高先明 , 華東旭 , 代世磊
(河南神馬尼龍化工有限責任公司 , 河南 平頂山 467013)
近年來,隨著人們節(jié)能環(huán)保意識的增強,化工生產(chǎn)中能源的消耗越來越受到人們的重視。尼龍66鹽是合成錦綸簾子布的單體,室溫下,干燥或溶液中的尼龍66鹽比較穩(wěn)定,但當溫度>200 ℃時,會發(fā)生聚合反應。在50 ℃下易分解,與空氣接觸易氧化(故采用氮氣進行保護),在陽光照射下易降解,儲存期不宜超過6個月。
公司采用水溶液法生產(chǎn)尼龍66鹽,水溶液法是以水為溶劑,以等當量的己二胺和己二酸在水溶液中進行中和反應,得到尼龍66鹽水溶液,成本相對較低,產(chǎn)品質(zhì)量也比較穩(wěn)定,還可以進行短距離運輸,因此其在尼龍66鹽的生產(chǎn)中占主導地位,而尼龍66鹽的儲存則是關鍵。
公司成鹽裝置以水為溶劑,反應采用二級成鹽反應器,以等當量的己二胺和己二酸在水溶液中進行中和反應,制成尼龍66鹽水溶液。通常采用經(jīng)減壓后的氮氣直接進入一、二級成鹽反應器及成鹽儲罐,再從反應器及罐的排氣口排出,始終維持反應器及罐內(nèi)微正壓(通過氮氣閥1、2、3控制壓力),氮氣通過氮氣外排管道始終處于排放的狀態(tài),氮氣消耗量較大,年產(chǎn)10萬t尼龍66鹽的氮氣消耗量為220 Nm3/h,且罐內(nèi)壓力波動也較大。 原尼龍66鹽水溶液儲罐氣體保護系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 原尼龍66鹽水溶液儲罐氣體保護系統(tǒng)
目前氮氣保護系統(tǒng)能滿足正常生產(chǎn)需求,但其氮氣消耗量大,罐內(nèi)壓力不穩(wěn)定,不利于產(chǎn)品的穩(wěn)定生產(chǎn)。如出現(xiàn)氮氣緊停等異常情況,因該系統(tǒng)氮氣不停地排出,氮氣儲罐內(nèi)緩存的少量氮氣可維持時間極短,無法滿足系統(tǒng)的保護需求。為降低氮氣消耗,保證尼龍66鹽反應器及儲罐壓力的穩(wěn)定,保證產(chǎn)品的穩(wěn)定生產(chǎn),需設計一種新的尼龍66鹽水溶液儲罐穩(wěn)壓保護系統(tǒng)。
在氮氣管道上設置減壓閥及壓力表,減壓閥壓力設定為9.8XPa。在氮氣管道的末端設置液封罐,液封罐設置溢流管道及補水管道,補水管道閥門保持微量開度以保證液封罐處于溢流狀態(tài)。氮氣管道內(nèi)伸入液封罐溢流管以下Xmm(本裝置的X一般為30 mm),此時如氮氣系統(tǒng)壓力>9.8XPa,則氮氣突破液封罐液封進入大氣,如氮氣的系統(tǒng)壓力<9.8XPa,則氮氣儲罐內(nèi)氮氣通過減壓閥控制進入氮封系統(tǒng)。
氮氣液封罐的設置,大大降低了氮氣的消耗量,保證了尼龍66鹽反應器及儲罐壓力的穩(wěn)定。即使出現(xiàn)氮氣緊停等異常情況,因該氮氣液封罐系統(tǒng)氮氣用量較少,氮氣儲罐內(nèi)緩存的氮氣可維持較長時間,滿足了系統(tǒng)的保護需求。但在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),氮氣管道為碳鋼管道,因腐蝕等原因,會污染氮氣,被污染的氮氣直接進入成鹽系統(tǒng),導致成鹽產(chǎn)品不合格的發(fā)生。
碳鋼管道因腐蝕生銹導致氮氣污染,從而導致成鹽產(chǎn)品不合格現(xiàn)象發(fā)生??紤]在氮氣管道進入成鹽系統(tǒng)時增加過濾裝置,使氮氣得到凈化過濾,保證尼龍鹽產(chǎn)品的品質(zhì)。
現(xiàn)設置氮氣穩(wěn)壓保護系統(tǒng)(呼吸罐),如圖2所示。
圖2 穩(wěn)壓保護系統(tǒng)(呼吸罐)
呼罐與吸罐均設置有補水管線,在進行使用時,打開補水管線閥門至吸罐和呼罐的溢流管線流出水,流出水后關閉補水閥。呼罐內(nèi)液面高于B點時,液體溢流,故液面的高度即呼罐溢流管路最高點B點的高度,呼罐的液位降低至與B點高度一致時不再降低,保證了罐內(nèi)液位的穩(wěn)定(呼罐溢流管路最高點B點處有排氣管路與大氣相連,防止虹吸現(xiàn)象的發(fā)生,呼罐溢流管始端A點比罐內(nèi)液面高度B點低即可)。在吸罐均壓管線的作用下,吸罐液位降低至與F點高度一致后不再降低(在吸罐溢流管的虹吸作用下,F(xiàn)點至G點的液體高度會降至K點的水平位置,因F點處的壓力作用,F(xiàn)點至G點的液體高度會繼續(xù)下降Xmm(本裝置的X一般為30 mm),所以溢流管最低點G點至末端K點的垂直距離需大于氮封壓力高度Xmm,以保證氣體不會突破溢流管處的水封),液位穩(wěn)定。
由呼罐可知,因氮封管線伸入呼罐液面以下的深度為Xmm,故氮氣穩(wěn)壓保護系統(tǒng)的壓力(即氮封壓力)為9.8XPa。設氮氣補氣管路伸入吸罐液面以下的長度為Ymm[本裝置的Y一般為20 mm],故減壓閥的壓力應設置為9.8(X+Y) Pa。此時當?shù)鈮毫?9.8XPa時,氮氣經(jīng)減壓閥突破吸罐水封向氮封系統(tǒng)補充氮氣。當?shù)鈮毫?9.8XPa時,氮氣就會突破呼罐水封從罐頂排氣管路排出系統(tǒng),保持氮封壓力穩(wěn)定。
此穩(wěn)壓保護系統(tǒng)的設計使需氮封的設備壓力維持在9.8XPa的穩(wěn)定值,其只在需氮封設備的液位升降時自動進行排氣或補氣,使氮氣消耗量大大降低(年產(chǎn)10萬t尼龍66鹽的氮氣消耗量降低至40 Nm3/h)。吸罐和呼罐每周進行一次補水操作,水的消耗量也較低。且氮氣補氣管線經(jīng)水封進行了過濾,保證了氮氣的純凈度,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。
尼龍66鹽水溶液儲罐穩(wěn)壓保護系統(tǒng)投入后,目前已穩(wěn)定運轉(zhuǎn)近兩年時間。該保護系統(tǒng)通過僅增加罐、相應管道及現(xiàn)場儀表就實現(xiàn)了氮氣單耗的大幅度降低。且該系統(tǒng)無動設備、無遠傳儀表、電氣等相關設備,僅需每周進行一次補水即可(補充蒸發(fā)掉的水),運行維護成本極低。在穩(wěn)壓保護系統(tǒng)投用前,年產(chǎn)10萬t尼龍66鹽的氮氣消耗量為220 Nm3/h,本發(fā)明的穩(wěn)壓保護系統(tǒng)投用后,同樣產(chǎn)能下,氮氣消耗量為40 Nm3/h,降低了約180 Nm3/h,氮氣消耗降低了81.8%,大大減少了氮氣的使用。且通過水封對氮氣進行了過濾,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。提高了公司尼龍66鹽產(chǎn)品的競爭力。該尼龍66鹽水溶液儲罐穩(wěn)壓保護系統(tǒng)的成功使用為其它化工行業(yè)類似系統(tǒng)的設計與優(yōu)化提供了成功經(jīng)驗。