高路路
(河鋼宣鋼煉鐵廠,河北 張家口 075100)
宣鋼煉鐵廠決定1 號高爐(有效容積2 500 m3)于2021 年9 月29 日02:09 停爐。高爐作業(yè)區(qū)認(rèn)真研究學(xué)習(xí)煉鐵廠下發(fā)的有關(guān)停爐的各項方案,細(xì)化方案,同時制定各項詳細(xì)的落實方案,并根據(jù)方案逐條認(rèn)真落實并簽字確認(rèn)。確保停爐期間各項工作萬無一失。借鑒3 號高爐停爐經(jīng)驗,本次停爐仍采用回收煤氣停爐。
9 月28 日06:00 開始降料面,由于固有打水裝置打水量不足,頂溫高荒煤氣溫度已大于300 ℃,高爐被迫于09:09 小休風(fēng),料線為8.7 m,休風(fēng)期間主要安裝爐頂打水管、更換破損風(fēng)口5 個(5 號、11 號、16號、19 號、23 號),同時摘除爐頂放散30%配重。14:00送風(fēng)繼續(xù)降料面,28 日20:03 料線降至20.83 m(爐腹上部) 時切煤氣,21:43 計算料線至22 m(爐腹中上部),打開鐵口,出最后一次鐵,29 日00:51 開始風(fēng)口逐步變黑,01:56 料線達到25.0 m(風(fēng)口帶),料線降至風(fēng)口帶,經(jīng)請示煉鐵廠領(lǐng)導(dǎo),02:09 休風(fēng)停爐。
停爐前爐況順行穩(wěn)定,煤氣流分布合理,爐缸工作活躍,故停爐前未做大的調(diào)整,具體如下:
1)降低入爐鈦負(fù)荷,入爐鈦負(fù)荷8 kg,全焦冶煉時入爐鈦負(fù)荷降至7.2 kg(以塊礦調(diào)整)。
2)28 日夜班6 批(00:00)改全焦冶煉,大焦比650 kg/t、小焦比48 kg/t。礦批60 t(包括錳礦、硅石、螢石),焦批22.1 t,小焦批1.6 t。配加錳礦1.5 t/批、硅石0.5 t/批、螢石0.5 t/批。爐渣計算堿度參數(shù)由1.10 降至1.00 倍。焦炭負(fù)荷由4.11 減輕至2.52,鐵水w[Mn]由0.40%提高至0.80%~0.90%。
3)28 日04:00 加提熱焦一罐(22.1 t),06:00 加蓋面焦50 t(調(diào)劑頂溫)。
4)06:00 開始降料面,爐內(nèi)繼續(xù)噴煤(40 t/h),04:00 停吹煤粉罐。從預(yù)降料線直至28 日20:00 富氧,平均富氧率3.44%。
鐵水含錳量達到預(yù)期效果,渣鐵流動性較好。表1 為28 日鐵水成分變化趨勢。
表1 鐵水成分 %
從28 日白班開始,爐內(nèi)調(diào)整熱制度和造渣制度,要求w[Si]逐步提高至0.40%左右,提高爐缸熱儲備,降低爐渣堿度,保證渣鐵良好的流動性。
9 月28 日06:00 開始降料面至停爐,爐前共計出鐵三爐次(見表2);復(fù)風(fēng)后直至停爐,出鐵一爐次。
表2 降料面期間出鐵情況
從1.5m開始降料面,計算爐內(nèi)負(fù)荷料產(chǎn)生的鐵水理論為943.6 t(1.5 m 至爐腰中部之間容積負(fù)荷料產(chǎn)生的鐵水總量)。降料線前最后一爐鐵06:06 堵口,開始降料面至停爐出爐三次,出鐵總量=362+427+130=919 t。實際出鐵量與理論計算基本持平。
預(yù)降料面1.5~8.5 m 期間爐內(nèi)各項參數(shù)變化見下頁表3。
表3 預(yù)降料面1.5~8.5 m 期間爐內(nèi)各項參數(shù)變化
06:00 負(fù)荷料全部入爐,開始降料面,選取操作風(fēng)量4 700 m3/min,富氧率4.0%,根據(jù)頂溫情況開啟爐頂固有打水裝置,其高壓霧化噴頭共有8 個,打水量30 t/h。預(yù)降料線共計打水90 t。
停爐降料面期間爐內(nèi)主要參數(shù)變化見表4。
表4 停爐降料面期間爐內(nèi)參數(shù)變化
小休風(fēng)復(fù)風(fēng)后,爐頂原固有打水和后裝打水裝置相互配合,爐頂溫度基本控制在500 ℃以內(nèi),固有打水裝置管路暢通。降料面過程中基本以后加打水裝置為主,原有打水裝置配合,17:20 關(guān)閉爐頂原有打水閥門。平均頂溫滿足350 ℃至450 ℃之間要求。從28日14:00 至29 日02:09 停爐,爐頂原有打水裝置累計打水量為180 t,后裝打水裝置打水量累計為1 385.3 t,合計爐頂打水總量為1 565.3 t。
3.1.1 縮短停爐時間
前期預(yù)控料線及小休風(fēng)均按照停爐方案嚴(yán)格執(zhí)行,最終通過風(fēng)量(見下頁圖1)、氧量的充分利用,控料線過程較預(yù)計時間縮短2 h 51 min 停爐。
圖1 停爐前后壓量關(guān)系圖(自上而下四條曲線分別為頂壓、風(fēng)量、熱風(fēng)壓、料線)
3.1.2 停爐前后操作爐型控制合理
停爐前及停爐期間爐型溫度控制合理,各部溫度(見圖2、圖3)穩(wěn)定,說明爐體各部爐墻較為干凈,無黏結(jié)情況,為安全停爐創(chuàng)造了有利條件。
圖2 銅冷卻壁5-7 段溫度情況(自上而下三條曲線分別為7 段、6 段、5 段均溫)
圖3 爐身8-14 段溫度情況(自上而下五條曲線分別為14 段、12 段、10 段、9 段、8 段均溫)
3.1.3 合理回收煤氣
當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時,高爐停止回收煤氣。
1)當(dāng)混合煤氣中含φ(H2)>10%或φ(O2)>0.8%時,爆震頻繁,要準(zhǔn)備切煤氣。
2)料面已經(jīng)降到爐腰下部和爐腹上部,可根據(jù)探尺和煤氣成分綜合判定。
3)通過減風(fēng)控制風(fēng)量,仍然出現(xiàn)爐頂壓力劇烈波動、頻繁爆震。
4)爐皮發(fā)生嚴(yán)重跑火冒氣現(xiàn)象。
5)布袋除塵系統(tǒng)無法滿足高爐回收煤氣需求。
28 日20:03 根據(jù)風(fēng)量、氧量計算料線深度和實際料線深度,料面下達至爐腹中上部區(qū)域,爐內(nèi)切煤氣操作。在切煤氣前,爐頂壓力基本穩(wěn)定,17:55、18:32、18:59 爐內(nèi)出現(xiàn)3 次爆震,布袋除塵系統(tǒng)工作正常,混合煤氣(見表5、圖4)中含氫和含氧低于報警值。20:00 料線到達爐腰下部(20.83 m),考慮安全因素決定停止回收煤氣。高爐降料面過程中,各項參數(shù)受控。
圖4 小休風(fēng)后復(fù)風(fēng)到停爐期間煤氣分析曲線
表5 控料線開始到停爐期間煤氣分析
根據(jù)煤氣曲線判斷料線深度:φ(H2)上升接近φ(CO2)值時,料面在爐身下部;φ(H2)>φ(CO2)時,料面進入爐腰;φ(CO2)回升料面進入爐腹;φ(N2)開始上升,料面進入風(fēng)口區(qū)。
切煤氣時,CO2曲線與H2曲線相交后繼續(xù)下降,H2曲線繼續(xù)上升,但之后CO2曲線并無明顯回升,02:30 以后N2曲線有小幅回升;由于回收煤氣和停止回收煤氣,高爐冶煉過程發(fā)生較大變化,所以切煤氣后煤氣成分僅供參考,不能作為判斷料面位置的準(zhǔn)確理論依據(jù)。
3.1.4 改善吹出物質(zhì)量
高爐于9 月28 日20:03 停止回收煤氣后,爐頂放散全開,在出鐵前關(guān)閉1 個放散,頂壓維持在40~50 kPa。高頂壓降料線,爐內(nèi)焦炭燃燒充分,然后經(jīng)爐頂放散吹出,地表落物為灰白色焦灰,而不是焦粉顆粒,對環(huán)境污染大幅降低。
3.1.5 爐頂放散完好無損
高爐停止回收煤氣,打開爐頂三個放散。因為爐頂放散吹出物是焦灰和水蒸汽,而不是顆粒狀物體,所以停爐后放散完好無損。
3.1.6 爆震情況
預(yù)降料線期間無爆震情況出現(xiàn),14:00 送風(fēng)至停爐,共計出現(xiàn)6 次爆震現(xiàn)象(風(fēng)量選取整體較大,頂溫較高,爐頂打水量大且頂溫控制不均勻?qū)е拢?,其?次爆震時頂壓最大上幅20~48 kPa,爐內(nèi)采取開排風(fēng)閥(約25%開度)控制風(fēng)量使用。爆震時排風(fēng)閥開度情況見圖5。
圖5 排風(fēng)閥開度情況圖
3.1.7 噸焦耗風(fēng)校正與理論選取偏差在允許范圍
1)預(yù)降料線。夜班6 批全焦冶煉(大小焦23.8 t/批),夜班下料38 批,蓋面焦50 t。09:09 休風(fēng)時,累計風(fēng)量454.63 km3(包括富氧),累計富氧33.56 km3。06:00~09:09 休風(fēng)未吹煤。休風(fēng)時全焦負(fù)荷料下達風(fēng)口線以下,降料面前全焦冶煉料段已到風(fēng)口。09:09 休風(fēng)已經(jīng)燃燒全焦負(fù)荷料=439.62/81.31×0.85=6.4 批。1.5~8.5 m燃燒的焦炭量=6.4×23.8=178.5 t。噸焦耗風(fēng)=(454.63-33.56+33.56/0.21)×1 000/178.5=3 254.2 m3/t(理論取值3 200 m3/t)。
2)小休風(fēng)后降料面。送風(fēng)至停爐,累計風(fēng)量2 150.32 km3(包括富氧),累計富氧39.78 km3。8.5 m 至風(fēng)口中心之間容積為1711.51m3。燃燒焦炭=1711.51/81.31×0.85=24.7 批,24.7×23.8+50=637.86 t。噸焦耗風(fēng)=(2 138.52-39.78+39.78/0.21)×1 000/637.86=3 587.3 m3/t(理論取值3 800 m3/t)。
騰倉期間,嚴(yán)格按照騰倉計劃實施。在停爐前對各個料倉進行重新標(biāo)定,根據(jù)停爐料單反復(fù)核算所需每種料的質(zhì)量。安排好時間節(jié)點灌倉,至29 日06:00礦倉基本騰空。但焦炭倉位在21:00 開始長期一直保證高料位,倉位灌的太滿并且可能在9 m 以上料位顯示不準(zhǔn),還有設(shè)備漏料因素,導(dǎo)致灌倉量較計劃多約300 t,最終未能全部騰空焦倉。
1)1 號高爐此次停爐采用全部回收煤氣法停爐,實現(xiàn)了安全順利停爐。
2)全部回收煤氣法停爐減少煤氣對空放散6 h,在減少對大氣污染的同時,又多回收了煤氣,做到了環(huán)保與經(jīng)濟效益的兼顧。
3)停爐前保證合理的操作爐型是安全停爐的首要基礎(chǔ)。本次停爐爐溫、渣堿度控制較理想,為后續(xù)放殘鐵奠定了基礎(chǔ)。
4)停爐全焦冶煉時燃料比控制是降料線的關(guān)鍵因素,燃料比較正常冶煉時高110 kg/t,為合理控制參數(shù)的基準(zhǔn)。
5)在降料線過程中,頂溫能通過打水量控制在350~500 ℃內(nèi)時,積極使用風(fēng)量、富氧,能有效保障停爐的進度。
6)停爐期間切煤氣后出鐵期間保持關(guān)閉兩個放散,頂壓在40~50 kPa,保證渣鐵流速。同時降低煤氣流速,使焦炭小顆粒充分燃燒,有利于加快停爐進程。
7)切煤氣時必須依靠料線、風(fēng)量氧氣理論計算料線及煤氣分析三方面依據(jù)綜合判斷,確保停爐期間煤氣管網(wǎng)的安全。
8)騰倉時應(yīng)保證中高料位,隨時根據(jù)當(dāng)時的料速臨時調(diào)整,以便于在預(yù)降料面前騰空所有的料倉。