萬(wàn)本軍, 王 敏, 陳功偉, 陸廷雷
(普萊克斯〔廣州〕工業(yè)氣體有限公司 廣東廣州 510700)
普萊克斯(廣州)工業(yè)氣體有限公司瀚陽(yáng)氫氣工廠(以下簡(jiǎn)稱瀚陽(yáng)氫氣工廠)主要的生產(chǎn)工藝是裂解甲醇制備高純氫氣,氫氣產(chǎn)品一部分通過(guò)管道輸送至瀚陽(yáng)鋼鐵廠,富余的氫氣經(jīng)壓縮機(jī)加壓至20 MPa后由魚(yú)雷車(chē)運(yùn)輸至各加氫站。瀚陽(yáng)氫氣工廠采用的壓縮機(jī)為美國(guó)賓夕法尼亞動(dòng)力咨詢公司生產(chǎn)的13-800-3000型兩級(jí)臥式隔膜壓縮機(jī)。在運(yùn)行過(guò)程中,該隔膜壓縮機(jī)多次出現(xiàn)級(jí)間壓力高的現(xiàn)象,壓縮機(jī)出口背壓超過(guò)15 MPa時(shí),級(jí)間壓力就會(huì)快速上升。
因隔膜壓縮機(jī)具有污染低、壓縮比高、密封性能好以及設(shè)備運(yùn)行可靠性高等特點(diǎn),國(guó)內(nèi)外的制氫工廠或氫氣充裝站一般都采用隔膜壓縮機(jī)進(jìn)行加壓和充裝。隔膜壓縮機(jī)由液壓系統(tǒng)和氣體壓縮系統(tǒng)組成,通過(guò)活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng),推動(dòng)膜片向氣體側(cè)運(yùn)動(dòng),從而壓縮氣體,將氣體排出。液壓系統(tǒng)由皮帶驅(qū)動(dòng)的曲軸、連桿、活塞、潤(rùn)滑主油泵、液壓油注射泵和油壓控制閥、液壓油單向閥等組成,通過(guò)液壓油注射泵補(bǔ)充液壓油,保證在整個(gè)運(yùn)行過(guò)程中液壓系統(tǒng)充滿潤(rùn)滑油。在壓縮過(guò)程中,液壓油單向閥把液壓油和補(bǔ)充油隔離,避免液壓油回流。油壓控制閥控制液壓釋放壓力,從而形成液壓油系統(tǒng)壓力。
當(dāng)活塞處于近止點(diǎn)時(shí),液壓系統(tǒng)通過(guò)液壓油注射泵注滿液壓油,氣體在進(jìn)口壓力作用下打開(kāi)進(jìn)氣單向閥,進(jìn)入隔膜腔;活塞推動(dòng)液壓油,再由液壓油推動(dòng)膜片向缸頭運(yùn)動(dòng),膜片對(duì)氣體加壓,當(dāng)壓力高于出口單向閥背壓時(shí),氣體排出,膜片繼續(xù)向缸頭移動(dòng);當(dāng)膜片運(yùn)行至缸體端,活塞繼續(xù)運(yùn)行到遠(yuǎn)止點(diǎn),液壓油通過(guò)油壓控制閥返回曲軸箱,通常液壓油的壓力設(shè)定值比排氣壓力高1.10~1.15倍;當(dāng)活塞到達(dá)遠(yuǎn)止點(diǎn)往回運(yùn)動(dòng)時(shí),余隙氣體和吸入氣體推動(dòng)膜片向曲軸箱側(cè)移動(dòng),完成整個(gè)循環(huán)。隔膜壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。
制氫裝置采用的是同型號(hào)的2臺(tái)隔膜壓縮機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,工藝流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖2。
機(jī)組于2017年投入運(yùn)行。在2017—2020年,由于市場(chǎng)原因,裝置負(fù)荷較低,2臺(tái)壓縮機(jī)處于1開(kāi)1備狀態(tài),且大部分時(shí)間2臺(tái)壓縮機(jī)都處于停運(yùn)狀態(tài)。從2020年7月開(kāi)始,氫氣市場(chǎng)回暖,裝置滿負(fù)荷生產(chǎn),2臺(tái)壓縮機(jī)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期連續(xù)運(yùn)行。
2020年9月,1#壓縮機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)一級(jí)出口緩沖罐壓力超壓報(bào)警,機(jī)組停車(chē)。檢查機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中的壓力曲線,發(fā)現(xiàn)當(dāng)二級(jí)出口背壓高于15 MPa時(shí),一級(jí)出口緩沖罐的壓力快速上漲。對(duì)比同型號(hào)同運(yùn)行狀態(tài)的2#壓縮機(jī),其一級(jí)出口緩沖罐壓力上漲較慢。
檢查油噴射泵,發(fā)現(xiàn)其彈簧完好,活塞有輕微的磨損,與庫(kù)存?zhèn)浼啾?,徑向和端部均有約0.2 mm的磨損。更換了活塞和彈簧,并重新調(diào)整了油噴射泵的安裝尺寸,以確保油噴射量在最大位置。同時(shí)對(duì)油系統(tǒng)的單向閥進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。在檢查膜片泄漏檢測(cè)罐時(shí)發(fā)現(xiàn)有液壓油,決定對(duì)二級(jí)缸頭進(jìn)行拆檢,檢查二級(jí)膜片。
拆檢二級(jí)缸頭后發(fā)現(xiàn)膜片破損嚴(yán)重,油側(cè)膜片有寬2~3 mm、長(zhǎng)約10 mm的破損口,氣側(cè)膜片和中間膜片也存在整圈疲勞區(qū),寬度為2~3 mm。檢查二級(jí)進(jìn)排氣閥,未發(fā)現(xiàn)異常。本次檢修更換了相關(guān)膜片以及相應(yīng)的O形圈。
檢修結(jié)束后,機(jī)組恢復(fù)開(kāi)車(chē)。在運(yùn)行過(guò)程中,機(jī)組背壓高于15 MPa時(shí)一級(jí)出口緩沖罐壓力仍然快速上漲,充裝背壓達(dá)到目標(biāo)充裝壓力18.5 MPa時(shí)一級(jí)出口緩沖罐壓力值略低于報(bào)警值,機(jī)組故障未得到有效解決,機(jī)組帶病運(yùn)行。
2020年10月13日,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)機(jī)組進(jìn)行巡檢時(shí)再次發(fā)現(xiàn)液壓油從膜片泄漏檢測(cè)罐內(nèi)排出,可能二級(jí)膜片發(fā)生損壞,機(jī)組停車(chē)檢修。機(jī)組拆檢后發(fā)現(xiàn),二級(jí)膜片再次損壞,且情況與上次相同,3層膜片均出現(xiàn)了環(huán)狀疲勞。比較后發(fā)現(xiàn),發(fā)生疲勞的環(huán)狀區(qū)域與配油盤(pán)和背板之間的間隙一致,推測(cè)膜片與配油盤(pán)發(fā)生了碰撞,從而導(dǎo)致膜片疲勞損壞。
分析膜片與配油盤(pán)發(fā)生碰撞的原因,初步判定油壓控制閥壓力設(shè)置偏低或油壓控制閥內(nèi)漏。決定更換膜片及相應(yīng)的O形圈,機(jī)組開(kāi)車(chē)過(guò)程中對(duì)液壓油壓力控制閥進(jìn)行調(diào)校。調(diào)校時(shí)發(fā)現(xiàn)油壓控制閥的壓力比廠家推薦的設(shè)定壓力約低1 380 kPa,且油壓控制閥釋放壓力約有138 kPa的波動(dòng)。
調(diào)校完成后,機(jī)組恢復(fù)正常開(kāi)車(chē),在運(yùn)行過(guò)程中仍存在機(jī)組背壓高于15 MPa時(shí)一級(jí)出口緩沖罐壓力快速上漲,充裝背壓達(dá)到目標(biāo)充裝壓力18.5 MPa時(shí)一級(jí)出口緩沖罐壓力值略低于報(bào)警值的情況,機(jī)組故障仍未得到有效解決。
2020年11月4日,再次發(fā)現(xiàn)機(jī)組的液壓油泄漏緩沖罐內(nèi)有液壓油排出,確定二級(jí)膜片再次損壞,機(jī)組停車(chē)檢修,拆檢后發(fā)現(xiàn)膜片損壞情況與前兩次相同。
拆開(kāi)活塞組件檢查后發(fā)現(xiàn),二級(jí)活塞部件的活塞環(huán)、支撐環(huán)嚴(yán)重?fù)p壞,活塞冷卻夾套內(nèi)發(fā)現(xiàn)了較多的雜質(zhì)和污垢。
對(duì)二級(jí)冷卻夾套進(jìn)行清洗,更換活塞環(huán)、支撐環(huán)以及相應(yīng)的膜片和O形圈后,機(jī)組投入運(yùn)行,相關(guān)運(yùn)行參數(shù)平穩(wěn),一級(jí)緩沖罐壓力與同型號(hào)同工況的2#壓縮機(jī)相近。從2020年11月開(kāi)車(chē)以來(lái),已正常運(yùn)行5個(gè)月,未發(fā)生異常和膜片損壞,機(jī)組故障徹底解決。
裝置投入運(yùn)行前,未對(duì)循環(huán)水管進(jìn)行徹底的酸洗和水洗;裝置投運(yùn)后,冷卻水管內(nèi)的雜質(zhì)進(jìn)入壓縮機(jī)的冷卻水夾套,使得機(jī)組活塞部件未得到有效的冷卻。因活塞環(huán)材質(zhì)為聚四氟乙烯(PTFE),支撐環(huán)材質(zhì)為聚四氟乙烯聚合物(RULON),較高的溫度使得活塞環(huán)和支撐環(huán)快速損壞。當(dāng)活塞環(huán)發(fā)生損壞后,在壓縮過(guò)程中,液壓油從活塞環(huán)處快速泄漏。由于活塞環(huán)處的泄漏量遠(yuǎn)大于油增壓泵的補(bǔ)油量,在背壓較高時(shí)活塞回程過(guò)程中液壓腔內(nèi)的液壓油不足,高壓氣體推動(dòng)膜片撞擊配油盤(pán),多次撞擊后導(dǎo)致膜片疲勞損壞。
通過(guò)對(duì)冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行清洗,同時(shí)更換活塞環(huán)和支撐環(huán),解決了壓縮機(jī)膜片頻繁損壞的問(wèn)題。故障出現(xiàn)的根本原因是在裝置投入運(yùn)行前,未對(duì)冷卻水管道進(jìn)行徹底的酸洗和水洗,造成運(yùn)行過(guò)程中雜質(zhì)留在機(jī)組內(nèi)部,影響活塞環(huán)的使用壽命。