趙海偉
(中國(guó)石油化工股份有限公司滄州分公司,河北滄州 061000)
延遲焦化是煉油廠將貧氫重油(如減壓渣油、催化油漿等)輕質(zhì)化的重要手段,是提高輕質(zhì)油收率和生產(chǎn)石油焦的主要加工工藝[1]。隨著加工原油變劣(重)趨勢(shì)不斷增加,延遲焦化技術(shù)的優(yōu)越性日益明顯;但渣油加氫工藝的成熟和對(duì)于高液體收率的追求,延遲焦化裝置的加工負(fù)荷受到一定影響。因此,對(duì)低負(fù)荷運(yùn)行條件下延遲焦化裝置進(jìn)行用能結(jié)構(gòu)分析并采取具有針對(duì)性且有效的降耗措施非常必要。通過對(duì)某煉油廠120萬噸/年延遲焦化裝置加工負(fù)荷和能耗構(gòu)成進(jìn)行分析,找出影響裝置綜合能耗的主要因素,針對(duì)性提出并實(shí)施一系列節(jié)能降耗措施,達(dá)到降低裝置綜合能耗的目的。
某煉油廠延遲焦化裝置采用“兩爐四塔”工藝(50萬噸/年+70萬噸/年),設(shè)計(jì)加工能力120萬噸/年,年平均開工8 400 小時(shí),操作彈性范圍60%~110%,由焦化和吸收穩(wěn)定兩部分組成,其中吸收穩(wěn)定系統(tǒng)采用四塔工藝流程,裝置主要產(chǎn)品有干氣、液化氣、汽油、柴油、蠟油和石油焦。2017年以來根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,焦化裝置運(yùn)行70 萬噸/年一爐兩塔系列焦化部分和與120萬噸/年焦化裝置配套的分餾及吸收穩(wěn)定部分。由表1 可以看出,延遲焦化裝置能耗主要由燃料氣、3.5 MPa蒸汽、1.0 MPa蒸汽、電、循環(huán)水、除鹽水和新鮮水、凝結(jié)水和低溫?zé)彷敵鼋M成。
表1 延遲焦化裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)
將延遲焦化裝置分為兩部分,第一部分:加熱爐、焦炭塔、放空塔、分餾塔、冷焦水系統(tǒng)、除焦系統(tǒng)。第二部分:壓縮機(jī)部分、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)。經(jīng)對(duì)以上兩部分的分析,影響裝置能耗偏高的主要原因如下。
負(fù)荷率對(duì)于裝置綜合能耗的影響主要體現(xiàn)在散熱、蒸汽用量、用電等方面:
(1)一定溫度、表面積的管線散熱損失并不會(huì)隨管內(nèi)流體流量的降低而減少。因此裝置低負(fù)荷運(yùn)行,管線內(nèi)的介質(zhì)流量均不同程度低于設(shè)計(jì)值,造成散熱損失單耗增加。
(2)裝置低負(fù)荷時(shí)機(jī)泵出口流量低于設(shè)計(jì)值,主要耗能機(jī)泵的效率處于30%~45%,造成機(jī)泵耗電增加。
(3)低負(fù)荷條件下設(shè)備管道流量減小流速下降,管道壓降降低。由于機(jī)泵葉輪不變,使得泵出口管線上的控制閥開度偏小,機(jī)泵輸出的無效功增加。
(4)為了保證裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行,控制加熱爐爐管結(jié)焦速度,保持合理流速,爐管蒸汽注入量高于設(shè)計(jì)值220 kg/h,蒸汽消耗增加。
(5)低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)焦炭塔油循和大吹汽操作初期氣壓機(jī)入口富氣流量偏低,需要打開反飛動(dòng)控制閥提高機(jī)組入口富氣流量,相應(yīng)增加中壓蒸汽消耗0.31 t/h。
裝置加工負(fù)荷偏低造成熱源流量大幅低于設(shè)計(jì)值,焦化原料經(jīng)柴油/原料換熱器、中段/原料換熱器和蠟油/原料換熱器后溫度為273~280 ℃,與2016 年120 萬噸/年兩爐四塔運(yùn)行時(shí)原料換熱終溫295~310 ℃相比明顯偏低,增加燃料氣單耗0.001 t/t。原料換熱熱源實(shí)際流量與設(shè)計(jì)流量對(duì)比情況如表2所示。
表2 原料換熱熱源實(shí)際流量與設(shè)計(jì)流量對(duì)比
由于延遲焦化裝置的吸收穩(wěn)定系統(tǒng)還承擔(dān)了2#加氫裝置、連續(xù)重整裝置、S-zorb裝置和硫磺裝置的輕烴和凝縮油回收任務(wù),外來輕烴進(jìn)入吸收穩(wěn)定系統(tǒng)流量為11 t/h,其中富氣組分4.856 t/h,相當(dāng)于增加了58 t/h的焦化處理量,使得壓縮機(jī)負(fù)荷增加,3.5 MPa消耗量增加。
延遲焦化裝置自2010 年開工后累計(jì)運(yùn)行多年,因受空氣預(yù)熱器換熱效果差、煙氣中NOx和SO2含量控制等因素影響使得加熱爐排煙溫度和爐膛氧含量偏高,造成加熱爐熱效率較低,燃料氣能耗升至16.15 kgoe/t,高于設(shè)計(jì)值0.14 kgoe/t。
對(duì)高壓水泵、空冷等大功率耗電設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間管理不足,運(yùn)行時(shí)間控制存在優(yōu)化空間,低負(fù)荷運(yùn)行下部分機(jī)泵余量偏大。
3.1.1 降低裝置循環(huán)比
裝置循環(huán)比越大,加熱爐進(jìn)料中循環(huán)蠟油的比例就越高;相同的處理量下加熱爐負(fù)荷就會(huì)隨之升高,最終導(dǎo)致加熱爐燃料氣消耗增加[3-5],因此在保證焦化蠟油品質(zhì)的前提下適當(dāng)降低循環(huán)比能夠有效減少燃料氣消耗。為了降低裝置能耗,將裝置循環(huán)比由0.2逐漸降至0.14,裝置加工量為80 t/h時(shí)循環(huán)比不同情況下燃料氣消耗具體情況如表3所示。
表3 相同加工量不同循環(huán)比時(shí)燃料氣消耗情況
3.1.2 提高原料換熱終溫
減壓渣油經(jīng)一系列換熱后進(jìn)入焦化分餾塔底部,與循環(huán)蠟油充分混合后送至加熱爐。因此原料換熱終溫越高,加熱爐入口溫度就越高;相同加工量下加熱爐的負(fù)荷越低[6],加熱爐的燃料氣消耗越少。從圖1 可以看出:隨著原料入爐溫度的升高,加熱爐熱負(fù)荷下降趨勢(shì)較為明顯。通過對(duì)焦炭塔不同時(shí)段的操作進(jìn)行熱量計(jì)算,通過調(diào)整原料/蠟油換熱器和原料/中段換熱器的原料側(cè)副線開度、階段性的調(diào)整補(bǔ)充吸收劑流量(9~15 t/h)和降低解析塔和穩(wěn)定塔頂壓力等措施,平衡分餾和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)熱量,將原料的換熱終溫由273~280 ℃提高至280~288 ℃。燃料氣低熱值按41 144.48 kJ/kg計(jì)算,裝置加工量92 t/h 時(shí)不同原料入爐溫度時(shí)加熱爐熱負(fù)荷如圖1所示。
圖1 焦化加熱爐熱負(fù)荷與原料入爐溫度關(guān)系
3.1.3 優(yōu)化焦炭塔油氣循環(huán)操作
焦炭塔油氣循環(huán)預(yù)熱操作時(shí)產(chǎn)生的凝析油(以下簡(jiǎn)稱甩油)有兩種處理方式,一是返回分餾塔進(jìn)行回?zé)?,二是暫存至污油罐和放空塔污油一起作為急冷油注入焦炭塔中回?zé)?。但是?dāng)采用第一種方式回?zé)挄r(shí),由于這部分甩油溫度偏低,進(jìn)入分餾塔后會(huì)使分餾塔底溫度降低7~13 ℃,使得加熱爐進(jìn)料溫度隨之降低,增加了燃料氣消耗量。通過優(yōu)化調(diào)整,將這焦炭塔甩油改進(jìn)分餾塔的時(shí)間向后推遲或?qū)⑦@部分甩油改做急冷油,可有效降低焦炭塔油氣循環(huán)期間燃料氣的消耗。由表4 可以看出裝置加工量越低,焦炭塔油氣循環(huán)操作時(shí)甩油改進(jìn)分餾塔對(duì)分餾塔底溫度影響越大,燃料氣消耗增量就越大;相同加工量下甩油改進(jìn)分餾塔時(shí)間越早,對(duì)分餾塔底溫度影響越大,燃料氣消耗增量就越大。
表4 甩油罐氣相溫度對(duì)燃料氣消耗的影響
3.1.4 降低氧含量,提高加熱爐效率
優(yōu)化加熱爐風(fēng)和燃料氣的配比,爐膛的過剩空氣系數(shù)按照0.5%~2%控制時(shí),既可以保證加熱爐煙氣排放數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo),又可降低燃料氣用量;定時(shí)檢查加熱爐長(zhǎng)明燈和主火嘴的燃燒情況,及時(shí)疏通堵塞和燃燒效果不好的長(zhǎng)明燈和主火嘴,確保火焰燃燒良好。不同加工量下加熱爐熱效率與燃料氣用量如表5 所示(數(shù)據(jù)為裝置平穩(wěn)狀態(tài)下的運(yùn)行數(shù)據(jù),燃料氣消耗量為按照燃料低熱值歸一化的結(jié)果)。由表5可看出,加熱爐熱效率每提高1.5%,可降低燃料氣用量200 Nm3/h 以上。圖2 為加熱爐熱效率和爐膛氧含量關(guān)系。由圖2 可看出,降低爐膛氧含量(過??諝庀禂?shù))可有效提高加熱爐熱效率,爐膛氧含量控制在1.5%以內(nèi),加熱爐熱效率可提高至93.0%以上。
表5 加熱爐熱效率對(duì)燃料氣消耗量的影響
圖2 加熱爐熱效率與爐膛氧含量關(guān)系
3.2.1 降低3.5 MPa 蒸汽用量
焦化裝置3.5 MPa蒸汽主要用于加熱爐爐管注汽和汽輪機(jī)運(yùn)行。加熱爐爐管注汽方面,由于焦化爐管材質(zhì)為1Gr9Mo,爐管壁溫度要求不大于650 ℃,為減少加熱爐爐管結(jié)焦需要控制爐管壁溫升速度不大于10 ℃/月,在保證爐管流速的條件下盡可能采用小的注汽量,爐管注汽量按原料的1%~1.5%控制。針對(duì)機(jī)組運(yùn)行特制定了氣壓機(jī)操作指令單:優(yōu)化焦炭塔油循、換塔和大吹汽期間氣壓機(jī)反飛動(dòng)控制閥的開度,反飛動(dòng)控制閥自動(dòng)控制,控制閥全關(guān)時(shí)才可以手動(dòng)提高汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)降低3.5 MPa 蒸汽用量的目的。2017年6月將壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子更換小轉(zhuǎn)子后節(jié)約3.5 MPa蒸汽2.5 t/h。
3.2.2 降低1.0 MPa 蒸汽用量
減少伴熱用汽量。焦化裝置屬于重油裝置,焦炭塔和放空塔部分的伴熱線需要常年投用,對(duì)現(xiàn)有常年投用的伴熱線,在保留其并聯(lián)可正常使用的前提下進(jìn)行串聯(lián)改造,串聯(lián)流程見圖3。春季、夏季和秋季伴熱線串聯(lián)使用,每減少一個(gè)給汽點(diǎn)可降低1.0 MPa蒸汽0.05 t/h。
圖3 伴熱線串聯(lián)流程
提高回?zé)捨勰?,減少大吹汽用量。焦炭塔增上了三泥回?zé)捪到y(tǒng),流程如圖4所示,在焦炭塔大吹汽期間投運(yùn)三泥回?zé)捪到y(tǒng),利用污泥代替部分蒸汽進(jìn)行焦炭塔大吹汽,既節(jié)省了大吹汽時(shí)蒸汽用量,又將低了蒸汽管網(wǎng)壓力波動(dòng),還能處理污油和污泥,達(dá)到節(jié)能減排目的,每次大吹汽可節(jié)約1.0 MPa蒸汽2 t,年節(jié)約1.0 MPa蒸汽量700 t以上。
圖4 延遲焦化裝置三泥回?zé)捔鞒?/p>
焦化裝置主要用電設(shè)備(電機(jī)功率100 kW 以上)共24臺(tái),22 kW空冷風(fēng)機(jī)22臺(tái),11 kW風(fēng)機(jī)12臺(tái),通過降低除焦時(shí)長(zhǎng)、優(yōu)化空冷運(yùn)行、切削葉輪和機(jī)泵更換可有效降低用電量。
3.3.1 降低高壓水泵運(yùn)行時(shí)間
焦化裝置所用高壓水泵功率2 240 kW運(yùn)行方式為間歇運(yùn)行。除焦操作時(shí)長(zhǎng)主要與石油焦產(chǎn)量和硬度、除焦設(shè)備的穩(wěn)定性和除焦操作水平有關(guān),通過降低焦炭產(chǎn)率和應(yīng)用頂驅(qū)技術(shù)可節(jié)約用電量1 266度/塔。
降低焦炭產(chǎn)量。延遲焦化裝置主要通過提高裝置液收來減少焦炭產(chǎn)出。當(dāng)操作壓力一定,提高焦炭塔的溫度可增大裂解轉(zhuǎn)化率使焦炭產(chǎn)率下降。焦炭塔溫度過高時(shí)焦炭硬度增大,給除焦帶來困難。根據(jù)裝置實(shí)際的除焦和生產(chǎn)情況確定加熱爐出口溫度497~497.5 ℃最為適宜。循環(huán)比和操作溫度固定后,焦炭塔壓力下降有利于減少石油焦生成。反應(yīng)壓力每降低10 kPa,液體收率平均增加0.26%,焦炭收率下降0.2%。結(jié)合裝置運(yùn)行實(shí)際確定焦炭塔頂壓力由0.18~0.2 MPa降至0.15~0.17 MPa。降低循環(huán)比能有效提高裝置的總液體降低焦炭收率,循環(huán)比每降低0.1可增加液收1%,結(jié)合加熱爐爐管結(jié)焦、爐管壁溫升、爐管壓降和蠟油品質(zhì)等情況,確定循環(huán)比為0.14~0.2。
提高除焦速度和平穩(wěn)性。2017年應(yīng)用新型除焦技術(shù),在焦炭塔頂部安裝了鉆桿驅(qū)動(dòng)組件,該組件用來承載并提供動(dòng)力帶動(dòng)鉆桿和切焦器旋轉(zhuǎn)完成除焦作業(yè)。安裝鉆桿驅(qū)動(dòng)組件后,相同焦炭量的情況下除焦時(shí)間減少0.5 h/塔。另外,做好除焦設(shè)備預(yù)防性檢修,減少設(shè)備故障發(fā)生頻次,確保除焦順利進(jìn)行也是一項(xiàng)重要的節(jié)能措施。
3.3.2 優(yōu)化空冷操作
由于放空塔頂空冷只需在冷焦時(shí)啟運(yùn),可在焦炭塔大吹汽開始后再開啟,并根據(jù)塔頂壓力及時(shí)調(diào)整空冷運(yùn)行臺(tái)數(shù)。根據(jù)氣溫和操作參數(shù)的變化及時(shí)調(diào)整裝置分餾塔頂空冷、分餾塔頂循空冷、柴油空冷、焦化富氣空冷、穩(wěn)定汽油空冷及冷焦水空冷器的運(yùn)行臺(tái)數(shù)。定期清洗空冷器管束積塵、加強(qiáng)冷后溫度的運(yùn)行管理等也能達(dá)到良好節(jié)電的效果。
3.3.3 機(jī)泵切削葉輪
因分餾和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)按120 萬噸/年配套設(shè)計(jì),裝置低負(fù)荷運(yùn)行下存在大馬拉小車的情況。為降低能耗對(duì)輻射進(jìn)料泵、熱媒水泵、中段回流泵、封油泵、柴油泵、吸收塔中段循環(huán)泵、解析塔進(jìn)料泵和吸收塔底泵等9 臺(tái)機(jī)泵進(jìn)行了葉輪切削,節(jié)電60.82萬度/年。
3.3.4 機(jī)泵更換
通過工藝流程優(yōu)化和設(shè)備更新改造,新增一臺(tái)380 V的原料進(jìn)料泵代替了6 000 V原料泵,由大泵運(yùn)行改為小泵運(yùn)行大泵備用,節(jié)電68.88萬度/年。
通過實(shí)施低循環(huán)比操作、提高原料換熱終溫和加熱爐熱效率、優(yōu)化焦炭塔操作和爐管注汽、加強(qiáng)機(jī)組和空冷運(yùn)行管理等一系列節(jié)能優(yōu)化措施,伴熱線串聯(lián)、機(jī)泵更換和葉輪切削等技改技措項(xiàng)目實(shí)施,以及應(yīng)用三泥回?zé)捄豌@桿頂驅(qū)新型節(jié)能技術(shù),在較大程度上降低了裝置在低負(fù)荷運(yùn)行情況下的能源工質(zhì)消耗,使得延遲焦化裝置綜合能耗呈逐年下降趨勢(shì),具體如表6所示。
表6 延遲焦化裝置綜合能耗變化