劉義清,趙梟棟,鄭 宇,趙京昌,鐘邁豪
(中廣核鈾業(yè)發(fā)展有限公司,北京 100029)
乏燃料運(yùn)輸容器包容邊界密封性是防止容器內(nèi)放射性物質(zhì)泄漏的重要保障[1],運(yùn)輸容器內(nèi)蓋、內(nèi)蓋上排水排氣孔及孔蓋屬于容器的包容邊界,包容邊界采用雙○型密封圈結(jié)構(gòu)。為保證乏燃料運(yùn)輸安全性,容器裝載乏燃料組件后需對(duì)包容邊界進(jìn)行氦泄漏檢測(cè)[2],如果泄漏率底于標(biāo)準(zhǔn)值,即容器包容邊界密封性合格,容器才能運(yùn)出核電廠燃料廠房并實(shí)施乏燃料運(yùn)輸。
ENUN 24P型乏燃料運(yùn)輸容器為國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的一種用于運(yùn)輸壓水堆17×17型高燃耗乏燃料組件的容器,單個(gè)容器可裝載24組乏燃料組件,其包容邊界排氣/排水孔蓋(圖1)采用雙○型金屬密封圈結(jié)構(gòu),由于金屬密封圈變形后不可恢復(fù),每次裝載乏燃料前都需要更換密封圈并在安裝容器內(nèi)蓋后,對(duì)內(nèi)蓋、排水排氣孔蓋密封圈進(jìn)行氦泄漏檢測(cè),當(dāng)泄漏率低于1×10-7Pa·m3/s時(shí),包容邊界密封性合格。
圖1 排氣/排水孔蓋板示意圖
2017年在開展ENUN 24P容器調(diào)試時(shí),發(fā)現(xiàn)容器設(shè)計(jì)制造單位提供的排氣/排水孔蓋泄漏檢測(cè)方法操作復(fù)雜,未考慮本底值,且配套的檢測(cè)工具在操作時(shí)存在工具與排氣/排水孔蓋中心對(duì)中困難、操作復(fù)雜、無法觀察到工具與孔蓋連接情況、安裝孔蓋時(shí)容易破壞密封面等問題,操作人員因操作時(shí)間過長(zhǎng)而增加受照劑量。針對(duì)以上問題,研究分析提出一些改進(jìn)方案,將檢測(cè)方法及配套的檢測(cè)工具進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),以減少測(cè)量誤差和簡(jiǎn)化現(xiàn)場(chǎng)操作。
容器設(shè)計(jì)制造單位提供的排氣/排水孔蓋泄漏檢測(cè)方法如下:
(1)首先檢測(cè)排氣/排水孔蓋金屬密封圈內(nèi)圈泄漏率,采用質(zhì)譜儀法[3],操作步驟如下:
①將原檢測(cè)工具(圖2)與排氣/排水孔蓋板連接,通過工具上的提升桿將排氣/排水孔蓋板提升一定高度,然后通過工具上接口安裝轉(zhuǎn)換接頭并連接充氦管線,向排氣/排水孔蓋下方空腔充入0.1 MPa氦氣,然后操作提升桿下降排氣/排水孔蓋,拆除檢測(cè)工具,擰緊排氣/排水孔蓋螺栓;
圖2 原檢測(cè)工具剖面圖
②將質(zhì)譜儀探頭連接至排氣/排水孔蓋雙○型金屬密封圈間的檢測(cè)孔,開啟質(zhì)譜儀進(jìn)行泄漏檢測(cè),記錄泄漏率值I內(nèi)。
(2)排氣/排水孔蓋密封圈外圈泄漏率,采用嗅探吸槍法,操作步驟如下:
①在排氣/排水孔蓋雙○型金屬密封圈之間的檢測(cè)孔上連接抽真空裝置,將排氣/排水孔蓋雙○型密封圈間空間(512 cm3)抽真空至壓力小于1 000 Pa,再拆除抽真空裝置,檢測(cè)孔上連接充氦管線,向雙○型密封圈之間的空間充入0.2 MPa的氦氣;
②充氦結(jié)束后,拆除充氦管線,在質(zhì)譜儀上連接嗅探器,開啟質(zhì)譜儀,在排氣/排水孔蓋外移動(dòng)嗅探器探頭進(jìn)行測(cè)量,記錄泄漏率值I外。
(3)兩次測(cè)量的泄漏值相加即得到排氣/排水孔蓋總的泄漏值。
(1)檢測(cè)工具存在的問題
①檢測(cè)工具由絲套桿、密封罩、質(zhì)譜儀接口和密封圈組成,其中絲套桿由絲套桿套筒、絲套桿把手、彈簧、螺紋接頭和固定手柄組成,主要用于將檢測(cè)工具與排氣/排水孔蓋連接并提起孔蓋;密封罩及密封圈將工具與孔蓋之間的腔體封閉。密封罩為金屬結(jié)構(gòu),無可視窗觀察密封罩內(nèi)排氣/排水孔蓋與檢測(cè)工具螺紋接頭連接情況,操作人員只能通過多次嘗試才能對(duì)中連接上,耗時(shí)較長(zhǎng)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試經(jīng)驗(yàn),平均每次需要15分鐘,如果容器正式裝載乏燃料組件后進(jìn)行該項(xiàng)操作,將增加操作人員的輻射劑量,同時(shí)檢測(cè)工具上的絲套桿進(jìn)行孔蓋提升或下降時(shí),操作人員也無法觀察到孔蓋是否到位。
②檢測(cè)工具的絲套桿與孔蓋連接時(shí),無法判定絲套桿下部螺紋接頭是否安裝到位,導(dǎo)致試探性操作極易對(duì)密封圈和排氣排水孔密封面造成破壞。
③現(xiàn)有的絲套桿采用彈簧壓緊設(shè)計(jì),在用絲套桿把手操作解除絲套桿與孔蓋連接時(shí),彈簧的反作用容易使操作人員受傷。
④密封罩內(nèi)部高度不夠,使得絲套桿提升孔蓋時(shí),孔蓋提升位置堵住檢測(cè)工具的質(zhì)譜儀接口。
(2)檢測(cè)方法存在的問題
①排氣/排水孔蓋密封圈內(nèi)圈泄漏檢測(cè)時(shí),在未對(duì)檢測(cè)工具內(nèi)和孔蓋下方空間抽真空的情況下,提起排氣/排水孔蓋后直接向孔蓋下方空腔充入氦氣,無法保證空間內(nèi)氦氣純度,使得測(cè)量值存在一定誤差。
②排氣/排水孔蓋密封圈外圈泄漏檢測(cè)時(shí),未進(jìn)行本底測(cè)量,質(zhì)譜儀嗅探法受人為操作因素和環(huán)境中氦氣濃度干擾太大[4],測(cè)量值存在較大誤差。
針對(duì)調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的檢測(cè)工具操作問題,通過調(diào)研和設(shè)計(jì)分析,提出了檢測(cè)工具的改進(jìn)方案,具體的改進(jìn)內(nèi)容如下:
(1)增加導(dǎo)向銷。重新改進(jìn)設(shè)計(jì)的檢測(cè)工具(如圖3所示)配套四個(gè)大小與排氣/排水孔蓋安裝螺栓相適配的導(dǎo)向銷(圖3中部件12)。檢測(cè)前,在排氣/排水孔蓋上四個(gè)對(duì)角位置安裝四個(gè)導(dǎo)向銷,導(dǎo)向銷長(zhǎng)度略長(zhǎng)于孔蓋提升高度,便于排氣排水蓋螺栓孔與蓋板之間對(duì)中,這樣檢測(cè)工具絲套桿下部螺紋接頭與排氣/排水孔蓋連接擰緊的時(shí)候,可防止孔蓋板旋轉(zhuǎn)滑動(dòng)而導(dǎo)致操作困難和密封面破壞。
(2)重新改進(jìn)設(shè)計(jì)的檢測(cè)工具在密封罩頂部開一個(gè)直徑60 mm的防爆可視窗(圖3中部件8),通過防爆可視窗觀察到檢測(cè)工具的絲套桿螺紋接頭與排氣/排水孔蓋中心的對(duì)中情況和孔蓋板的升降情況,可有效縮短絲套桿與孔蓋連接操作時(shí)間,減少操作人員輻射劑量。
(3)絲套桿套筒上設(shè)計(jì)折套焊(焊縫的余高),當(dāng)絲套桿被提升時(shí)可通過焊縫限制絲套桿提升過度導(dǎo)致排氣排水蓋板抽風(fēng)口被堵住。
(4)取消彈簧連接,絲套桿與密封罩之間全部采用螺紋連接密封,避免了彈簧反彈對(duì)人造成傷害。
(5)工具高度增加22 mm,原檢測(cè)工具高度過低導(dǎo)致操作時(shí)排氣/排水孔蓋活動(dòng)空間過小,提高高度可擴(kuò)大操作的空間,也有利于對(duì)密封罩內(nèi)部空間的抽真空操作。
(6)在密封罩上安裝了一對(duì)密封罩手提把手,便于操作人員操作檢測(cè)工具。
改進(jìn)后的檢測(cè)工具及泄漏檢測(cè)模擬體立體結(jié)構(gòu)分解示意圖及相關(guān)結(jié)構(gòu)說明如圖3所示。
1—固定手柄;2—鎖緊螺母;3—鎖緊手柄止擋塊;4—平頭鎖緊手柄;5—質(zhì)譜儀接頭;6—絲套桿套筒;7—密封罩手提把手;8—防爆可視窗;9—密封罩;10—絲套桿;11—檢測(cè)模擬體蓋;12—導(dǎo)向銷;13—檢測(cè)模擬體密封圈;14—檢測(cè)模擬體與蓋之間空間;15—檢測(cè)模擬體本體;16—檢測(cè)模擬體把手;17—進(jìn)排氣接頭。
為消除排氣/排水孔蓋密封圈內(nèi)圈泄漏檢測(cè)的氦氣純度問題,以及排氣/排水孔蓋密封圈外圈泄漏檢測(cè)存在的測(cè)量精度問題,研究提出排氣/排水孔蓋密封圈內(nèi)圈的泄漏檢測(cè)過程中增加本底測(cè)量、靜置環(huán)節(jié)[5],排氣/排水孔蓋密封圈外圈的泄漏檢測(cè)中增加了本底測(cè)量和抽真空過程的改進(jìn)方案。
(1)排氣/排水孔蓋密封圈內(nèi)圈泄漏檢測(cè)。排氣/排水孔蓋密封圈內(nèi)圈的泄漏檢測(cè)仍采用質(zhì)譜儀法,但在操作流程中增加了本底測(cè)量和靜置環(huán)節(jié),具體操作流程如下:
①按照原檢測(cè)方法操作步驟,通過改進(jìn)后的檢測(cè)工具向排氣/排水孔蓋下方空腔充入0.1 MPa氦氣;
②安裝排氣/排水孔蓋并固定,在排氣/排水孔蓋雙○型密封圈之間的檢測(cè)孔上安裝連接抽真空裝置,抽真空20 min;
③拆除抽真空裝置,靜置約2 h;
④在檢測(cè)孔上連接質(zhì)譜儀,開啟質(zhì)譜儀并檢測(cè),待數(shù)值穩(wěn)定不變時(shí),記錄讀數(shù)S1;
⑤斷開質(zhì)譜儀與檢測(cè)孔的連接,用堵頭封堵質(zhì)譜儀接管口,開始檢測(cè),待質(zhì)譜儀上數(shù)值穩(wěn)定后,記錄質(zhì)譜儀本底讀數(shù)S0;
⑥則排氣/排水孔蓋密封圈內(nèi)圈的泄漏率S內(nèi)=SCF(S1-S0)×100/C[4],其中,SCF為系統(tǒng)靈敏度;S0為質(zhì)譜儀本底讀數(shù);S1為檢測(cè)時(shí)質(zhì)譜儀讀數(shù);C為檢測(cè)用的氦氣濃度。
(2)排氣/排水孔蓋密封圈外圈泄漏檢測(cè)[6]。為避免人為操作因素和環(huán)境氦氣的干擾,在排氣/排水孔蓋密封圈外圈的泄漏檢測(cè)中增加了本底測(cè)量和抽真空過程,操作流程如下:
①改進(jìn)后的檢測(cè)工具安裝在排氣/排水孔蓋上,工具上的質(zhì)譜儀接頭連接并開啟質(zhì)譜儀,預(yù)熱完成后,開始檢測(cè),待數(shù)值穩(wěn)定后,記錄本底讀數(shù)S2,拆除檢測(cè)工具;
②在排氣/排水孔蓋密封圈檢測(cè)孔上安裝抽真空接頭,并與真空泵、壓力表、充氦管線連接;
③通過真空泵將排氣/排水孔蓋雙○型密封圈之間空間抽真空至1 000 Pa,并使用充氣管線向雙○型密封圈之間空間充入0.1 MPa氦氣;
④安裝排氣/排水孔蓋螺栓,將改進(jìn)后的檢測(cè)工具安裝在排氣/排水孔蓋上;
⑤檢測(cè)工具上連接質(zhì)譜儀,預(yù)熱完成后開始檢測(cè),保持10 min,記錄質(zhì)譜儀讀數(shù)S3;
⑥則排氣/排水孔蓋密封圈外圈的泄漏率S外=SCF(S3-S2)×100/C。
(3)內(nèi)、外圈泄漏率相加即得到排氣/排水孔蓋總的泄漏值。
通過以上改進(jìn),可以有效避免原質(zhì)譜儀嗅探器方法中靠人為手動(dòng)移動(dòng)探頭造成的不穩(wěn)定性,提高測(cè)量精度。
為驗(yàn)證改進(jìn)后的檢測(cè)工具功能是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和滿足泄漏檢測(cè)要求,加工了一套排氣/排水孔蓋模擬件(圖3中部件11和15)進(jìn)行模擬檢測(cè)試驗(yàn),排氣/排水孔蓋模擬件和檢測(cè)工具密封蓋體采用單層密封圈,試驗(yàn)過程中使用校準(zhǔn)漏孔進(jìn)行質(zhì)譜儀校準(zhǔn)和計(jì)算系統(tǒng)靈敏度(標(biāo)稱漏率),使用模擬漏孔向系統(tǒng)充入模擬泄漏的氦氣。
(1)排氣/排水孔及孔蓋模擬體密封性檢驗(yàn)[7]
①按照?qǐng)D3完成改進(jìn)后的檢測(cè)工具及排氣/排水孔蓋模擬件裝配,檢查各部件裝配及活動(dòng)件運(yùn)動(dòng)情況,無卡澀且操作順暢,進(jìn)行下一步試驗(yàn);
②將排氣/排水孔及孔蓋模擬體裝配后,通過進(jìn)排氣接頭(圖3中部件17)連接真空泵和真空計(jì),將模擬體內(nèi)部空腔抽真空至小于1 000 Pa,關(guān)閉閥門,保壓10 min,壓力變化量小于100 Pa,則說明排氣/排水孔及孔蓋模擬體密封性合格。
(2)改進(jìn)后的檢測(cè)工具密封性檢驗(yàn)
①按照?qǐng)D4組裝泄漏檢測(cè)試驗(yàn)裝置,裝置由質(zhì)譜儀、真空顯示器、模擬漏孔、校準(zhǔn)漏孔和改進(jìn)后的檢測(cè)工具及孔蓋模擬體組成,其中模擬漏孔采用型號(hào)LK-9的滲氦型漏孔,標(biāo)稱漏率為3.75×10-9Pa·m3/s,校準(zhǔn)漏孔采用型號(hào)FC14000825,標(biāo)稱漏率為1.09×10-8Pa·m3/s;
圖4 泄漏檢測(cè)試驗(yàn)裝置
②操作檢測(cè)工具絲套桿將排氣/排水孔蓋模擬體提起,通過防爆可視窗(圖3中部件8)確認(rèn)提起到位;
③啟動(dòng)質(zhì)譜儀預(yù)熱,達(dá)到檢測(cè)狀態(tài);
④開啟模擬漏孔,觀察并記錄質(zhì)譜儀讀數(shù),關(guān)閉模擬漏孔,觀察并記錄質(zhì)譜儀讀數(shù);
⑤操作改進(jìn)后的檢測(cè)工具將孔蓋模擬體放下,通過防爆可視窗確認(rèn)落下狀態(tài);
⑥開啟模擬漏孔,觀察并記錄質(zhì)譜儀讀數(shù),關(guān)閉模擬漏孔,觀察并記錄質(zhì)譜儀讀數(shù)。
兩次讀數(shù)基本一致,則表明改進(jìn)后的檢測(cè)工具密封性合格。
(3)改進(jìn)后的檢測(cè)工具檢測(cè)功能驗(yàn)證
①初始校準(zhǔn):保持模擬漏孔關(guān)閉,啟動(dòng)質(zhì)譜儀,記錄質(zhì)譜儀本底讀數(shù)M2,校準(zhǔn)漏孔向檢測(cè)系統(tǒng)開啟后讀數(shù)M1,計(jì)算初始的系統(tǒng)靈敏度:
(1)
式中,PSCF為初始的系統(tǒng)靈敏度,單位為Pa·m3/s;Q校準(zhǔn)為校準(zhǔn)漏孔漏率,3.75×10-9Pa·m3/s;M1為校準(zhǔn)漏孔向被檢系統(tǒng)開啟后質(zhì)譜儀讀數(shù);M2為檢測(cè)開始前質(zhì)譜儀本底讀數(shù)。
②最終校準(zhǔn):開啟模擬漏孔,關(guān)閉校準(zhǔn)漏孔,記錄質(zhì)譜儀讀數(shù)為M3,然后重新開啟校準(zhǔn)漏孔,記錄質(zhì)譜儀讀數(shù)為M4,進(jìn)行最終的系統(tǒng)靈敏度測(cè)量和計(jì)算:
(2)
式中,F(xiàn)SCF為最終的系統(tǒng)靈敏度,單位為Pa·m3/s;Q校準(zhǔn)為校準(zhǔn)漏孔漏率,1.09×10-8Pa·m3/s;M3為模擬漏孔開啟后質(zhì)譜儀讀數(shù);M4為校準(zhǔn)漏孔再次向被檢系統(tǒng)開啟后質(zhì)譜儀讀數(shù)。
根據(jù)測(cè)量泄漏率數(shù)值和以上公式計(jì)算得到初始的系統(tǒng)靈敏度和最終的系統(tǒng)靈敏度,計(jì)算系統(tǒng)靈敏度偏差=(最終系統(tǒng)靈敏度-初始的系統(tǒng)靈敏度)/初始的系統(tǒng)靈敏度,小于35%[4]則表明本試驗(yàn)的泄漏檢測(cè)系統(tǒng)靈敏度滿足要檢測(cè)要求,本次試驗(yàn)系統(tǒng)靈敏度取值為1.14×10-9Pa·m3/s。
③計(jì)算泄漏率
(3)
式中,Q為模擬裝置的泄漏率,Pa·m3/s,其他參數(shù)含義同前。
經(jīng)過上述試驗(yàn)測(cè)試,排氣/排水孔及孔蓋模擬體內(nèi)部空腔壓力變化量小于100 Pa,密封性合格,檢測(cè)工具密封性合格,檢測(cè)并計(jì)算得到的排氣排水孔蓋模擬體泄漏率Q為3.96×10-9Pa·m3/s,滿足泄漏檢測(cè)要求。
操作時(shí)間上,改進(jìn)后的檢測(cè)工具組裝到與孔蓋模擬體連接并提升所用的時(shí)間15~20 min,比容器調(diào)試時(shí)使用原檢測(cè)工具操作一次縮短10~15 min,依次推算,完成排氣/排水孔蓋的內(nèi)外密封圈的測(cè)量,將縮短40~60 min。
綜上,改進(jìn)后檢測(cè)工具操作簡(jiǎn)便,能有效地加快檢測(cè)操作,工具密封性和檢測(cè)功能滿足泄漏檢測(cè)要求,達(dá)到預(yù)期效果。
針對(duì)現(xiàn)有ENUN 24P乏燃料運(yùn)輸容器的氦泄漏檢測(cè)方法存在的問題,提出在排氣/排水孔蓋密封圈內(nèi)圈的泄漏檢測(cè)過程中增加本底測(cè)量、靜置環(huán)節(jié),排氣/排水孔蓋密封圈外圈的泄漏檢測(cè)中增加本底測(cè)量和抽真空過程,以及改進(jìn)檢測(cè)工具等改進(jìn)措施,并對(duì)改進(jìn)后檢測(cè)工具的檢測(cè)功能進(jìn)行了驗(yàn)證,試驗(yàn)得到的泄漏檢測(cè)結(jié)果滿足要求,單次連接操作時(shí)間較改進(jìn)前縮短10~15 min,達(dá)到預(yù)期效果。檢測(cè)操作時(shí)間縮短,將有效減少操作人員受照劑量,保障人員安全。
目前國(guó)內(nèi)正在使用的NAC-STC型乏燃料運(yùn)輸容器的包容邊界與ENUN 24P型容器有類似的密封設(shè)計(jì),泄漏檢測(cè)方法基本一致,因此改進(jìn)后的檢測(cè)工具可推廣應(yīng)用于該型號(hào)乏燃料運(yùn)輸容器泄漏檢測(cè)操作。