蘇君進(jìn)(中海石油寧波大榭石化有限公司大榭生產(chǎn)技術(shù)部,浙江 寧波 315800)
減一線產(chǎn)品相對(duì)蠟油加氫料偏輕,與工業(yè)燃料油相近,硫1 327 mg/L,氮635 mg/L,介于柴油加氫料控制指標(biāo)范圍內(nèi),但密度較大,為0.903 7 g/cm3,超出柴油加氫料控制指標(biāo),故在生產(chǎn)加工中要引起注意,特別是并入柴油,當(dāng)做柴油加氫料期間,一定要控制好減一拔出量,防止拔出過多,產(chǎn)品變重,超出柴油加氫料控制指標(biāo),影響裝置操作平穩(wěn)。具體數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 減一線產(chǎn)品質(zhì)量情況
某煉廠在6月8日安排常減壓裝置減一改并柴油外送,22日恢復(fù)原來工況,改并蠟油外送,共計(jì)14天,合計(jì)進(jìn)柴油加氫料1.2萬噸。
6月8日減一改并柴油后,且逢13日期間某煉廠Ⅱ常加工QHD原油品種,因其所產(chǎn)的密度較高,13日Ⅱ常工業(yè)混合料達(dá)到884.6 kg/m3,接近控制指標(biāo)≤890 kg/m3,當(dāng)班操作人員采取將減一拔出量由40 t/h降至28 t/h,防止超標(biāo),后在17日本批次QHD原油加工完畢,密度降至869.4 kg/m3時(shí),減一拔出量逐步提量,恢復(fù)至40 t/h,期間略微影響減壓塔操作及柴油料和蠟油料平衡,故建議在今后操作中,如密度、餾程都未超控制指標(biāo)條件下,減一拔出量應(yīng)先不做調(diào)整,可適當(dāng)增加化驗(yàn)分析頻次,進(jìn)行緊密監(jiān)控,減少操作調(diào)整頻次增加,影響裝置平穩(wěn)運(yùn)行及全廠物料平衡[1]。
柴油加氫原料多以一常二常的常一、常二、常三線為原料,密度平均為849 kg/m3,減一線并入柴油加氫后原料平均密度為859 kg/m3,原料整體變重。
從反應(yīng)溫度來看,減一并入前精制平均反應(yīng)溫度為349.8 ℃,裂化平均溫度為354.19 ℃,減一并入后精制平均反應(yīng)溫度為350.48 ℃,裂化平均溫度為355.84 ℃,反應(yīng)溫度平均提高1~2 ℃,來保證重石腦油收率,其次在調(diào)整反應(yīng)溫度后,裝置耗氫增加約1 000 Nm3/h,新鮮原料噸油氫耗增加5.6 Nm3/t進(jìn)料,原料及產(chǎn)品換熱,在減一調(diào)出后,原料溫度降低3 ℃,但未對(duì)裝置整體換熱造成影響。具體操作參數(shù)對(duì)比情況如表2所示。
表2 柴油加氫裝置操作工況對(duì)比
蠟油加氫原料以二常的減二、減三線、減四線為原料,蠟油密度平均為926.2 kg/m3,減一線并入柴油加氫后原料平均密度為928.2 kg/m3,原料略微變重。氮含量平均增加100 mg/L,硫含量增加82 mg/L,原料中的硫氮比為0.98,基本變化不大,加工期間因密度變化對(duì)加氫反應(yīng)壓降無較大的影響,其主要是通過循環(huán)氫和冷氫的變化帶來較大的影響。
從反應(yīng)溫度來看,減一并入前精制平均反應(yīng)溫度為383.38 ℃,裂化平均溫度為391.40 ℃,減一并入后精制平均反應(yīng)溫度為384.01 ℃,裂化平均溫度為392.38 ℃,反應(yīng)溫度平均提高1~2 ℃,以保證重石腦油收率,其次在調(diào)整反應(yīng)溫度后,耗氫同樣增加約1 800 Nm3/h,噸油氫耗增加7.2 Nm3/t原料,具體操作參數(shù)對(duì)比如表3所示。
表3 蠟油加氫裝置操作工況對(duì)比
減一并柴油前,全廠氫氣總耗量基本在107 500 Nm3/h以下,8日并柴油后,氫氣耗量逐步升高,最高點(diǎn)達(dá)到110 335 Nm3/h,增加了2 855 Nm3/h,對(duì)系統(tǒng)氫氣影響較大,按平均量測(cè)算,6月1日—7日用氫約106 988 Nm3/h,6月8日—22日用氫約108 275 Nm3/h,提高了1 287 Nm3/h,故建議后期在減一并柴油前,適度提高產(chǎn)氫量,預(yù)留足制氫入口解析氣排高瓦閥位開度,確保產(chǎn)品性質(zhì)變化,能快速做到響應(yīng),滿足加氫裝置耗氫用量增加需求,確保系統(tǒng)平衡[2]。
從表4可以看出:減一并柴油后,柴油加氫裝置整體影響較小,除輕石腦油和液化氣外,其余收率多略微提高,特別是重石腦油收率達(dá)到48.6%,提高了0.3%,其中氫耗明顯增加,由1.95%提高至2.0%,說明反應(yīng)深度有所增加,期間影響氫氣系統(tǒng)平衡,故在今后減一并柴油后,要重點(diǎn)關(guān)注氫氣平衡,防止氫氣用量過大,影響系統(tǒng)平衡。
表4 柴油加氫裝置產(chǎn)品收率對(duì)比
從表5可以看出:減一并柴油后,蠟油產(chǎn)品收率變化較為明顯,尾油轉(zhuǎn)化率明顯降低,由41.42%提高至43.49%,降低了2.07%,高附加值導(dǎo)熱油、航煤、HC石腦油等產(chǎn)品基本多略微下降,氫耗雖略微上升,但在6月14日—15日階段出現(xiàn)2.36%、2.37%高點(diǎn),不利于裝置平穩(wěn)操作。
表5 柴油加氫裝置產(chǎn)品收率對(duì)比
按照某煉廠7月份銷售價(jià)格體系測(cè)算,減一并蠟油比并柴油效益高167元/噸,具體計(jì)算公式如下:根據(jù)當(dāng)期銷售體系價(jià)格,依照RPMS計(jì)劃排產(chǎn)軟件進(jìn)行全流程測(cè)算,減一并蠟油全月可得利潤(rùn)16 036萬元,減一并柴油全月可得利潤(rùn)15 700萬元,進(jìn)蠟油比進(jìn)柴油高336萬元,按每月減一產(chǎn)量2.1萬噸測(cè)算,為 336/2.1=167元 /噸[3]。
(1)從效益測(cè)算上,減一做蠟油加氫料效益高于做柴油加氫料,故今后減一優(yōu)先考慮并蠟油,確保企業(yè)效益最大化。
(2)減一并柴油,柴油加氫料和蠟油加氫料組分密度變大,組分變重,故建議運(yùn)行七部要提前做好參數(shù)調(diào)整對(duì)策,以確保裝置平穩(wěn)操作。
(3)鑒于減一并柴油,組分變重,耗氫增加影響氫氣系統(tǒng)平衡,故后期在減一并柴油前,適當(dāng)多產(chǎn)氫氣,預(yù)留制氫入口解析氣去高瓦閥位,以應(yīng)對(duì)兩套加氫耗氫增加對(duì)系統(tǒng)的沖擊。
(4)減一并柴油,常減壓裝置要密切關(guān)注產(chǎn)品密度,特別是加工QHD原油品種期間,因其密度偏高接近上線,如調(diào)整不當(dāng)會(huì)超指標(biāo)范圍,故在這期間可以增加分析頻次,如有異常,可適當(dāng)降減一量,確保質(zhì)量合格。
(5)今后減一并柴油,加氫裝置根據(jù)轉(zhuǎn)化率或石腦油收率調(diào)整反應(yīng)溫度期間,一定要緩慢進(jìn)行,規(guī)避耗氫瞬間增加,影響氫氣系統(tǒng)平衡。
(6)減一分流方向,各運(yùn)行部門要做好記錄,并做好通報(bào),以便于提前做好應(yīng)對(duì)措施,確保裝置平衡。