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三元中能煤業(yè)1308工作面回風(fēng)巷水壓致裂方案研究

2022-08-31 07:32付春陽(yáng)
2022年9期
關(guān)鍵詞:端頭水壓采空區(qū)

付春陽(yáng)

(山西三元煤業(yè)股份有限公司 下霍煤礦,山西 長(zhǎng)治 047100)

三元中能煤業(yè)位于山西省長(zhǎng)子縣,開(kāi)采沁水煤田的3號(hào)煤層。該礦1308工作面初采期間,工作面兩側(cè)均為實(shí)體煤,且煤層埋藏較淺,頂板完整性較好,初次來(lái)壓步距接近60 m.由于回采巷道兩側(cè)為實(shí)體煤,巷道頂板未受二次采動(dòng)影響,同時(shí)由于巷道支護(hù)強(qiáng)度大,使頂板完整性進(jìn)一步提高,因此,在巷道進(jìn)入采空區(qū)后,端頭頂板難以及時(shí)垮落,造成較大范圍空頂。

水力壓裂作為經(jīng)濟(jì)有效的堅(jiān)硬難垮落頂板控制技術(shù),已在國(guó)內(nèi)外推廣應(yīng)用,實(shí)踐證明是成功有效的。水力壓裂可有效弱化堅(jiān)硬頂板、破壞其完整性,削弱頂板的強(qiáng)度和整體性,使采空區(qū)頂板能夠分層分次垮落,縮短初次來(lái)壓和周期來(lái)壓步距,達(dá)到減小或消除堅(jiān)硬頂板對(duì)工作面回采危害的目的[1]。

基于以上背景,擬對(duì)1308工作面回風(fēng)巷實(shí)施水力壓裂頂板弱化試驗(yàn)研究,以期得到工作面端頭頂板管理方法,提升礦井工作面頂板管理水平。

1 工作面概況

1.1 工作面基本參數(shù)

1308回采工作面布置在一采區(qū)3號(hào)煤層中,東臨井田邊界保護(hù)煤柱,西距1303工作面采空區(qū)124.1 m,北面為北張村煤柱邊界。煤層埋藏深度平均305 m,平均厚度為5.49 m。工作面位置如圖1所示。

圖1 1308工作面位置示意

1308工作面回風(fēng)巷長(zhǎng)度為734.2 m,工作面長(zhǎng)250 m,可采長(zhǎng)度618.8 m,可采面積154 700 m2.

1.2 煤層賦存條件

1308工作面隸屬3號(hào)煤層,距煤層底板0.6 m處有1層較為穩(wěn)定的夾矸,其厚度為0.15~0.4 m,平均0.28 m,巖性為泥巖或炭質(zhì)泥巖。煤層頂板為砂質(zhì)泥巖、泥巖或粉砂巖,局部為不同粒級(jí)的砂巖;底板為砂質(zhì)泥巖、粉砂巖、泥巖,局部為細(xì)粒砂巖。煤層厚度穩(wěn)定,煤層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。

1.3 巷道布置方式及支護(hù)參數(shù)

本工作面風(fēng)、運(yùn)兩巷均沿頂板掘進(jìn),沿傾向布置,運(yùn)巷長(zhǎng)698.8 m,風(fēng)巷長(zhǎng)734.2 m;切眼長(zhǎng)252.2 m,沿走向布置,工作面標(biāo)高為682~747 m.運(yùn)巷為錨網(wǎng)——錨索聯(lián)合支護(hù),斷面呈矩形,寬×高=5.2 m×3.6 m(凈尺),頂板錨桿間排距為900 mm×1 000 mm,錨索間排距為1 500 mm×1 000 mm,風(fēng)巷為錨網(wǎng)——錨索聯(lián)合支護(hù),斷面呈矩形,寬×高=5.0 m×3.3 m(凈尺),頂板錨桿間排距為1 000 mm×1 000 mm,錨索間排距為1 500 mm×1 000 mm.

2 1308回風(fēng)巷水壓致裂方案研究

2.1 水壓致裂工藝參數(shù)確定

考慮到水壓致裂技術(shù)沒(méi)有在三元中能煤礦的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),出于安全性考慮,第一次試驗(yàn)方案制定較為保守,具體方案如下:

1) 水力壓裂鉆孔布置。高壓注水泵位于1308工作面回風(fēng)巷內(nèi),高壓膠管共200 m,可實(shí)現(xiàn)整個(gè)巷道鉆孔的水壓致裂。水壓致裂孔布置如圖2所示。鉆孔每組1個(gè)孔,鉆孔貼近外幫打設(shè),開(kāi)孔位置距上隅角側(cè)煤壁1 000 mm位置,鉆孔仰角均為45°,沿工作面推進(jìn)反方向打設(shè),鉆孔深度40 m.孔距10 m,孔徑65 mm.

2) 水壓致裂參數(shù)確定。由于水壓致裂工作在巷道超前完成,為了保證巷道頂板安全,初期壓裂參數(shù)較為保守,每個(gè)鉆孔壓裂6~7次,每段壓裂3 m,壓力達(dá)到12~20 MPa,孔底1 m不壓裂,壓裂距離18~40 m,致裂高度為13~28 m.

3) 鉆孔施工量。根據(jù)1308工作面回采情況,回風(fēng)巷水壓致裂鉆孔共施工鉆孔50組,命名為A1~A50,總施工量2 000 m.施工時(shí)間為2019年6月28日—8月12日。

2.2 參數(shù)優(yōu)化方案

由于前幾組水壓致裂施工后,端頭進(jìn)入致裂段后,端頭懸頂范圍依然較大,在分析原因及超前巷道變形量觀(guān)測(cè)結(jié)果的基礎(chǔ)上,對(duì)水壓致裂方案進(jìn)行優(yōu)化,分別進(jìn)行了3次調(diào)整:

1) 第一次參數(shù)調(diào)整:由于A(yíng)孔施工初期,考慮到盡可能保證超前巷道頂板安全,A5~A20鉆孔壓裂次數(shù)控制在6~7次,鉆孔致裂范圍為距孔底18~40 m,致裂高度為巷道頂板上方13~28 m位置,由于致裂高度過(guò)高,造成回風(fēng)巷端頭大范圍懸頂。7月8日,對(duì)施工參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,保證每個(gè)A鉆孔致裂次數(shù)10次,致裂深度距孔底12~40 m,致裂高度巷道頂板上方8.5~28 m,并對(duì)A11孔~A20孔進(jìn)行補(bǔ)壓,端頭垮落效果得到改善。

2) 第二次參數(shù)調(diào)整:7月17日A4孔剛進(jìn)入采空區(qū),受壓裂次數(shù)較少及退錨方式影響,端頭出現(xiàn)較大懸頂,為保證A4~A10孔影響范圍內(nèi)端頭頂板的垮落效果,再次對(duì)施工參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,7月18日在工作面超前支護(hù)段外補(bǔ)打B孔,孔深40 m,角度30°,間距10 m,致裂次數(shù)9次,鉆孔致裂范圍為距孔底,15~40 m,致裂高度7.5~20 m,7月23日B孔致裂影響區(qū)進(jìn)入采空區(qū),端頭頂板隨采隨垮,效果明顯。

3) 第三次參數(shù)調(diào)整:8月中旬,端頭頂板懸頂面積增大,主要位于靠近外幫0.5~1 m范圍頂板未能及時(shí)垮落,長(zhǎng)度接近20 m,對(duì)原致裂方案進(jìn)行調(diào)整,在超前支護(hù)段外補(bǔ)打2個(gè)B孔和20個(gè)C孔,C孔位于外幫與頂板肩窩處,深度2 m,角度60°,間距2 m.當(dāng)端頭垮落效果不好時(shí),對(duì)位于工作面超前的C孔進(jìn)行補(bǔ)壓,以提高對(duì)端頭三角區(qū)頂板的治理效果。

B孔及C孔參數(shù)如圖3所示。

3 定向水壓致裂效果分析

為了分析水壓致裂對(duì)端頭頂板的預(yù)裂效果以及超前水壓致裂對(duì)巷道頂板的破壞情況,分別對(duì)端頭懸頂范圍統(tǒng)計(jì)、頂板裂隙發(fā)育鉆孔窺視觀(guān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析[2]。

3.1 端頭懸頂范圍分析

1308回風(fēng)巷頂板跨落通過(guò)水力壓裂切頂技術(shù)施工后,采空區(qū)頂板跨落已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的周期跨落,初次跨落間距約為8~12 m,周期垮落間距為4~8 m,較工作面不采取措施的情況下大幅縮短,如表1所示。

表1 施工期間回風(fēng)巷采空區(qū)跨落情況

3.2 鉆孔窺視頂板裂隙發(fā)育特征研究

對(duì)水壓致裂前后頂板鉆孔的裂隙發(fā)育規(guī)律進(jìn)行了鉆孔窺視試驗(yàn),由窺視結(jié)果可以看出,致裂后,原鉆孔裂隙發(fā)生明顯的擴(kuò)展,并有大量新生裂隙產(chǎn)生,能夠有效破壞頂板完整性,有利于頂板的及時(shí)垮落。

4 結(jié) 語(yǔ)

此次在1308回風(fēng)巷的定向水壓致裂取得了較為明顯的效果,但由于受初期所布置的主孔A孔致裂高度過(guò)高、末采期間定期爆破強(qiáng)制放頂以及巷道高強(qiáng)度支護(hù)的影響,水壓致裂后端頭懸頂并未達(dá)到預(yù)期隨采隨冒的技術(shù)要求,需開(kāi)展進(jìn)一步研究工作及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)工作,得出端頭頂板的垮落規(guī)律及最優(yōu)致裂參數(shù),實(shí)現(xiàn)三元中能煤業(yè)工作面端頭懸頂問(wèn)題的根本治理。

1) 由于水壓致裂技術(shù)尚未在三元中能煤業(yè)使用,沒(méi)有可供參考的實(shí)施經(jīng)驗(yàn),因此需針對(duì)1308工作面現(xiàn)場(chǎng)條件,首次水壓致裂方案較為保守,每10 m布置1個(gè)40 m深鉆孔,致裂高度為13~28 m,施工至7月中旬時(shí),端頭頂板垮落效果不好,對(duì)水壓致裂方案進(jìn)行了優(yōu)化,在兩個(gè)A孔之間補(bǔ)打B孔,并對(duì)A孔進(jìn)行補(bǔ)壓,改善了端頭頂板的垮落效果。

2) 8月中旬回風(fēng)巷端頭懸頂面積擴(kuò)大,對(duì)方案進(jìn)行了二次優(yōu)化,在原有A孔的基礎(chǔ)上補(bǔ)打了10個(gè)A補(bǔ)孔和18個(gè)C孔,獲得最優(yōu)的致裂方案。

3) 根據(jù)水壓致裂后現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)測(cè)情況可知,端頭頂板垮落具有一定的周期性,垮落步距約為4~8 m,與1308運(yùn)輸巷相比,端頭懸頂面積明顯降低,有助于礦井安全風(fēng)險(xiǎn)的降低和頂板管理水平的提升。

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