顏蘇芊 劉倩倩 秦 莉 李 彪
(1.西安工程大學(xué),陜西西安,710048;2.西安恒信通節(jié)能技術(shù)有限公司,陜西西安,710043;3.江蘇格羅瑞節(jié)能科技有限公司,江蘇無(wú)錫,214101)
壓縮空氣被廣泛應(yīng)用于紡織企業(yè)中,其耗電量占企業(yè)總耗電的20%~30%,是除工藝耗電外耗能最多的部分[1-2]。我國(guó)幅員遼闊,不同地區(qū)、不同季節(jié)室外空氣參數(shù)差異較大,如果對(duì)空壓機(jī)進(jìn)氣進(jìn)行降溫干燥處理,雖然能降低空壓機(jī)進(jìn)氣溫濕度及其運(yùn)行能耗,但是預(yù)處理設(shè)備有初期投資和本身運(yùn)行費(fèi)用等,可能會(huì)存在節(jié)能效果不明顯和經(jīng)濟(jì)效益不高的問(wèn)題。
本研究在西安某紡織廠搭建試驗(yàn)臺(tái),測(cè)試空壓機(jī)增設(shè)進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備后的綜合節(jié)電量,并以氣象條件為依據(jù),分析廣州、福州、鹽城、西安等4個(gè)地區(qū)空壓機(jī)進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備的適用性,以及增設(shè)預(yù)處理設(shè)備后系統(tǒng)的節(jié)能情況和經(jīng)濟(jì)效益。
對(duì)多家紡織企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有空壓機(jī)的進(jìn)氣方式主要有直接吸入空壓站內(nèi)空氣和風(fēng)管引室外空氣兩種。
空壓機(jī)直接吸入空壓站內(nèi)空氣,機(jī)組進(jìn)氣受室外氣象參數(shù)影響較小。但空壓站內(nèi)除了空壓機(jī),還有冷卻器和干燥機(jī)等輔助設(shè)備,這些設(shè)備發(fā)熱量大,空壓站內(nèi)空氣溫度明顯高于室外??諌簷C(jī)本身功率大,加之壓縮余熱,會(huì)導(dǎo)致空壓機(jī)組周圍產(chǎn)生局部高溫,由于熱空氣密度小,高溫空氣上升,往往會(huì)在空壓機(jī)進(jìn)氣口周圍出現(xiàn)局部高溫區(qū)。在夏季,空壓機(jī)組產(chǎn)氣量明顯下降、耗電量顯著提高,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)造成空壓機(jī)報(bào)警甚至停車,不利于企業(yè)的安全穩(wěn)定生產(chǎn)。
為了保證企業(yè)用氣穩(wěn)定、滿足正常生產(chǎn)需求,部分企業(yè)對(duì)空壓機(jī)進(jìn)氣口安裝風(fēng)管,依靠空壓機(jī)進(jìn)氣口局部負(fù)壓,使用風(fēng)管將室外空氣引至空壓機(jī)進(jìn)氣口,使機(jī)組吸入室外空氣。這種吸氣方式有效解決了空壓機(jī)吸入站內(nèi)高溫空氣而導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)不穩(wěn)定的問(wèn)題。但這種吸氣方式受室外氣象條件影響很大,在夏季高溫高濕季節(jié),空壓機(jī)產(chǎn)氣量降低和耗電量增加的問(wèn)題尤為明顯,不利于企業(yè)的節(jié)能運(yùn)行。
為了確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,試驗(yàn)場(chǎng)地需同時(shí)滿足以下條件:壓縮空氣產(chǎn)量穩(wěn)定,至少2 臺(tái)型號(hào)和使用年限完全相同的機(jī)組,且工況相同即進(jìn)口空氣參數(shù)相同。我們調(diào)研了東莞、西安、咸陽(yáng)、蘭溪等4 個(gè)地區(qū)5 家紡織廠的空壓站,綜合考慮選擇在西安某紡織廠搭建試驗(yàn)臺(tái)。
西安某紡織廠9#~16#空壓機(jī)集中布置在空壓站內(nèi),空壓機(jī)吸入室外空氣進(jìn)行壓縮,室外空氣由空壓機(jī)自身負(fù)壓吸入,從外墻上的矩形風(fēng)口經(jīng)過(guò)濾通過(guò)風(fēng)管吸入空壓機(jī)內(nèi)。對(duì)其中4 臺(tái)Atlas ZR4-51 型螺桿空壓機(jī)的進(jìn)氣溫濕度、入口負(fù)壓及風(fēng)速進(jìn)行測(cè)試,在每臺(tái)空壓機(jī)吸氣口取6 個(gè)測(cè)點(diǎn)測(cè)試3 次取平均值,空壓機(jī)進(jìn)氣參數(shù)測(cè)試結(jié)果如表1 所示。
由表1 可知,13#和15#空壓機(jī)吸氣溫度相同,相對(duì)濕度、風(fēng)速及入口負(fù)壓相差不大,這兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行參數(shù)較為接近,選擇在13#空壓機(jī)上搭建試驗(yàn)臺(tái),并與15#空壓機(jī)進(jìn)行對(duì)比。以空壓機(jī)額定進(jìn)氣量30 Nm3/min 作為表冷器進(jìn)氣量,選擇銅管鋁翅片的整體式翅片管表冷器進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算,其外形尺寸為600 mm×500 mm×70 mm,共計(jì)72 根管,分3 排,呈叉排正三角形排列,翅片尺寸600 mm×70 mm,翅片密度392 片/m,翅化比15.22。經(jīng)核算該表冷器傳熱系數(shù)為49.43 W/(m2·℃),冷水量0.59 kg/s,管內(nèi)阻力5.4 kPa,空氣側(cè)翅片阻力為65.2 Pa。
表1 空壓機(jī)進(jìn)氣參數(shù)測(cè)試結(jié)果
將表冷器固定在空壓機(jī)進(jìn)氣口,通入20 ℃左右冷水,利用表冷器對(duì)空壓機(jī)入口空氣進(jìn)行預(yù)處理,達(dá)到對(duì)空壓機(jī)進(jìn)氣降溫的目的。
測(cè)試空壓機(jī)進(jìn)氣溫濕度時(shí),將溫濕度計(jì)探頭從風(fēng)管上的開(kāi)孔伸進(jìn)風(fēng)管,使探頭與管內(nèi)空氣充分接觸,待讀數(shù)穩(wěn)定后記錄數(shù)據(jù)。在測(cè)試流速時(shí),將畢托管伸進(jìn)風(fēng)管內(nèi),使畢托管頭正對(duì)且平行氣流方向,流速穩(wěn)定后記錄測(cè)試值,利用公式(1)計(jì)算空壓機(jī)進(jìn)氣量;同時(shí)讀取控制柜上電壓、電流、功率因數(shù),通過(guò)公式(2)計(jì)算出空壓機(jī)的實(shí)際功率。在風(fēng)管內(nèi)均分為12 個(gè)測(cè)點(diǎn),對(duì)吸氣溫度、風(fēng)速分別進(jìn)行3 組測(cè)試取平均值。
式中:q為空壓機(jī)進(jìn)氣量(m3/s);S為圓形風(fēng)管的截面積(m2);v為各測(cè)點(diǎn)的平均風(fēng)速(m/s)。
式中:N為空壓機(jī)的實(shí)際功率(kW);U為三相平均電壓(kV);I為三相平均電流(A);cosφ為功率因數(shù)。
通過(guò)測(cè)試計(jì)算空壓機(jī)進(jìn)氣參數(shù)、比功率、空壓機(jī)和預(yù)處理設(shè)備耗電量,分析增設(shè)預(yù)處理設(shè)備后空壓機(jī)的節(jié)能效益,并結(jié)合預(yù)處理設(shè)備的能耗,綜合研究空壓系統(tǒng)的節(jié)能效益。
對(duì)空壓機(jī)吸氣進(jìn)行預(yù)處理后,由于室外空氣溫度不同,空壓機(jī)入口空氣溫降也不同,空壓機(jī)節(jié)電量也就不相同。在不同溫度下對(duì)空壓機(jī)增設(shè)預(yù)處理設(shè)備前后的耗電量進(jìn)行測(cè)試計(jì)算,結(jié)果如表2 所示。
表2 進(jìn)氣預(yù)處理前后空壓機(jī)運(yùn)行參數(shù)測(cè)試及比功率
分析表2 可知,進(jìn)氣預(yù)處理后空壓機(jī)進(jìn)氣溫度明顯降低,空壓機(jī)產(chǎn)氣量提高,同時(shí)機(jī)組功率顯著下降。當(dāng)預(yù)處理前空壓機(jī)進(jìn)氣溫度為37.5 ℃時(shí),空壓機(jī)能耗為200.50 kW;經(jīng)過(guò)預(yù)處理后,空壓機(jī)進(jìn)氣溫度下降到30.2 ℃,空壓機(jī)能耗下降到193.29 kW,比預(yù)處理前節(jié)能7.21 kW,節(jié)能率3.60%。當(dāng)預(yù)處理前空壓機(jī)進(jìn)氣溫度為29.5 ℃時(shí),空壓機(jī)能耗為192.85 kW;預(yù)處理后進(jìn)氣溫度為24.7 ℃,功率為188.97 kW,比預(yù)處理前節(jié)能3.88 kW,節(jié)能率2.01%。當(dāng)預(yù)處理前空壓機(jī)進(jìn)氣溫度為33.5 ℃,經(jīng)過(guò)預(yù)處理后進(jìn)氣溫度降低至28.1 ℃,空壓機(jī)比功率由6.73 kW/(m3/min)降低至6.45 kW/(m3/min),按照空壓機(jī)額定進(jìn)氣量30 Nm3/min 來(lái)計(jì)算,增設(shè)預(yù)處理設(shè)備可使空壓機(jī)節(jié)能8.4 kW,節(jié)能效果較為顯著。
3.2.1 冷水機(jī)組能耗計(jì)算
使用冷水機(jī)組為表冷器提供冷凍水,冷水機(jī)組制冷量大,為企業(yè)空調(diào)、空壓系統(tǒng)提供冷水,要?jiǎng)澐掷渌畽C(jī)組為表冷器提供冷凍水部分的實(shí)際能耗較為困難,我們通過(guò)預(yù)處理前后空氣焓差來(lái)估算冷水機(jī)組耗電量,按公式(3)計(jì)算冷水機(jī)組功率[3]??諌簷C(jī)不同進(jìn)氣溫度時(shí),冷水機(jī)組實(shí)際功率計(jì)算結(jié)果如表3 所示。
表3 冷水機(jī)組功率計(jì)算
式中:P為冷水機(jī)組功率(kW);qm為被處理空氣的質(zhì)量流量(kg/s);Δh為空氣經(jīng)過(guò)表冷器前后的焓差(kJ/kg);COP為制冷能效,經(jīng)測(cè)試,機(jī)組實(shí)際COP值為4.4。
隨著空壓機(jī)進(jìn)氣溫度的升高,空壓機(jī)進(jìn)氣量減小,同時(shí)空氣與冷凍水溫差變大,空氣經(jīng)過(guò)表冷器后溫降變大,表冷器需要的制冷量也隨之增大。當(dāng)空壓機(jī)進(jìn)氣溫度從29.5 ℃提高至37.5 ℃時(shí),空壓機(jī)進(jìn)氣量降低了0.006 kg/s,冷水機(jī)組所需功率從1.20 kW 增加至1.38 kW。
3.2.2 水泵的能耗
為了保證表冷器冷凍水水量,在搭建試驗(yàn)臺(tái)時(shí)為表冷器配置水泵1 臺(tái)。表冷器水量為0.59 kg/s,體積流量為2.124 m3/h。水泵的揚(yáng)程包括冷凍水流經(jīng)管道的沿程和局部阻力、表冷器阻力、垂直提升高度三者之和[4],通過(guò)計(jì)算選擇1 臺(tái)功率0.75 kW 的定頻水泵為表冷器供水,水泵額定供水量2.8 m3/h,揚(yáng)程20.6 m。
增設(shè)表冷器對(duì)空壓機(jī)進(jìn)氣進(jìn)行降溫處理,可以使空壓機(jī)產(chǎn)氣量明顯增加,耗電量顯著下降。由于表冷器需要消耗冷凍水,冷凍水送至表冷器需要用水泵提供動(dòng)力。在研究增設(shè)預(yù)處理設(shè)備后系統(tǒng)節(jié)能性時(shí),需綜合考慮空壓機(jī)組和增設(shè)預(yù)處理設(shè)備的耗能。對(duì)預(yù)處理前后空壓機(jī)和預(yù)處理設(shè)備耗能進(jìn)行匯總,如表4 所示。
表4 不同吸氣溫度進(jìn)氣預(yù)處理和空壓機(jī)耗能匯總
當(dāng)室外溫度為29.5 ℃時(shí),系統(tǒng)綜合節(jié)能1.93 kW,節(jié)能率1.0%;當(dāng)室外溫度為33.5 ℃時(shí),系統(tǒng)綜合節(jié)能3.76 kW,節(jié)能率1.9%;當(dāng)室外溫度為37.5 ℃時(shí),系統(tǒng)綜合節(jié)能5.08 kW,節(jié)能率2.53%。
空壓機(jī)進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備的節(jié)能性與進(jìn)氣溫度呈正相關(guān)。吸氣溫度越高,經(jīng)過(guò)預(yù)處理后空壓系統(tǒng)綜合節(jié)能越大。當(dāng)室外空氣溫度低于29.5 ℃時(shí),使用預(yù)處理設(shè)備還有一定的節(jié)能效果,但由于冷凍水和表冷器溫差變小,經(jīng)過(guò)表冷器后空氣溫降減小,預(yù)處理設(shè)備的節(jié)能效益也相應(yīng)減小??紤]設(shè)備運(yùn)行維護(hù)和檢修費(fèi)用,當(dāng)空氣溫度低于29 ℃時(shí),空壓機(jī)進(jìn)氣可不采取預(yù)處理,直接吸入室外空氣。
為了充分發(fā)揮進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備的節(jié)能效果,研究進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備的區(qū)域適用性,對(duì)其推廣和使用十分必要。以廣州、福州、鹽城、西安地區(qū)為例,對(duì)空壓機(jī)進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備的節(jié)能和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行對(duì)比分析。依據(jù)室外溫度超過(guò)29 ℃需要開(kāi)啟預(yù)處理設(shè)備,且設(shè)備每天使用24 h,對(duì)空壓機(jī)進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備的使用時(shí)間段和總時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如表5 所示。
表5 空壓機(jī)吸氣預(yù)處理設(shè)備的使用時(shí)長(zhǎng)
廣州、福州、鹽城和西安地區(qū)使用預(yù)處理設(shè)備時(shí)間分別為6 072 h、5 112 h、2 760 h 和2 640 h。按照紡織企業(yè)每年正常生產(chǎn)350 天,每天工作24 h 計(jì)算,空壓機(jī)每年使用8 400 h,廣州、福州、鹽城和西安地區(qū)空壓機(jī)進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備的使用率分別為72.29%、60.86%、32.86%、31.43%。當(dāng)設(shè)備年使用率超過(guò)55%時(shí)適于安裝進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備,在廣州和福州等空調(diào)使用時(shí)間較長(zhǎng)地區(qū)是適用的[5]。
對(duì)廣州和福州地區(qū)室外溫度大于29 ℃時(shí)間段取平均值,可得室外平均溫度分別為34.2 ℃、34.8 ℃。對(duì)廣州、福州增設(shè)進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備,按照空壓機(jī)產(chǎn)氣量30 Nm3/min 計(jì)算,空壓系統(tǒng)節(jié)能效益計(jì)算結(jié)果如表6 所示。
由表6 可以看出,廣州、福州地區(qū)紡織企業(yè)空壓機(jī)都可以通過(guò)增設(shè)進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備實(shí)現(xiàn)明顯節(jié)電,按照工業(yè)用電0.7 元/(kW·h)計(jì)算,每年可實(shí)現(xiàn)降低運(yùn)行成本分別為17 342 元、15 566 元,經(jīng)濟(jì)效益明顯??諌簷C(jī)進(jìn)氣溫濕度降低后,其他冷卻設(shè)備、干燥機(jī)等輔助設(shè)備負(fù)荷也會(huì)相應(yīng)減少,實(shí)際節(jié)能效果更顯著。
表6 空壓機(jī)增設(shè)吸氣預(yù)處理設(shè)備節(jié)能效益
對(duì)西安某紡織廠空壓站增設(shè)預(yù)處理設(shè)備后分析空壓機(jī)系統(tǒng)的節(jié)能性,并對(duì)不同地區(qū)空壓機(jī)進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備的適用性進(jìn)行了研究,可以得出以下結(jié)論。
(1)增設(shè)表冷器作為進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備,可使空壓機(jī)進(jìn)氣溫度明顯降低,空壓機(jī)產(chǎn)氣量提高,同時(shí)機(jī)組功率顯著下降。
(2)空壓機(jī)進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備的節(jié)能性與空氣溫度呈正相關(guān),空氣溫度越高,經(jīng)過(guò)預(yù)處理后空壓系統(tǒng)的節(jié)電越明顯;當(dāng)空壓機(jī)空氣溫度低于29 ℃時(shí),采取預(yù)處理措施后空壓機(jī)節(jié)能效果不明顯,空壓機(jī)可直接吸入室外空氣。
(3)廣州、福州、鹽城和西安地區(qū)的空壓機(jī)吸氣預(yù)處理設(shè)備的使用率分別為72.29%、60.86%、32.86%、31.43%,在廣州和福州地區(qū)安裝空壓機(jī)進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備,使用時(shí)間較長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)效益較好,而在鹽城、西安地區(qū)使用時(shí)間較短,經(jīng)濟(jì)效益不顯著。
(4)在廣州、福州兩個(gè)地區(qū),對(duì)產(chǎn)氣量為30 Nm3/min 單臺(tái)空壓機(jī)增設(shè)進(jìn)氣預(yù)處理設(shè)備,每年節(jié)約用電分別為24 773 kW·h、22 237 kW·h,分別降低運(yùn)行成本17 342 元、15 566 元,節(jié)能和經(jīng)濟(jì)效益較為明顯。