廖斌,梁晨,陳松,馮春林,黃楚秋
(桂林電力電容器有限責任公司,廣西 桂林 541004)
在交流電力系統(tǒng)中大部分負荷呈感性,為提高負荷的功率因數(shù),需要對無功功率進行補償。并聯(lián)電容器裝置是變電站中最重要和應用最廣泛的一種無功補償裝置,并聯(lián)電容器裝置故障會影響電力系統(tǒng)的安全性、經(jīng)濟性及電能質量。因此,確保并聯(lián)電容器裝置安全可靠穩(wěn)定運行對提高電壓質量和變電站經(jīng)濟運行有著重要意義[1-5]。
本文通過某220 kV 變電站發(fā)生的一起35 kV并聯(lián)電容器裝置故障,分析查找出相關原因,并提出了相應的措施和建議,為現(xiàn)場運維人員提供借鑒,對電容器的安全運行提供保障。
變電站主接線圖見圖1,該變電站共兩臺主變。每臺主變的35 kV 母線側分別配置3 組戶外35 kV并聯(lián)電容器裝置,其中1 號~3 號并聯(lián)電容器裝置(TBB35-10008/417-ACW)并接于1 號主變35 kVⅠ段母線側,4 號~6 號并聯(lián)電容器裝置(TBB35-10008/417-ACW)并接于2 號主變35 kVⅡ段母線側。由于該站為一個擴建站,第1 期工程1 號~3 號并聯(lián)電容器裝置為A 廠家的產(chǎn)品,第2 期擴建工程4 號~6 號并聯(lián)電容器裝置為B 廠家的產(chǎn)品。
圖1 變電站主接線圖Fig.1 Primary wiring diagram of substation
2017 年5 月25 日,該站對擴建工程4 號~6 號3 組戶外35 kV 并聯(lián)電容器裝置投入試運行(即該站擴建工程電容器裝置試運行的第1 天)。在試投運6 號并聯(lián)電容器裝置拉閘的過程中發(fā)生故障。現(xiàn)場按4 號-6 號-5 號的順序依次開始試投運3 組并聯(lián)電容器裝置。18:10 剛開始試投運4 號并聯(lián)電容器裝置的時候,由于差壓保護動作,開關跳閘,裝置退出投運(由于安裝公司在連接4 號電容器裝置A 相放電線圈二次繞組的連接線時,將引致距a1 端子約170 mm 處的連接線內部芯線斷開(停電后查到),故試投運4 號并聯(lián)電容器裝置時,保護動作,投運未成功。)。18:20 試投運6 號并聯(lián)電容器裝置。18:23 試投運5 號并聯(lián)電容器裝置。18:50 對6 號并聯(lián)電容器裝置手動跳閘時,C、B 兩相電容器單元發(fā)生爆炸,有5 臺電容器套管炸斷,保護動作。同時5 號并聯(lián)電容器裝置因6 號并聯(lián)電容器裝置發(fā)生爆炸手動跳閘,退出試運行。
4 號~6 號3 組并聯(lián)電容器裝置設備配置如下:
并聯(lián)電容器裝置型號:TBB35-10008/417-ACW,電容器組串并聯(lián)數(shù)4 串2 并,保護方式為電壓差動保護,電容器裝置額定相電壓22 kV,額定電流151.64 A。
并聯(lián)電容器型號:BAM11/2-417-1W,內部元件串并聯(lián)數(shù)16 并3 串,內熔絲,內放電電阻。
接地隔離開關型號:GW4-40.5DⅠW/1250A。
氧化鋅避雷器型號:YH5WR-51/134,2 ms 方波電流600 A。
干式空心串聯(lián)電抗器型號:CKCKL-35-167/35-5,電抗率5%,三相平裝。
高壓開關設備:額定電壓40.5 kV,額定電流400 A。
戶內高壓真空斷路器裝置型號:VTK-40.5,額定電壓40.5 kV,額定電流2 500 A。
現(xiàn)場電容器裝置所有裸露母線及連接部位均加裝了熱縮護套(除電容器組母線金具處外)。觀察電容器裝置的一次接線及放電線圈的二次接線均未發(fā)現(xiàn)接線異常。
現(xiàn)場檢查A、B、C 三相框架,均未發(fā)現(xiàn)有對周圍放電閃絡的痕跡。
進入6 號并聯(lián)電容器裝置圍欄后檢查發(fā)現(xiàn),B、C 兩相共有5 臺電容器套管折斷,其中B 相編號2電容器下套管折斷且底部轉角炸裂、編號7 電容器下套管折斷且大面轉角炸裂,見圖2-4。
圖2 B相編號2電容器下套管折斷Fig.2 Breakage of the lower bushing of No.2 capacitor in phase B
圖3 B相編號2電容器底部轉角炸裂Fig.3 Crack at the bottom corner of No.2 capacitor in phase B
圖4 B相編號7電容器下套管折斷且大面轉角炸裂Fig.4 Breakage and large crack at the bottom corner of bushing of No.2 capacitor in phase B
現(xiàn)場的電容器編號見表1。
表1 6號并聯(lián)電容器裝置現(xiàn)場電容器編號情況Table 1 Numbering of on-site shunt capacitor of No.6 shunt capacitor
本次故障中6 號并聯(lián)電容器裝置24 臺電容器進行現(xiàn)場檢測,檢測結果見表2。
從表2 中可知:
表2 6號并聯(lián)電容器裝置電容器檢測結果情況Table 2 Detection result of capacitor of No.6 shunt capacitor device
1)A 相電容器組的外觀檢測正常,電容值測試正常。
2)B、C 兩相電容器組共有12 臺電容器單元電容值出現(xiàn)異常,其中有8 臺電容器單元的電容值為0,4 臺電容器單元的電容值變小。
3)B、C 兩相每一串均有電容器損壞。
4)電容器B 相呈開路狀態(tài)。
現(xiàn)場沒有進行電容器極對殼絕緣測試。
現(xiàn)場還對開關柜、電抗器、放電線圈、避雷器等主要配設備進行了初步的試驗。除開關柜發(fā)現(xiàn)電容器側B、C 相有放電痕跡外,沒有發(fā)現(xiàn)其他試驗數(shù)據(jù)異常。
A、B、C 相電容器組的外觀檢測正常,電容值測試正常。
現(xiàn)場檢查A、B、C 三相框架,均未發(fā)現(xiàn)有對地閃絡的痕跡。
A、B、C 三相避雷器的計數(shù)器均顯示值為0。
現(xiàn)場還對開關柜、串聯(lián)電抗器、放電線圈、避雷器等主要配設備進行了初步的試驗,沒有發(fā)現(xiàn)其他試驗數(shù)據(jù)異常。
現(xiàn)場4 號~6 號三組并聯(lián)電容器裝置“不平衡電壓整定值”均設定為9 V、延時為0.5 s;廠家推薦的相電壓差動保護整定值為2.6 V,延時0.2 s(初始值為0.6 V)。
現(xiàn)場檢查到6 號開關柜上保護無動作記錄。
4 號和5 號并聯(lián)電容器裝置A、B、C 三相避雷器的計數(shù)器均顯示值為0。
6 號并聯(lián)電容器裝置A、B、C 三相避雷器的計數(shù)器均顯示值為1。
3.1.1 4 號并聯(lián)電容器裝置運行工況
2017 年5 月25 日18:11:15.996,4 號電容器裝置投入0.5 s 跳閘。
跳閘前Ua=20.8 kV、Ub=20.8 kV、Uc=20.8 kV,2 號主變35 kV 側母線相電壓(有效值)正常。
Ia=166.56 A、Ib=163.36 A、Ic=161.76 A,4 號電容器裝置電流(有效值)正常。
4 號并聯(lián)電容器裝置帶電期間,A 相不平衡保護持續(xù)有31 V(有效值)信號。
4 號并聯(lián)電容器裝置跳閘后,電流過零熄滅,沒有復燃或重擊穿,斷路器開斷性能正常;詳見圖5。
圖5 4號并聯(lián)電容器裝置斷路器正常開斷情況波形圖Fig.5 Normal interruption wave diagram of circuit breaker of No.4 of shunt capacitor
4 號并聯(lián)電容器裝置錄波圖表明,試運行時2 號主變35 kV 側母線相電壓(有效值)正常。
4 號并聯(lián)電容器裝置電流(有效值)錄波圖表明,試運行時2 號主變35 kV 側母線背景諧波正常。
3.1.2 5 號并聯(lián)電容器裝置運行工況
2017 年5 月25 日18:25:25,5 號并聯(lián)電容器裝置手動投入運行。
2017 年5 月25 日18:49:38,5 號并聯(lián)電容器裝置手動跳閘。
3.1.3 6 號并聯(lián)電容器裝置運行工況
2017 年5 月25 日18:21:56,6 號并聯(lián)電容器裝置手動投入運行。
2017 年5 月25 日18:50,6 號并聯(lián)電容器裝置手動跳閘。
6 號并聯(lián)電容器裝置投入試運行約30 min,保護沒有動作,說明6 號并聯(lián)電容器裝置在手動切除前,內部正常無故障。
按內熔絲電容器裝置的差壓保護整定值應為2.6 V,延時0.2 s(初始值為0.6 V),而現(xiàn)場的“不平衡電壓整定值”設定為9 V,延時為0.5 s,顯然整定值設置過大,保護存在拒動的可能[6-7]。
2017 年5 月25 日18:49:58.731,斷路器A、B相發(fā)生重擊穿,分斷的觸頭間重新出現(xiàn)大小相等、方向相反的電流[峰值約900-1100A(約4-5 倍電容器組額定電流(峰值)、頻率約200 Hz];35 kV 母線電壓幅值開始出現(xiàn)大幅波動、波形畸變,相電壓(瞬時值)最大達到43.28 kV,詳見圖6。
圖6 6號并聯(lián)電容器裝置斷路器A、B相發(fā)生重擊穿情況波形圖Fig.6 Re-strike waveform diagram in phase A and B of circuit breaker of No.6 shunt capacitor device
2017 年5 月25 日18:49:58.752,電容器裝置手動跳閘位置為1 后20 ms,斷路器C 相分斷的觸頭間出現(xiàn)電流峰值約1 980 A(約9 倍電容器組額定電流(峰值)),C 相開始出現(xiàn)差壓保護信號(可能C相電容器故障開始),詳見圖7。
圖7 6號并聯(lián)電容器裝置斷路器C相出現(xiàn)電流峰值情況波形圖Fig.7 Waveform diagram of peak current in phase C of circuit breaker of No.6 shunt capacitor device
2017 年5 月25 日18:49:58.753,斷路器C 相差壓保護信號峰值約51.5 V,隨后B 相開始出現(xiàn)差壓保護信號(可能B 相電容器故障開始),詳見圖8。
圖8 6號并聯(lián)電容器裝置斷路器C相差壓保護信號峰值情況波形圖Fig.8 Waveform diagram of differential voltage protection signal in phase C of circuit breaker of No.6 shunt capacitor device
GB/T 311.2—2013《絕緣配合 第2 部分:使用導則》第4.3.4.3 條:投切無功負荷時,某些類型的中壓斷路器會產(chǎn)生多次瞬態(tài)電流分斷,如不采取適當保護措施可產(chǎn)生高達6.0 p.u.的過電壓。
GB/T 311.2—2013 第4.3.3.6 條:切斷容性電流(切除空載線路、電纜或電容器組)時引起斷路器的重擊穿可產(chǎn)生特別危險的過電壓,必須使用無重擊穿的斷路器。而且電容器組,特別是不接地電容器組投入時,對相間過電壓的估算必須非常慎重。
GB 50227—2017《并聯(lián)電容器裝置設計規(guī)范》第5.3.1 條:用于并聯(lián)電容器裝置的斷路器選型,應采用真空斷路器或SF6斷路器等適合于電容器組投切的設備。對于10 kV 及以下并聯(lián)電容器裝置,宜選用真空斷路器或真空接觸器;對于35 kV 及以上并聯(lián)電容器裝置,宜選用SF6斷路器或負荷開關。所選用斷路器/負荷開關技術性能除應符合斷路器/負荷開關共用技術要求外,尚應滿足下列特殊要求:
1)應具備頻繁操作的性能。
2)合、分時觸頭彈跳不應大于限定值。
3)投切開關容性電流能力應滿足現(xiàn)行國家標準《高壓交流斷路器》GB/T 1984 中C2 級斷路器要求。
4)應能承受電容器組的關合涌流和工頻短路電流,以及電容器高頻涌流的聯(lián)合作用[8-12]。
6 號并聯(lián)電容器裝置手動跳閘發(fā)生重擊穿后15 ms,電容器組C 相開始出現(xiàn)不平衡信號,此時C相電容器開始破壞。隨后,B 相開始出現(xiàn)不平衡信號,B 相電容器開始破壞。直至三相故障電流消失,僅6~10 ms 時間,B、C 兩相電容器組共有12 臺電容器單元電容值出現(xiàn)異常,其中有8 臺電容器單元的電容值為0,4 臺電容器單元的電容值變小。
GB 50227—2017《并聯(lián)電容器裝置設計規(guī)范》條文說明指出:3~110 kV 為不接地系統(tǒng),接于此系統(tǒng)中的電容器組的中性點均未接地。因此,電容器組投切斷路器由于同期、彈跳、滅弧等性能的變化出現(xiàn)的重擊穿,電容器組的電源側(高壓端)對地可能出現(xiàn)超過設備對地絕緣水平的過電壓。如在電抗率K=0 時的理論最大值為5.87 倍相電壓。而且,隨K值增大,過電壓呈上升趨勢;在電源側有接地故障時產(chǎn)生的單相重擊穿過電壓遠高于無接地情況。當開斷電容器組時斷路器發(fā)生兩相重擊穿,則電容器極間過電壓可達2.87 倍及以上,超過了電容器的相應絕緣水平。
傳統(tǒng)的相對地避雷器不能保護電容器的極間絕緣。而且,由于多種因素影響,相對地避雷器在運行中多次發(fā)生事故。電容器的操作過電壓保護與工程設計密切相關,針對性強,是迫切需要解決的一項應用課題[13-16]。因此,大專院校和科研單位,對使用避雷器抑制電容器組操作過電壓進行了研究,力圖找到既安全又可靠的避雷器接線方式,想突破傳統(tǒng)方式的局限性,專家們有了一些共識,但仍有分歧。
通過本次電容器裝置故障的分析,提出以下建議和措施:
1)采用無重擊穿斷路器。必須使用無重擊穿的斷路器。真空斷路器在出廠前應通過容性負荷30次連續(xù)投切無重擊穿老煉檢驗,以降低斷路器的重燃率。由于斷路器產(chǎn)生的操作過電壓導致6 號并聯(lián)電容器裝置爆炸,要求斷路器生產(chǎn)廠家重新更換了一臺合格的同型號技術參數(shù)指標的真空斷路器,并提供投切電容器組的型式試驗報告、電老煉試驗報告及采取防止電容器組分閘重擊穿的技術措施。
2)更換全部電容器單元。由于6 號并聯(lián)電容器裝置經(jīng)歷了本次故障,所有電容器單元可能承受了較大的、較復雜的過電壓、過電流沖擊,電容器的極對殼、極間絕緣可能受到嚴重的損傷,極有可能在今后的運行中出現(xiàn)早期損壞。本次故障恢復時已將6 號并聯(lián)電容器裝置的電容器單元全部更換成新的合格的同型號技術參數(shù)指標的并聯(lián)電容器。
3)重新進行預防性試驗。對4 號~6 號并聯(lián)電容器裝置的放電線圈、電抗器、避雷器重新進行預防性試驗。
4)調整電容器裝置保護整定值。電容器組差壓保護整定值過高,對于內熔絲電容器組內部故障極限情況,保護將處于拒動狀態(tài)。可以考慮在串聯(lián)電抗器上加裝過電壓阻尼裝置,抑制操作過電壓的危害。