馬千里, 盧揚, 王語萌
(北控中科成環(huán)保集團有限公司成都分公司, 成都 610031)
某涂料公司擬在某工業(yè)集中發(fā)展區(qū)建設(shè)生產(chǎn)基地, 規(guī)劃一期規(guī)模為木器涂料22 000 t、 建筑涂料34 000 t、 萬能膠6 000 t、 固化劑3 000 t、 樹脂5 000 t(中間產(chǎn)品), 共計70 000 t。
該公司排放廢水由生產(chǎn)廢水和生活污水組成,共計300 m3/d。 其中生產(chǎn)廢水主要由樹脂、 固化劑車間的反應(yīng)廢水(高濃度、 油性廢水)和建筑涂料車間設(shè)備清洗廢水(低濃度、 水性廢水)組成, 廢水中主要含樹脂、 醇、 苯、 酯、 顏料粉末和增稠劑等污染物質(zhì), 具有成分復(fù)雜、 水質(zhì)波動大、 COD 和SS濃度高、 可生化性差等特點, 處理難度大, 投資成本高, 不易實現(xiàn)達標排放。 本文分析了涂料廢水的水質(zhì)特性, 確定了處理工藝流程和主要設(shè)計參數(shù),給出了工程運行效果、 投資和運行成本, 以期為同類廢水的處理提供參考。
根據(jù)企業(yè)規(guī)模預(yù)測, 樹脂、 固化劑廢水設(shè)計水量為1 m3/h, 建筑涂料廢水設(shè)計水量為5 m3/h, 包含生活污水在內(nèi)的綜合廢水設(shè)計水量為12.5 m3/h。
根據(jù)業(yè)主提供的水質(zhì)資料及取樣檢測結(jié)果, 樹脂、 固化劑廢水與建筑涂料廢水均為可生化性差、難處理廢水。 樹脂、 固化劑廢水COD 濃度高, 且含有大量具有微生物毒性的有機溶劑; 建筑涂料廢水COD 濃度相對較低, 但SS 含量較高、 水量相對較大。 本項目廢水經(jīng)處理后出水達到GB 8978—1996《污水綜合排放標準》三級標準及主要污染物納管標準后排入污水處理廠。
本項目主要設(shè)計進出水水質(zhì)如表1 所示。
表1 設(shè)計進出水水質(zhì)Tab. 1 Design influent and effluent water quality
目前, 國內(nèi)外涂料廢水的主要處理方法仍為混凝沉淀(氣浮)法、 高級氧化法和生物法等, 在實際應(yīng)用中大都采用上述處理方法的組合工藝[1]。 混凝沉淀(氣?。┓ㄋ巹┫拇螅?出水難達標, 通常作為預(yù)處理使用。 生物法可以有效去除廢水中有機物、氮、 磷等, 處理費用低廉, 但對難降解有機物的去除效果不理想, 因此常與高級氧化法組合使用。 高級氧化法是基于產(chǎn)生的·OH 和其他一些氧化性物質(zhì), 把難降解的大分子有機物分解成小分子物質(zhì)或無毒物質(zhì), 提高廢水的可生化性。
陳永波[2]采用混凝-厭氧-好氧工藝對水性涂料廢水進行處理, 出水達到DB44/ 26—2001《水污染排放限值》第二階段一級標準; 陳紹偉等[3]用混凝沉淀-芬頓催化氧化-活性炭吸附組合工藝對某涂料廠車間生產(chǎn)廢水進行處理, 最終出水COD 質(zhì)量濃度小于100 mg/L; 胡進[4]采用混凝氣浮-水解酸化-生物接觸氧化組合工藝對水性涂料廢水進行試驗研究, 出水達到GB 8978—1996 二級標準; 左紅影等[5]采用混凝沉淀-氣浮-一段生物接觸氧化-二段生物接觸氧化工藝處理涂料廢水, 出水達到DB44/ 26—2001 第二時段一級標準。
根據(jù)本項目原水水質(zhì)特點, 針對建筑涂料廢水與樹脂、 固化劑廢水的差異, 采用了分流預(yù)處理的設(shè)計思路。 建筑涂料廢水具有污染物濃度相對較低、 SS 濃度較高的特點, 采用污泥調(diào)理-板框壓濾-調(diào)節(jié)池-混凝氣浮的組合工藝, 去除廢水中部分難降解有機物和絕大部分SS、 色度和濁度, 減輕后續(xù)廢水處理設(shè)施負擔(dān)。 針對污染物濃度高、 可生化性差、 有機溶劑含量高的樹脂、 固化劑廢水,采用調(diào)節(jié)池-隔油沉淀-pH 調(diào)節(jié)-鐵碳微電解-調(diào)節(jié)池-混凝氣浮的物化預(yù)處理, 將樹脂、 固化劑廢水中的部分大分子難降解有機物進行降解, 改善廢水的可生化性。 兩類生產(chǎn)廢水經(jīng)過不同的物化預(yù)處理后, 與廠區(qū)生活污水在綜合調(diào)節(jié)池匯合, 進行水量調(diào)節(jié)與水質(zhì)均化后, 采用ABR 厭氧-沉淀-兩級生物接觸氧化-沉淀的生化處理工藝。 厭氧階段采用高效厭氧的ABR 反應(yīng)器, 進一步去除廢水中殘留的大分子難降解有機物, 并將其轉(zhuǎn)化為小分子易降解有機物、 CH4、 CO2和H2O, 為后續(xù)的好氧生化處理創(chuàng)造條件[6]。 好氧階段采用兩級好氧接觸氧化工藝, 將污染物轉(zhuǎn)化為CO2和H2O 等穩(wěn)定無害的無機產(chǎn)物, 保障出水穩(wěn)定達標排放。
物化單元產(chǎn)生的化學(xué)污泥和浮渣排入污泥調(diào)理池, 生化單元產(chǎn)生的剩余污泥進入濃縮池濃縮, 均經(jīng)板框壓濾機脫水處理后外運處置。
廢水處理工藝流程如圖1 所示。
圖1 工藝流程Fig. 1 Process flow
(1) 樹脂、 固化劑廢水調(diào)節(jié)池。 1 座, 地下鋼砼結(jié)構(gòu), 內(nèi)部防腐, 尺寸為2.00 m×2.00 m×5.00 m, 有效水深為2.10 m, 水力停留時間約8 h。 設(shè)提升泵2 臺, 單臺流量為2 m3/h, 揚程為10 m, 功率為0.37 kW; 浮球液位開關(guān)1 臺; 電磁流量計1 臺。
(2) 隔油沉淀罐。 1 臺, SS304 材質(zhì), 地上式,尺寸為φ2.20 m × 3.37 m(含支腳), 筒體高2.50 m, 超高0.25 m, 水力停留時間約8 h。 配套布水器、 集水器、 集油槽、 排泥管各1 套。
(3) pH 調(diào)節(jié)罐。 1 臺, 尺寸為φ0.80 m×1.20 m(不含支腳), 超高0.20 m, 水力停留時間約0.5 h。 調(diào)節(jié)廢水pH 值至2.5 ~3.0。 配套攪拌機1 臺,轉(zhuǎn)速為20 ~30 r/min, 功率為0.37 kW; pH 在線監(jiān)測儀1 臺; 硫酸加藥裝置1 套; 加藥計量泵2 臺,流量為40 L/h, 壓力為0.1 MPa, 功率為40 W。
(4) 鐵碳微電解罐。 1 臺, SS304 材質(zhì), 尺寸為φ2.20 m×3.87 m(含支腳), 筒體高3.00 m, 超高0.25 m, 曝氣量為32 m3/h, 風(fēng)機與接觸氧化池共用。 配套布水及布氣裝置各1 套; 內(nèi)置高效微電解填料, 5 m3; pH 在線監(jiān)測儀1 臺。
(5) 建筑涂料廢水集水池。 1 座, 地下鋼砼結(jié)構(gòu), 尺寸為4.00 m×2.00 m×5.00 m, 有效水深為2.10 m, 水力停留時間約3 h。 配套提升泵2 臺,單臺流量為10 m3/h, 揚程為10 m, 功率為0.75 kW; 浮球液位開關(guān)1 臺。
(6) 污泥調(diào)理池。 1 座, 地下鋼砼結(jié)構(gòu), 內(nèi)部防腐, 尺寸為5.87 m × 3.00 m × 3.10 m, 超高0.5 m, 水力停留時間約8 h。 設(shè)潛水攪拌機1 臺, 功率為1.5 kW; 螺桿泵2 臺, 單臺流量為8 m3/h, 揚程為60 m, 功率為2.2 kW; 浮球液位開關(guān)1 臺; 板框壓濾機1 臺, 過濾面積為60 m2, 濾室總?cè)萘繛?07 L, 過濾壓力為0.5 ~1.6 MPa, 功率為2.2 kW。
(7) 建筑涂料廢水調(diào)節(jié)池。 1 座, 地下鋼砼結(jié)構(gòu), 尺寸為5.88 m×3.00 m×3.10 m, 超高0.5 m,水力停留時間約7.5 h。 配套潛水攪拌機1 臺, 功率為1.5 kW; 提升泵2 臺, 單臺流量為10 m3/h,揚程為10 m, 功率為0.75 kW; 浮球液位開關(guān)1臺; 電磁流量計1 臺。
(8) 混凝溶氣氣浮機。 1 臺, 碳鋼防腐, 尺寸為4.50 m×1.70 m×1.70 m, 處理能力為5 ~10 m3/h。 pH 中和、 混凝反應(yīng)、 絮凝反應(yīng)停留時間各10 min, 溶氣氣浮停留時間為50 min; 溶氣水回流比為30%; 系統(tǒng)總功率為3.87 kW; pH 在線監(jiān)測儀1臺; NaOH、 PAC、 PAM 加藥裝置3 套, 加藥計量泵6 臺, 單臺流量為40 L/h, 壓力為0.1 MPa, 功率為40 W。
(9) 綜合調(diào)節(jié)池。 1 座, 尺寸為4.50 m×2.75 m × 3.10 m, 超高0.5 m, 水力停留時間約2.5 h。配套廢水提升泵2 臺(1 用1 備), 單臺流量為10 m3/h, 揚程為10 m, 功率為0.75 kW; 浮球液位開關(guān)1 臺; 電磁流量計1 臺; 穿孔曝氣系統(tǒng)1 套;HJ-25 浸沒式汽水混合器1 只。
(10) ABR 厭氧池。 1 座, 鋼砼結(jié)構(gòu), 尺寸為25.00 m×5.00 m×7.00 m; 有效容積為750 m3, 停留時間為2.5 d, COD 容積負荷為2.8 kg/(m3·d)。配套生物填料285 m3, 排泥管5 套, 沼氣收集管及水封罐各1 套。
(11) 厭氧沉淀池。 1 座, 尺寸為3.00 m×3.00 m×4.50 m, 超高0.5 m, 設(shè)計表面負荷為1.39 m3/(m2·h)。 配套回流泵2 臺, 單臺流量為10 m3/h,揚程為10 m, 功率為0.75 kW; 轉(zhuǎn)子流量計1 只。
(12) 兩級生物接觸氧化池。 1 座, 分2 級,鋼砼結(jié)構(gòu), 尺寸為12.00 m×4.50 m×5.50 m, 有效容積為270 m3, 停留時間為21.6 h, COD 容積負荷為3 kg/(m3·d)。 配套羅茨鼓風(fēng)機2 臺, 風(fēng)量為4.25 m3/min, 升壓為53.9 kPa, 功率為7.5 kW; 生物填料162 m3, 微孔曝氣器140 套, 曝氣管2 套。
(13) 沉淀池。 1 座, 鋼砼結(jié)構(gòu), 半地埋式,尺寸為3.00 m×3.00 m×5.50 m, 超高1.0 m, 設(shè)計表面負荷為1.39 m3/(m2·h)。 配套污泥泵2 臺, 單臺流量為10 m3/h, 揚程為10 m, 功率為0.75 kW;塑料轉(zhuǎn)子流量計1 只。
該工程建成后預(yù)處理調(diào)試為期15 d, 生化調(diào)試為期3 個月, 實現(xiàn)達標運行。 各單元的實際處理效果如表2 所示。
表2 實際進出水水質(zhì)均值Tab. 2 Average values of actual influent and effluent water quality
工程直接投資270 萬元, 其中土建投資145 萬元, 設(shè)備投資125 萬元。
廢水直接運行費用為1.756 元/m3, 其中電費0.520 元/m3, 藥劑費用為0.217 元/m3, 微電解填料費用為0.130 元/m3, 人工費0.889 元/m3。
(1) 本項目創(chuàng)新采用板框壓濾工藝去除建筑涂料廢水中高濃度SS, 極大地降低了后續(xù)構(gòu)筑物的處理負荷。
(2) 采用鐵碳微電解處理高濃度樹脂、 固化劑廢水, COD 去除率高、 效果穩(wěn)定, 是保障后續(xù)生化系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。
(3) 涂料綜合廢水采用ABR 厭氧-兩級接觸氧化工藝, 可以穩(wěn)定達標排放。
(4) 涂料廢水屬高濃度有機廢水, 水量變化大, 治理難度大。 該工程在實現(xiàn)廢水穩(wěn)定達標排放的同時, 能夠?qū)⒔ㄖ苛匣厥赵倮茫?為企業(yè)節(jié)省了大量費用。