侯 建 軍, 劉 莉 萍, 陸 威
(中國(guó)水利水電第七工程局有限公司,四川 成都 611730)
大崗山水電站位于四川省雅安市石棉縣挖角鄉(xiāng)境內(nèi)的大渡河中游上段,裝機(jī)容量為2 600 MW(4×650 MW)[1]。由中國(guó)水電七局承建該電站的引水發(fā)電系統(tǒng)。
2011年下半年,作為整個(gè)電站核心組成部分的2號(hào)尾水隧洞進(jìn)入混凝土全面襯砌階段。但在前幾倉(cāng)澆筑后的混凝土表面不同程度地出現(xiàn)了水波紋現(xiàn)象,引起技術(shù)人員的重視。
大量工程經(jīng)驗(yàn)及資料表明:水波紋的形成主要是由混凝土的泌水引起。而造成混凝土泌水的原因多種多樣[2~4]。項(xiàng)目部所屬工地試驗(yàn)室對(duì)澆筑用混凝土進(jìn)行了取樣試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明:取樣成型后約1 h左右混凝土試件表面開(kāi)始泌水,且泌水量較大,混凝土存在滯后泌水現(xiàn)象。為解決這一問(wèn)題,試驗(yàn)室技術(shù)人員對(duì)混凝土配合比及原材料方面進(jìn)行了分析。闡述了對(duì)大崗山水電站尾水隧洞頂拱混凝土配合比進(jìn)行研究的過(guò)程。
頂拱混凝土使用的原材料:
(1)水泥采用四川皓宇水泥有限公司生產(chǎn)的峨塔P·O42.5水泥。
(2)粉煤灰采用四川宜賓元亨集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的元亨Ⅱ級(jí)粉煤灰。
(3)骨料采用大崗山水電站廠房回采骨料,巖性為花崗巖。
(4)減水劑、引氣劑為山西凱迪建材有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。
(5)拌和用水為大崗山水廠生產(chǎn)的施工用水。
澆筑用C20W6F50泵送(設(shè)計(jì)坍落度為16~18 cm)混凝土骨料經(jīng)監(jiān)理工程師批復(fù)采用大崗山水電站廠房回采料。尾水隧洞邊頂拱混凝土施工配合比見(jiàn)表1,每m3混凝土材料用量見(jiàn)表2。
表1 尾水隧洞邊頂拱混凝土施工配合比表
表2 每m3混凝土材料用量表 /kg·m-3
經(jīng)核實(shí),現(xiàn)場(chǎng)用原材料與原報(bào)批配合比一致,試驗(yàn)室采用現(xiàn)場(chǎng)用各種原材料對(duì)2號(hào)尾水隧洞邊頂拱所報(bào)批的配合比進(jìn)行了復(fù)核。C20W6F50混凝土配合比復(fù)核試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 C20W6F50混凝土配合比復(fù)核試驗(yàn)結(jié)果表
復(fù)核配合比所用的原材料均已經(jīng)過(guò)檢驗(yàn),各種原材料檢測(cè)結(jié)果滿(mǎn)足相關(guān)技術(shù)要求。但從混凝土配合比復(fù)核試驗(yàn)結(jié)果看:大約在混凝土靜置30 min后出現(xiàn)泌水且泌水率達(dá)到19.22%,混凝土表面出現(xiàn)水波紋現(xiàn)象,難以滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)施工要求。
考慮到骨料級(jí)配和含石粉量的影響,在與其他參建單位進(jìn)行探討后,試驗(yàn)室決定采用更大石粉含量的骨料對(duì)現(xiàn)場(chǎng)用配合比進(jìn)行復(fù)核試驗(yàn)。
針對(duì)上述問(wèn)題,經(jīng)試驗(yàn)室全體技術(shù)人員討論后決定:在保持其他原材料不變的情況下,采用棱子壩骨料替代廠房回采骨料進(jìn)行配合比復(fù)核試驗(yàn),C20W6F50混凝土配合比復(fù)核試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4。
表4 C20W6F50混凝土配合比復(fù)核試驗(yàn)結(jié)果(棱子壩骨料)表
在保證混凝土含氣量變化不大、坍落度滿(mǎn)足要求的情況下,經(jīng)與大崗山水電站廠房回采骨料相比,采用棱子壩骨料的混凝土泌水率從19.22%降至3.88%且混凝土不發(fā)黏、砂率適中、和易性好,該配合比完全能夠滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)施工要求,同時(shí)混凝土表面水波紋現(xiàn)象消失。
從兩次復(fù)核試驗(yàn)結(jié)果看:滯后泌水的主要原因在于骨料不同。從兩種骨料的檢測(cè)結(jié)果看,最大的區(qū)別在于兩種細(xì)骨料的石粉含量指標(biāo)存在一定的差異。兩種細(xì)骨料檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)情況見(jiàn)表5。
表5 細(xì)骨料檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
從以上篩分結(jié)果的比對(duì)情況可以看出:棱子壩砂石粉含量較廠房回采砂石粉含量高3.7%??紤]到砂中的石粉含量對(duì)混凝土拌和物保水性的影響,初步確定:砂中的石粉含量偏低是引起混凝土滯后泌水的主要原因。
針對(duì)上述試驗(yàn)結(jié)果,試驗(yàn)室采取人工調(diào)整原骨料石粉含量的方式對(duì)廠房回采砂進(jìn)行了復(fù)配,復(fù)配后的廠房回采砂篩分結(jié)果見(jiàn)表6。廠房骨料中的石粉含量增加至13.6%,與棱子壩骨料中的石粉含量相當(dāng),且骨料的細(xì)度模數(shù)和顆粒級(jí)配也與棱子壩骨料相當(dāng)。
表6 復(fù)配后的廠房回采砂篩分結(jié)果表
試驗(yàn)室對(duì)采用上述方式調(diào)整后的人工砂的混凝土配合比再次進(jìn)行了復(fù)核試驗(yàn),C20W6F50混凝土配合比復(fù)核試驗(yàn)結(jié)果(復(fù)配后廠房回采砂)見(jiàn)表7。試驗(yàn)結(jié)果表明:廠房人工砂的細(xì)度模數(shù)及石粉含量增加至13.6%,對(duì)混凝土滯后泌水現(xiàn)象具有較明顯的改觀,泌水率僅為4.25%,降低了78%,用此配合比澆筑的頂拱混凝土未出現(xiàn)水波紋現(xiàn)象,且施工和易性較好。
表7 C20W6F50混凝土配合比復(fù)核試驗(yàn)結(jié)果(復(fù)配后廠房回采砂)表
鑒于大崗山水電站引水發(fā)電系統(tǒng)招標(biāo)文件中規(guī)定該標(biāo)所需的砂石骨料均由廠房人工骨料加工系統(tǒng)供應(yīng),但砂中石粉含量的調(diào)整過(guò)程較為緩慢。為及時(shí)解決這一問(wèn)題,確保工程質(zhì)量,結(jié)合其他工程經(jīng)驗(yàn),試驗(yàn)室提出了采用粉煤灰替代砂的技術(shù)方案,即在保持配合比其他參數(shù)不變的情況下,下調(diào)1%的砂率,采用粉煤灰替代砂分別為2%、3%、4%進(jìn)行室內(nèi)混凝土拌制試驗(yàn)。粉煤灰代砂方案試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表8。
表8 粉煤灰代砂方案試驗(yàn)結(jié)果表
由表8可以看出:隨著粉煤灰替代砂量的增加,混凝土泌水率降低,且混凝土和易性較好。尤其是當(dāng)其摻量大于4%時(shí),泌水率僅為1.81%,與2%、3%粉煤灰替代砂相比,泌水率分別降低了38%、46%。其原因主要是由于在水泥水化過(guò)程中粉煤灰的一部分起到了石粉效果,另一部分則充當(dāng)了膠材,吸附了更多水分子,抑制了水上?。淮送?,粉煤灰呈球狀、表面光滑[5],與水泥和石粉相比,具有更好的流動(dòng)性,因此混凝土流動(dòng)狀態(tài)好。
考慮到混凝土的經(jīng)濟(jì)性,增加1%的粉煤灰每m3混凝土的成本增加1.6元;在將經(jīng)濟(jì)性與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)效果結(jié)合后,最終決定采用下調(diào)1%砂率、采用粉煤灰代砂2%及下調(diào)1%砂率、采用粉煤灰代砂3%兩個(gè)方案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)混凝土澆筑。
采用下調(diào)1%砂率、用粉煤灰代砂2%的配合比澆筑振搗后,減輕了倉(cāng)號(hào)混凝土的滯后泌水現(xiàn)象,消除了倉(cāng)號(hào)表面的灰黑色粉塵。澆筑完畢的混凝土外觀有了較大的改善。
采用下調(diào)1%砂率、用粉煤灰代砂3%的配合比澆筑振搗后,倉(cāng)號(hào)混凝土無(wú)滯后泌水現(xiàn)象,澆筑完畢的混凝土表面光潔度較好、平整,無(wú)水波紋現(xiàn)象出現(xiàn)。
該倉(cāng)號(hào)混凝土澆筑完畢,項(xiàng)目部最終決定2號(hào)尾水隧洞的混凝土澆筑均采用下調(diào)1%砂率、用粉煤灰代砂3%的方案。調(diào)整后的尾水隧洞邊頂拱混凝土施工配合比見(jiàn)表9。每m3混凝土材料用量情況見(jiàn)表10。
表9 調(diào)整后的尾水隧洞邊頂拱混凝土施工配合比表
表10 每m3混凝土材料用量表 /kg·m-3
該工程通過(guò)采用下調(diào)1%砂率、用粉煤灰代砂3%的配合比方案施工,使混凝土泌水率從19.22%降至3.94%,成功解決了頂拱混凝土出現(xiàn)的水波紋現(xiàn)象。實(shí)際工程案例說(shuō)明:頂拱混凝土的澆筑一定要重視骨料中的石粉含量。在工程準(zhǔn)備期應(yīng)提前考慮原材料品質(zhì)是否會(huì)影響到混凝土的質(zhì)量。
該工程采用的粉煤灰代砂方案從經(jīng)濟(jì)成本的角度出發(fā),無(wú)疑是提高了混凝土單價(jià),但在無(wú)法改變?cè)牧犀F(xiàn)狀的情況下,其確實(shí)是一種改善混凝土澆筑質(zhì)量的有效途徑。