国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

渣油加氫裝置上流式反應(yīng)器床層熱點(diǎn)分析

2022-11-03 10:44:34毛糧兵李建雷黎臣麟劉園元涂銀堂
煉油與化工 2022年5期
關(guān)鍵詞:固定床床層熱點(diǎn)

毛糧兵,李建雷,黎臣麟,劉園元,涂銀堂

(中國(guó)石油四川石化公司,四川 彭州 611900)

某公司300×104t/a渣油加氫脫硫裝置(以下簡(jiǎn)稱裝置)采用CLG公司的UFR/VRDS工藝技術(shù)設(shè)計(jì)建造,分為平行的2個(gè)反應(yīng)系列,每系列5臺(tái)反應(yīng)器。第1臺(tái)反應(yīng)器為上流式反應(yīng)器(UFR),分為上下2個(gè)床層,后部4臺(tái)反應(yīng)器為常規(guī)固定床反應(yīng)器,均為單個(gè)床層。

UFR中物料是連續(xù)相的自下而上流動(dòng),原料油和氫氣的自下而上的流動(dòng)方式使反應(yīng)器內(nèi)催化劑處于微膨脹狀態(tài)[1],其作用是避免金屬、雜質(zhì)、固體顆粒等的沉積造成催化劑床層堵塞,提高裝置對(duì)渣油原料的適應(yīng)性,有利于延長(zhǎng)裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)周期[2]。但UFR內(nèi)催化劑床層的不均勻膨脹,會(huì)造成物料在床層的分配不均勻,物料偏流,形成催化劑局部熱點(diǎn)溫度,引起催化劑結(jié)焦,抑制催化劑活性效能發(fā)揮,不利于催化劑的長(zhǎng)周期運(yùn)行[3]。

文中就裝置I系列UFR出現(xiàn)床層熱點(diǎn)進(jìn)行分析并提出應(yīng)對(duì)措施,為同類裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行實(shí)踐提供參考。

1 問題描述

300×104t/a渣油加氫脫硫裝置原料主要是減壓渣油和減壓重蠟油,加氫精制后的渣油作為下游催化裂化裝置原料。I系列第5周期運(yùn)行至442 d后UFR催化劑2床層徑向溫差的變化見圖1。

圖1 I系列第5周期UFR催化劑2床層徑向溫差

裝置I系列第5周期實(shí)際運(yùn)行547 d,運(yùn)行至第453 d(2021-07-07)時(shí)UFR反應(yīng)器2床層上部溫度TI1288開始呈上漲趨勢(shì),之后逐漸上漲;運(yùn)行至第465 d(07-19)時(shí)徑向床層溫度達(dá)24.1℃,熱點(diǎn)溫度TI1288在1 h內(nèi)由391℃上漲到401℃。I系列運(yùn)行狀態(tài)如下:處理量187 t/h,摻渣比89.3%,催化柴油15 t/h,5 t/h機(jī)泵沖洗柴油循環(huán)。反應(yīng)爐出口F1001-1約377℃,UFR1床層BAT377.5℃,溫升4.5℃,2床層BAT382.5℃,溫升9.1℃。

經(jīng)過降低摻渣比、催化柴油量等多方面調(diào)整,TI1288熱點(diǎn)溫度趨于穩(wěn)定,在控制TI1288溫度不超402℃、徑向溫差不超30℃狀況下運(yùn)行70 d。為保證催化劑活性最大限度發(fā)揮,催化劑運(yùn)行末期,對(duì)Ⅰ系列催化劑熱點(diǎn)TI1288溫度進(jìn)行釋放,徑向溫差很快超過30℃。

2 熱點(diǎn)影響因素分析

裝置上流式反應(yīng)器R1001-1分上下2個(gè)催化劑床層,上部2床層采用急冷氫控制床層溫升,原料油和混氫混合加熱后從R1001-1底部進(jìn)料自下而上流動(dòng)。發(fā)現(xiàn)熱點(diǎn)溫度后,經(jīng)過分析,確定可能的影響因素為原料油性質(zhì)、摻渣比、冷氫量(2床入口溫度)、催化柴油量等,并對(duì)其進(jìn)行分析和調(diào)整。

2.1 摻渣比和冷氫量

2.1.1 降低摻渣比實(shí)驗(yàn)8月1~6日期間I系列各加工原料的處理量變化情況見圖2。

圖2 I系列各加工原料量的變化情況

調(diào)整期間裝置處理量保持在187 t/h,特別說明,裝置任何工況都有5 t/h機(jī)泵沖洗柴油循環(huán)。

08:00(8月1日)開始進(jìn)行調(diào)整摻渣比,降低罐區(qū)來(lái)渣油量,同步補(bǔ)充減壓蠟油,保持催化柴油的加工量不變,至17:00渣油摻煉比例從89.3%降至80.2%;同時(shí)將2床入口溫度TC1284B從380.5℃降低至378.5℃,爐出口溫度保持不變。調(diào)整I系列摻雜比和2床入口溫度前后熱點(diǎn)TI1288和其徑向?qū)Ρ葴囟萒I1289的變化情況見圖3。

從圖3可以看出:(1)降低摻渣比后,TI1288溫度降低較多,從最高399.2℃降至394.5℃,降低了4.7℃;(2)通過增大冷氫量降低2床入口溫度TC1284B,TC1284B降低2℃,與熱點(diǎn)TI1288同徑向溫度TI1289同步降低2.5℃。由此可知,與徑向其它溫度點(diǎn)相比,同時(shí)降低摻渣比和2床層入口溫度對(duì)熱點(diǎn)TI1288的影響較大。

圖3 調(diào)整摻渣比后熱點(diǎn)TI1288變化情況

2.1.2 冷氫實(shí)驗(yàn)為進(jìn)一步確認(rèn)2床冷氫量對(duì)熱點(diǎn)TI1288及2床層BAT的影響,在維持摻渣比80.2%、減壓蠟油17 t/h、催化柴油15 t/h的情況下,穩(wěn)定爐出口溫度,2床層冷氫控制閥逐步關(guān)小至冷氫為0,驗(yàn)證冷氫對(duì)熱點(diǎn)TI1288的影響。09:00(08.02)開始把TC1284B由378.5℃逐步升高至380.5℃,12:00開始逐步關(guān)閉TC1284B。冷氫實(shí)驗(yàn)中關(guān)閉冷氫閥TC1284B后熱點(diǎn)TI1288的變化情況見圖4。

圖4 冷氫對(duì)熱點(diǎn)TI1288的影響

從圖4可以看出:(1)冷氫逐步關(guān)小恢復(fù)至調(diào)整摻渣比前的380.5℃,TI1288溫度由394.5℃升高至396.5℃,比調(diào)整摻渣比前熱點(diǎn)399.2℃低2.7℃。由此可得,摻渣比降低對(duì)熱點(diǎn)溫度的降低是有利的,摻渣比越高對(duì)熱點(diǎn)溫度越不利;(2)冷氫閥全關(guān)閉后,2床氫氣減少約4 000 m3/h,熱點(diǎn)TI1288最高漲至400.8℃,上漲6.3℃;同徑向溫度TI1289最高漲至387.7℃,上漲3.7℃。由此可知,冷氫對(duì)床層BAT有較大影響,尤其對(duì)熱點(diǎn)TI1288影響更大。

由于反應(yīng)物流在微膨脹的催化劑床層的分散程度與加工油的黏度、表面張力等因素有關(guān)[4],降低原料的摻渣比,實(shí)際上降低了加工油的黏度,同時(shí)氫油比對(duì)液相物流的分散度也有很大影響,氫油比高,物流的分散度比較好;降低加工原料的摻渣比,提高反應(yīng)的氫油比對(duì)控制床層熱點(diǎn)有利。

2.2 反應(yīng)溫度

8月5日,凌晨大暴雨導(dǎo)致爐出口溫度大幅度波動(dòng),加熱爐出口溫度從377.5℃短時(shí)間降至372℃,通過調(diào)整后,2 h后恢復(fù)至377.5℃。反應(yīng)爐出口溫度大幅波動(dòng)和調(diào)整催化柴油加工前后的熱點(diǎn)變化情況見圖5。

圖5 反應(yīng)爐出口溫度大幅波動(dòng)和調(diào)整催化柴油加工前后的熱點(diǎn)變化情況

從圖5可以看出:(1)熱點(diǎn)TI1288溫度、同徑向TI1289溫度、2床入口溫度TC1284B都同步逐漸升高,熱點(diǎn)TI1288漲幅最大;(2)8月5日13:00催化柴油提高至20 t/h后,TI1288在約20:00達(dá)到最高值401℃,上漲4.9℃。

0:00(08.06)開始降低催化柴油至12 t/h,各點(diǎn)溫度逐漸下降,熱點(diǎn)TI1288恢復(fù)至396.5℃。催化柴油量增加提高了2床入口溫度、2床BAT、TI1288溫度,不利于熱點(diǎn)溫度的控制。催化柴油摻煉量越大,對(duì)熱點(diǎn)的影響越大。

8月5日00:30爐出口溫度大幅降低后,UFR床層各點(diǎn)溫度都下降明顯,熱點(diǎn)TI1288也出現(xiàn)5.6℃的降幅,說明當(dāng)前階段反應(yīng)溫度對(duì)熱點(diǎn)影響是極大的,床層溫度過高不利于熱點(diǎn)溫度的控制。

2.3 催化柴油摻煉量

進(jìn)行摻煉催化柴油量的調(diào)整。維持摻渣比80.2%,穩(wěn)定爐出口溫度377℃,穩(wěn)定冷氫閥TC1284B開度不變。08:00(08.05)催化柴油摻煉量從10 t/h逐步提高到20 t/h,同步降低減壓蠟油摻煉量(變化情況見圖2)。

3 熱點(diǎn)危害分析

加工油原料性質(zhì)、催化劑裝填質(zhì)量、反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件質(zhì)量、運(yùn)行操作條件、反應(yīng)器入口分配器等多種因素都會(huì)造成UFR床層熱點(diǎn)的形成[5,6],對(duì)裝置生產(chǎn)運(yùn)行有4方面影響。

3.1 床層飛溫

導(dǎo)致UFR 2床層下部溫度過高,在提溫過程中,床層BAT提高1℃,TI1288上漲超5℃。該點(diǎn)溫度上漲速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他部位溫度的漲速,如果提溫過高,TI1288溫度無(wú)法控制,甚至造成“飛溫”,危害裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行。

催化劑運(yùn)行末期,2床層徑向溫差超30℃,TI1288一度快速達(dá)到407℃,過高的溫度形成惡性循環(huán),會(huì)造成催化劑結(jié)焦粘結(jié),影響催化劑的膨脹,導(dǎo)致物流分配不均勻。

3.2 影響操作平穩(wěn)

TI1288溫度的不可控嚴(yán)重影響操作的平穩(wěn)性。在催化劑末期運(yùn)行中,TI1288溫度多次快速上漲超過405℃,給安全生產(chǎn)帶來(lái)隱患;為穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)行,控制TI1288,反復(fù)調(diào)整加工方案,反應(yīng)爐出口溫度頻繁升降,同時(shí)2床層入口溫度無(wú)法自動(dòng)控制,需要手動(dòng)頻繁調(diào)整。

3.3 限制反應(yīng)器提溫

裝置運(yùn)行至第452 d,UFR床層各點(diǎn)溫度隨運(yùn)行天數(shù)穩(wěn)定同步。熱點(diǎn)溫度形成前,UFR床層BAT在397.8℃,熱點(diǎn)TI1288形成后,為控制熱點(diǎn)溫度防止其上漲過快產(chǎn)生“飛溫”,需要降低UFR入口溫度和2床層入口溫度,從而限制了床層的提溫,運(yùn)行末期TI1288上漲超過400℃,UFR床層BAT反而將至371℃。

催化劑運(yùn)行末期,熱點(diǎn)TI1288不斷上漲,各床層溫度降低8℃左右,UFR和第1固定床反應(yīng)器的入口溫度無(wú)法提溫,末期溫度達(dá)不到設(shè)計(jì)值,無(wú)法最大效能發(fā)揮催化劑活性效能,降低催化劑的利用率,不利于催化劑長(zhǎng)周期運(yùn)行。

3.4 影響產(chǎn)品質(zhì)量

催化劑末期運(yùn)行中,催化劑活性下降,需要提高床層溫度來(lái)抵消催化劑失活的影響。由于TI1288熱點(diǎn)溫度的形成限制UFR和第1固定床反應(yīng)器的提溫,產(chǎn)品精制渣油的質(zhì)量惡化。形成熱點(diǎn)溫度前后產(chǎn)品質(zhì)量情況見表1。

表1 形成熱點(diǎn)溫度前后產(chǎn)品質(zhì)量情況

從表1可以看出,TI1288熱點(diǎn)溫度形成后,通過改變加工方案,原料油性質(zhì)明顯改善,但催化劑對(duì)金屬Ni+V,F(xiàn)e和殘?zhí)恐档拿摮史謩e下降了3.69%,6.01%,10.58%。

4 降低床層徑向溫差的應(yīng)對(duì)措施

確定了對(duì)熱點(diǎn)TI1288的影響因素后,從控制摻渣比、催化柴油加工量和反應(yīng)溫度3方面提出具體應(yīng)對(duì)措施來(lái)降低UFR 2床層的徑向溫差。

(1)為保證裝置I系列正常運(yùn)行,首先控制熱點(diǎn)溫度TI1288≯400℃,爐出口溫度控制在375℃以下;加工方案總體原則是摻渣比≯80%,穩(wěn)定輕重循環(huán)油的加工量。

(2)裝置I系列反應(yīng)器整體CAT溫度的提高通過提高后3個(gè)固定床反應(yīng)器的BAT溫度來(lái)實(shí)現(xiàn)。因原料性質(zhì)波動(dòng)而導(dǎo)致熱點(diǎn)溫度TI1288上升,可減少或者停止催化柴油的摻入。

(3)熱點(diǎn)溫度偏高或持續(xù)升高,可適當(dāng)降低爐出口溫度;同時(shí)也可通過上流式反應(yīng)器冷氫來(lái)降低熱點(diǎn)溫度。

5 結(jié)束語(yǔ)

(1)通過分析,確定了對(duì)UFR床層熱點(diǎn)TI1288影響較大的主要是摻渣比、反應(yīng)溫度和催化柴油量,高摻渣比、高反應(yīng)溫度、大催化柴油量都會(huì)導(dǎo)致熱點(diǎn)TI1288快速升高。

(2)摻渣比和催化柴油加工量的變化,本質(zhì)是原料性質(zhì)的變化。因此,嚴(yán)格監(jiān)控原料油的性質(zhì)對(duì)穩(wěn)定熱點(diǎn)溫度有重要作用。

(3)為保證裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行,使運(yùn)行周期達(dá)到換劑計(jì)劃,熱點(diǎn)出現(xiàn)后的運(yùn)行過程中要控制好摻渣比、反應(yīng)溫度和催化柴油量3個(gè)參數(shù);同時(shí)適當(dāng)調(diào)節(jié)后3個(gè)固定床反應(yīng)器溫度來(lái)補(bǔ)償上流式反應(yīng)器相對(duì)低溫度控制方式的影響。但由于UFR出口溫度不高,限制后面固定床溫度的提高,需注意為提高固定床溫度導(dǎo)致固定床氫油比不足引發(fā)反應(yīng)物在催化劑上的偏流、結(jié)焦、熱點(diǎn)形成等風(fēng)險(xiǎn)。

(4)加強(qiáng)對(duì)UFR 2床層徑向溫差的監(jiān)控,通過對(duì)熱點(diǎn)溫度控制參數(shù)的總結(jié),不斷優(yōu)化對(duì)徑向溫差有利的操作參數(shù),實(shí)現(xiàn)多種加工方案的精準(zhǔn)控制,從而降低反應(yīng)器床層的徑向溫差,充分發(fā)揮催化劑活性效能,達(dá)到提高催化劑的利用率,延長(zhǎng)裝置的運(yùn)行周期的目的。

猜你喜歡
固定床床層熱點(diǎn)
木屑顆粒堆積參數(shù)對(duì)液體滲流特性的影響規(guī)律
徑向分層對(duì)隨機(jī)堆積固定床內(nèi)氣體流動(dòng)特性的影響研究?
熱點(diǎn)
SiCl4冷氫化反應(yīng)器床層密度的計(jì)算
四川化工(2020年2期)2020-05-20 10:46:42
微纖維- 活性炭雙床層對(duì)苯蒸汽吸附動(dòng)力學(xué)研究
熱點(diǎn)
車迷(2019年10期)2019-06-24 05:43:28
煤焦油固定床催化加氫工藝實(shí)驗(yàn)
山東冶金(2018年6期)2019-01-28 08:14:50
結(jié)合熱點(diǎn)做演講
油茶果殼固定床低氧烘焙及產(chǎn)物理化性質(zhì)研究
固定床反應(yīng)器吊蓋設(shè)計(jì)及相關(guān)計(jì)算
蒲江县| 隆安县| 米泉市| 四川省| 九江县| 忻州市| 开远市| 天镇县| 平顶山市| 安康市| 睢宁县| 开江县| 陵水| 玛多县| 遵义市| 新兴县| 汨罗市| 衡南县| 磐安县| 平顺县| 孟村| 邵东县| 三明市| 宕昌县| 安丘市| 隆化县| 驻马店市| 白城市| 手机| 桐乡市| 万州区| 通榆县| 安化县| 察隅县| 临安市| 西华县| 平昌县| 南溪县| 浠水县| 广饶县| 钟祥市|