供稿|張文祥,武曉陽,李碩,崔曉璐/ ZHANG Wen-xiang,WU Xiao-yang,LI Shuo,CUI Xiao-lu
內(nèi)容導(dǎo)讀 唐鋼長材事業(yè)部中間包定徑水口控流系統(tǒng)存在上水口侵蝕擴徑快、炸裂,上水口、下滑塊之間夾鋼等問題,導(dǎo)致中間包使用壽命降低,嚴重影響連鑄生產(chǎn)的高效運行。對中間包定徑水口控流系統(tǒng)存在的問題進行分析,通過調(diào)整鋯芯成分,提高水口烘烤溫度,優(yōu)化水口和滑塊加工工藝,改進上水口、下滑塊和機構(gòu)基礎(chǔ)板尺寸等措施,解決了上水口侵蝕炸裂和上水口與下滑塊夾鋼的問題。中間包控流系統(tǒng)事故率由1.5 次/萬t 鋼降低到0.1 次/萬t 鋼以下,中間包上水口與中間包壽命實現(xiàn)了同步,為中間包使用壽命地提高提供了有力保證。
唐鋼長材事業(yè)部連鑄作業(yè)實施高效化生產(chǎn),拉速由2.1 m/min 提高到2.6 m/min。為保證中間包單位時間的過鋼量,相應(yīng)的中間包定徑上水口由?18 mm 增大到?20 mm,與之配合的中間包下滑塊由?18 mm 增大到?19.5 mm、和?20 mm。由于連鑄單流過鋼量的增加,導(dǎo)致中間包上水口、下滑塊侵蝕加劇,使用壽命降低,上水口與滑塊之間夾鋼停流事故發(fā)生頻率增加。統(tǒng)計表明,二鋼軋廠6 機6 流小方坯連鑄機,在月產(chǎn)量8~11 萬t 的情況下,中間包控流系統(tǒng)的事故達到10~13 次,事故率1.5 次/萬t 鋼以上。為此,對中間包定徑水口控流系統(tǒng)進行技術(shù)優(yōu)化,為連鑄高效化生產(chǎn)提供保證。
中間包上水口侵蝕擴徑、炸裂表現(xiàn)出來兩種形式[1],一種是殘鋼表面出現(xiàn)點狀鋼瘤(俗稱“苦瓜臉”),如圖1 所示;另一種形式是鋯芯出現(xiàn)縱向裂紋,并從鋼柱中溢出鋼水,夾出鋼片,圖2 所示。
圖1 上水口侵蝕擴徑
圖2 上水口炸裂
中間上水口狀況:上水口擴徑超標,殘鋼鋼柱直徑由?19 mm、?20 mm 擴徑為?27 mm 以上。中間包上水口擴徑統(tǒng)計情況如表1。
表1 上水口擴徑情況
正常情況下,上水口與下滑塊工作面在機構(gòu)建立的壓力之下應(yīng)該緊密接觸(如圖3),不會有鋼渣等雜物。但有時會因為操作失誤、機構(gòu)壓力穩(wěn)定性差等多種原因,出現(xiàn)換滑塊過程中上水口與滑塊之間夾鋼,如圖4 所示。
圖3 上下水與下滑塊工作狀態(tài)
圖4 上水口、下滑塊夾鋼
中間包上水口鋯芯擴徑、炸裂,與水口鋯芯質(zhì)量穩(wěn)定性有關(guān)。上水口鋯芯主要成份是ZrO2(氧化鋯),同時添加少量的MgO,Y2O3(三氧化二釔)等稀土穩(wěn)定化劑,結(jié)合劑一般為聚乙烯醇。氧化鋯在溫度發(fā)生變化時,會產(chǎn)生單斜晶系、四方晶系和立方晶系的相結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,此過程中有體積變化,因此,氧化鋯的抗熱震性很差。為改善鋯芯抗熱震性采用了部分穩(wěn)定的方式生產(chǎn)鋯芯,成品鋯芯是部分穩(wěn)定的氧化鋯材料,穩(wěn)定化率一般為30%。在中間包使用后期水口穩(wěn)定化率降低,表現(xiàn)為水口鋯芯抗侵蝕性、抗熱震性下降[2-3],造成上水口侵蝕、炸裂。
工作狀態(tài)下的滑塊和備用滑塊均定位在滑道內(nèi),澆鋼過程中常常出現(xiàn)鋼渣飛濺到機構(gòu)滑道表面,如果換下滑塊時未對機構(gòu)清潔度進行清理,就會破壞機構(gòu)運行的平穩(wěn)性,造成上水口、下滑塊之間壓力不穩(wěn)定,鋼水就會從上水口、下滑塊之間溢出形成夾鋼。
如果澆鋼過程中水口對中精度差,鋼水會對水口表面嚴重侵蝕,上水口出口表現(xiàn)出“碗狀”侵蝕,造成上水口與下滑塊配合失效,形成夾鋼。如圖5 所示不對中,則會在A 點侵蝕上水口,在B 點侵蝕下滑塊。
圖5 上水口與下滑塊鋯芯不對中侵蝕:(a)主視圖;(b)俯視圖
原設(shè)計中,下滑塊長方形的工作面與上水口圓形工作面相配合,經(jīng)常出現(xiàn)因上水口工作面露出機構(gòu)底板平面尺寸偏小,下滑塊角部與機構(gòu)面相干渉,機構(gòu)底板將下滑塊的4 個角部墊起,下滑塊方形工作面與上水口的圓形工作面不能重合,滑塊與水口之間出現(xiàn)縫隙,造成夾鋼。如圖6 所示的B 點。
圖6 機構(gòu)與上水口配合:(a)俯視圖;(b)主視圖
連鑄出現(xiàn)斷流事故再次開澆時,需要用氧管對水口進行燒氧引流,中間包上水口燒氧溫度高達2000 °C 以上,并伴有氧氣流沖擊,破壞了鋯芯端面,對水口鋯芯端面及內(nèi)表面侵蝕嚴重,造成上水口與下滑塊夾鋼。燒氧后鋯芯侵蝕如圖7。
圖7 燒氧操作對鋯芯侵蝕:(a)主視圖;(b)俯視圖
針對水口擴徑情況,對水口鋯芯的材質(zhì)進行優(yōu)化。選用優(yōu)質(zhì)ZrO2,將鋯芯ZrO2質(zhì)量分數(shù)提高95%以上,對體積密度、顯氣孔率等物理性能進行改善。同時,調(diào)整MgO 和Y2O3復(fù)合穩(wěn)定劑的加入質(zhì)量分數(shù)由2.95%提高到2.99%,優(yōu)化鋯芯的穩(wěn)定化率,提高水口抗侵蝕性能。調(diào)整前后成份性能如表2。
表2 鋯芯的成分性能調(diào)整前后對比
鋯質(zhì)產(chǎn)品的抗熱震性差,在開澆瞬間由于上水口鋯芯溫度急聚升高,很容易造成鋯芯炸裂。中間包上水口引流劑原來在烘烤之前加入,由于引流劑地覆蓋,中間包烘烤后的水口溫度只有200 °C。為提高上水口烘烤溫度,將引流劑改為中間包烘烤之后(大包開澆之前)加入。采用此種方式后,中間包上水口溫度達到了600 °C 以上。為此,設(shè)計了引流劑加入裝置,如下圖8 所示。
圖8 簡易的引流劑加入裝置
針對中間包上水口擴徑的情況,采用加長水口鋯芯改善鋼水流動狀況,將上水口高度由原來的95 加長到130 mm;同時,為了使滑塊更好地進入工作位置,降低上水口與下滑塊的碰撞應(yīng)力,將上水口工作面,設(shè)計成360°大倒角(3×34°);改進前后上水口對比如圖9 所示。
圖9 上水口倒角示意圖:(a)改進前;(b)改進后
根據(jù)上水口與機構(gòu)平面差的設(shè)計標準,上水口應(yīng)高于機構(gòu)平面0.3~0.5 mm。為此,調(diào)整上水口高出機構(gòu)底板平面尺寸,水口高度L由原來的18.1 提高到18.3 mm(機構(gòu)凹槽深度17.9 mm),保證水口與滑塊緊密接觸,如圖10 所示。
圖10 中間包上水口與機構(gòu)底板相對高度示意圖
將下滑塊與上水口接觸平面直角形式改為圓角形式,保證下滑塊與上水口接觸吻合,解決機構(gòu)與下滑塊之間干涉,導(dǎo)致上水口與滑塊不能壓緊的問題。改進前后對比如圖11 所示。
圖11 下滑塊平面:(a)改進前;(b)改進后
將下滑塊入口碗部半徑由25 改為7.5 mm,入口直徑由26 改為22.5 mm,優(yōu)化上水口、下滑塊結(jié)合部位鋼水流場,降低此部位的侵蝕速率,減少水口滑塊夾鋼現(xiàn)象。優(yōu)化前后尺寸對比如圖12 所示。
圖12 鋯芯尺寸(單位:mm):(a)優(yōu)化前;(b)優(yōu)化后
為了確保上水口面高出基礎(chǔ)板的滑道面0.3~0.5 mm,將基礎(chǔ)板與上水口的配合尺寸由18.0±0.2 mm,調(diào)整為17.8±0.1 mm(如圖13)。防止出現(xiàn)下滑塊與基礎(chǔ)板之間干涉,造成上水口與下滑塊壓不緊的問題。
圖13 調(diào)整后基礎(chǔ)板尺寸(單位:mm)
中間包使用30 h 下線后,測量各流上水口鋼柱直徑,鋼柱直徑由原始?19 mm 和?20 mm 分別擴徑到?23 mm 和?23.5 mm,平均擴徑為23.25 mm,遠小于擴徑標準?26 mm,取得了顯著效果。
上水口鋼柱表面光滑,無結(jié)瘤,鋯芯無炸裂。如圖14 所示。
圖14 上水口鋼柱
優(yōu)化后的中間包上水口與下滑塊之間無明顯夾鋼,上水口與下滑塊匹配合理,達到了使用要求。如圖15 所示。
圖15 上水口與下滑塊配合
通過技術(shù)優(yōu)化,中間包控流系統(tǒng)的事故率由1.5 次/萬t,降低到0.1 次/萬t 以下,中間包上水口壽命與中間包壽命實現(xiàn)了同步。
(1)中間包上水口鋯芯擴徑、炸裂,與水口鋯芯質(zhì)量穩(wěn)定性有關(guān);上水口、下滑塊之間夾鋼與連鑄操作及上水口和滑塊的配合尺寸有關(guān)。
(2)通過調(diào)整水口鋯芯ZrO2含量,調(diào)整氧化鋯的穩(wěn)定化率,開發(fā)了與長壽命中間包相匹配的上水口,實現(xiàn)了中間包上水口與中包壽命同步。
(3)優(yōu)化改進上水口與滑塊外形尺寸,提高中間包滑動機構(gòu)設(shè)備控制精度,解決了水口夾鋼問題。