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“鋼材熱軋過程氧化行為控制技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”項(xiàng)目成果喜獲2020年度國家科技進(jìn)步二等獎

2022-10-09 06:15
材料與冶金學(xué)報(bào) 2022年5期
關(guān)鍵詞:酸洗表面質(zhì)量鋼材

左:劉振宇教授,右:曹光明副教授

2021 年11 月3 日,2020 年度國家科學(xué)技術(shù)獎勵大會在北京人民大會堂隆重召開。東北大學(xué)軋制技術(shù)及連軋自動化國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室劉振宇教授作為第一完成人、東北大學(xué)作為第一單位牽頭完成的“鋼材熱軋過程氧化行為控制技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲國家科技進(jìn)步二等獎。

東北大學(xué)聯(lián)合鞍鋼、河鋼、太鋼、馬鋼、南鋼及漣鋼等企業(yè),在國家持續(xù)支持下,通過“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合,構(gòu)建起了鋼材熱軋過程氧化控制理論體系,開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的成套技術(shù),打破了國外對高表面質(zhì)量產(chǎn)品的壟斷,不僅生產(chǎn)出免酸洗、易酸洗及氧化皮耐腐蝕等新品種鋼材,而且實(shí)現(xiàn)了熱軋氧化調(diào)控由經(jīng)驗(yàn)試錯向數(shù)字化、智能化控制的轉(zhuǎn)型。

一、創(chuàng)新成果

1.突破了多因素強(qiáng)耦合的熱軋氧化理論

由于熱軋流程長,鋼材熱軋氧化受成分、環(huán)境氣氛及工藝等因素的交互影響,導(dǎo)致其氧化行為極為復(fù)雜,屬于多場耦合問題。然而,同時考慮“成分+溫度+氣氛+軋制”的熱軋氧化理論,國內(nèi)外鮮見報(bào)道。

鑒于此,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)首次研發(fā)出能同時考慮多因素影響的實(shí)驗(yàn)裝置及實(shí)驗(yàn)方法,精確模擬了熱軋過程多場耦合條件下的氧化行為;在此基礎(chǔ)上,系統(tǒng)研究了Si 和Mn 界面復(fù)合氧化物的形成機(jī)制,明確了抑制Mn/Si 復(fù)合氧化物的Cr 微合金化成分范圍,建立起超高強(qiáng)鋼氧化行為控制的成分設(shè)計(jì)準(zhǔn)則;明確了“成分+溫度+氣氛+軋制”多場耦合狀態(tài)下,復(fù)雜氣氛對熱軋鋼材氧化動力學(xué)影響規(guī)律、氧化皮與基體變形協(xié)調(diào)性規(guī)律以及熱軋環(huán)境下FeO 相變規(guī)律,建立起精確描述熱軋環(huán)境下FeO結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的動力學(xué)模型,為熱軋氧化行為精準(zhǔn)控制奠定理論基礎(chǔ)。

2.開發(fā)出熱軋流程氧化界面與相組成控制成套技術(shù)加熱生成的氧化皮須高效去除以避免成為缺陷的起源點(diǎn),但常規(guī)除鱗因溫降大而不利于軋制溫度控制。為此,以氧化皮熱變形行為為指導(dǎo),發(fā)明了“噴淋裂化”除鱗技術(shù),噴淋冷卻使氧化皮脆化并裂化后再加以去除,實(shí)現(xiàn)了高效除鱗。將該技術(shù)應(yīng)用于薄板坯連鑄連軋,除鱗不凈缺陷發(fā)生率由90%降低至2%以下,實(shí)現(xiàn)了高端家電板的批量生產(chǎn),解決了薄板坯連鑄連軋產(chǎn)品表面質(zhì)量控制的共性難題。

熱軋過程決定氧化界面的遺傳特性,是缺陷演變的關(guān)鍵工序。以氧化皮變形規(guī)律為指導(dǎo),開發(fā)出氧化界面彎曲度控制技術(shù),使氧化皮界面彎曲度較常規(guī)工藝降低25%以上,工程機(jī)械用鋼的表面質(zhì)量超過日標(biāo)要求,成為日本高端工程機(jī)械制造企業(yè)的專供產(chǎn)品;有效消除了表面色差缺陷,高強(qiáng)及超高強(qiáng)船板鋼達(dá)到了表面“零缺陷”的最高標(biāo)準(zhǔn),滿足了重大工程建設(shè)對鋼板表面的嚴(yán)苛要求。

冷卻過程是控制氧化皮相組成的關(guān)鍵工序。以熱軋F(tuán)eO相變動力學(xué)為指導(dǎo),開發(fā)出適用于熱軋環(huán)境的FeO相變精準(zhǔn)控制技術(shù),形成了氧化皮具有不同功效的系列熱軋新產(chǎn)品。國際首次實(shí)現(xiàn)800 MPa級免酸洗鋼批量供貨,冷加工過程氧化皮掉粉量較國際標(biāo)準(zhǔn)要求降低了70%以上;氧化皮耐大氣腐蝕鋼在儲運(yùn)過程中耐大氣腐蝕能力提升了一倍以上,解決了儲運(yùn)過程的銹蝕難題。

3.開發(fā)出鋼材熱軋氧化數(shù)字解析模型與智能動態(tài)調(diào)優(yōu)系統(tǒng)

熱軋氧化過程無法在線檢測,屬于典型黑箱過程,僅憑工程師經(jīng)驗(yàn)控制試錯量大、穩(wěn)定性差。穩(wěn)定、高效控制表面質(zhì)量,離不開高精度的氧化模型,但國際尚無成功先例,熱軋氧化行為精準(zhǔn)控制屬世界難題。

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)率先構(gòu)建了典型熱軋鋼材的氧化行為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,開發(fā)出熱軋氧化的數(shù)字解析與智能動態(tài)調(diào)優(yōu)系統(tǒng),國際上首次實(shí)現(xiàn)了熱軋過程氧化行為動態(tài)軟測量及氧化行為精準(zhǔn)控制,氧化皮預(yù)測結(jié)果通過了河鋼1 700 熱軋產(chǎn)線工業(yè)軋卡試驗(yàn)驗(yàn)證,達(dá)到工業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn);應(yīng)用于鋼鐵企業(yè)使氧化皮厚度較常規(guī)工藝穩(wěn)定減薄20%以上,噸鋼酸洗耗酸量降低3.15 kg;成功應(yīng)用于韓國現(xiàn)代2#熱連軋產(chǎn)線汽車鋼氧化行為的精準(zhǔn)控制,實(shí)現(xiàn)了熱軋氧化行為由經(jīng)驗(yàn)試錯向精準(zhǔn)定量控制的轉(zhuǎn)型。

二、推廣應(yīng)用

本項(xiàng)目攻克了制約鋼材表面質(zhì)量的核心問題,開發(fā)出具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的氧化行為控制技術(shù)并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)應(yīng)用,相關(guān)技術(shù)應(yīng)用于鞍鋼、河鋼、太鋼、寶武等19家企業(yè)45條生產(chǎn)線,并輸出至韓國浦項(xiàng)和現(xiàn)代制鐵。在行業(yè)上形成了免酸洗、易酸洗鋼材系列品牌,填補(bǔ)了國內(nèi)空白,廣泛應(yīng)用于汽車、海洋、機(jī)械、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域,中國一汽、中國重汽、廣船國際、中集來福士、三一重工、卡特彼勒、中石油、中石化等行業(yè)骨干企業(yè)對項(xiàng)目技術(shù)水平和產(chǎn)品表面質(zhì)量均給予高度評價(jià),為我國鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)入國際高端市場樹立了品牌效應(yīng)。本項(xiàng)目全面提升了我國鋼材表面質(zhì)量,滿足了重大工程嚴(yán)苛的質(zhì)量要求,保障了制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,全國每年5億噸以上產(chǎn)能可應(yīng)用本技術(shù)成果,推廣應(yīng)用前景廣闊。

熱軋過程氧化皮結(jié)構(gòu)控制

“噴淋裂化”除鱗技術(shù)

氧化界面彎曲度控制

氧化行為預(yù)測與智能優(yōu)化

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