劉君, 孫殿寅, 劉圣鵬, 張存存, 張潔
(1.青島蔚藍(lán)賽德生物科技有限公司, 山東 青島 266000; 2.泰安漢威集團(tuán)有限公司, 山東 泰安 270014)
精細(xì)化工行業(yè)的廢水屬于高濃度有機(jī)廢水, 其水質(zhì)復(fù)雜, 難生物降解且具有毒性, 是廢水處理的難點(diǎn)[1-3]。 精細(xì)化工廢水一般采用高級氧化預(yù)處理+生化處理的組合工藝。 常用的高級氧化技術(shù)主要有芬頓、 臭氧、 電解等方式, 根據(jù)不同項(xiàng)目的水質(zhì)性質(zhì)酌情選擇。 某精細(xì)化工廠生產(chǎn)氯化膽堿和異辛酸, 氯化膽堿生產(chǎn)采用三甲胺、 鹽酸、 環(huán)氧乙烷作為主要原料, 產(chǎn)生的廢水主要為蒸發(fā)濃縮過程中產(chǎn)生的物料凝水, 主要污染物為乙二醇、 氯乙醇等,采用水解-AO 工藝進(jìn)行處理; 異辛酸生產(chǎn)采用硫酸和異辛醇作為主要原料, 產(chǎn)生的廢水主要為蒸發(fā)濃縮過程中產(chǎn)生的物料凝水, 主要成分為異辛醇、異辛酸等, 異辛酸廢水為酸性, 屬于難生化的水質(zhì), 采用電解-IC-水解-AO 工藝進(jìn)行處理。
本文結(jié)合該企業(yè)氯化膽堿和異辛酸生產(chǎn)廢水處理工程實(shí)例, 分析廢水水質(zhì)特征, 重點(diǎn)介紹廢水處理工藝過程、 設(shè)計(jì)參數(shù)和工程運(yùn)行效果, 為相關(guān)廢水處理工程提供參考。
某化工廠以三甲胺、 鹽酸和環(huán)氧乙烷為原料合成氯化膽堿; 以硫酸和異辛醇為原料縮合反應(yīng)生產(chǎn)異辛酸。 生產(chǎn)廢水成分復(fù)雜, 污染物含量高, 可生化性差。 廢水站分為預(yù)處理系統(tǒng)和生化處理系統(tǒng),預(yù)處理系統(tǒng)采用直流電解-IC 反應(yīng)器處理異辛酸生產(chǎn)廢水, 預(yù)處理后匯入調(diào)節(jié)池和氯化膽堿生產(chǎn)廢水、 設(shè)備洗滌廢水、 園區(qū)生活污水混合, 之后由生化處理系統(tǒng)采用水解-兼氧-AO-MBR-混凝沉淀工藝進(jìn)行處理, 出水達(dá)到接管要求后排放至當(dāng)?shù)厥姓鬯畯S管網(wǎng)。
廢水站設(shè)計(jì)處理規(guī)模為360 m3/d, 主要包括:60 m3/d 高 鹽、 高COD 的 異 辛 酸 生 產(chǎn) 廢 水, 200 m3/d 的氯化膽堿生產(chǎn)廢水, 以及生產(chǎn)車間的設(shè)備洗滌廢水、 清潔廢水和園區(qū)生活污水等, 處理后的廢水需達(dá)到當(dāng)?shù)厥姓鬯畯S管網(wǎng)的接管要求。 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)、 水量如表1 所示。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)、 水量Tab. 1 Design influent and effluent water quality and quantity
本項(xiàng)目的氯化膽堿生產(chǎn)廢水屬于可生化廢水,可直接采用AO 生化法處理; 異辛酸生產(chǎn)廢水COD 質(zhì)量濃度約為10 000 mg/L, 含有較多的異辛醇、 異辛酸等污染物, 含鹽量高, 可生化性差。 屬于典型的精細(xì)化工廢水。
針對精細(xì)化工廢水, 常用的傳統(tǒng)工藝有微電解、電化學(xué)氧化、 催化氧化等[4]。 參考已有精細(xì)化工廢水處理工程案例以及本廢水站實(shí)際情況, 異辛酸生產(chǎn)廢水含鹽、 高COD、 可生化性差且具有一定的生物毒性, 因此, 選擇電解進(jìn)行預(yù)處理, 通過在電極兩端進(jìn)行氧化還原反應(yīng), 降解毒性物質(zhì), 提升廢水的可生化性, 減輕其對后續(xù)生化系統(tǒng)的沖擊[5-6]。電解后出水采用深度厭氧工藝, 將COD 質(zhì)量濃度降至約2 000 mg/L 后, 再用AO 工藝?yán)^續(xù)處理。
綜上所述, 先將異辛酸生產(chǎn)廢水進(jìn)行預(yù)處理,再混合氯化膽堿生產(chǎn)廢水后采用多級生化組合處理工藝。 主體工藝仍然使用AO, 保證其運(yùn)行穩(wěn)定和低運(yùn)行成本; 氯化膽堿生產(chǎn)廢水可生化性好, 直接經(jīng)過調(diào)節(jié)池引入AO 系統(tǒng); 異辛酸難生化, 需先進(jìn)行電解絮凝-IC 預(yù)處理, 提高廢水的可生化性, 避免對后端產(chǎn)生沖擊, 該組合工藝既可節(jié)省投資成本和建設(shè)用地, 又能有效減少運(yùn)行費(fèi)用。
該工程廢水處理工藝流程如圖1 所示。
圖1 廢水處理工藝流程Fig. 1 Process flow of wastewater treatment
異辛酸生產(chǎn)廢水首先進(jìn)入到電解絮凝一體機(jī)進(jìn)行第一步預(yù)處理, 在強(qiáng)電流的作用下, 將廢水中的大分子、 難生化的有機(jī)污染物降解成小分子、 可生化的污染物, 便于微生物降解; 同時投加硫酸和PAM, 將因電解升高的pH 值調(diào)至中性, 混凝沉淀電解析出物。 電解出水進(jìn)入IC 反應(yīng)器, 在厭氧反應(yīng)器中去除大部分COD[7-9]。 IC 反應(yīng)器出水進(jìn)入到調(diào)節(jié)池, 在調(diào)節(jié)池中混合氯化膽堿生產(chǎn)廢水、 設(shè)備洗滌廢水、 清潔廢水和生活污水等, 均勻水質(zhì)水量。隨后出水進(jìn)入水解酸化池, 降解大分子有機(jī)物, 廢水可生化性得到提高[10]。 水解酸化池出水進(jìn)入兼氧池, 在微氧條件下進(jìn)一步提升廢水可生化性并完成部分污染物的降解[11]。 兼氧池出水依次進(jìn)入沉淀池、缺氧池、 好氧池, AO 處理工段不僅具有降解有機(jī)污染物功能, 還具有脫氮除磷效果, 此外AO 工藝還具有投資少、 處理效率高等優(yōu)勢[12]。 AO 出水進(jìn)入MBR 生化系統(tǒng), 在活性污泥的作用下進(jìn)一步降解污染物, 獲得更好的固液分離效果[13]。 MBR 出水進(jìn)入混凝反應(yīng)池, 通過外加化學(xué)藥劑進(jìn)行深度除磷, 以確保出水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
沉淀池污泥回流至兼氧池, MBR 池污泥可回流至缺氧池和好氧池, 生化系統(tǒng)的剩余污泥和終沉池除磷污泥一同進(jìn)入污泥濃縮池, 污泥濃縮池污泥經(jīng)脫水機(jī)脫水后運(yùn)送至有資質(zhì)單位處置。
(1) 電解絮凝一體機(jī)。 1 座, 電解區(qū)尺寸為1.5 m × 1.0 m × 2.5 m, 絮凝沉淀區(qū)尺寸為1.5 m ×1.0 m×2.5 m, 有效水深2.0 m。 電解區(qū)采用碳鋼聚脲防腐, 絮凝沉降區(qū)采用碳鋼環(huán)氧煤瀝青漆防腐。采用鑄鋼極板, 極板總面積為10 m2。 工作電壓為12 V, 電流設(shè)置為0 ~800 A, 平均工作電流為400 A。 設(shè)計(jì)停留時間為2.4 h, 電解區(qū)和絮凝沉淀區(qū)的停留時間分別為1.2 h。 PAM 絮凝劑投加量控制在5 mg/L 左右。 配套12V-800A 設(shè)備主機(jī)1 套, 碳鋼聚脲防腐材質(zhì); 硫酸加藥裝置1 套, 0.55 kW 攪拌機(jī)1 臺, 0.37 kW 計(jì)量泵1 臺; PAM 加藥裝置1套, 0.55 kW 攪拌機(jī)1 臺, 0.37 kW 計(jì)量泵1 臺。
(2) IC 反應(yīng)器。 1 座, 尺寸為φ5.0 m×12.0 m, 停留時間為86.4 h; 第一反應(yīng)室容積為137 m3,容積負(fù)荷取3.17 kg[COD]/(m3·d); 第二反應(yīng)室容積為78 m3, 容積負(fù)荷取1.4 kg[COD]/(m3·d)。 外循環(huán)泵上升流速設(shè)置在3.0 m/h 左右, 系統(tǒng)運(yùn)行溫度 維 持 在35.0 ~37.0 ℃, pH 值 控 制 在6.5 ~7.5。系統(tǒng)處理量設(shè)計(jì)為60 m3/d, 實(shí)際運(yùn)行過程處理量為30 m3/d。 配套配水罐1 個, 尺寸為φ2.0 m ×3.0 m, 碳鋼防腐材質(zhì); WL10-16-1.5 廢水泵2 臺(1 用1 備); pH 值、 溫度等在線檢測系統(tǒng)1 套。
(3) 水解酸化池。 1 座, 尺寸為8.0 m×8.0 m×5.0 m, 有效水深為4.5 m, 設(shè)計(jì)停留時間為19.2 h,采用半地上鋼砼結(jié)構(gòu)。 配套復(fù)合生物材料(PP 或合成纖維)125.0 m3, 1.5 kW 潛水?dāng)嚢铏C(jī)1 臺。
(4) 兼氧池。 1 座分2 組, 每組尺寸為10.0 m×4.0 m×5.0 m, 有效水深為4.5 m, 設(shè)計(jì)總停留時間為24 h, 鋼砼結(jié)構(gòu)。 MLSS 為4 000 mg/L, 設(shè)計(jì)污泥負(fù)荷為0.05 ~0.15 g[BOD5]/(g[MLSS]·d), 污泥回流比為100%, DO 質(zhì)量濃度約為0.5 mg/L。 配套0.75 kW 回流泵2 臺, DN 65 mm 可提升曝氣管。
(5) AO 池。 1 座分2 組, 每組A 池尺寸為4.0 m×4.0 m×4.7 m, O 池尺寸為10.0 m×4.0 m×4.7 m, 有效水深為4.2 m, 設(shè)計(jì)總停留時間為32 h, 其中A 池停留時間9 h, O 池停留時間23 h, 采用半地上鋼砼結(jié)構(gòu)。 A 池DO 質(zhì)量濃度控制在0.5 mg/L以 下, O 池DO 質(zhì) 量 濃 度 控 制 在2.0 ~4.0 mg/L;MLSS 約為6 000 mg/L, 溫度為15.0 ~35.0 ℃, pH值為7 ~8; 控制污泥負(fù)荷在0.10 ~0.15 g[BOD5]/(g[MLSS]·d)范圍內(nèi); 污泥回流比為100%, 硝化液回流比為100%。 配套生物填料60 m3; 1.5 kW潛水?dāng)嚢铏C(jī)2 臺; DN 65 mm 可提升曝氣管; 5.5 kW 羅茨風(fēng)機(jī)2 臺(1 用1 備); 0.75kW 回流泵2 臺(1 用1 備); pH 值、 DO 等在線檢測系統(tǒng)1 套。
(6) MBR。 1 座, 尺寸為5.0 m×5.0 m×4.5 m,有效水深為4.0 m, 停留時間為6.7 h, 鋼砼結(jié)構(gòu)。MLSS 為5 000 mg/L。 MBR 啟 動 時 先 進(jìn) 行 污 泥 培養(yǎng), 當(dāng)MLSS 達(dá)到3 000 mg/L 時啟動進(jìn)水, 控制進(jìn)出水水量為額定值的1/3 ~1/2, 當(dāng)MLSS 達(dá)到6 000 mg/L 時, 且水質(zhì)達(dá)標(biāo)后逐步提高進(jìn)水水量至額定值。 配套MBR 模塊4 組(共1 700 m2), 材質(zhì)為PVDF 中空纖維膜, 膜通量為12 L/(m2·h); MBR 膜系統(tǒng)產(chǎn)水8 min, 反沖洗2 min, 每天累計(jì)運(yùn)行約20 h; 當(dāng)跨膜壓差達(dá)到0.025 MPa 時, 進(jìn)行化學(xué)清洗。羅茨風(fēng)機(jī)與好氧池共用。
(7) 混凝反應(yīng)池。 1 座分4 格, 每格尺寸為2.0 m×2.0 m×2.5 m, 有效水深為2.0 m, 鋼砼結(jié)構(gòu), 做三油兩布玻璃鋼防腐。 設(shè)計(jì)停留時間為2.1 h。 除磷藥劑為聚合氯化鐵、 PAM, 鐵鹽投加量為40 g/m3, PAM 投加量為5 g/m3。 配套藥劑儲罐2套; 米頓羅加藥計(jì)量泵4 臺, 50 ~500 L/h。
自2019 年7 月15 日至8 月20 日調(diào)試結(jié)束后,系統(tǒng)一直運(yùn)行穩(wěn)定, 進(jìn)出水水質(zhì)見表2, 表中數(shù)據(jù)為月度平均值。
表2 穩(wěn)定運(yùn)行后進(jìn)出水水質(zhì)Tab. 2 Influent and effluent water quality after stable operation
異辛酸預(yù)處理的進(jìn)水COD 質(zhì)量濃度為9 000 ~10 000 mg/L, 經(jīng)過電解絮凝后, 廢水的B/C 值從0.19 提升至0.28, 廢水可生化性得到顯著提高, 之后經(jīng)過IC 反應(yīng)器的處理, 廢水COD 質(zhì)量濃度降至800 mg/L 左右, 預(yù)處理系統(tǒng)對異辛酸廢水COD 質(zhì)量濃度去除率可達(dá)90% 以上。 經(jīng)調(diào)節(jié)池混合后COD 質(zhì)量濃度在2 800 mg/L 左右, 氨氮質(zhì)量濃度在150 mg/L 以下, 總氮質(zhì)量濃度在200 mg/L 以下, 后續(xù)處理系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行后COD 去除率可達(dá)95% 以上, 氨氮去除率在98% 左右, 總氮去除率在80%以上。 出水穩(wěn)定且符合該廠出水指標(biāo)要求。
該項(xiàng)目投資費(fèi)用約800 萬元; 直接運(yùn)行費(fèi)用為4.27 元/m3, 其中藥劑費(fèi)為1.19 元/m3, 電費(fèi)為1.60 元/m3, 人工費(fèi)為1.48 元/m3。
(1) 將難處理的異辛酸生產(chǎn)廢水經(jīng)直流電解和IC 厭氧處理后, 與氯化膽堿生產(chǎn)廢水混合, 進(jìn)行常規(guī)生化處理, 可以減少設(shè)備投資和運(yùn)行費(fèi)用。
(2) 生化處理采用水解酸化-兼氧-AO-MBR的組合工藝, 對COD、 氨氮、 總氮都有很好的處理效果, 該工藝運(yùn)行簡單、 處理效率高、 投資和運(yùn)行費(fèi)用低。
(3) MBR 膜系統(tǒng)可維持較高的污泥濃度, 有利于提高有機(jī)污染物的去除能力。
(4) 末端增加混凝沉淀處理環(huán)節(jié), 在除磷劑的作用下去除總磷, 增加保障措施, 以保證出水達(dá)標(biāo)排放。
(1) 針對異辛酸生產(chǎn)廢水COD 濃度高, 可生化性差的特點(diǎn), 采用電解絮凝-IC 工藝進(jìn)行預(yù)處理, 可將COD 質(zhì)量濃度從9 060 mg/L 降至800 mg/L, 去除率達(dá)到90%以上, 廢水的生物毒性明顯降低, 保證了后續(xù)生化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
(2) 預(yù)處理后的異辛酸生產(chǎn)廢水混合氯化膽堿生產(chǎn)廢水等低濃度廢水, 采用水解酸化-兼氧-AO-MBR-混凝沉淀的組合工藝進(jìn)行處理, COD 去除率可達(dá)95% 以上, 氨氮去除率達(dá)98% 以上, 總氮去除率在80% 左右, 出水水質(zhì)滿足當(dāng)?shù)厥姓鬯畯S的納管標(biāo)準(zhǔn)。