王赦丞 中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司上海機(jī)輛段
2021年7月6 日,配屬上海機(jī)輛段的CR200J-6008列動力集中動車組(以下簡稱動集)首次進(jìn)入檢修車間實施D3修,輪對外觀檢查作業(yè)時,發(fā)現(xiàn)13車2位車軸右側(cè)軸端三個螺紋孔有一螺紋孔通止規(guī)測試不通過,螺栓端頭處螺紋損壞,見圖1。
圖1 三孔及螺栓損傷情況
查閱《鐵路客車輪軸組裝檢修及管理規(guī)則》(規(guī)章編號:TG/CL 206-2013):軸端螺栓孔須用螺紋塞規(guī)進(jìn)行檢查。用通端螺紋塞規(guī)測試時須旋合通過,螺紋長度符合規(guī)定;用止端螺紋塞規(guī)測試時,檢修螺紋有損傷或滑扣時,累計不得超過2扣(不得連續(xù)),毛刺須清除;用止規(guī)測試,在距軸端面3扣以內(nèi)須止住,且止規(guī)不得有明顯晃動(手試)。
該故障輪對螺紋孔內(nèi)部螺紋損壞約為8扣,已嚴(yán)重超出《輪規(guī)》要求范圍,輪對需報廢處理。因此確認(rèn)故障為:螺紋孔絲扣及螺栓螺紋損壞。
2021年7月10 日,上海機(jī)輛段相關(guān)專業(yè)工程師通知并要求主機(jī)廠售后服務(wù)部人員赴段調(diào)查故障原因,通過對現(xiàn)場的實地考察,對故障件產(chǎn)生原因展開追溯與分析。
裝用該輪對的動集車號為:600813,轉(zhuǎn)向架架型PW-220K,為主機(jī)廠2018年12月組裝新造,D3修時運(yùn)行里程為657370公里,運(yùn)行期間軸溫?zé)o異常。輪對軸號:043-50103,輪對型號:RD3A1,制造時間為:2018年9月。輪對其余各項數(shù)據(jù)符合《輪規(guī)》限度。
經(jīng)查閱追溯記錄,具體信息見表1,該輪對裝車車號、裝用軸承與D3修分解時一致,即確認(rèn)該輪對在車輛運(yùn)用過程中無臨修換輪等作業(yè),該輪對為首次檢修。
表1 輪對軸承軸箱裝置組裝追溯性記錄
翻閱故障輪對在主機(jī)廠的組裝記錄,從軸箱組裝影像化留存可以看出該轉(zhuǎn)向架2位輪對3、4位軸端三孔螺栓安裝到位,螺栓螺紋均未見異常情況。故廠內(nèi)制造時外觀并無損壞,該輪對符合出廠標(biāo)準(zhǔn)。
將故障螺栓送至主機(jī)廠試驗檢測中心進(jìn)行理化試驗,試驗結(jié)果判定,可以排除因螺栓硬度問題導(dǎo)致軸端螺栓孔絲扣損壞。其理化試驗結(jié)果見圖2、圖3。
圖2 化學(xué)成分
圖3 硬度檢測
通過直讀光譜分析,該螺栓碳、硅、錳、磷、硫等各化學(xué)成分均符合標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)查閱Q/CR 703-2019《鐵路車輛滾動軸承軸端緊固組件要求》,軸端螺栓采用35#鋼制造,其硬度要求為181HBW-225HBW,核對檢測結(jié)果硬度平均值為199HBW,裝用的軸端螺栓符合技術(shù)要求。
(1)查閱主機(jī)廠《車軸半精車工藝》(PZS090-67-200)文件規(guī)定,新車軸在車削時按照每輛車抽查1根軸端3個螺紋孔的比例抽查三孔,使用止-通規(guī)檢查三孔螺紋,測量螺紋長度,見圖4,所測結(jié)果必須符合工藝標(biāo)準(zhǔn)才可出廠。即主機(jī)廠并未對全部三孔螺紋進(jìn)行檢查。
圖4 車軸三孔止-通規(guī)檢查
(2)查閱主機(jī)廠《輪對交驗工藝》(PZS090-67-207)文件規(guī)定,輪對交驗時使用清洗劑對軸端中心孔、螺栓孔進(jìn)行清洗,用高壓風(fēng)槍清潔三孔內(nèi)部,三孔內(nèi)部需無油漬,灰塵等。
(3)查閱主機(jī)廠《軸承測量選配工藝》(PZS090-67-211)文件規(guī)定,軸承組裝前使用清洗劑對軸頸、防塵板座進(jìn)行清洗,見圖5,要求清潔后無銹斑、污物等缺陷存在,軸端螺栓孔目視無磕碰等損傷。多種渠道基本可以排除因異物導(dǎo)致軸端三孔螺紋損壞。
圖5 車軸軸端三孔清洗及使用工具
(4)查閱主機(jī)廠《軸端布置及軸箱蓋組裝工藝》(PZS090-67-017)文件規(guī)定:軸端螺栓先使用智能組合扭力扳手預(yù)緊,預(yù)緊力矩為200 N·m,再使用扭力扳手緊固,緊固力矩為230 N·m。智能組合扭力扳手校驗合格,基本排除因機(jī)器問題導(dǎo)致的螺紋孔絲扣及螺栓螺紋損壞。
通過追溯主機(jī)廠制造過程中的影像記錄,發(fā)現(xiàn)在組裝作業(yè)時軸端螺栓會偶爾現(xiàn)不能入扣或入扣后不能正常旋合的情況。對前后工序跟蹤和分析,發(fā)現(xiàn)造成這種情況的原因一是因為主機(jī)廠用軸端三孔的墊鐵三爪根部有凸起,因墊鐵制造工藝是三爪根部焊接,焊縫處凸起部位在壓裝時與三孔外螺紋接觸相互擠壓,使三孔外邊緣形變;二是墊鐵三爪端頭處在進(jìn)入三孔時和螺紋磕碰劃傷,使孔內(nèi)螺紋發(fā)生形變。
為避免這種情況,經(jīng)過與主機(jī)廠方面溝通,決定重新設(shè)計壓裝墊鐵,將墊鐵和三爪連接更換為螺紋連接,避免三爪根部焊接處有突出部位,三爪端頭進(jìn)行了圓滑處理,防止進(jìn)入螺紋產(chǎn)生磕碰。新墊鐵設(shè)計見圖6。
圖6 新結(jié)構(gòu)軸端墊鐵
動集輪對軸端三孔及配合螺栓滑扣問題排除列車在運(yùn)行時或者入段檢修時產(chǎn)生的可能性,故障原因確定為主機(jī)廠進(jìn)行輪對壓裝時,軸端墊鐵放置在軸端,軸端墊鐵三爪頂端和軸端三孔內(nèi)部螺紋扣發(fā)生磕碰,造成三孔內(nèi)部螺紋發(fā)生形變與劃傷。在軸端螺栓組裝緊固過程中,螺栓和螺紋形變部位強(qiáng)行發(fā)生咬扣,造成螺紋損壞。主機(jī)廠作業(yè)人員后續(xù)使用智能組合扭力扳手預(yù)緊時,也未能及時發(fā)現(xiàn)螺紋扣損壞,使得輪對流出。
主機(jī)廠方面:為了防止再次出現(xiàn)此故障,段方技術(shù)人員與主機(jī)廠協(xié)調(diào)后,主機(jī)廠技術(shù)部門已經(jīng)完善《輪對壓裝工藝》(PZS090-67-205)要求,發(fā)布《關(guān)于增加160公里動力集中車軸端三孔檢查的相關(guān)事宜》的通知:在C1002工位輪對交驗之前,增加一道工序,對每條輪對軸端三孔均使用M22-6H止-通規(guī)進(jìn)行檢查,如果發(fā)現(xiàn)通規(guī)不通過時進(jìn)行過扣處理。
上海機(jī)輛段段修方面:在未來動集D3修輪對檢修時,作業(yè)人員應(yīng)重點(diǎn)注意是否還有類似故障,提高警覺性。相關(guān)技術(shù)人員日后還需加強(qiáng)輪對檢修工藝與主機(jī)廠生產(chǎn)制造工藝的結(jié)合與管控,力爭做到從主機(jī)廠源頭到入段檢修全程把控,每道工序精確化、數(shù)字化管理,確保在輪對出現(xiàn)問題可以及時溯源,精準(zhǔn)掌握問題原因所在,以便持續(xù)優(yōu)化檢修與生產(chǎn)工藝,形成日益精進(jìn)地工藝改進(jìn)的良性循環(huán)。
動力集中動車組D3修是上海機(jī)輛段新發(fā)展史上的新起點(diǎn),而輪對檢修工作更是重中之重,職工要秉承“輪軸無小事”的思想,在目標(biāo)上齊心,在安全上細(xì)心,在質(zhì)量上用心,不弛于空想、不鶩于噓聲,以“交通強(qiáng)國、鐵路先行”為己任,深化“強(qiáng)基達(dá)標(biāo)、提質(zhì)增效”工作主題,在加快建設(shè)成為全路一流機(jī)輛段征程上砥礪奮進(jìn)。