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CMT Mix在鋁合金電池托盤焊接中的工藝研究

2022-10-25 07:55單世瑞
電焊機 2022年10期
關(guān)鍵詞:弧長電弧氣孔

馬 駿,單世瑞,趙 軍

伏能士智能設(shè)備(上海)有限公司,上海 201900

0 前言

隨著國內(nèi)外新能源汽車的迅猛發(fā)展,鋁合金電池托盤作為新能源汽車動力電池的主要承載結(jié)構(gòu)件,其焊接質(zhì)量受到廣泛關(guān)注,如圖1所示。鋁型材框架的焊接方法主要有MIG焊、攪拌摩擦焊、TIG焊以及激光復(fù)合焊[1],綜合考慮生產(chǎn)效率和生產(chǎn)成本,現(xiàn)階段自動化電池托盤焊接生產(chǎn)線仍以MIG焊為主。

圖1 鋁合金電池托盤焊接Fig.1 Aluminum alloy battery tray welding

冷金屬過渡(CMT)屬于一種短路過渡工藝[2],通過頻率高達170 Hz的高精度馬達實現(xiàn)焊絲回抽運動,在熔滴剛接觸熔池時電流發(fā)生衰減,使熔滴在機械力的作用下幾乎無飛濺地進入熔池,避免了不必要的能量損耗,整個焊接過程在送絲和回抽之間來回交替,因而熱輸入更低,較傳統(tǒng)MIG焊具有焊后角變形小、飛濺低、氣孔少,力學性能略有提高等優(yōu)點。然而在電池托盤的焊接中,對于中等厚度的鋁型材,需要電弧具有更大的熱量以熔化母材,CMT因可調(diào)熱輸入有限并不適用于厚度大于3 mm的中厚板鋁合金的焊接。CMT Mix作為CMT的一種衍生工藝,將脈沖電流融合進焊絲回抽運動中,在脈沖階段可實現(xiàn)“一脈一滴”,因而在整個焊接周期內(nèi)具有更大的熱輸入,并且Mix工藝可以通過修正脈沖階段時間、CMT階段電流及CMT周期,精確控制焊接熱輸入[3-6];同時在短路過渡階段保留了CMT工藝飛濺少、電弧穩(wěn)定的特性,短路過渡和脈沖過渡交替進行,加劇熔滴對熔池的“攪拌效應(yīng)”,有利于鋁合金焊縫中的氣孔溢出。因此將CMT Mix工藝應(yīng)用在鋁合金電池托盤焊接中具有一定的指導(dǎo)意義。

段金龍[7]提出鋁合金焊縫中氣孔的形成與氫的溶解度變化密切相關(guān),通過選擇合適的焊接工藝參數(shù)、有效的氣路保護和焊前清洗等措施,可控制焊縫氣孔。王清濤[8]等采用CMT Mix+協(xié)同脈沖工藝研究了6063鋁合金焊接接頭性能,發(fā)現(xiàn)隨著焊接速度的提升,氣孔率和氣孔尺寸隨之增加,焊接速度的變化對焊縫抗拉強度影響較小。尹洪權(quán)等[9]從焊縫成形及焊接過程實時高速攝像兩個方面分析了CMT弧長修正及電感修正對焊縫成形的影響,弧長修正和電感修正對焊縫余高影響不大,但均對焊縫熔深和熔寬產(chǎn)生顯著影響;通過高速攝像觀察看出,弧長修正對熔滴形狀改變不大,而電感修正使得熔滴尺寸變大。

在上述研究結(jié)果的基礎(chǔ)上,本文采用基于Fronius的CMT Mix焊接工藝對2.5 mm厚6061鋁合金進行搭接焊試驗研究,對比分析不同保護氣、弧長修正、電感修正對焊縫成形的影響,以期為鋁合金電池托盤的焊接工藝優(yōu)化提供參考。

1 試驗材料及方法

1.1 試驗材料

試驗材料為尺寸為150 mm×50 mm×2.5 mm的6061鋁合金,接頭形式為搭接。填充材料為直徑1.2 mm的ER4043鋁合金焊絲,具有良好的潤濕性和較低的開裂傾向。其化學成分和力學性能如表1、表2所示。分別采用99.99%的純Ar和φ(Ar)70%+φ(He)30%混合氣體作為保護氣,流量為20 L/min。

表1 6061和ER4043鋁合金化學成分(質(zhì)量分數(shù),%)Table 1 Chemical composition of 6061 and ER4043(wt.%)

表2 6061和ER4043鋁合金力學性能Table 2 Mechanical properties of 6061 and ER4043

1.2 試驗方法

試驗設(shè)備為Fronius TPS600i焊接電源和MTB 400i水冷焊槍,采用CMTMix工藝對2.5 mm+2.5 mm的鋁合金進行搭接焊試驗。焊前采用無水乙醇去除母材表面油污,用鋼絲刷清除表面雜質(zhì)。焊絲干伸長15 mm,焊槍與焊縫夾角為10°,搭接面寬度30 mm,如圖2a所示。

采用控制變量法,即在相同的焊接速度、送絲速度、焊接電流的前提下,對比分析不同保護氣體種類(純Ar、φ(Ar)70%+φ(He)30%)對焊縫內(nèi)部氣孔形成的影響規(guī)律;在保護氣體為純Ar的條件下研究CMT Mix弧長修正、電感修正對焊縫成形及內(nèi)部氣孔的影響規(guī)律。設(shè)置焊縫長度恒定為100 mm,截取焊縫中間位置30 mm并觀察其縱向截面上的內(nèi)部氣孔,如圖2b所示。每組參數(shù)各取2個樣件,分別用于焊縫熔深測量和內(nèi)部氣孔測量。

圖2 搭接焊縫示意Fig.2 Schematic diagram of lap joint

基于前期的焊接工藝驗證,對于2.5 mm厚鋁合金CMT Mix搭接焊,設(shè)定的焊接參數(shù)為:送絲速度6 m/min、焊接電流125 A、焊接電壓17.9 V、高能量時間修正為0、低能量時間修正為+5、低能量修正為+3時,焊縫成形良好。10組不同的參數(shù)修正如表3所示,弧長修正的調(diào)節(jié)區(qū)間是[-10,10],0時為初始值,-10代表弧長被壓低的程度,+10代表弧長被拉長的程度。

表3 焊接工藝參數(shù)Table 3 Welding parameters

2 試驗結(jié)果及分析

2.1 不同保護氣對焊縫成形的影響

采用相同的焊接參數(shù),弧長修正和電感修正均為0,對比分析99.99%Ar和φ(Ar)70%+φ(He)30%兩種不同的保護氣對焊縫內(nèi)部氣孔的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn),在Ar保護氣加入30%的He時,焊縫氣孔數(shù)量和孔徑均大幅降低,氣孔數(shù)量由19降低至2,最大孔徑由0.41 mm降至0.25 mm,如圖2所示。這是因為自然環(huán)境下He的密度約為Ar的10%,但導(dǎo)熱性接近Ar的10倍,當Ar氣中加入30%的He時,混合氣的導(dǎo)熱性相較于純Ar更高,使得傳遞至熔池中的熱量更多,有利于熔池中氣孔的溢出,因此,He的加入對鋁合金焊縫的氣孔溢出具有促進作用。但是氦氣價格過于昂貴,成本效益低,在電池托盤實際的焊接生產(chǎn)過程中尚未普及,目前仍采用高純Ar作為鋁合金電池托盤的焊接保護氣。

圖3 不同保護氣體對焊縫內(nèi)部氣孔的影響Fig.3 Effect of different protect gas on the inner weld pore

2.2 弧長修正對焊縫成形的影響

CMT Mix弧長修正是通過調(diào)節(jié)電弧燃燒階段的電弧長度進而改變電弧特性,如圖4所示。當弧長修正為0時,弧長為默認值,如圖4b所示;弧長修正為負向調(diào)節(jié)時,電弧壓低,電弧燃燒時弧長變短,如圖4a所示;弧長修正為正向調(diào)節(jié)時,電弧拉長,如圖4c所示。

圖4 弧長修正Fig.4 Arclength correction

CMT Mix弧長修正分別為0、-10、-5、+5、+10時的1#、3#、4#、5#、6#焊縫宏觀形態(tài)如圖5所示??梢钥闯?,當弧長修正調(diào)至-10時,弧長最短,短路過渡不穩(wěn)定,3#樣件出現(xiàn)明顯飛濺;當弧長修正調(diào)至+10時,弧長最長,電弧空間增大,電弧力減小,6#樣件焊縫飽滿,余高略高。

圖5 弧長修正對焊縫宏觀形態(tài)的影響Fig.5 Influence of Arclengthcorrection on macroscopic shape of welds

2.2.1 弧長修正對熔深的影響

在CMT Mix工藝中,弧長修正主要體現(xiàn)在弧長和熔滴過渡頻率的變化。按T/CWAN標準取100 mm焊縫中點作為切片位置,對弧長修正樣件進行熔深測量,結(jié)果如圖6所示?;¢L修正為0時,下板熔深為0.64 mm,弧長正向修正為+5、+10時,熔深分別減少至0.45 mm、0.35 mm;弧長負向修正為-5、-10時,熔深增加至0.84 mm、0.91 mm。

圖6 CMT Mix弧長修正對熔深的影響Fig.6 Effects of CMT Mix Arclength correction on the penetration

分析認為,CMT Mix弧長正向修正時,CMT階段增加了短路過渡周期內(nèi)的焊絲回抽時間,降低了電弧燃燒時的送絲速度,導(dǎo)致弧長變長;脈沖過渡階段則通過縮短桿伸長進行弧長修正,因此整個CMT Mix的過渡周期內(nèi)弧長正向調(diào)節(jié)時弧長變長,電弧空間變大,電弧壓力減小,導(dǎo)致傳輸?shù)侥覆纳系臒崃坎蛔阋匀刍畹哪覆?,因此焊縫熔深減小。CMT Mix弧長負向修正時,修正原理與正向修正相反,電弧熱量集中在更小的弧柱空間內(nèi),電弧壓力增大,因而可以熔化更深的母材。

2.2.2 弧長修正對焊縫寬度的影響

CMT Mix弧長修正對焊縫寬度的影響如圖7所示。CMT Mix弧長修正為0時,搭接焊縫寬度為7.84 mm,隨著弧長正向修正為+5、+10時,焊縫寬度分別減少至7.32 mm、7.14 mm;弧長負向修正-5、-10時,焊縫寬度分別減少至7.55 mm、6.75 mm,即弧長修正為0時焊縫寬度最寬,正/負向修正均會使焊縫寬度減小。

圖7 CMT Mix弧長修正對焊縫寬度的影響Fig.7 Effects of CMT Mix Arclength correction on weld width

這是因為CMT Mix弧長正向修正時,CMT階段弧長變長,熔滴過渡頻率降低,因而送絲速度減小,熱輸入降低,使得焊縫變窄;脈沖階段,弧長和電壓增加,送絲速度未發(fā)生變化,對焊縫寬度無明顯影響,因此CMT Mix正向弧長修正時,整體上焊縫因熱輸入減小變窄。CMT Mix弧長負向調(diào)節(jié)時,CMT階段縮短了焊絲的回抽時間,增加了電弧燃燒時的送絲速度,但較高的送絲速度要在即將發(fā)生短路過渡時實現(xiàn)勻速回抽,會導(dǎo)致熔滴過渡時間變長,電弧燃燒時間變短,相應(yīng)地又會導(dǎo)致送絲速度和過渡頻率再次降低,此時一元化調(diào)節(jié)機制的TPSi焊機焊接電流隨著送絲速度的降低而減小,因而熱輸入減?。幻}沖階段,弧長變短,電壓降低,送絲速度未發(fā)生變化,對焊縫寬度無明顯影響,因而,CMT Mix負向弧長修正時,整體上焊縫因熱輸入減少變窄。綜上可知,CMT Mix工藝的焊縫寬度主要受CMT階段的短路過渡影響,與脈沖過渡無明顯關(guān)系,弧長無論是正向修正還是負向修正均會導(dǎo)致焊縫寬度減小。

2.2.3 弧長修正對焊縫內(nèi)部氣孔的影響

CMT Mix弧長修正對焊縫內(nèi)部氣孔的影響如圖8所示。以氬氣作為保護氣,當弧長修正為0時,30 mm范圍內(nèi)焊縫截面氣孔數(shù)量為19個,最大孔徑為0.41 mm;弧長正向修正時,氣孔數(shù)量變化不大,孔徑呈現(xiàn)忽大忽小的不穩(wěn)定性;弧長負向修正時,氣孔數(shù)量降至2,氣孔直徑降至0.3 mm以下。這是因為弧長負向修正導(dǎo)致電弧壓低,短路過渡時加劇了電弧與熔池的“攪拌效應(yīng)”,脈沖過渡階段較高的熱量有助于焊縫內(nèi)部的氣孔溢出,因此CMT Mix弧長負向修正可以有效抑制氣孔的產(chǎn)生與長大。

圖8 CMT Mix弧長修正對焊縫內(nèi)部氣孔的影響Fig.8 Effects of CMT Mix Arclength correction on inner pores

2.3 電感修正對焊縫成形的影響

CMT Mix電感修正主要表現(xiàn)為脈沖階段的能量調(diào)節(jié),對CMT階段無明顯作用,因而對焊縫寬度無明顯影響。電感修正分別為-10、-5、+5、+10時的7#、8#、9#、10#樣件焊縫宏觀形態(tài)如圖9所示,當電感修正調(diào)至-10時,脈沖頻率加快,電弧聲音尖銳,焊縫余高最低;當電感修正調(diào)至+10時,電弧柔軟,魚鱗紋更加清晰,焊縫余高最高。

圖9 電感修正對焊縫宏觀形態(tài)的影響Fig.9 Influence of dynamic correction on macroscopic shape of welds

2.3.1 電感修正對焊縫熔深的影響

CMT Mix電感修正對熔深的影響如圖10所示,隨著電感修正從-10至+10,焊縫熔深呈現(xiàn)遞減趨勢。電感修正為0時,下板熔深為0.64 mm,當電感修正調(diào)至-10、-5時,熔深升至1.27 mm、0.90 mm,明顯高于弧長負向修正對熔深的改善效果;當電感修正調(diào)至+5、+10,熔深分別降至0.58 mm、0.44 mm。這是因為電感負向調(diào)節(jié)時,脈沖頻率增加,脈沖階段的基值電流升至峰值電流、峰值電流降至基值電流的時間縮短,因而熔滴尺寸更小,熔滴過渡頻率更快,電弧壓力更大,電弧更硬,能量更集中,因而焊縫熔深更大;反之,電弧變軟,熔深減小。

圖10 CMT Mix電感修正對熔深的影響Fig.10 Effects of CMT Mix dynamic correction on penetration

2.3.2 電感修正對焊縫內(nèi)部氣孔的影響

CMT Mix電感修正對焊縫內(nèi)部氣孔的影響如圖11所示,無論電感正向或負向調(diào)節(jié),氣孔數(shù)量均明顯下降,但孔徑大小呈現(xiàn)一定的不規(guī)則性,最大可達2.07 mm。這是因為電感修正僅改變脈沖階段的能量,高低能量交替變快或變慢,均導(dǎo)致大孔徑的氣孔在焊縫內(nèi)部不斷長大來不及溢出。

圖11 CMT Mix電感修正對焊縫內(nèi)部氣孔的影響Fig.11 Effects of CMT Mix dynamic correction on inner pores

3 結(jié)論

(1)CMT Mix工藝結(jié)合了精確可控的CMT過渡和脈沖過渡,飛濺小,高低能量交替輸入,熱變形小,對鋁合金電池托盤焊接具有一定的指導(dǎo)意義。

(2)在使用φ(Ar)70%+φ(He)30%的保護氣時,焊縫內(nèi)部氣孔數(shù)量大幅減少,保護效果明顯優(yōu)于純Ar,但He的成本太高影響其在實際中的應(yīng)用。

(3)CMT Mix弧長正向修正時熔深減小,氣孔傾向增大,負向修正時熔深增大,氣孔數(shù)量和尺寸明顯降低。CMT Mix弧長修正為0時焊縫寬度最大,無論正向或負向調(diào)節(jié),焊縫寬度均減小。

(4)CMT Mix電感修正正向修正時熔深減小,負向修正時熔深增大,且電感修正對熔深的改善效果優(yōu)于弧長修正;電感修正對氣孔無明顯影響。

(5)CMT Mix工藝現(xiàn)已有效解決了4系鋁合金焊接的氣孔問題,但對于加入Si元素的5系鋁合金母材,僅憑工藝修正仍無法完全消除因熔池流動性差導(dǎo)致的焊縫內(nèi)部H2氣孔。5系鋁合金焊接的關(guān)鍵在于焊前排查一切可能的H2來源(母材表面、焊絲、保護氣、冷卻水管路等)并進行化學清潔,調(diào)整CMT Mix高低能量比例,使得氣孔在熔池冷卻與氣孔溢出之間達到動態(tài)平衡。

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