石李明 邱 磊 石旵東
(1. 中國石油化工股份有限公司安慶分公司,安徽 安慶 246000;2. 江蘇省昆山震川高級中學(xué),江蘇 蘇州 215300)
多乙苯塔底高沸物是工業(yè)乙苯生產(chǎn)中的副產(chǎn)物[1,2],其組成和結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,且有些成分的沸點(diǎn)非常接近,難以通過簡單精餾提純利用。目前國內(nèi)大多數(shù)乙苯生產(chǎn)企業(yè)對于多乙苯塔底高沸物的處理方式是送至焦化裝置[3],將其作為燃料油調(diào)和,但隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、燃油品質(zhì)要求的提升,此方法生產(chǎn)的燃料油因存在品質(zhì)差、應(yīng)用范圍窄、附加值低等問題而越來越難以資源化利用,因此將多乙苯塔底高沸物進(jìn)行高效資源化利用已成為企業(yè)在節(jié)能減排、降本增效和保護(hù)環(huán)境過程中急需解決的問題。本文擬將多乙苯塔底高沸物磺化,使多乙苯塔底高沸物接上磺酸親水基團(tuán),該磺化物有望應(yīng)用于工業(yè)表面活性劑、水泥減水劑[4,5]等領(lǐng)域。
多乙苯塔底高沸物(中石化乙苯裝置產(chǎn)生),98%濃硫酸(購于國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司)。
將30 g多乙苯塔底高沸物置于250 mL三頸燒瓶中,20 g濃硫酸置于滴液漏斗中,120 ℃攪拌下,將濃硫酸滴加到多乙苯塔底高沸物中,1 h內(nèi)滴完,反應(yīng)2 h后降至室溫,靜止分層,下層為多乙苯塔底高沸物磺化物,上層未磺化物按上述反應(yīng)條件進(jìn)行二次磺化,兩次磺化物合并計(jì)算總磺化率。
磺化率:多乙苯塔底高沸物的磺化率按GB/T 5177—2017進(jìn)行測定。
紅外表征:采用VECTOR-22(德國BURKER公司)的紅外光譜儀進(jìn)行表征。
進(jìn)行多乙苯塔底高沸物與濃硫酸質(zhì)量比(A)、反應(yīng)溫度(B)和反應(yīng)時間(C)的三因素三水平正交實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)如表1所示。以磺化率作為研究指標(biāo)進(jìn)行極差分析,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
表1 正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
表2 正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果
結(jié)果表明,多乙苯塔底高沸物磺化的最佳工藝條件為:多乙苯塔底高沸物與濃硫酸質(zhì)量比為1∶0.75、反應(yīng)溫度為120 ℃、反應(yīng)時間為6 h,按此最優(yōu)方案進(jìn)行一次磺化實(shí)驗(yàn),一次最高磺化率為68%,上層未磺化物按該方案進(jìn)行二次磺化,未磺化物的磺化率為57%,兩次磺化物合并計(jì)算得總磺化率為87%,高磺化率使得多乙苯塔底高沸物的資源化利用成為可能。
多乙苯塔底高沸物的官能團(tuán)結(jié)構(gòu)分析如圖1(a)所示,3 026 cm-1的峰歸因于苯環(huán)上不飽和C-H 的伸縮振動,2 962 cm-1的峰是-CH3的反對稱伸縮振動,1 600 cm-1和1 500 cm-1的峰則歸因于芳環(huán)骨架的振動,苯衍生物在2 000~1 650 cm-1范圍出現(xiàn)C-H面外和C=C面內(nèi)變形振動的泛頻吸收峰,說明該多乙苯塔底高沸物具有磺化的可行性。
多乙苯塔底高沸物磺化后的磺化物紅外譜圖如圖1(b)所示,在1 127 cm-1和624 cm-1處為磺酸基的紅外特征振動峰,表明多乙苯塔底高沸物被成功磺化。
圖1 FT-IR譜圖(a)多乙苯塔底高沸物(b)磺化物
(1) 通過正交實(shí)驗(yàn),確定了多乙苯塔底高沸物的最佳磺化條件為:多乙苯塔底高沸物與濃硫酸的質(zhì)量比為1∶0.75、反應(yīng)溫度為120 ℃、反應(yīng)時間為6 h。
(2) 最佳磺化條件下,多乙苯塔底高沸物的一次磺化率最高為68%,合并上層未磺化物再次磺化后,兩次合并計(jì)的總磺化率可達(dá)87%,高磺化率使得多乙苯塔底高沸物的資源化利用成為可能。