)較差(D磨機(jī)爾林兔煤∶紅巖煤∶檸條塔煤=2∶1∶1,G磨機(jī)爾林兔煤∶紅巖煤∶檸條塔煤=2∶1∶1),E爐原料煤煤質(zhì)相對較好(E磨機(jī)純爾林兔煤,G磨機(jī)爾林兔煤∶紅巖煤∶檸條塔煤=2∶1∶1),不同煤種下運(yùn)行,D爐燒嘴壓差無波動(dòng),E爐燒嘴壓差波動(dòng)47 h。

2022年7月5—6日,本批次原料煤灰分為崔家溝煤7.98%、紅巖煤8.68%、神華煤6.57%、檸條塔煤10.54%,灰熔點(diǎn)為崔家溝煤1 186 ℃、紅巖煤1 209 ℃、神華煤1 170 ℃、檸條塔煤1 120 ℃,D爐原料煤煤質(zhì)較差(D磨機(jī)神華煤∶紅巖煤=3∶1,G磨機(jī)崔家溝煤∶檸條塔煤=2∶1),E爐原料煤煤質(zhì)相對較好(E磨機(jī)崔家溝煤∶神華煤=2∶5,G磨機(jī)崔家溝煤∶檸條塔煤=2∶1),不同煤種下運(yùn)行,D爐燒嘴壓差無波動(dòng),E爐燒嘴壓差波動(dòng)37 h。

D爐停車后,對其燒嘴進(jìn)行檢查,D1、D2燒嘴端面狀況較好,D3、D4燒嘴端面有輕微龜裂;D3燒嘴的外環(huán)氧管有明顯燒蝕痕跡,其他D1、D2、D4燒嘴外環(huán)氧管未發(fā)現(xiàn)有燒蝕痕跡;對其燒嘴室進(jìn)行檢查,D爐燒嘴室向火面耐火磚無明顯的沖刷侵蝕痕跡,耐火磚完好,但燒嘴室仍存有積渣現(xiàn)象,不過積渣程度相較于之前有明顯好轉(zhuǎn)。

3.1.2 D爐燒嘴與耐火磚測量數(shù)據(jù)

(1)D爐燒嘴拔出后進(jìn)行PT探傷檢查及燒嘴環(huán)隙測量,結(jié)果顯示:D3燒嘴受損最嚴(yán)重,其他3支燒嘴基本無損傷;D3燒嘴數(shù)據(jù)偏差最大,外氧環(huán)隙S2最小為2.2 mm(正常值為3.52 mm),外氧頂間隙H1為0.2 mm(正常值為1.0 mm),端面龜裂最為嚴(yán)重,這也是D3燒嘴運(yùn)行時(shí)氧氣管線壓力高的原因;D4燒嘴端面同樣有龜裂現(xiàn)象,D1、D2燒嘴端面龜裂很小。

(2)第一階段技改后的2022年8月16日(當(dāng)時(shí)耐火磚運(yùn)行時(shí)長8 950.34 h),對D爐進(jìn)行測量,拱頂、上筒體、下筒體、上膨脹縫、下膨脹縫、錐底耐火磚之時(shí)損率分別為0.005 mm/h、0.005 mm/h、0.008 mm/h、0.007 mm/h、0.009 mm/h、0.005 mm/h;而第一階段技改前的2022年1月19日(當(dāng)時(shí)耐火磚運(yùn)行時(shí)長5 558.90 h),對D爐進(jìn)行測量,拱頂、上筒體、下筒體、上膨脹縫、下膨脹縫、錐底耐火磚之時(shí)損率分別為0.004 mm/h、0.004 mm/h、0.006 mm/h、0.005 mm/h、0.007 mm/h、0.001 mm/h??梢钥吹剑几暮竽突鸫u整體時(shí)損率增大,比上次檢測時(shí)平均增加0.002 mm/h,燒嘴室耐火磚整體沖刷減薄速率較之前加快,需進(jìn)一步進(jìn)行驗(yàn)證。

3.2 第二階段

第二階段改造試驗(yàn)——在縮小燒嘴室直徑的基礎(chǔ)上縮小燒嘴環(huán)隙,提高氧氣流速,以優(yōu)化煤漿霧化效果。

φ3 880 mm多噴嘴水煤漿氣化爐原燒嘴尺寸為,外環(huán)氧通道(寬度)3.52 mm、煤漿通道11.51 mm、中心氧通道12.5 mm,設(shè)計(jì)氧氣流速108~133 m/s;新燒嘴尺寸為,外環(huán)氧通道(寬度)3.52 mm、煤漿通道10.81 mm、中心氧通道12.0 mm,設(shè)計(jì)氧氣流速105~138 m/s。本項(xiàng)改造試驗(yàn)在E爐上進(jìn)行,改造后E爐自2022年8月6日—2022年10月28日共運(yùn)行84 d。從改造后E爐的運(yùn)行情況來看,燒嘴環(huán)隙縮小后,與之前相比并無明顯變化,即燒嘴環(huán)隙減小并不能避免燒嘴壓差波動(dòng)——在小環(huán)隙燒嘴氧氣流速高達(dá)137 m/s時(shí),E爐燒嘴壓差仍會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng),且E爐燒嘴壓差波動(dòng)時(shí)瞬時(shí)氧氣流量變化幅度大于原環(huán)隙尺寸燒嘴。

3.3 第三階段

第三階段改造試驗(yàn)——在前兩個(gè)階段改造試驗(yàn)的基礎(chǔ)上在燒嘴外環(huán)氧管包裹高溫巖棉,保護(hù)燒嘴外環(huán)氧管不直接受到燒蝕。

本項(xiàng)改造試驗(yàn)在D爐上進(jìn)行,改造后D爐自2022年9月13日—2022年11月28日共運(yùn)行76 d,期間D爐同時(shí)進(jìn)行提負(fù)荷試驗(yàn)。從改造后D爐的運(yùn)行情況來看,煤漿負(fù)荷由138 m3/h提至152 m3/h的工況下燒嘴壓差整體穩(wěn)定,D爐停車后檢查顯示其燒嘴室積渣明顯減少、外環(huán)氧管沒有回火燒蝕痕跡。

3.4 第四階段

第四階段改造試驗(yàn)——在前三個(gè)階段改造試驗(yàn)的基礎(chǔ)上繼續(xù)縮小燒嘴室直徑,由325 mm縮小至300 mm。本項(xiàng)改造已在E爐實(shí)施(同時(shí)在燒嘴外環(huán)氧管包裹高溫巖棉),改造后E爐運(yùn)行情況小結(jié)如下。

(1)燒嘴壓差仍存在波動(dòng),但波動(dòng)時(shí)長明顯縮短,本運(yùn)行周期內(nèi)E爐燒嘴壓差波動(dòng)總時(shí)長150 h,較燒嘴室直徑為325 mm時(shí)燒嘴壓差波動(dòng)時(shí)長明顯減少(F爐燒嘴室直徑為325 mm時(shí),其燒嘴壓差波動(dòng)時(shí)長為203.5 h)。

(2)燒嘴室直徑縮小至300 mm的技改完成后,E爐于2022年11月28日投運(yùn),2023年3月3日停車檢修,本輪運(yùn)行周期累計(jì)時(shí)間長達(dá)96 d,相較于此前的氣化爐運(yùn)行周期43 d有了大幅提升。

(3)燒嘴壓差波動(dòng)時(shí)間明顯減少,燒嘴壓差波動(dòng)易恢復(fù),且氣化爐運(yùn)行后期燒嘴壓差基本上未出現(xiàn)波動(dòng);燒嘴壓差波動(dòng)時(shí),燒嘴室溫度平穩(wěn),燒嘴冷卻水回水溫度平穩(wěn),燒嘴冷卻水進(jìn)/回水流量穩(wěn)定。

(4)停車后拔出燒嘴檢查,E2燒嘴停車前壓差相對穩(wěn)定,運(yùn)行狀況較好;E4、E3燒嘴因停車前燒嘴壓差波動(dòng)未恢復(fù),其端面有明顯龜裂現(xiàn)象,燒嘴頭部包裹的澆注料幾乎完好;E1燒嘴端面僅有輕微龜裂現(xiàn)象。

(5)燒嘴煤漿環(huán)隙、氧氣通道環(huán)隙均有不同程度磨損——4支燒嘴煤漿環(huán)隙磨損量2.19~3.24 mm,與以往的不同之處是,外氧通道與煤漿環(huán)隙距離、外氧通道與內(nèi)氧通道距離均增加,而此前燒嘴運(yùn)行后其測量結(jié)果與本次測量結(jié)果截然相反。

4 改造效果總結(jié)

(1)第一階段D爐、E爐、F爐燒嘴室直徑縮小改造(由360 mm縮小至325 mm),對燒嘴壓差波動(dòng)抑制效果明顯,氣化爐運(yùn)行周期較改造前有明顯提升,但燒嘴壓差仍存在不同程度的短時(shí)波動(dòng),需進(jìn)一步優(yōu)化。

(2)第二階段E爐燒嘴環(huán)隙縮小后,并未能避免燒嘴壓差波動(dòng),在小環(huán)隙燒嘴氧氣流速高達(dá)137 m/s或摻燒的原料煤煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)超標(biāo)時(shí),E爐燒嘴壓差仍會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng),且E爐燒嘴壓差波動(dòng)時(shí)瞬時(shí)氧氣流量變化幅度大于原環(huán)隙尺寸燒嘴。

(3)第三階段D爐燒嘴外環(huán)氧管包裹高溫巖棉,D爐同時(shí)進(jìn)行提負(fù)荷試驗(yàn),煤漿負(fù)荷由138 m3/h提至152 m3/h,燒嘴壓差整體穩(wěn)定,燒嘴室積渣明顯減少,外環(huán)氧管未發(fā)現(xiàn)有回火燒蝕痕跡。

(4)第四階段E爐進(jìn)行燒嘴室直徑進(jìn)一步縮小改造(由325 mm縮小至300 mm),其運(yùn)行周期明顯延長,燒嘴壓差仍存在波動(dòng),但波動(dòng)時(shí)長明顯縮短且易恢復(fù),燒嘴壓差波動(dòng)時(shí)相關(guān)參數(shù)穩(wěn)定,燒嘴檢查情況相對較好,燒嘴煤漿環(huán)隙、氧氣通道環(huán)隙有不同程度磨損。

5 結(jié)束語

燒嘴是多噴嘴水煤漿氣化爐的核心設(shè)備之一,而燒嘴壓差是其核心運(yùn)行參數(shù)之一,一般波動(dòng)0.01~0.03 MPa可視為正常,倘若出現(xiàn)燒嘴壓差大幅降低,甚至長期在0.1 MPa低壓差下運(yùn)行,會(huì)加劇燒嘴端面龜裂和燒蝕,大大縮短燒嘴的使用壽命[1]。據(jù)河南心連心氣化爐技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)總結(jié)與分析,除了燒嘴室直徑、燒嘴結(jié)構(gòu)及燒嘴環(huán)隙大小等因素外,原料煤煤種變化、原料煤粒度偏大、燒嘴間隙磨損、燒嘴實(shí)際負(fù)荷偏離設(shè)計(jì)負(fù)荷過大等均是造成燒嘴壓差波動(dòng)的原因;將φ3 880 mm多噴嘴水煤漿氣化爐燒嘴室直徑適度改小后,燒嘴壓差波動(dòng)情況得到緩解,大大延長了氣化爐的運(yùn)行周期。此外,當(dāng)燒嘴壓差波動(dòng)時(shí),經(jīng)過一段時(shí)間的摸索與嘗試,適度降低氧氣流量、調(diào)整煤漿流量、調(diào)整中心氧比例、調(diào)整配煤比例,均能達(dá)到較好的處理效果,助力氣化爐的安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行。

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