陳曉梅(盤錦北方瀝青燃料有限公司,遼寧 盤錦 124221)
加氫裂化技術(shù)原料適應(yīng)性強(qiáng),工藝流程種類眾多,產(chǎn)品靈活多變,是煉化一體化總流程中的關(guān)鍵裝置之一??筛鶕?jù)煉廠總體產(chǎn)品規(guī)劃,選擇針對性強(qiáng)的催化劑體系,分別實(shí)現(xiàn)石腦油、航煤、柴油和尾油等不同的產(chǎn)品方案[1-3],其中主要包括最大化生產(chǎn)石腦油、多產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化工原料、多產(chǎn)中間餾分油、多產(chǎn)尾油用于潤滑油基礎(chǔ)油料方案。
某石化公司120萬噸/年加氫裂化裝置采用以減壓蠟油和焦化蠟油為原料的多產(chǎn)中間餾分油方案,兼顧尾油供給下游30萬噸/年異構(gòu)脫蠟裝置生產(chǎn)潤滑油基礎(chǔ)油。隨著原油價(jià)格的不斷上漲和中間餾分油產(chǎn)能的過剩,裝置經(jīng)濟(jì)效益顯著下降。因此,有必要實(shí)施挖潛增效措施,提高裝置的經(jīng)濟(jì)性。在未對裝置進(jìn)行較大改造的前提下,通過優(yōu)化裝置原料成本及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是實(shí)現(xiàn)裝置利潤增長的最佳方式。
30萬噸/年異構(gòu)脫蠟裝置以加氫裂化尾油為原料,目標(biāo)產(chǎn)品為API II類及II+潤滑油基礎(chǔ)油。目前基礎(chǔ)油市場上高黏度基礎(chǔ)油產(chǎn)品的價(jià)格普遍高于低黏度基礎(chǔ)油,若能結(jié)合產(chǎn)品市場情況變化,優(yōu)化異構(gòu)脫蠟裝置的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),靈活多產(chǎn)高黏度基礎(chǔ)油或低黏度基礎(chǔ)油,便可實(shí)現(xiàn)裝置經(jīng)濟(jì)效益的增長。而異構(gòu)脫蠟裝置各牌號基礎(chǔ)油收率是由原料加氫裂化尾油的黏度來決定的,尾油黏度高,大黏度基礎(chǔ)油收率高,反之亦然。
脫瀝青油是溶劑脫瀝青裝置采用丙烷、丁烷等作溶劑,經(jīng)過萃取分離出膠質(zhì)和瀝青質(zhì)后,得到的輕脫油和重脫油,前者由于殘?zhí)恐递^低可用作潤滑油料,后者由于殘?zhí)恐蹈咄ǔS米鞔呋鸦?。而且輕、重脫油的黏度均較高,通常輕脫油100 ℃運(yùn)動(dòng)黏度可達(dá)到20 mm2/s以上,重脫油100 ℃運(yùn)動(dòng)黏度可高于35 mm2/s。
因此,為了調(diào)整加氫裂化尾油的黏度,某石化公司首次在加氫裂化原料中摻煉廉價(jià)的高黏度丙烷輕脫油以增加加氫裂化尾油的黏度。通過優(yōu)化操作條件,探索輕脫油的最佳摻煉比例,并評估了摻煉輕脫油對加氫裂化-異構(gòu)脫蠟聯(lián)合裝置的運(yùn)行狀況、產(chǎn)品分布及經(jīng)濟(jì)效益的影響。
120萬噸/年加氫裂化裝置采用一次通過流程,裝置共設(shè)有兩臺固定床反應(yīng)器,每臺反應(yīng)器分三個(gè)床層,分別裝填法國Axens公司加氫精制劑HR1058和裂化劑HK752。裝置原料為90%減壓蠟油(VGO)和10%焦化蠟油(CGO)。加氫裂化裝置原料性質(zhì)如表1所示。同時(shí),表1也給出了輕脫油DAO的典型性質(zhì)。
從表1中的數(shù)據(jù)可以看出,焦化蠟油具有密度大,雜質(zhì)硫、氮和C7不溶物含量高的特點(diǎn);同時(shí)運(yùn)動(dòng)黏度高,但是黏度指數(shù)偏低。因此,對于尾油做潤滑油原料的加氫裂化裝置來講,焦化蠟油并不是理想的原料,但是為了降低原料成本,摻煉合適比例的焦化蠟油并不會(huì)對產(chǎn)品產(chǎn)生影響,并解決了焦化蠟油因芳烴和氮含量高難加工的問題。與減壓蠟油和焦化蠟油相比,輕脫油的密度、硫氮含量、酸值等均介于二者之間,但是輕脫油的黏度遠(yuǎn)高于減壓蠟油和焦化蠟油。并且DAO的餾程較寬,5%餾出溫度446 ℃,95%點(diǎn)高達(dá)675 ℃,說明DAO中重質(zhì)潤滑油餾分較多。
為了考察加氫裂化原料中摻煉DAO后的運(yùn)行情況,首先在原有混合原料基礎(chǔ)上,引入5%的DAO,同時(shí)焦化蠟油和減壓蠟油的比例分別降至8.5%和86.5%。之后,為保證加氫裂化裝置原料不出現(xiàn)較大波動(dòng),按照每天增加約1%逐步提高DAO摻煉比例,并相應(yīng)降低焦化蠟油和減壓蠟油的比例。詳細(xì)摻煉過程和數(shù)據(jù)如表2所示。
從表2數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn),在第13天時(shí),DAO加工比例最大,達(dá)到12.13%,此時(shí)減壓蠟油的比例至82.26%,焦化蠟油比例為5.61%。之后逐漸降低DAO和焦化蠟油的量,減壓蠟油比例略有升高。
表2 加氫裂化裝置原料配比變化
摻煉DAO前后,混合原料的典型性質(zhì)見表3。其中混合原料一為引入DAO前,原料組成為90%VGO和10%CGO,原料二組成為86.5%VGO、8.5%CGO和6%DAO,原 料 三 組 成 為85%VGO、5%CGO和10%DAO。
摻煉DAO初期,如表3中工況二所示,減壓蠟油VGO和焦化蠟油CGO占比下降,此時(shí)由于原料中焦化蠟油比例降低,混合原料的密度、硫氮含量及黏度與摻煉DAO前相比均下降。當(dāng)DAO比例達(dá)到10%時(shí),如工況三所示,CGO比例繼續(xù)下降,混合原料的黏度高于摻煉DAO之前,但是混合原料密度、硫、氮等雜質(zhì)含量均增加不明顯。由于DAO中重質(zhì)潤滑油組分較多,但是其密度和硫、氮含量均低于焦化蠟油,因此摻煉DAO后混合原料的密度及硫氮含量無明顯升高。
表3 摻煉DAO后混合原料性質(zhì)
為了考察不同原料配比變化對加氫裂化裝置運(yùn)行的影響,DAO在加氫裂化原料中的摻煉比例從5%開始增加到12.13%為止。從裝置實(shí)際運(yùn)行情況來看,隨著DAO摻煉比例的增加,原料中重質(zhì)組分增加,為了保證原料的加氫精制深度不降低,精制反應(yīng)器進(jìn)料溫度提高。隨著精制反應(yīng)溫度的升高,裂化反應(yīng)器進(jìn)料溫度也相應(yīng)提高,但是為防止裂化反應(yīng)器內(nèi)原料發(fā)生過度裂解造成尾油收率降低,裂化段冷氫注入量增加。
通過分析裝置實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在保持尾油收率不低于28%的前提下,DAO摻煉初期,石腦油、中間餾分油和尾油產(chǎn)品質(zhì)量均達(dá)標(biāo);當(dāng)DAO摻煉比例達(dá)到12%左右時(shí),石腦油和中間餾分油產(chǎn)品質(zhì)量仍然滿足指標(biāo)要求,但是加氫裂化尾油的硫含量達(dá)到5.7 mg/L,氮含量達(dá)到2.6 mg/L,此時(shí)尾油的氮含量已無法滿足下游異構(gòu)脫蠟催化劑對原料的要求。這說明在當(dāng)前原料配比及操作條件下,加氫裂化原料中輕脫油的最大摻煉比例不應(yīng)超過12%。因此,為了保持裝置的長周期穩(wěn)定運(yùn)行,將DAO的摻煉比例控制在10%。
表4對比了摻煉DAO前后加氫裂化裝置操作條件的變化,其中工況一為摻煉DAO前,原料組成為90%VGO和10%CGO,摻煉DAO后,原料組成為85%VGO、5%CGO和10%DAO。從表4可以看出,在總進(jìn)料量不變的條件下,摻煉10%DAO后,精制反應(yīng)器入口溫度提高1.4 ℃,床層平均反應(yīng)溫度提高0.7 ℃,總溫升提高2.0 ℃。由于摻煉DAO后,原料中重組分增加,為了保證重組分深度精制,保證加氫裂化尾油硫含量不大于5 mg/L、氮含量不大于2 mg/L的產(chǎn)品指標(biāo)要求,因此精制段反應(yīng)進(jìn)料溫度增加。
同時(shí),為了保證尾油收率,避免DAO中重質(zhì)潤滑油餾分過度裂化,因此在裂化反應(yīng)器中需要注入大量的冷氫以維持裂化反應(yīng)溫度不會(huì)大幅升高。從表4數(shù)據(jù)看出,通過增加注入冷氫的量,保證了裂化反應(yīng)器入口溫度維持385 ℃不變,裂化床層總溫升提高了2.5 ℃,裂化床層平均溫度由377.7 ℃提高至382.8 ℃,提高了5.1 ℃。
由于原料變重,加氫精制深度增加,反應(yīng)氫耗也略增加,總氫耗由0.274%增加到了0.277%。此外,由于裂化反應(yīng)器冷氫注入量增大,造成反應(yīng)系統(tǒng)循環(huán)氫量降低,從而造成氫油比下降。循環(huán)氫量由摻煉DAO前的12 500 Nm3/h降低至11 800 Nm3/h,相應(yīng)氫油比由830∶1下降至780∶1。而氫油比對加氫反應(yīng)的深度有很大的影響。氫油比降低,反應(yīng)器內(nèi)氫分壓減小,參與反應(yīng)的氫氣分子數(shù)減少,從而降低加氫反應(yīng)深度,影響反應(yīng)效果。同時(shí),氫油比降低意味著循環(huán)氫量減少,可帶走的反應(yīng)熱降低,不利于控制反應(yīng)器內(nèi)床層溫度。因此,通過以上分析,在當(dāng)前原料及操作條件下,加氫裂化原料中DAO的摻煉比例不宜超過10%。
表5給出了摻煉DAO前和摻煉10%DAO后加氫裂化裝置的物料平衡數(shù)據(jù),其中工況一為90%VGO和10%CGO,工況二為85%VGO、5%CGO和10%DAO。摻煉DAO后各產(chǎn)品收率出現(xiàn)了小幅波動(dòng),主要表現(xiàn)為石腦油收率增加0.77%,輕重柴油收率降低0.81%,尾油收率提高了0.66%。主要原因?yàn)閾饺隓AO后原料中重組分增加,在裂化溫度不變的條件下,裂化反應(yīng)減少,未裂化的重組分增加并最終進(jìn)入到尾油中,使尾油的收率表現(xiàn)出增加的趨勢。
表5 摻煉DAO前后加氫裂化裝置物料平衡
通過分析摻煉DAO前后產(chǎn)品性質(zhì)發(fā)現(xiàn),石腦油和柴油性質(zhì)均無明顯變化,加氫裂化尾油的黏度增加。表6對比了摻煉DAO前和摻煉10%DAO后加氫裂化尾油的性質(zhì),從表6中數(shù)據(jù)可以看出,工況二的尾油的密度和初餾點(diǎn)升高,40 ℃運(yùn)動(dòng)黏度提高了4.4 mm2/s,100 ℃運(yùn)動(dòng)黏度提高了0.219 mm2/s,黏度指數(shù)提高了1個(gè)單位。由于加氫精制反應(yīng)進(jìn)料溫度升高2 ℃,保證了尾油的硫和氮含量幾乎保持不變,且均滿足下游異構(gòu)脫蠟裝置對尾油原料的要求。
表6 摻煉DAO前后尾油性質(zhì)對比
通過以上分析發(fā)現(xiàn),加氫裂化裝置原料中摻煉10%DAO后,尾油的黏度和收率均增加,此時(shí)將尾油用作異構(gòu)脫蠟裝置原料,與加氫裂化摻煉DAO之前相比,異構(gòu)脫蠟裝置基礎(chǔ)油收率發(fā)生了明顯變化,結(jié)果見表7。其中,4#基礎(chǔ)油收率下降了7.52%,6#基礎(chǔ)油收率提高了9.15%,2#基礎(chǔ)油收率變化不明顯,僅增加0.17%?;A(chǔ)油總收率提高了1.8%。從以上數(shù)據(jù)可以看出,雖然加氫裂化摻煉DAO后,尾油100 ℃運(yùn)動(dòng)黏度僅增加0.219 mm2/s,但是尾油中重組分增加導(dǎo)致異構(gòu)脫蠟裝置產(chǎn)品中6#基礎(chǔ)油收率顯著增加,同時(shí)4#基礎(chǔ)油收率明顯下降。
表7 異構(gòu)脫蠟產(chǎn)品收率
對于加氫裂化裝置來說,盡管摻煉DAO后產(chǎn)品收率變化不大,經(jīng)濟(jì)效益無顯著提升。但是,聯(lián)合裝置異構(gòu)脫蠟的柴油收率降低,基礎(chǔ)油總收率增加,并且6#基礎(chǔ)油收率明顯提高,4#基礎(chǔ)油收率顯著下降。根據(jù)當(dāng)前油品市場的行情,潤滑油基礎(chǔ)油的經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)于燃料油,并且大黏度基礎(chǔ)油產(chǎn)品效益優(yōu)于小黏度基礎(chǔ)油,通過對聯(lián)合裝置的效益測算發(fā)現(xiàn),結(jié)果如表8所示,在加氫裂化摻煉10%DAO的情況下,與摻煉DAO前相比,加工每噸原料油可實(shí)現(xiàn)增效49.5元。按照DAO摻煉量12萬噸/年計(jì)算,聯(lián)合裝置可實(shí)現(xiàn)增效約594萬元。
表8 加氫裂化-異構(gòu)脫蠟摻煉DAO的經(jīng)濟(jì)效益測算 單位:元/噸原料油
120萬噸/年加氫裂化裝置摻煉10%DAO后,原料性質(zhì)無明顯變化,裝置運(yùn)行平穩(wěn):
(1)由于原料中重組分增加,黏度增加,精制反應(yīng)進(jìn)料溫度提高約2 ℃,裂化反應(yīng)溫度保持不變,裂化反應(yīng)器冷氫量增加,導(dǎo)致循環(huán)氫量降低700 Nm3/h,氫油比由830∶1下降至780∶1;
(2)加氫裂化尾油收率增加0.66%;聯(lián)合裝置異構(gòu)脫蠟產(chǎn)品中4#基礎(chǔ)油收率降低7.52%,6#基礎(chǔ)油收率增加9.15%,潤滑油基礎(chǔ)油總收率增加1.8%;當(dāng)DAO摻煉比例提高至12%時(shí),尾油氮含量達(dá)到2.6 mg/L,不能滿足下游異構(gòu)脫蠟裝置對原料的指標(biāo)要求;
(3)加氫裂化-異構(gòu)脫蠟聯(lián)合裝置的產(chǎn)品利潤顯著增加,年約增產(chǎn)潤滑油基礎(chǔ)油5 400 t;每加工1 t DAO可增效49.5元,按照DAO加工量12萬噸/年,年增效約594萬元。