聶衛(wèi)健,鄧旺群,陳亞農(nóng),童 亞,鄒 磊
(1.中國航發(fā)湖南動力機械研究所,湖南株洲 412002;2.中國航空發(fā)動機集團航空發(fā)動機振動技術(shù)重點實驗室,湖南株洲 412002)
轉(zhuǎn)子是航空發(fā)動機的關(guān)鍵部件,現(xiàn)在中小型航空發(fā)動機的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜,轉(zhuǎn)速也越來越高,直接對真實轉(zhuǎn)子進行動力學試驗具有較大的風險和困難。為此,在轉(zhuǎn)子方案設(shè)計階段,常常按照等效原則(連接結(jié)構(gòu)、支承布局、質(zhì)量慣性等保持與真實轉(zhuǎn)子一致),設(shè)計和加工模擬轉(zhuǎn)子,以便進行動力學研究。鄧旺群、唐廣與劉文魁等對中小型航空發(fā)動機模擬轉(zhuǎn)子進行了系統(tǒng)的分析和試驗研究,為真實轉(zhuǎn)子的設(shè)計和試驗提供了支持,降低了研制風險。然而,由于轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)和動力學特性復(fù)雜,在試驗過程中常會出現(xiàn)各種各樣的故障,必須加以排除。很多學者在轉(zhuǎn)子故障診斷方法和故障排除方面進行了理論分析和試驗研究。如高峰系統(tǒng)研究了航空發(fā)動機高壓轉(zhuǎn)子振動故障診斷方法;劉建雄針對某航空發(fā)動機轉(zhuǎn)子的具體結(jié)構(gòu),建立了耦合振動故障分析模型;黃國遠就轉(zhuǎn)子系統(tǒng)不平衡、不對中和碰磨振動故障進行了深入的仿真和實驗研究;劉楊等建立了雙盤不對中-碰摩耦合故障轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的力學模型和有限元模型,獲取了故障的動力學特性,為故障分析提供了理論依據(jù);許琦等研究了多跨轉(zhuǎn)子系統(tǒng)耦合故障定量診斷方法,并通過實驗驗證了該方法的適用性;陳果等就航空發(fā)動機轉(zhuǎn)子-滾動軸承-支承-機匣耦合系統(tǒng)的碰摩故障進行了計算分析和試驗驗證;鄧旺群等針對某小型渦扇發(fā)動機在試驗過程中出現(xiàn)的不穩(wěn)定和高轉(zhuǎn)速下振動超限振動故障,分析了故障原因,并驗證了排故措施的有效性。
某小型渦扇發(fā)動機模擬低壓轉(zhuǎn)子是一個帶細長軸、4 支點、跨兩階彎曲臨界工作的高速柔性轉(zhuǎn)子,結(jié)構(gòu)緊湊且十分復(fù)雜。本文針對該轉(zhuǎn)子在試驗過程中出現(xiàn)的非整數(shù)倍頻振動超限的振動故障和動力特性開展研究,分析了故障原因,提出了改進措施,進行了模擬低壓轉(zhuǎn)子動力特性試驗,實現(xiàn)了轉(zhuǎn)速達標,排除了振動故障。研究結(jié)果為真實低壓轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)設(shè)計和動力學設(shè)計提供了技術(shù)支持。
模擬低壓轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)如圖1 所示。轉(zhuǎn)子主要由5個模擬盤(包括兩級風扇模擬盤、增壓級模擬盤和兩級低壓渦輪模擬盤)和低壓軸等零件組成。轉(zhuǎn)子采用4支點(0-3-1)支承方案,風扇端懸臂,1號、5號支承分別采用鼠籠式和彈性環(huán)式彈性支承,2 號、6 號支承為剛性支承。總的來說,模擬低壓轉(zhuǎn)子具有多盤、多支點且一端懸臂的特點,結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜和緊湊,給動力學設(shè)計和試驗帶來了很大的困難。
圖1 模擬低壓轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure diagram of the simulated low-pressure rotor
模擬低壓轉(zhuǎn)子動力特性試驗在高速旋轉(zhuǎn)試驗器上進行,轉(zhuǎn)子安裝測試示意圖及試驗現(xiàn)場安裝照片分別見圖2 和圖3。試驗時,在圖2 所示①、②和③位置(轉(zhuǎn)子撓度測量面)布置位移傳感器(①和③位置垂直方向分別布置D和D位移傳感器,②位置垂直方向和水平方向分別布置D和D位移傳感器),測量轉(zhuǎn)子的撓度;在各支座上均布置2個(垂直和水平方向各1個)振動加速度傳感器,測量各支座的振動加速度。圖2 中“⊥”、“=”分別表示測量垂直方向和水平方向。
圖2 模擬低壓轉(zhuǎn)子在試驗器上的安裝及測試示意圖Fig.2 Installation and test schematic diagram of simulated low-pressure rotor
圖3 模擬低壓轉(zhuǎn)子試驗現(xiàn)場安裝照片F(xiàn)ig.3 Installation picture of the rotor
在模擬低壓轉(zhuǎn)子動力特性試驗過程中,當轉(zhuǎn)子運行至40%額定工作轉(zhuǎn)速時,由A傳感器(圖2 中B支座水平方向)測得的振動加速度總量值超過限制值,且隨著轉(zhuǎn)速升高急劇增大,無法安全試驗,隨即停車。對各支座振動加速度在40%額定工作轉(zhuǎn)速下的頻率成分和大小進行分析,結(jié)果如圖4 所示??傮w來看,基頻值相對較小(各支座振動加速度基頻值均不大于1g),存在較多的2.4 倍頻、3.2 倍頻、3.4 倍頻等非整數(shù)倍頻成分,頻率成分十分復(fù)雜。且非整數(shù)倍頻量值較大,最大的為B支座水平方向的3.2倍頻成分,其量值已逼近6g。因此,非整數(shù)倍頻成分量值大是引起振動加速度超限的主要原因。
圖4 40%額定工作轉(zhuǎn)速下支座振動加速度頻譜圖(故障狀態(tài))Fig.4 Frequency spectrum of vibration acceleration of support at 40 percent rated working speed(fault state)
對模擬低壓轉(zhuǎn)子的兩級低壓渦輪模擬盤之間連接結(jié)構(gòu)及其與低壓軸的連接方式進行復(fù)查和分析。兩級低壓渦輪模擬盤之間采用6 個定位銷定心、止扣面定位(配合面僅有1.2 mm),且定位銷與兩級低壓渦輪模擬盤為間隙配合,低壓渦輪一級模擬盤與低壓軸通過6 個花瓣式接觸面(非完整圓柱面且長度僅有1.5 mm)定心,低壓渦輪二級模擬盤與低壓軸通過圓柱面定心、花鍵連接傳扭,整個低壓渦輪模擬盤定心結(jié)構(gòu)復(fù)雜,很可能導致低壓渦輪模擬盤在高轉(zhuǎn)速下定位不可靠而引發(fā)振動故障。低壓渦輪模擬盤的結(jié)構(gòu)見圖5。圖中,定位面1為低壓渦輪一級模擬盤與低壓軸的配合面,定位面2 為低壓渦輪二級模擬盤與低壓軸的配合面,以下同。
圖5 低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 Schematic diagram of turbine structure
根據(jù)故障分析可知,必須保證低壓渦輪模擬盤在高轉(zhuǎn)速下定位可靠,減少中間不穩(wěn)定連接結(jié)構(gòu)。提出的低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)的改進措施為:取消6個定位銷,采用整體低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)形式,兩級低壓渦輪模擬盤與低壓軸均采用圓柱面定位、花鍵傳扭,且定位面均不小于5 mm。改進后的低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)如圖6所示。
圖6 改進后的低壓渦輪模擬盤Fig.6 Improved schematic diagram of turbine structure
低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)改進前后,在表1 的支承剛度下,模擬低壓轉(zhuǎn)子前三階臨界轉(zhuǎn)速及其裕度計算結(jié)果見表2。裕度的計算公式如下:
表1 支承剛度Table 1 The supporting stiffness
表2 渦輪模擬盤改進前后臨界轉(zhuǎn)速及其裕度計算結(jié)果Table 2 The calculation results of the first three stages including critical speeds and margin
從表2 可知,模擬低壓轉(zhuǎn)子前三階臨界轉(zhuǎn)速裕度均大于50%,滿足臨界轉(zhuǎn)速設(shè)計準則要求。低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)改進后,低壓模擬轉(zhuǎn)子的前三階臨界轉(zhuǎn)速基本沒有變化,表明改進后的低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)對轉(zhuǎn)子的臨界轉(zhuǎn)速無實質(zhì)性影響。
低壓渦輪模擬盤采取改進措施后(其他零部件結(jié)構(gòu)不變),對模擬低壓轉(zhuǎn)子進行了動力特性試驗。圖7為4個位移傳感器測得的全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)子撓度-相對轉(zhuǎn)速曲線。圖中,相對轉(zhuǎn)速表達式為:
圖7 4個位移傳感器測得的全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)子撓度-相對轉(zhuǎn)速曲線Fig.7 The flexibility-speed curve of the rotor in the whole speed range measured by four displacement sensors
低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)改進后,轉(zhuǎn)子在40%額定工作轉(zhuǎn)速下的頻譜圖見圖8,各支座振動加速度在40%額定工作轉(zhuǎn)速下的總量值對比見表3。
圖8 40%額定工作轉(zhuǎn)速下支座振動加速度頻譜圖(改進后)Fig.8 Frequency spectrum of vibration acceleration of support at 40 percent rated working speed(after improved)
表3 低壓渦輪模擬盤改進前后40%額定工作轉(zhuǎn)速下振動加速度總量值對比Table 3 Comparison of total value of vibration acceleration at 40 percent rated working speed before and after improvement
從圖7、圖8 和表3 可以看出,低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)改進后,模擬低壓轉(zhuǎn)子能夠平穩(wěn)越過前兩階臨界轉(zhuǎn)速并安全運行至額定工作轉(zhuǎn)速,在整個試驗過程中表現(xiàn)出良好的振動特性;各支座振動加速度頻率成分較干凈,不存在非整數(shù)倍頻的頻率成分;各支座振動加速度總量值較改進前有了較大降低,降低幅度不低于37.35%。同時,根據(jù)試驗結(jié)果,得到模擬低壓轉(zhuǎn)子前兩階臨界轉(zhuǎn)速的試驗值及計算值誤差,見表4。計算誤差定義如下:
表4 臨界轉(zhuǎn)速計算結(jié)果與試驗結(jié)果對比Table 4 Comparison between the calculated results and the test results
從表4 可知,模擬低壓轉(zhuǎn)子前兩階臨界轉(zhuǎn)速的計算誤差分別為3.42%和0.82%,均小于4%,計算結(jié)果與試驗結(jié)果非常吻合,建立的動力特性有限元計算模型很好地反映了模擬低壓轉(zhuǎn)子的實際情況。
以結(jié)構(gòu)復(fù)雜的某小型渦扇發(fā)動機模擬低壓轉(zhuǎn)子為研究對象,針對非整數(shù)倍頻振動超限故障開展分析和研究,提出了渦輪結(jié)構(gòu)改進措施,并進行了動力特性分析和試驗驗證,實現(xiàn)了轉(zhuǎn)速達標,為真實低壓轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了參考。主要結(jié)論如下:
(1) 復(fù)雜結(jié)構(gòu)航空發(fā)動機轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)設(shè)計,應(yīng)重視主要零部件的連接部位的定位可靠性,避免采用定位不可靠的中間連接結(jié)構(gòu)。
(2) 模擬低壓轉(zhuǎn)子跨兩階彎曲臨界轉(zhuǎn)速工作,臨界轉(zhuǎn)速裕度滿足要求,動力學設(shè)計合理。
(3) 故障定位準確,提出的改進措施有效。采用改進措施后的模擬低壓轉(zhuǎn)子,在全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)振動特性良好,驗證了整個轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的合理性。