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基于水平井全井段固井質(zhì)量不合格的壓裂改造新方法

2023-01-12 12:28:44劉進(jìn)軍張繼卓李江濤李本林張書玲
內(nèi)江科技 2022年12期
關(guān)鍵詞:射孔固井合格

◇劉進(jìn)軍 張繼卓 李江濤 李本林 張書玲

①新疆油田公司開發(fā)公司 ②捷貝通石油技術(shù)集團(tuán)股份有限公司③新疆油田公司應(yīng)急搶險(xiǎn)救援中心

水平井固井質(zhì)量是影響壓裂改造是否成功的重要參數(shù),為了解決全井段固井質(zhì)量不合格導(dǎo)致的管外竄、橋塞下入困難和投球碰壓無法有效判斷等問題,提出了固井橋塞分段+射孔聯(lián)作+暫堵封竄壓裂工藝,其中采用暫堵劑組合+暫堵纖維的組合暫堵方法,提高暫堵效果。首先根據(jù)水平段物性、巖石力學(xué)性質(zhì)及段內(nèi)水泥膠結(jié)情況,優(yōu)選射孔位置;其次根據(jù)投球起壓情況判斷管外竄情況,以便確定暫堵時(shí)機(jī);最后設(shè)計(jì)出壓裂施工方案。應(yīng)用于X井,該井共改造7段21簇,總共暫堵7次,升壓5-19MPa,暫堵有效率為100%。保障了儲(chǔ)層均勻分段改造,確保水平井壓裂改造效果,該井壓后取得了日產(chǎn)16噸以上的日產(chǎn)油量。該壓裂工藝很好解決了因全井段固井質(zhì)量不合格所導(dǎo)致的水平井壓裂改造問題,為其它相類似井提供借鑒和參考,提高了單井效益。

水平井壓裂是否能夠成功改造儲(chǔ)層的基礎(chǔ)是固井質(zhì)量。以往常采取凈化井眼、調(diào)整鉆井液性能、計(jì)算套管摩阻、軟件模擬固井參數(shù)、優(yōu)化設(shè)計(jì)固井前置液、優(yōu)選水泥漿體系等方法來提高固井質(zhì)量[1],但這些方法在鉆井前就需要進(jìn)行計(jì)算和模擬。對于已鉆好井的固井質(zhì)量不合格,現(xiàn)場常常采用修井的方法解決,但有些井無法進(jìn)行修井作業(yè),就沒有辦法進(jìn)行有效壓裂。對于此類水平井提出了固井橋塞分段+射孔聯(lián)作+暫堵封竄壓裂工藝,利用暫堵的方法封堵老縫和環(huán)空(套管和井壁間的空隙),解決了壓裂時(shí)竄槽的問題[2],使得各段能夠精準(zhǔn)充分壓裂改造。選擇暫堵劑時(shí)考慮改造地層和工藝等特征,選擇顆粒暫堵劑+粉末暫堵劑+暫堵纖維的組合暫堵劑進(jìn)行暫堵,組合暫堵劑中加入了纖維暫堵劑[3-4],纖維暫堵劑具有降解性能好,對儲(chǔ)層滲透率傷害較小等特點(diǎn)。暫堵組合中加入暫堵劑纖維,可以很好的形成暫堵壓力,達(dá)到更好暫堵轉(zhuǎn)向效果[5-7]。該壓裂工藝解決了水平井管外竄、投球碰壓無法有效判斷等風(fēng)險(xiǎn),從而保障體積壓裂能夠精確充分改造儲(chǔ)層,進(jìn)而提高單井產(chǎn)量。

1 固井橋塞分段+射孔聯(lián)作+暫堵封竄新壓裂工藝

根據(jù)該井巖石力學(xué)解釋結(jié)果,巖石脆性較低、兩相應(yīng)力差大和天然裂縫不發(fā)育等特點(diǎn),因此采用細(xì)分切割手段增大裂縫與儲(chǔ)層接觸面積,從而實(shí)現(xiàn)體積壓裂[8]。當(dāng)固井質(zhì)量不合格時(shí),需要修井作業(yè),一般是使用水泥固井[9]。但在修井過程中試擠壓力均表現(xiàn)為快速上升,停泵壓力下降緩慢,無法進(jìn)行水泥固井作業(yè)。為了該井儲(chǔ)層的充分改造,提出了一種新的組合壓裂方法。

1.1 固井橋塞分段+射孔聯(lián)作方法

根據(jù)地質(zhì)油藏特征及現(xiàn)場壓裂需求,合理設(shè)計(jì)段數(shù)和簇?cái)?shù)。根據(jù)地質(zhì)參數(shù)、巖石力學(xué)參數(shù)優(yōu)選地質(zhì)工程甜點(diǎn)進(jìn)行集中改造[10]??紤]到固井質(zhì)量不合格,盡可能優(yōu)選水泥允填較好的位置座封橋塞,保證水平段之間封隔的有效性。根據(jù)段內(nèi)水泥膠結(jié)情況,選擇水泥膠結(jié)好的位置進(jìn)行射孔,保證各簇能夠獨(dú)立進(jìn)液,以達(dá)到儲(chǔ)層充分改造的目的,從而提高單井生產(chǎn)效益。在選擇橋塞位置時(shí),優(yōu)選水泥填充合格且有連續(xù)填充井段(≥5m);無連續(xù)水泥填充時(shí),附近必須有多個(gè)水泥填充段(有效填充長度 ≥ 5m)。在選擇射孔位置時(shí),射孔簇之間必須有連續(xù)水泥填充井段(≥2 m),實(shí)現(xiàn)有效封隔;射孔簇之間無連續(xù)水泥填充,附近必須有多個(gè)水泥填充段(有效填充長度 ≥2 m)。

1.2 顆粒暫堵劑+粉末暫堵劑+暫堵纖維的組合暫堵方法

(1)暫堵時(shí)機(jī)優(yōu)化。根據(jù)射孔對地層破裂壓裂的影響致使射孔位置的儲(chǔ)層容易破裂,裂縫優(yōu)先在射孔處開啟[11]。根據(jù)射孔作業(yè)程序,先射孔第一級后對第一級進(jìn)行壓裂,第二至其它級,由于管外竄不能正常壓裂,考慮暫堵方式進(jìn)行封隔,根據(jù)投球起壓情況考慮是否進(jìn)行層間暫堵。

(2)暫堵組合優(yōu)化。由于固井質(zhì)量不合格,套管和井壁間存在空隙,為了防止管外竄的風(fēng)險(xiǎn),采取組合暫堵劑進(jìn)行暫堵。為了提高暫堵效率以及環(huán)空可能的竄液,在暫堵劑中加入可溶解暫堵纖維。暫堵纖維形狀細(xì)小,能夠堵住暫堵顆粒間的縫隙,形成更加緊密的濾餅。傳統(tǒng)的暫堵是堵住炮眼,而本文考慮到環(huán)空竄液的風(fēng)險(xiǎn),暫堵劑將環(huán)空部分也一起封隔,見圖1。由于大粒徑暫堵劑組合可以提高暫堵效率,暫堵纖維可以很好地堵住環(huán)空,防止管外竄,所以采用暫堵劑組合+暫堵纖維進(jìn)行壓裂縫口暫堵,封堵已壓裂縫及部分環(huán)空,壓開新縫。

圖1 傳統(tǒng)暫堵與復(fù)合暫堵區(qū)別

(3)溶解實(shí)驗(yàn)和承壓實(shí)驗(yàn)評價(jià)。為了選擇合適的暫堵球和暫堵顆粒大小,對不同大小的暫堵球和暫堵顆粒進(jìn)行了溶解實(shí)驗(yàn)。采用不同暫堵劑組合對3mm縫寬封堵的承壓實(shí)驗(yàn)。分別在70℃、85℃對不同暫堵球和暫堵劑顆粒大小進(jìn)行溶解實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明85℃溶解效果比70℃溶解效果好;70℃暫堵劑顆粒經(jīng)3小時(shí)溶解的外觀由固體顆粒變?yōu)榫钴涹w,暫堵球由球體變?yōu)檎承郧蛐屋喞?5℃暫堵劑顆粒經(jīng)3小時(shí)后全部溶解,暫堵球5小時(shí)后才全部溶解,見圖2。

圖2 不同溫度下不同暫堵球和暫堵顆粒大小的溶解

本文對暫堵劑組合在3mm縫寬的承壓情況進(jìn)行了試驗(yàn),具體承壓結(jié)果如圖所示。由圖可知,相較于傳統(tǒng)的暫堵組合壓裂,“暫堵劑組合+纖維”這種暫堵方式的承壓效果更好。優(yōu)化暫堵組合為5-10mm顆粒暫堵劑+3mm暫堵劑+粉末暫堵劑+纖維。組合暫堵方式可實(shí)現(xiàn)快速有效封堵,封堵壓力超過40MPa,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖3。

圖3 暫堵劑封堵實(shí)驗(yàn)

2 現(xiàn)場應(yīng)用

2.1 X井固井質(zhì)量

根據(jù)CBL固井解釋該井水泥返高700m,水平段及其附近3325-4325m解釋合格率7.6%,固井質(zhì)量不合格;RCD固井解釋測量井段3400-4338m內(nèi)水泥允填充中等占比39.4%,綜合解釋固井質(zhì)量不合格。綜合兩種聲幅測井解釋結(jié)果可知,該井的固井質(zhì)量不合格。對該井進(jìn)行修井作業(yè),共進(jìn)行三次泥漿試劑,試擠壓力均表現(xiàn)為快速上升,停泵壓力下降緩慢,無法進(jìn)行水泥固井作業(yè)。

2.2 固井橋塞+段內(nèi)多簇+暫堵劑組合暫堵+胍膠壓裂液壓裂

該井固井質(zhì)量不合格,壓裂改造存在管外竄施工風(fēng)險(xiǎn),采用中等排量、中等壓裂工藝提高有效改造體積。采用固井橋塞分段分簇射孔改造工藝,結(jié)合地質(zhì)改造需求,該井改造長度989.8m(3356.0-4345.8m)井段內(nèi)共分7段21簇,段間距95-269m,平均141.4m,簇間距32.0-110.0m,平均55.0m。

表1 X井分段分簇和射孔位置

通過地層溫度關(guān)系式,計(jì)算出該井層中部溫度在84℃左右,屬于高溫儲(chǔ)層,應(yīng)選擇適應(yīng)該條件的暫堵劑進(jìn)行封堵,同時(shí)要求壓裂液具有良好的攜砂性能及破膠性能。本井采用胍膠壓裂液進(jìn)行壓裂,90℃長效暫堵劑進(jìn)行暫堵,選擇HHTP-90A、HHTP-90B、HHTP-90F的暫堵劑,這幾種暫堵劑分別適應(yīng)于60-90℃油氣藏壓裂縫內(nèi)暫堵、縫口暫堵、暫堵。HHTP系列暫堵劑具有粒徑可調(diào)、承壓強(qiáng)度高、封堵效果好、溶解性好、返排徹底、時(shí)間可控、安全環(huán)保、操作方便等特點(diǎn)。對HHTP90系列的顆粒和纖維分別進(jìn)行了溶解實(shí)驗(yàn),見圖4、圖5;并針對暫堵劑形成的不同濾餅厚度進(jìn)行承壓實(shí)驗(yàn),見表2。溶解實(shí)驗(yàn)表明HHTP90系列長效暫堵劑在72小時(shí)以上開始溶解,150小時(shí)后完全溶解;承壓實(shí)驗(yàn)表明該暫堵劑承壓差大于40MPa,承壓性能優(yōu)越。

圖4 HHTP90B產(chǎn)品(顆粒)溶解實(shí)驗(yàn)結(jié)果

圖5 HHTP90F產(chǎn)品(纖維)溶解實(shí)驗(yàn)結(jié)果

表2 HHTP90系列暫堵劑承壓實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表

采用5-10mm暫堵劑+3-5mm暫堵劑+20/60目粉末暫堵劑+6mm暫堵纖維組合方式暫堵,該暫堵劑能夠承壓40MPa以上,降解率99%以上。該井暫堵組合規(guī)格及用量,總共暫堵次數(shù)9次,暫堵簇?cái)?shù)20次,5-10mm暫堵劑總計(jì)1160kg,3-5mm暫堵劑總計(jì)590kg,20/60目粉末暫堵劑總計(jì)590kg,纖維總計(jì)195kg,所有暫堵劑總計(jì)2535kg。具體用量可以根據(jù)現(xiàn)場施工壓力情況做相應(yīng)的調(diào)整,以達(dá)到更好的封堵效果,從而提高儲(chǔ)層充分改造。

2.3 X井暫堵壓裂施工及分析

X井采用先對第一段進(jìn)行射孔后壓裂,第一段進(jìn)行常規(guī)壓裂;第二至七段,由于管外竄,根據(jù)投球起壓情況是否進(jìn)行層間暫堵。現(xiàn)場技術(shù)人員可以根據(jù)壓力情況實(shí)施暫堵劑加入方式及用量。X井共完成7段施工,施工排量3.0-10.0m3/min,破裂壓力57.0-67.0MPa,施工壓力67.0-39MPa,停泵壓力24-28MPa,暫堵7次,施工注入液量8002.1 m3,砂量650.0 m3,平均砂比17.2%,壓裂施工參數(shù)統(tǒng)計(jì)表,見表3。設(shè)計(jì)液量6425.9 m3,實(shí)際液量8002.1m3,主要是第2段和第6段用液量大,原因?yàn)槭┕毫^高,加砂困難;設(shè)計(jì)砂量和實(shí)際砂量一致。

表3 X井壓裂施工參數(shù)統(tǒng)計(jì)表

X井設(shè)計(jì)暫堵9次,而實(shí)際根據(jù)現(xiàn)場施工壓力情況實(shí)際暫堵7次。本次壓裂改造儲(chǔ)層中暫堵劑共計(jì)用量1460kg,單次暫堵劑用量160-240kg,單次暫堵纖維用量10-20kg,各段暫堵劑用量和暫堵時(shí)機(jī),見圖6。設(shè)計(jì)升壓3MPa以上,實(shí)際升壓5-19MPa,表明暫堵起到了憋壓的效果,形成了高強(qiáng)度的濾餅,暫堵效果好,能夠充分地改造儲(chǔ)層,形成良好的縫網(wǎng)。從圖7可以看出,每段暫堵前后壓力升壓比較明顯,其中第2段暫堵升壓最高,第4段段內(nèi)暫堵、第5段段內(nèi)暫堵和第6段段間暫堵升壓較高。在每段進(jìn)行體積壓裂改造時(shí),初始壓力是逐漸升高的趨勢,表明段間暫堵有效。

圖6 X井實(shí)際暫堵劑用量和暫堵時(shí)機(jī)

圖7 暫堵前后壓力對比圖

橋塞球到位后升壓明顯的段,提高排量比較容易,壓裂曲線趨勢較為一致,說明該井層段壓裂較易。本井儲(chǔ)層較易破裂和提排,易于壓裂施工。第3段和第7段橋塞球到位后升壓明顯,說明該段環(huán)空固井水泥隔段較好,壓裂施工排量快速提升至設(shè)計(jì)排量,表明該段易于壓裂。

該井全井段固井質(zhì)量不合格,因無法進(jìn)行常規(guī)修井作業(yè),不能保證壓裂的正常進(jìn)行。采取大顆粒暫堵劑組合+纖維+粉砂暫堵+胍膠組合暫堵措施進(jìn)行縫口封堵,提高各段壓裂改造效果,暫堵后施工壓力升壓均大于5MPa以上,表明暫堵效果好,暫堵均有效。采用該方法進(jìn)行暫堵升壓和暫堵效果明顯,為后期油氣排采奠定了基礎(chǔ)。

2.4 應(yīng)用生產(chǎn)效果

X井壓裂施工作業(yè)后,2021年7月19日開井以來,日產(chǎn)油呈穩(wěn)定上升趨勢,平均日產(chǎn)油量達(dá)到5.6t,平均日產(chǎn)液量19.73t。最高日產(chǎn)油量達(dá)到16.3t,最高日產(chǎn)液量達(dá)到35t,具體產(chǎn)量情況如圖8所示??梢钥闯觯w維暫堵轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)的增產(chǎn)效果較好,能夠較大幅度的提高低孔、特低滲非常規(guī)致密礫巖水平井產(chǎn)量。

圖8 X井產(chǎn)量情況

3 結(jié)論

(1)固井橋塞+射孔聯(lián)作+暫堵分段新壓裂工藝很好地解決了因固井質(zhì)量不合格所導(dǎo)致地管外竄、橋塞下入困難和投球試壓無法有效判斷等問題,為壓裂儲(chǔ)層的成功改造奠定了基礎(chǔ),從而提高單井生產(chǎn)效益。

(2)通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)評價(jià),相較于傳統(tǒng)的暫堵組合壓裂,“暫堵劑組合+纖維”這種暫堵方式的承壓效果更好,暫堵效果更佳,效率更高。

(3)采用顆粒暫堵劑+粉末暫堵劑+暫堵纖維的組合暫堵方法,組合暫堵劑暫堵升壓明顯,升壓5-19MPa,提高各段壓裂改造效果,X井壓后取得了日產(chǎn)16噸以上的日產(chǎn)油量。

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