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催化裂化分餾塔結(jié)鹽分析與在線水洗處理措施

2020-10-17 01:44帆,于
石油化工應(yīng)用 2020年9期
關(guān)鍵詞:氯化銨塔頂水樣

劉 帆,于 寧

(中國(guó)石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)

催化裂化分餾操作的好壞直接影響到汽柴油產(chǎn)品質(zhì)量,如就分餾塔結(jié)鹽這一問題,若分餾塔結(jié)鹽處理不當(dāng),常常會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)的切料,直接影響裝置長(zhǎng)周期安全運(yùn)轉(zhuǎn)[1],本文詳細(xì)介紹了分餾塔結(jié)鹽的原因,以及有效的處理措施。

1 分餾塔結(jié)鹽的原因

在催化裂化反應(yīng)中,反應(yīng)原料中的有機(jī)氮化物可發(fā)生分解反應(yīng)生成氨。原料中的有機(jī)氯和無機(jī)氯可發(fā)生分解反應(yīng)生成HCl,NaCl,CaCl2,MgCl2等,遇到環(huán)境的水或結(jié)晶水發(fā)生水解反應(yīng)生成HCl。NH3和HCl 則生成NH4Cl。氯化銨極易溶于水,在分餾塔的下部,當(dāng)溫度337.8 ℃時(shí)NH4Cl 分解為NH3和HCl,遇冷后則重新生成NH4Cl 顆粒。細(xì)小的NH4Cl 顆粒在分餾塔的上部可溶解在局部低溫水相中,在隨內(nèi)回流下降的過程中,溫度逐步升高,NH4Cl 逐步失水而濃縮成為一種黏度很大的半流體。這種半流體與鐵銹、催化劑粉末混合在一起沉積于降液管、受液盤處,積累到一定程度就會(huì)阻礙液體的流動(dòng),導(dǎo)致分餾塔全塔壓降逐漸增大,破壞了分餾塔的正常操作。

2 分餾塔結(jié)鹽引起的參數(shù)變化

2020年4 月17 日中國(guó)石油寧夏石化公司260×104t/a 催化裝置分餾系統(tǒng)輕柴油至加氫裝置流量開始下降,最低降至0.5 t/h,表現(xiàn)為輕柴油從分餾塔抽出量偏小,柴油汽提塔液位波動(dòng)大,分餾塔壓差由0.025 MPa上升至0.046 MPa。經(jīng)過對(duì)儀表、操作等因素的排除后,分析為分餾塔結(jié)鹽。通過計(jì)算分餾塔氯化銨KP 值,得出氯化銨本裝置分餾塔結(jié)鹽溫度為133 ℃,固態(tài)NH4Cl 鹽能由氣態(tài)的NH3和HCl 直接生成,這由它們的濃度及溫度決定。分餾塔低于氯化銨結(jié)鹽溫度就有結(jié)鹽的風(fēng)險(xiǎn),通過對(duì)分餾塔溫度梯度分析,本裝置分餾塔易在29 層塔板至分餾塔頂結(jié)鹽(見表1)。

表1 結(jié)鹽前后操作參數(shù)對(duì)比表

3 水洗處理程序

3.1 水洗流程圖(見圖1)

圖1 水洗流程圖

3.2 水洗步驟

反應(yīng)降低處理量:緩慢降低反應(yīng)處理量至210 t/h,視D-203 液位情況,調(diào)整回?zé)捰土浚K止劑流量控制提升管出口溫度。改好封油收罐區(qū)柴油流程,并做好封油脫水工作,防止封油帶水,并改好輕柴油至罐區(qū)的流程。水洗過程中,從輕柴油不合格線收封油,裝置內(nèi)柴油產(chǎn)品走輕柴油至罐區(qū)出裝置。在操作平穩(wěn)的情況下,分餾塔冷回流泵P-203A 接新鮮水臨時(shí)管線引新鮮水,通過冷回流對(duì)分餾塔頂部塔盤、頂循系統(tǒng)輕柴油抽出口進(jìn)行水洗;用冷回流控制塔頂溫度在95 ℃~105 ℃,水洗期間嚴(yán)格控制塔頂溫度不高于110 ℃;粗汽油泵P-203A 新鮮水經(jīng)冷回流進(jìn)入分餾塔,洗塔后的水一部分回到分餾塔頂油氣分離罐D(zhuǎn)-201 經(jīng)過脫水,還有少部分帶到輕柴油中。水洗過程中根據(jù)情況可繼續(xù)增加注水量,同時(shí)監(jiān)測(cè)分餾塔頂油氣分離罐D(zhuǎn)-201 水樣中Cl-變化情況,水樣分析為每30 min 一次,分別在含硫氨污水罐D(zhuǎn)-206 酸性水采樣點(diǎn)監(jiān)測(cè)水中Cl-含量,水洗至Cl-含量低于150 mg/L 時(shí),停止水洗。水洗過程中控制塔頂循環(huán)回流返塔溫度為65 ℃~70 ℃,抽出溫度低于110 ℃,觀察分餾塔壓差變化以及柴油上下抽出量、溫度情況。洗塔時(shí)間控制為2 h~4 h;具體時(shí)間以水樣為主。水洗完畢后,按步驟逐步提高處理量,恢復(fù)正常生產(chǎn)。水洗前和水洗期間聯(lián)系化驗(yàn)分析分餾塔頂油氣分離罐D(zhuǎn)-201、頂循泵P-204、輕柴泵P-205 和一中泵P-207 脫水中氯離子及鐵離子、氨氮、硫化物含量。

3.3 水洗控制事項(xiàng)

(1)塔頂溫度嚴(yán)格控制在95 ℃~105 ℃,原則上使水在塔頂不氣化,塔頂溫度過高,大量水會(huì)在塔頂氣化造成安全閥起跳,塔壓控制在0.18 MPa~0.22 MPa。

(2)上水量根據(jù)塔頂溫度及頂循抽出TI2016 溫度來間接控制,上水后此處溫度逐漸下降,當(dāng)返塔溫度降低到65 ℃,降低上水量,待抽出溫度逐漸上升至110 ℃以上,再提高上水,如此反復(fù)水洗。

水洗時(shí)給水量不宜過快、過大,給水應(yīng)按下列經(jīng)驗(yàn)式計(jì)算給水量。

式中:Wmax-水洗水最大量,t/h;P反-反應(yīng)降量前壓力(表壓),kPa;P塔-反應(yīng)降量前分餾塔頂壓力,kPa;G-反應(yīng)降量前新鮮進(jìn)料量,t/h。

反應(yīng)降量前壓力236 kPa,反應(yīng)降量前分餾塔頂壓力196 kPa,反應(yīng)降量前新鮮進(jìn)料量280 t/h。通過計(jì)算水洗量最大為30.28 t/h。

(3)首先對(duì)頂循環(huán)段的洗滌,在做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作后,特別是水洗參數(shù)都達(dá)到指標(biāo)要求后,完成對(duì)頂循換熱段的水洗。水洗水一部分從頂循備用泵入口放入污水系統(tǒng),一部分氣化后自塔頂餾出,并采樣分析水離子濃度。

完成頂循環(huán)洗滌后,再對(duì)汽柴油精餾段進(jìn)行洗滌,繼續(xù)上水,控制好各部溫度,洗滌頂循抽出到柴油抽出塔段。水洗水自輕柴油餾出線經(jīng)不合格柴油線送至罐區(qū)。水洗該塔段,柴油抽出溫度絕對(duì)不允許小于120 ℃,嚴(yán)防水流至一中抽出段,造成一中循環(huán)中斷。

(4)水洗過程,每半小時(shí)采柴油樣觀察顏色、雜質(zhì)。

(5)水洗過程中,加強(qiáng)對(duì)頂循泵P-204,輕柴油泵P-205 和一中泵P-207 加強(qiáng)脫水。

3.4 水洗后采樣分析

通過水洗過程中頂循和輕柴油備用泵的水樣氯離子和氨氮離子分析(見表2)可看出,分餾塔結(jié)鹽主要是氯化銨鹽[2],含有微量硫化銨鹽,水洗過程中大量水從柴油汽提塔排出,從輕柴油備用泵水樣離子分析看出,水中含有大量鐵離子,說明水洗過程中分餾塔存在大量鐵銹,輕柴油通過補(bǔ)一中把大量水、鹽渣和鐵銹帶入一中系統(tǒng),可能造成一中抽出存在問題。

表2 水洗過程中水樣離子分析

4 分餾塔結(jié)鹽水洗后成效

采用不停工在線水洗方法處理分餾塔結(jié)鹽問題,避免了因切斷進(jìn)料、停運(yùn)氣壓機(jī)等操作給裝置帶來的損失,且在不采用其他設(shè)備的條件下,通過3 小時(shí)的注水洗滌處理即可解決結(jié)鹽的問題。水洗后分餾塔壓差有了明顯改善,由0.046 MPa 降至0.020 MPa,柴油抽出量明顯提高,由原來的35 t/h 提高至45 t/h。產(chǎn)品輕收上漲,保證了催化的長(zhǎng)周期運(yùn)行。

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