国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

高速鐵路用38Si7彈條疲勞失效原因分析

2023-02-25 04:42葛藝胡青鳳蔣波張朝磊劉雅政孫林林
鐵道建筑 2023年1期
關(guān)鍵詞:彈條壓痕脫碳

葛藝 胡青鳳 蔣波 張朝磊 劉雅政 孫林林

1.北京科技大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,北京 100083;2.中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 鐵道建筑研究所,北京 100081;3.中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 高速鐵路軌道技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100081

扣件系統(tǒng)是連接鋼軌和軌枕的關(guān)鍵部件,對(duì)保證軌道穩(wěn)定性、可靠性起到至關(guān)重要的作用[1-2]。彈條是為扣件提供良好彈性和扣壓力的重要部件[3-6]。彈條在高速鐵路行駛時(shí)起到了緩振降噪、固定鋼軌的作用。但是,彈條在交變載荷作用下受力復(fù)雜[7],最易出現(xiàn)疲勞失效,特別是未達(dá)到規(guī)定使用壽命就出現(xiàn)失效斷裂,對(duì)行車和人身安全造成巨大傷害。

根據(jù)TB/ T 1495—2020《彈條Ⅰ型扣件》,經(jīng)500 萬(wàn)次疲勞試驗(yàn)后,彈條應(yīng)為不出現(xiàn)疲勞裂紋的良好服役工作狀態(tài)?,F(xiàn)有研究大多針對(duì)60Si2Mn、55Si2Mn等中高碳彈簧鋼彈條的疲勞性能進(jìn)行分析,而關(guān)于38Si7彈條疲勞失效機(jī)理的研究較少。因此,本文通過(guò)分析表面缺陷及內(nèi)部組織對(duì)彈條疲勞性能的影響,從宏微觀角度揭示38Si7 彈條疲勞失效的原因,為彈條的生產(chǎn)提供有效依據(jù)及指導(dǎo)。

1 試驗(yàn)內(nèi)容

試驗(yàn)材料選自國(guó)內(nèi)某廠生產(chǎn)的SKL12 型38Si7 彈條,直徑13 mm。其化學(xué)成分見(jiàn)表1。

表1 軋材化學(xué)成分 %

主要工藝流程:下料→感應(yīng)加熱→三道次成型→余熱淬火→回火→防銹處理→成品。如圖1 所示,試驗(yàn)用軋材在940~ 980 ℃進(jìn)行熱成型前的3~ 5 s感應(yīng)加熱,隨后經(jīng)過(guò)20 s成型模具熱成型,制成彈條。以800~820 ℃的余熱進(jìn)行80 s淬火,430 ℃回火1 h。

圖1 試驗(yàn)用軋材熱處理工藝示意

試驗(yàn)內(nèi)容包括:對(duì)彈條成品進(jìn)行疲勞臺(tái)架試驗(yàn)以評(píng)估其疲勞壽命,合格彈條疲勞壽命不小于500萬(wàn)次,否則為不合格成品;利用蔡司Axio Scope.A1光學(xué)顯微鏡(OM)、ZEISS Gemini 500 掃描電子顯微鏡(SEM)觀察分析彈條的顯微組織和斷口形貌;利用EM1500L顯微維氏硬度計(jì)與TH320 洛氏硬度計(jì)測(cè)量彈條的硬度;利用Image Tool 軟件確定脫碳層深度及評(píng)估殘余鐵素體級(jí)別。

2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

彈條在經(jīng)過(guò)970 ℃感應(yīng)加熱后,進(jìn)行820 ℃余熱淬火及430 ℃回火1 h。試樣經(jīng)過(guò)疲勞試驗(yàn)145萬(wàn)次后發(fā)生斷裂。

2.1 失效彈條的顯微組織分析

為辨析失效彈條組織是否存在異常缺陷,對(duì)其表面不同位置進(jìn)行OM和SEM觀測(cè),結(jié)果見(jiàn)圖2。

圖2 失效彈條顯微組織及形貌

由圖2 可知:彈條從邊部到心部組織均勻性逐漸下降,邊部及1/2 半徑范圍內(nèi)主要為回火屈氏體組織,1/2 半徑處還存在少量塊狀鐵素體,心部為回火屈氏體與塊狀鐵素體。心部殘余鐵素體平均面積占比1.9%,根據(jù)TB/ T 2478—1993《彈條金相組織評(píng)級(jí)圖》,評(píng)價(jià)為2級(jí),達(dá)到SKL12-38Si7彈條技術(shù)要求中殘余鐵素體不大于2級(jí)的要求。

2.2 失效彈條斷口宏觀及微觀形貌

如圖3 所示,失效彈條在尾部的彎曲內(nèi)側(cè)與前肢過(guò)渡段發(fā)生斷裂,靠近斷口存在寬約10 mm 的橢圓形表面壓痕。

圖3 失效彈條宏觀形貌

為進(jìn)一步查明彈條斷裂的原因,用掃描電鏡對(duì)斷口進(jìn)行觀察,其微觀形貌見(jiàn)圖4??芍簭谋砻鎵汉厶幟壬鸭y源,繼而向心部延伸形成裂紋擴(kuò)展區(qū),最后瞬間斷裂形成瞬斷區(qū);裂紋源及擴(kuò)展區(qū)域約占斷口的2/3,剩余為瞬斷區(qū);裂紋源和疲勞裂紋擴(kuò)展區(qū)未發(fā)現(xiàn)夾雜物,斷口粗糙,形貌為明顯的扭曲狀,為典型的扭轉(zhuǎn)疲勞斷口形貌;裂紋擴(kuò)展區(qū)為解理斷裂形貌,臺(tái)階相互匯合形成了河流花樣,其行徑基本沿襲了擴(kuò)展的路徑;瞬斷區(qū)斷口韌窩分布密集,細(xì)小均勻并呈集群分布;表面完全脫碳層與基體之間存在明顯界面,緊鄰脫碳層的基體出現(xiàn)明顯的塑性變形。表面壓痕和完全脫碳層皆可能是彈條斷裂的影響因素,因此,從這兩方面進(jìn)一步分析失效原因。

圖4 失效彈條斷口微觀形貌

2.3 失效彈條硬度與脫碳行為評(píng)價(jià)

對(duì)失效彈條斷口附近橫截面進(jìn)行硬度檢測(cè)。隨機(jī)選取5 個(gè)測(cè)點(diǎn),測(cè)試結(jié)果分別為44.9、44.6、44.9、44.5、45.4 HRC。計(jì)算可知平均硬度44.9 HRC,極差0.9 HRC,符合SKL12-38Si7 彈條回火后42~ 46 HRC的技術(shù)要求。

利用掃描電鏡對(duì)脫碳層進(jìn)行觀察,并測(cè)試其表面組織的硬度,結(jié)果見(jiàn)圖5。由圖5(a)可知:完全脫碳時(shí)鐵素體晶粒呈柱狀且垂直,部分脫碳時(shí)組織為沿原奧氏體晶界的等軸鐵素體和珠光體;脫碳層與鋼基體之間沒(méi)有明顯的分界線;完全脫碳層在外表面深度分布較均勻。由圖5(b)可知,部分脫碳層最大深度由硬度變化極點(diǎn)5#確定,部分脫碳層深度為109.2 μm。利用image tool軟件測(cè)量圖5(a)組織中柱狀鐵素體的厚度,得到完全脫碳層深度為50.7 μm,則總脫碳層深度為159.9 μm。由此可見(jiàn),完全脫碳層占整個(gè)脫碳層的31.7%。完全脫碳層使彈條表面硬度下降,初步推斷可能是表面疲勞強(qiáng)度下降造成的。

圖5 失效彈條脫碳層分布及硬度

為分析彈條完全脫碳層是否對(duì)疲勞失效有影響,通過(guò)優(yōu)化軋制過(guò)程工藝參數(shù),降低終軋后軋材的脫碳層。具體措施包括:軋材的終軋溫度提升至1 000 ℃,提高相變前冷卻速度至6.3 ℃/s,相變后冷卻速度2.2 ℃/s。控制脫碳后脫碳層分布及硬度見(jiàn)圖6??芍很埐牡耐耆撎紝由疃冉档偷?5.6 μm;部分脫碳層最大深度由硬度變化極點(diǎn)5#確定,部分脫碳層深度為61.4 μm,總脫碳層深度為77.0 μm。相比于失效彈條,完全脫碳層深度降幅達(dá)69%。以此軋材生產(chǎn)的彈條在疲勞試驗(yàn)次數(shù)127 萬(wàn)次后仍然發(fā)生斷裂,可見(jiàn)彈條的疲勞壽命未因完全脫碳層深度的減小而提升。

圖6 控制脫碳后脫碳層分布及硬度

2.4 彈條失效原因及改進(jìn)措施

通過(guò)對(duì)失效彈條進(jìn)行微觀組織、脫碳層、硬度、斷口分析發(fā)現(xiàn):微觀組織較為均勻,無(wú)異常;斷口附近橫截面硬度均勻,滿足標(biāo)準(zhǔn)硬度范圍;降低軋材表面完全脫碳層深度未對(duì)成品彈條疲勞壽命帶來(lái)有效改善;裂紋源來(lái)自表面壓痕,開(kāi)裂位置正是彈條尾部支點(diǎn)。這是因?yàn)閺棗l在服役過(guò)程中長(zhǎng)期遭受周期性扭轉(zhuǎn)、彎曲等交變應(yīng)力的綜合作用[8],壓痕位置處于扭轉(zhuǎn)疲勞薄弱區(qū),故容易由此開(kāi)裂,這說(shuō)明壓痕缺陷是導(dǎo)致彈條斷裂的最主要原因。

從裂紋演變規(guī)律可知,彈條在高溫?zé)岢尚蜁r(shí)由于模具原因產(chǎn)生了壓痕,從而引入了局部附加拉應(yīng)力,這種附加應(yīng)力與工作應(yīng)力的疊加增大了壓痕位置的局部載荷,進(jìn)而削弱了彈條疲勞強(qiáng)度。因此,在應(yīng)力集中的循環(huán)作用下,彈條壓痕附近的表面首先萌生疲勞裂紋并不斷擴(kuò)展,最后發(fā)生斷裂失效[9-11]。

原模具壓頭在熱成型時(shí)與余熱約900 ℃的彈條相接觸,彈條尾部彎曲變形并與模具弧形面摩擦,模具弧形面局部磨損形成凹坑,凹坑邊緣存在環(huán)形尖角。在凹坑尖角壓頭的刮削作用下,彈條尾部出現(xiàn)宏觀壓痕缺陷[12]。在后續(xù)彈條熱成型中,通過(guò)合理設(shè)計(jì)并優(yōu)化模具形狀及壓下參數(shù)。具體措施為:通過(guò)在與彈條相接觸的模具上加墊厚度為3~ 5 mm 硬質(zhì)合金片,大幅消除模具型面上出現(xiàn)凹坑和磨損現(xiàn)象,有效提高熱成型模具的耐磨性。消除成品彈條的壓痕后,最終彈條疲勞性能得到有效改善。試驗(yàn)結(jié)果表明,500 萬(wàn)次疲勞壽命的成品的合格率達(dá)到95%以上。

3 結(jié)論

1)失效彈條微觀組織為回火屈氏體,從邊部到心部無(wú)異常組織,心部殘余鐵素體不大于2級(jí)。

2)彈條平均硬度為44.9 HRC,滿足標(biāo)準(zhǔn)中42~46 HRC的要求。經(jīng)過(guò)控制軋材完全脫碳層深度,彈條表面的完全脫碳層深度從50.7 μm 下降至15.6 μm,降幅達(dá)69%,彈條疲勞壽命仍小于500萬(wàn)次,未因完全脫碳層深度的減小而提升。

3)斷口的擴(kuò)展行徑始于彈條壓痕缺陷處,在表面應(yīng)力集中的循環(huán)作用下,疲勞強(qiáng)度不足以抵抗工作應(yīng)力而開(kāi)裂。通過(guò)優(yōu)化模具設(shè)計(jì),消除了彈條型面上的壓痕,提高了彈條疲勞壽命。

猜你喜歡
彈條壓痕脫碳
地鐵扣件彈條失效分析及結(jié)構(gòu)阻尼優(yōu)化
高速鐵路減振型無(wú)砟軌道扣件彈條疲勞損傷研究
抗壓痕透明粉在精車鋁輪轂上的應(yīng)用研究
5種沸石分子篩的吸附脫碳對(duì)比實(shí)驗(yàn)
基于邊界約束剛度參數(shù)優(yōu)化的軌道扣件彈條防斷裂設(shè)計(jì)方法
碳素工具鋼T8表面脫碳規(guī)律研究
用連續(xù)球壓痕法評(píng)價(jià)鋼斷裂韌度
C/SiC復(fù)合材料納米壓痕有限元仿真
加熱和旋鍛過(guò)程對(duì)彈簧鋼表面脫碳層厚度的影響研究
60Si2Mn材質(zhì)彈條疲勞斷裂原因分析