陳 彬 徐 俊 張 劍 郭 帥 姜艷紅
(中浙高鐵軸承有限公司 浙江衢州 324000)
在航空領(lǐng)域,密封軸承多用于飛機(jī)傳動(dòng)、飛機(jī)附件以及飛機(jī)機(jī)體部分。在航空電機(jī)中兩端軸承主要起支撐、傳動(dòng)載荷的作用,其均采用脂潤滑密封軸承[1]。軸承發(fā)生故障將直接影響電機(jī)運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成電機(jī)停機(jī)斷電,導(dǎo)致機(jī)毀人亡的重大事故[2]。
滾動(dòng)軸承的失效受軸承自身材料、加工、應(yīng)用等多因素的影響[3-6],另外某些異常情況有時(shí)也會(huì)導(dǎo)致軸承發(fā)生早期損壞[7-8]。對(duì)于脂潤滑密封軸承,潤滑脂的性能直接關(guān)系到軸承的使用壽命[9-10],潤滑失效是導(dǎo)致其出現(xiàn)故障的重要原因之一[11-13]。
某型航空電機(jī)脂潤滑密封軸承隨試驗(yàn)器試驗(yàn)時(shí)發(fā)生了失效,本文作者通過分析確定了失效原因并提出針對(duì)性的改進(jìn)措施,為同類型軸承的設(shè)計(jì)改進(jìn)提供方向。
2019年6月,某航空電機(jī)6306-2RS/HN P5軸承隨試驗(yàn)器完成1 000 h試驗(yàn)后,例行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)四套軸承運(yùn)轉(zhuǎn)卡滯。失效的軸承為兩面帶密封圈的脂潤滑深溝球軸承,其由內(nèi)圈、外圈、鋼球、保持架和密封組件組成,具體結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 軸承結(jié)構(gòu)
軸承套圈材料為Cronidur30高氮不銹鋼,鋼球材料為G95Cr18不銹軸承鋼,保持架材料為聚醚醚酮(PEEK),密封組件材料為聚四氟乙烯(PTFE)與06Cr17Ni12Mo2鋼板,內(nèi)部裝填Mobilgrease 28潤滑脂(整體呈現(xiàn)紅褐色),填脂量為軸承內(nèi)部空間的30%。試驗(yàn)徑向載荷為457 N,試驗(yàn)轉(zhuǎn)速為8 000 r/min。
失效軸承外觀光潔,整體外觀無異常。拆下軸承兩面密封圈后,軸承內(nèi)含有一定量的潤滑脂,部分潤滑脂已發(fā)黑變硬。對(duì)軸承拆套清洗后檢查發(fā)現(xiàn),外圈滾道工作痕跡正常,未見明顯疲勞剝落、高溫變色;內(nèi)圈滾道工作痕跡正常,未見明顯疲勞剝落、高溫變色,內(nèi)圈擋邊與密封圈唇口有摩擦痕跡;11粒鋼球表面光潔,鋼球表面均未見明顯疲勞剝落、高溫變色;保持架與密封圈整體完整。通過觀察PTFE密封圈唇片回油線可以看出,唇片與內(nèi)圈擋邊接觸部分已出現(xiàn)磨損,具體見圖2。
圖2 軸承宏觀形貌
利用顯微鏡對(duì)軸承各零件進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),外圈滾道和內(nèi)圈滾道內(nèi)均有少量點(diǎn)狀壓痕,整體無異常,未見疲勞剝落;鋼球表面有少量點(diǎn)狀壓痕和劃痕,整體無異常,未見疲勞剝落;兩面密封圈的唇口均有磨損現(xiàn)象,見圖3。
圖3 軸承微觀形貌
利用美國熱電ARL iSpark 8860直讀光譜分析儀對(duì)軸承進(jìn)行材料檢測(cè),套圈材料為CRONIDUR30-AMS 5898,鋼球材料為G95Cr18-GB/T 3086,檢測(cè)結(jié)果見表1。參照上述標(biāo)準(zhǔn)可判斷化學(xué)成分符合要求。
表1 材料化學(xué)成分
利用200HR-150型洛氏硬度計(jì)測(cè)定軸承套圈的硬度,測(cè)試部位為套圈的端面。利用FM-180型顯微維氏硬度計(jì)上測(cè)量鋼球的硬度,測(cè)試部位為鋼球的剖面基體,選3粒鋼球進(jìn)行測(cè)試。套圈硬度檢驗(yàn)和評(píng)定參照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/ZGT J R(X)0006—2020;鋼球硬度檢驗(yàn)和評(píng)定參照標(biāo)準(zhǔn)JB/T 1460—2011。軸承零件硬度測(cè)定結(jié)果見表2。
表2 軸承零件硬度
由表2可以看出,套圈的硬度符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/ZGT J R(X)0006—2020的要求(硬度≥58HRC);鋼球的硬度符合標(biāo)準(zhǔn)JB/T 1460—2011的要求(硬度≥58HRC)。同一零件硬度差也符合標(biāo)準(zhǔn)的要求(硬度差不大于1HRC)。
軸承套圈(切割取樣)和鋼球的金相檢查在德國徠卡公司產(chǎn)的DMILM LED型金相顯微鏡下進(jìn)行。套圈的檢驗(yàn)評(píng)定參照Q/ZGT J R(X)0006—2020標(biāo)準(zhǔn),鋼球的檢驗(yàn)評(píng)定參照J(rèn)B/T 1460—2011標(biāo)準(zhǔn)。
各零件金相組織檢測(cè)結(jié)果如圖4所示。外圈和內(nèi)圈淬、回火組織均為均勻細(xì)粒狀組織,符合Q/ZGT J R(X)0006—2020標(biāo)準(zhǔn)要求。鋼球的淬、回火組織均由馬氏體、一次碳化物、二次碳化物和殘留奧氏體組成,實(shí)測(cè)級(jí)別為3級(jí),符合JB/T 1460—2011標(biāo)準(zhǔn)的要求。
圖4 金相組織
參考JB/T 7050—2005標(biāo)準(zhǔn)雜質(zhì)分離方法,對(duì)潤滑脂中的雜質(zhì)進(jìn)行了分析;同時(shí)參考GB/T 33624—2017標(biāo)準(zhǔn),對(duì)雜質(zhì)含量和較大尺寸顆粒物進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果見表3。根據(jù)表3檢測(cè)結(jié)果,軸承內(nèi)的顆粒物為金屬和非金屬,非金屬的數(shù)量遠(yuǎn)大于金屬的數(shù)量,雜質(zhì)質(zhì)量超標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)要求雜質(zhì)質(zhì)量≤3 mg)。軸承零件中僅有保持架與密封圈唇片為非金屬材料。如圖5所示,分離出的雜質(zhì)為黑色,而軸承保持架為白色,因此根據(jù)軸承內(nèi)圈和密封圈外觀形貌以及雜質(zhì)顏色,判斷雜質(zhì)為密封圈唇片磨損產(chǎn)生的PTFE顆粒。
表3 雜質(zhì)含量
圖5 非金屬雜質(zhì)
利用紅外光譜儀對(duì)新潤滑脂進(jìn)行分析[14],分析結(jié)果見圖6。結(jié)果表明,潤滑脂是由膨潤土稠化劑稠化烴類油構(gòu)成的非皂基油脂,稠化劑和基礎(chǔ)油數(shù)據(jù)庫匹配度分別為83.4%和98.7%。利用氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀對(duì)潤滑脂進(jìn)行GC-MS分析,表明潤滑脂中液體的主要成分為含C17~C20結(jié)構(gòu)及更高沸點(diǎn)的烷烴類物質(zhì)。從以上分析結(jié)果可以看出,新潤滑脂符合技術(shù)說明書的要求。
圖6 潤滑脂IR譜線
結(jié)合上述檢測(cè)情況可以判定軸承發(fā)生卡滯的直接原因是潤滑脂變質(zhì)發(fā)黑導(dǎo)致軸承潤滑失效。失效過程為:PTFE密封圈與內(nèi)圈擋邊為過盈配合,經(jīng)過高速運(yùn)轉(zhuǎn)密封圈磨損產(chǎn)生的磨屑進(jìn)入軸承內(nèi)部;隨著磨屑顆粒不斷增加,潤滑脂變質(zhì)發(fā)黑導(dǎo)致軸承潤滑失效,最終造成軸承轉(zhuǎn)動(dòng)卡滯。
根據(jù)上述分析結(jié)果,提出如下改進(jìn)措施。
(1)氟橡膠硬度通常為邵氏硬度50~90A,PTFE硬度通常為55~65D,PTFE硬度遠(yuǎn)高于氟橡膠,為防止軸承在高速運(yùn)轉(zhuǎn)中密封圈接觸唇與內(nèi)圈擋邊產(chǎn)生嚴(yán)重磨損,密封圈材料由PTFE更換為氟橡膠。
(2)原設(shè)計(jì)密封圈接觸唇與內(nèi)圈擋邊過盈量為0.6~0.8 mm,通過軸承外觀形貌可以看出,密封圈接觸唇與內(nèi)圈擋邊產(chǎn)生嚴(yán)重磨損。為防止磨損以及軸承高溫發(fā)熱,將密封圈與內(nèi)圈擋邊的過盈量控制為0.3 mm(為密封軸承常用的中接觸密封過盈量)。
為驗(yàn)證分析結(jié)論的正確性以及改進(jìn)措施的有效性,對(duì)4套改進(jìn)后的軸承在工況條件下進(jìn)行壽命試驗(yàn)考核,結(jié)果表明,改進(jìn)前的軸承基本在1 000 h左右發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng)卡滯;1套改進(jìn)后的軸承一次性通過2 000 h壽命試驗(yàn)考核(應(yīng)客戶要求選擇1套進(jìn)行拆解檢查),3套改進(jìn)后的軸承分階段通過3 000 h壽命試驗(yàn)考核;試驗(yàn)過程中軸承穩(wěn)定運(yùn)行溫度范圍為30~65 ℃,振動(dòng)略有波動(dòng)(可能與軸承滾動(dòng)表面的磨損以及潤滑脂劣化有關(guān)),無其他異常情況出現(xiàn)。
試驗(yàn)后軸承旋轉(zhuǎn)靈活無阻滯,對(duì)軸承進(jìn)行拆解檢查,軸承零件完好未發(fā)生破壞,滾動(dòng)表面未發(fā)現(xiàn)剝落或其他形式失效,試驗(yàn)后潤滑脂黏性保持較好。
針對(duì)某航空電機(jī)6306-2RS/HN P5軸承的故障分析表明,PTFE密封圈磨損產(chǎn)生的磨屑進(jìn)入軸承內(nèi)部使?jié)櫥冑|(zhì)發(fā)黑是軸承失效的主要原因,表明高速脂潤滑軸承不宜采用PTFE作為密封圈材料。提出將密封圈材料由聚四氟乙烯更換為硬度較低的氟橡膠,同時(shí)降低密封圈接觸唇與內(nèi)圈擋邊過盈量等改進(jìn)措施,改進(jìn)后軸承再未出現(xiàn)類似問題,表明措施有效。